廖壽生(福建省龍巖龍化化工有限公司,福建龍巖364000)
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氫氣輸送生產(chǎn)技術(shù)改造總結(jié)
廖壽生
(福建省龍巖龍化化工有限公司,福建龍巖364000)
摘要:介紹了氯堿廠氫氣輸送的生產(chǎn)工藝和工藝改進(jìn)。通過改進(jìn),節(jié)省了雙氧水生產(chǎn)廠家普遍使用的氫柜,減少了危險(xiǎn)源裝置。同時(shí),很好地調(diào)節(jié)了鹽酸及雙氧水的氫氣生產(chǎn)平衡,確保了電解槽的生產(chǎn)安全。
關(guān)鍵詞:氫氣輸送;無氫柜;H2的平衡;安全生產(chǎn)
福建省龍巖龍化化工有限公司(以下簡稱龍化公司)異地?cái)U(kuò)改一期工程,有8萬t/a離子膜燒堿、6萬t/a鹽酸、4萬t/a 27.5%雙氧水、1.5萬t/a ADC發(fā)泡劑等生產(chǎn)裝置。項(xiàng)目于2010年10月開工建設(shè),2013年7月氯堿、鹽酸及ADC發(fā)泡劑裝置投產(chǎn)運(yùn)行。因技術(shù)力量和資金不足等因素,雙氧水項(xiàng)目于2015年3月才投入試生產(chǎn)。由于氯堿系統(tǒng)(含鹽酸)與雙氧水項(xiàng)目不同于設(shè)計(jì)單位,在沒有氫柜貯氫的情況下,確保雙氧水生產(chǎn),同時(shí)不影響鹽酸和氯堿離子膜電解槽的安全生產(chǎn),對氫氣輸送工藝進(jìn)行技術(shù)改造。
龍化公司電解裝置采用3套1拖1(2臺(tái)串聯(lián))6臺(tái)上海氯工程的離子膜電解槽,氫氣總管與氯氣總管壓力串級(jí)控制壓差后,溫度85℃,壓力300 mm H2O左右的氫氣進(jìn)入洗滌塔,在洗滌塔采用無離子水(冷卻循環(huán)使用),噴淋降溫至45℃以下,經(jīng)過水環(huán)真空泵壓縮后,進(jìn)入水霧除霧器,再經(jīng)氫氣分配臺(tái)到用戶,見圖1。
來自氫處理分配臺(tái)的氫氣以自動(dòng)閥調(diào)節(jié)壓力后進(jìn)入緩沖罐,使緩沖罐的壓力達(dá)到75 kPa,經(jīng)氫氣阻火器后與來自氯處理分配臺(tái)經(jīng)過自動(dòng)調(diào)節(jié)壓力達(dá)到115 kPa進(jìn)入氯氣緩沖罐的氯氣,按比值調(diào)節(jié)控制氫氣與氯氣的流量比為1.25∶1~1.30∶1進(jìn)入合成爐底部燈頭進(jìn)行燃燒,燃燒后產(chǎn)生的氯化氫氣體經(jīng)冷卻至35℃左右氯化氫經(jīng)后工序三級(jí)吸收,生產(chǎn)31.2% ~31.5%的鹽酸,見圖2。
從氫處理氫氣分配臺(tái)來的氫氣經(jīng)除霧器后進(jìn)入氫氣緩沖罐,再經(jīng)成套設(shè)備氫氣壓縮機(jī)加壓至0.3~0.4 MPa,經(jīng)過止回閥后,進(jìn)入緩沖罐,再去雙氧水氫化塔見圖3。
當(dāng)雙氧水項(xiàng)目未生產(chǎn)時(shí),分配臺(tái)壓力控制在85 kPa左右,鹽酸一般情況下,都開2套生產(chǎn),一旦哪個(gè)用氯崗位出現(xiàn)故障時(shí),鹽酸可在3~10 min內(nèi),把負(fù)荷調(diào)到最高,電解槽不降負(fù)荷氯氣能平衡生產(chǎn),氫氣仍有余量,氫氣分配臺(tái)的小自動(dòng)排空閥一直有排空,保證了整個(gè)電解槽系統(tǒng),氫氣出口總管的壓力,穩(wěn)定了電解槽安全運(yùn)行。
圖1 氫氣處理流程圖
圖2 鹽酸供氫系統(tǒng)流程圖
(1)氫處理氫氣分配臺(tái)采用手動(dòng)截止閥送H2至雙氧水氫氣系統(tǒng)中,為了使雙氧水氫壓機(jī)進(jìn)口壓力低一些,把氫處理的分配臺(tái)壓力降至45 kPa運(yùn)行,鹽酸緩沖罐的壓力調(diào)至35 kPa,同時(shí),氯氣緩沖罐的壓力調(diào)至75 kPa,能滿足鹽酸生產(chǎn)??墒菤鋲簷C(jī)運(yùn)行幾分鐘后,氫壓機(jī)一級(jí)出口壓力達(dá)到0.225 MPa極限值也跳機(jī)。
(2)一旦氫壓機(jī)跳機(jī),由于電動(dòng)閥關(guān)閥有個(gè)滯后時(shí)間,造成雙氧水氫系統(tǒng)除霧器、緩沖罐壓力上升,從而影響氫處理分配臺(tái)的壓力,威脅鹽酸及氫壓機(jī)運(yùn)行的安全。
(1)南京空縮機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的LW-31.5/5型的氫壓機(jī),對一級(jí)壓縮出口壓力設(shè)定為(220±14)kPa,當(dāng)氫壓機(jī)進(jìn)口壓力高達(dá)20 kPa時(shí),一級(jí)出口壓力很快就達(dá)到220 kPa,造成跳機(jī)。為此,連夜趕制1個(gè)氫氣水封,見圖3虛柜線部分。即使水封破掉,雙氧水系統(tǒng)V901、V902壓力仍能達(dá)到11kPa,剛啟動(dòng)氫壓機(jī)時(shí),通過氫壓機(jī)自身的回流閥逐漸關(guān)小,直至關(guān)死后,然后通過系統(tǒng)中回流與放空閥調(diào)節(jié),即可正常生產(chǎn)。
(2)改造氫處理分配臺(tái)、利用氫氣分配臺(tái)原來預(yù)留Dg80的口安裝了1臺(tái)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥Dg80(圖1虛柜線內(nèi)的部分)。為保證鹽酸的穩(wěn)定生產(chǎn),氫處理分配臺(tái)壓力保持在45 kPa。則去雙氧水手動(dòng)閥開1/3圈后,依靠新增的自動(dòng)閥壓力設(shè)限為45 kPa來調(diào)節(jié)去雙氧水氫氣量。當(dāng)壓力高于45 kPa時(shí),自動(dòng)閥逐漸開大,此時(shí),分配臺(tái)小排空自動(dòng)閥設(shè)限為46 kPa時(shí),大排空自動(dòng)閥設(shè)限為48 kPa。這樣,確保了氫氣不排空,又保證了去雙氧水氫氣的壓力平穩(wěn)和鹽酸緩沖罐內(nèi)氫氣的壓力,從而保證了氯堿系統(tǒng)的生產(chǎn)。
圖3 雙氧水供氫系流程圖
(1)鹽酸更換吸收水B泵出口止回閥,因操作不當(dāng),引起合成爐瞬間斷水,造成爐內(nèi)HCl氣體倒壓出,2套合成爐底部冷凝酸管暴裂,鹽酸崗位緊急停車。造成氫處理分配臺(tái)大、小2個(gè)自動(dòng)排空閥自動(dòng)開起,不會(huì)影響電解槽的氫壓和雙氧水的正常生產(chǎn)。
(2)雙氧水車間因開濃縮切換循環(huán)水泵時(shí),造成氫壓機(jī)冷卻水壓低,保護(hù)裝置作用,氫壓機(jī)跳閘,造成雙氧水氫系統(tǒng)的水封破壞,氫氣排空。氫處理分配臺(tái)的壓力沒有波動(dòng),絲毫未影響鹽酸和電解槽的氫壓。
(3)A套透平機(jī)因振動(dòng)值偏高,切換至B套透平機(jī)過程中,因未調(diào)節(jié)好氯氣負(fù)壓度引起電解工段整變跳閘,電解、氯、氫處理崗位及鹽酸崗位操作人員在同一主控樓內(nèi),知道情況后,按緊急停車程序進(jìn)行停車處理。而雙氧水崗位的因氫壓機(jī)進(jìn)口壓力低于3 kPa,聯(lián)鎖引起氫壓機(jī)跳閘,氫壓機(jī)不會(huì)繼續(xù)抽負(fù)管道,不存在對電解系統(tǒng)產(chǎn)生安全隱患。
(4)該公司每天實(shí)行調(diào)荷避峰工作,每臺(tái)電解槽的電流相差3 kA,鹽酸的操作工根據(jù)氫處理分配臺(tái)的氫壓,進(jìn)行鹽酸產(chǎn)量的調(diào)整,也從未造成雙氧水氫系統(tǒng)壓力的波動(dòng)。
(5)近期雙氧水產(chǎn)品銷售較好,為了充分利用好氫氣,鹽酸崗位定期分析氯化氫中的純度及含氫量,從而調(diào)節(jié)進(jìn)合成爐的氯氫比,節(jié)省氫氣,讓多余的氫氣送至雙氧水崗位。兩三個(gè)月來,氫處理及雙氧水的自動(dòng)排空閥均未啟動(dòng)排空,電解槽產(chǎn)出的氫氣利用率高達(dá)99.5%,保證了該公司的經(jīng)濟(jì)效益。
離子膜電解產(chǎn)生的氫氣經(jīng)氫處理后,由分配臺(tái)直接輸送至各用氫崗位,不需建立氫柜,避免了氫柜危險(xiǎn)源,節(jié)約了廠區(qū)的用地,同時(shí)節(jié)約投資成本,只要鹽酸、雙氧水等崗位的氫系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)合理,就可確保電解槽的安全生產(chǎn)。
參考文獻(xiàn):
[1]謝保陽.離子膜燒堿配套蒽醌法雙氧水生產(chǎn)的連鎖設(shè)計(jì)與應(yīng)用,中國氯堿,2014,(8);35-36.
Summary of production technique innovation in hydrogen transportation
LIAO Shou-sheng
(Fujian Longyan Longhua Chemical Co. Ltd.,Longyan 364000,China)
Abstract:The article introduces the production process and the technique innovation of hydrogen transportation in the chlor-alkali plant. The new technique can save the hydrogen tank which is common use in the hydrogen peroxide plant,reduce a risk device. Meanwhile,it can also adjust the equilibrium of hydrogen using in the production of hydrochloric acid and hydrogen peroxide,ensure the safety of electrolytic tank in production.
Key words:transportation of hydrogen;non -hydrogen tank;production equilibrium of hydrogen;safety production
中圖分類號(hào):TQ086.3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1009-1785(2016)01-0030-03
收稿日期:2015-12-16