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定向分支孔井故原因分析及改進(jìn)措施

2016-06-16 07:02
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年4期
關(guān)鍵詞:護(hù)壁鉆桿分支

李 響

(華北有色工程勘察院有限公司)

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定向分支孔井故原因分析及改進(jìn)措施

李響

(華北有色工程勘察院有限公司)

摘要在施工定向分支孔時(shí),由于地層相對(duì)復(fù)雜,且注漿段埋深較深,屢屢出現(xiàn)井故,嚴(yán)重耽誤施工工期,增加生產(chǎn)成本。為了降低施工過程中井故發(fā)生頻率,根據(jù)井故發(fā)生的類型,分析了地層破碎、注漿、設(shè)備老化等導(dǎo)致井故的原因,提出了護(hù)壁注漿、下飛管、改進(jìn)注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)及改善漿液性能等相關(guān)措施,實(shí)施后,最終解決了卡鉆、埋鉆、漿液待凝時(shí)間長等問題,在后期施工過程中一定程度上降低了井故發(fā)生頻率,加快了施工進(jìn)度。

關(guān)鍵詞定向分支孔井故施工進(jìn)度

定向分支孔技術(shù)具有鉆探成本相對(duì)較低、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),已成為地面預(yù)注漿工程中不可或缺的施工工藝[1]。某鐵礦溜破系統(tǒng)地表預(yù)注漿工程現(xiàn)場施工場地有限,鉆探工作量為8 391.89 m,工期為237 d。該鐵礦溜破系統(tǒng)中破碎硐室及下部礦倉埋深為600 m左右,注漿頂板為599.1 m左右,非注漿段為599.1 m(表1)。如果采用單一垂直孔注漿施工,非注漿段鉆探和管材將占整個(gè)工程造價(jià)的很大比重;另外,施工場地狹小,兩孔間距最大僅為7.5 m 左右(圖1),采用單一垂直孔注漿施工,鉆機(jī)擺設(shè)極為困難,針對(duì)這種情況,有必要采用定向分支孔施工技術(shù),選取少數(shù)注漿孔作為注漿主孔,在完成全孔注漿施工后,從鉆孔的某一深度進(jìn)行分支施工,通過人工控制鉆孔軌跡進(jìn)入預(yù)定靶區(qū)后轉(zhuǎn)為垂直孔注漿施工。該工藝可以節(jié)約大量非注漿段鉆探工作量和護(hù)壁管材,有效降低工程造價(jià),同時(shí)減小了施工占地面積,縮短了施工工期。在施工過程中,由于地層相對(duì)復(fù)雜,破碎帶出現(xiàn)較為頻繁,導(dǎo)致在施工定向分支孔時(shí),屢屢出現(xiàn)井故,耽誤工期,從而增加了生產(chǎn)成本,必須采取有效措施解決井故問題。

表1溜破系統(tǒng)注漿頂?shù)装鍏?shù)

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1井故概述

定向孔于2015年8月陸續(xù)開孔,目前已終孔6個(gè),其余仍在施工,對(duì)開工至今出現(xiàn)井故的孔做了統(tǒng)計(jì),見表2。

圖1 注漿孔布置

表2 井故數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

10#孔井故簡述:10月9日,施工至450 m深度時(shí),在200 m處發(fā)生鉆鋌斷折,采用反絲鉆桿處理事故,10月28日處理完畢。11月2日,施工至498 m深度時(shí),在180 m處發(fā)生卡鉆,采用反絲鉆桿處理事故,11月10日處理完畢,分析原因?yàn)?80 m處地層破碎坍塌,護(hù)壁注漿后正常鉆進(jìn)。11月22日,施工至498 m深度時(shí),在295 m處發(fā)生卡鉆,采用反絲鉆桿處理事故,孔內(nèi)剩余一根鉆鋌;11月26日下鉆對(duì)坍塌地層進(jìn)行掃孔時(shí),再次發(fā)生埋鉆事故,至11月28日經(jīng)反復(fù)提拉將掃孔鉆鋌處理完畢;由于上部地層坍塌嚴(yán)重,下部鉆鋌無法繼續(xù)處理,鉆鋌所處位置為470 m。

16#孔井故簡述:8月1日,鉆進(jìn)至603 m處,由于上部地層破碎,前期沒有做護(hù)壁處理,發(fā)生埋鉆事故,后經(jīng)反絲鉆桿處理,于8月29日完成井故處理,恢復(fù)正常施工。9月21日,第三注漿段注漿,當(dāng)注漿量達(dá)57 m3,注漿壓力為10.7 MPa時(shí),發(fā)生止?jié){塞抱死事故,利用千斤頂對(duì)其進(jìn)行了頂拉處理,后換反絲鉆桿處理,由于卡瓦式止?jié){塞無法處理,最終采取掃碎措施。

通過上述分析,不計(jì)10#孔第三次井故,共耽誤正常施工79 d,如按每孔工期為一個(gè)月計(jì)算,將延誤2個(gè)孔工期,大大降低施工效率,增加施工成本。

2井故原因分析

2.1地層破碎原因

經(jīng)初步分析,卡鉆及埋鉆事故是由地層破碎造成的,通過統(tǒng)計(jì),由于地層破碎原因造成的井故占所有井故的60%,除仍在處理的10#孔井故外,誤工時(shí)間為48 d,占所有誤工時(shí)間的61%。通過綜合地質(zhì)柱狀圖(圖2)可以看出,3個(gè)破碎帶分別為142.03~166.23 m,227.03~243.83 m,361.93~391.43 m,由于都處于未分支段,分支孔施工過程中,鉆桿對(duì)破碎帶地層不斷抽打,加大了井故發(fā)生頻率[2]。

圖2 鉆孔綜合地質(zhì)柱狀圖

2.2注漿原因

現(xiàn)階段采取的注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):注漿終壓達(dá)到注漿段設(shè)計(jì)值的前提下,注漿終量q≤50 L/min,并且持續(xù)時(shí)間不低于20 min。由于使用卡瓦式止?jié){塞,注漿持續(xù)20 min后,注漿流量會(huì)特別小,導(dǎo)致接觸卡瓦塞的水泥漿由于高壓環(huán)境很快凝固,最終不能提拉止?jié){塞,出現(xiàn)井故。

2.3設(shè)備老化原因

10#孔下鉆前沒有對(duì)鉆桿、鉆鋌等設(shè)備進(jìn)行檢測,未發(fā)現(xiàn)鉆鋌接口處的裂縫,鉆進(jìn)時(shí)受大扭矩導(dǎo)致鉆鋌折斷。

3改進(jìn)措施

(1)結(jié)合16#孔埋鉆情況,在鉆進(jìn)過程中,如發(fā)現(xiàn)地層破碎,須及時(shí)帶壓護(hù)壁,保證地層破碎帶成為整體,并且不掉塊時(shí)方可進(jìn)行鉆進(jìn),同時(shí),在施工組織設(shè)計(jì)編寫時(shí),應(yīng)把護(hù)壁注漿量考慮在內(nèi)。

(2)通過分析綜合地質(zhì)柱狀圖,破碎帶基本出現(xiàn)于上部未分支地層,但由于定向孔分支的原因,在破碎地層中下通天地質(zhì)套管是不合理的,為保證正常施工,可以在后期其他分支孔施工過程中,結(jié)合地質(zhì)柱狀圖及前期施工情況,提前在破碎地層處設(shè)置變徑,下入飛管(圖3),既避免了分支孔施工過程中與管壁的摩擦,也能夠防止因地層破碎出現(xiàn)掉塊、塌孔,從而減小卡鉆、埋鉆的事故發(fā)生幾率。在下飛管時(shí)應(yīng)對(duì)其做特殊處理,使得上口為喇叭口,下口為馬蹄形的微喇叭,這樣可以避免掛卡鉆具,另外,下入飛管后應(yīng)著重考慮固管,防止后期施工中因飛管活動(dòng)造成不必要的井故[3]。

圖3 飛管簡易圖

(3)針對(duì)止?jié){塞故障可以適當(dāng)優(yōu)化注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)壓力,流量小于50 L/min,并持續(xù)10 min,即可將漿液改換為水注入地層,持續(xù)10 min后,如流量沒有突然增大即可結(jié)束。這樣可以在高壓注漿時(shí)將止?jié){塞附近的漿液推送較遠(yuǎn),給予提拉止?jié){塞時(shí)一定的行程,避免了止?jié){塞因沒有提拉空間而出現(xiàn)抱死,最終導(dǎo)致井故。

(4)在鉆桿或鉆具處理失敗后需要封孔進(jìn)行偏斜工作時(shí),封孔待凝時(shí)間往往過長,使得整個(gè)井故處理時(shí)間相應(yīng)過長,在此情況下可盡量減小水灰比,同時(shí)提高速凝劑添加量,在此基礎(chǔ)上加入適量的早強(qiáng)劑,一般使用食鹽及三乙醇胺作為早強(qiáng)劑,分別按水泥用量的5‰及0.5‰計(jì)算。這樣可以大大降低水泥達(dá)到所需強(qiáng)度的時(shí)間,使得井故盡快處理。

(5)加強(qiáng)各機(jī)臺(tái)工人的責(zé)任心,做到下鉆前必須檢查,如有異常立即處理,避免因施工人員疏忽造成不必要的損失。

4結(jié)語

本文通過對(duì)卡鉆、埋鉆等井故類型及導(dǎo)致其發(fā)生的地層破碎、注漿標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備等原因的分析,針對(duì)性地給出了改進(jìn)建議,從根本上減少井故次數(shù)及井故處理時(shí)間,在保證施工質(zhì)量的同時(shí)提高施工進(jìn)度,為以后分支孔的實(shí)施打下良好的基礎(chǔ),保證了工程的順利實(shí)施。

參考文獻(xiàn)

[1]江天濤,馮士安.受控定向鉆探技術(shù)[M].北京: 地質(zhì)出版社,1994.

[2]吳松貴,余大有,馬江淮,等,地面注漿加固技術(shù)在深部巷道厚層破碎圍巖中的應(yīng)用[J].中國煤炭地質(zhì),2011,23(1):59-63.

[3]文小元.深井“飛管止水法”處理下管事故實(shí)例分析[J].甘肅地質(zhì),2010,19(2):88-90.

(收稿日期2016-02-23)

李響(1981—),男,助理工程師,050021 河北省石家莊市匯通路39號(hào)。

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