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350MW汽輪機組掛閘異常分析與治理

2016-06-14 16:36王海慶國華徐州發(fā)電有限公司檢修公司江蘇徐州221100
山東工業(yè)技術(shù) 2016年10期
關(guān)鍵詞:汽機節(jié)流油壓

王海慶(國華徐州發(fā)電有限公司檢修公司,江蘇 徐州 221100)

350MW汽輪機組掛閘異常分析與治理

王海慶
(國華徐州發(fā)電有限公司檢修公司,江蘇徐州221100)

本文闡述了江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司自備電廠4號機組(350MW)汽輪機突然跳閘,之后無法重新掛閘,通過對汽輪機低壓保安油系統(tǒng)、套裝油管路系統(tǒng)的分析與檢查,找到了缺陷的真正原因——套裝油管中保安油管彎頭斷裂,并通過合理搶修,最終根除了此缺陷。

汽輪機;保安油;套裝油管;掛閘

0 引言

江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司自備電廠4號汽輪機組為上海電氣電站設(shè)備有限公司上海汽輪機廠生產(chǎn)的C350-24.2/0.9/566/566型超臨界中間再熱抽汽凝汽式汽輪機。2016年3月13日停機處理中壓調(diào)節(jié)汽門油動機活塞桿斷裂缺陷。10日缺陷處理完畢,汽輪機具備沖轉(zhuǎn)條件,當(dāng)汽輪機沖轉(zhuǎn)至2950r/min時,汽輪機突然跳閘,檢查為隔膜閥上部壓力降低閥門開啟導(dǎo)致EH油OPC及AST泄壓,所有調(diào)門、主汽門關(guān)閉。發(fā)電部隨即做掛閘試驗時發(fā)現(xiàn)機組無法進(jìn)行掛閘,低壓保安油壓降至很低,機組不能正常啟動。

1 汽輪機掛閘原理

汽輪機組啟動前,就地開啟高壓備用油泵運行,供給低壓保安系統(tǒng)壓力油;通過手動掛閘(即封閉掛閘器模塊上的泄油孔),在薄膜閥上腔建立起低壓保安油壓(約0.8Mpa),在油壓作用下推動隔膜閥桿下移,封住EH油泄油通道,使得汽機AST油壓建立,從而使汽輪機所有主汽門和調(diào)速汽門DEH控制系統(tǒng)正常投入運行。

2 缺陷分析

維護(hù)項目部汽機專業(yè)連夜針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行了仔細(xì)查找,最終確定“掛閘異常,保安油壓降至很低”的最根本原因是:汽輪機低壓保安油系統(tǒng)有泄漏缺陷。導(dǎo)致此缺陷的可能性因素有以下幾種:

(1)高備泵損壞,無法達(dá)到正常出力或高備泵出口溢流閥嚴(yán)重內(nèi)漏,大量壓力油從溢流閥后管道流走,上部保安油壓不能建立;

(2)高備油泵出口逆止門或主油泵至保安油逆止門(在油箱內(nèi)部)法蘭大量漏油泄壓;

(3)薄膜閥上腔回油管節(jié)流孔堵塞,保安油無法達(dá)到薄膜閥的上腔;

(4)低壓保安油管母管節(jié)流孔被雜物堵塞,保安油無法送至節(jié)流孔后面的設(shè)備;

(5)低壓保安油安全閥泄漏,安全閥動作壓力過低,動作后閥座未及時回位,造成大量泄油,使保安油壓不能正常建立;

(6)危急遮斷滑閥卸油口關(guān)閉不嚴(yán),低壓保安油從掛閘模塊泄油孔泄壓;

(7)套裝油管路中的保安油管斷裂,保安油無法給后面的設(shè)備供油。

3 原因查找

根據(jù)以上可能出現(xiàn)的問題,維護(hù)項目部汽機專業(yè)逐項進(jìn)行查找,經(jīng)過一夜奮戰(zhàn),最終找到了缺陷。具體過程如下:

(1)現(xiàn)場檢查高備泵出口壓力為0.5Mpa,電流比正常運行降低,經(jīng)咨詢廠家符合泵的特性,說明油泵沒有問題。擰開高備油泵出口溢流閥后管道觀察螺釘,管道內(nèi)沒有油流,說明溢流閥沒有異常;

(2)開啟高備泵運行,觀察汽機潤滑油箱內(nèi)部油面情況,能看見主油泵至保安油逆止門有輕微漏油現(xiàn)象,但此處漏油不至于影響到整個母管壓力。此處漏油不是最根本原因,系統(tǒng)還有其它漏點。

(3)拆開薄膜閥上腔回油管節(jié)流孔進(jìn)行檢查,節(jié)流孔完好,沒有堵塞及脫落;

(4)拆開低壓保安油管母管節(jié)流孔,節(jié)流孔完好;

(5)打開前軸承箱上觀察孔,現(xiàn)場啟動高壓備用油泵后,觀察安全油管路上兩只安全閥正常沒有漏油現(xiàn)象;

(6)最后檢查套裝油管路內(nèi)部的低壓保安油管情況。搭設(shè)腳手架打開所有套裝油管觀察窗端蓋?,F(xiàn)場開啟高壓備用密封油泵,從離油箱最近的一只觀察孔開始觀察,套裝回油管內(nèi)有大量軸承回油,并未發(fā)現(xiàn)有明顯的異常。暫時停運交流、直流潤滑油泵后發(fā)現(xiàn)套裝油管內(nèi)依然還有大量回油,說明低壓保安油管大量漏油。通過觀察窗發(fā)現(xiàn)漏油處大約在機組車頭正下方的回油套裝油管內(nèi),用手機自拍桿拍攝發(fā)現(xiàn)安全油至前箱的第二只彎頭撕裂(從至前箱的焊口開始數(shù))。

經(jīng)過觀察分析,確定低壓保安油彎頭撕裂原因如下;前軸承箱內(nèi)的保安油管與套裝油管內(nèi)的保安油管分別與軸承箱底座焊接在一起;機組啟、停時前軸承箱因溫度變化發(fā)生熱位移,此處彎頭產(chǎn)生應(yīng)力集中。加之啟、停高壓備用油泵時,瞬間沖擊力非常大,對彎頭產(chǎn)生一定的沖擊力,特別是當(dāng)轉(zhuǎn)速至2850r/min時主油泵與高備泵同時向安全油母管供油,沖擊力最大,造成彎頭撕裂。

4 消除缺陷

缺陷發(fā)生的原因及部位已確定,但消缺難度非常大。原因是低壓保安油管撕裂彎頭車頭正下方,此處上部為運轉(zhuǎn)層平臺,套裝管路距離平臺僅僅30cm左右,位置十分狹窄,且保安油管又被包裹在套裝油管路內(nèi),無法直接進(jìn)行焊接。維護(hù)項目部汽機專業(yè)迎難而上,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,制定了完善的施工措施。3月19日主機潤滑油系統(tǒng)停運,辦理工作票及動火工作票后,汽機專業(yè)組織對車頭下部的套裝油管外側(cè)用手提切割機開了一直200mm見方的“天窗”,以便能觀察到撕裂彎頭。然后根據(jù)觀察到的位置,在撕裂彎頭的正下方,把套裝油管切開一只400mm見方的“天窗”,這樣檢修人員的頭部就能伸進(jìn)去進(jìn)行工作。隨后檢修人員切除撕裂彎頭,重新焊接新的304不銹鋼彎頭(¢48*3)。為預(yù)防因機組啟停而引起的沖擊,維護(hù)項目部又制作了專用固定支架,焊接在套裝油管內(nèi)壁上,夾住低壓保安油管。內(nèi)部工作區(qū)域用面團(tuán)清理干凈后,將套裝油管開“天窗”處用氬弧焊密閉。至此,消缺工作結(jié)束,化驗油質(zhì)合格后,開啟高壓備用油泵,掛閘手柄打到復(fù)位位置,隔膜閥正常動作,機組得以順利啟動。

5 結(jié)論

維護(hù)項目部汽機專業(yè)通過“發(fā)現(xiàn)缺陷→原因分析→制定對策→利用排除法查找缺陷原因→消除缺陷”這一過程,最終查找到了問題產(chǎn)生的真正原因,即套裝油管內(nèi)的低壓保安油管彎頭撕裂,更換新的304彎頭后,并用專用支架固定,從根本上杜絕了保安油管再次斷裂的可能。此缺陷的及時消除為提高設(shè)備運行可靠性、加強穩(wěn)定生產(chǎn)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

[1]C350-24.2/0.9/566/566型超臨界中間再熱抽汽凝汽式汽輪機說明書[J].上海汽輪機廠,2013.

[2]郭延秋.大型火電機組檢修實用技術(shù)叢書汽輪機分冊[S].中國電力出版社,2003.

10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.10.015

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