宋磊 孟超
【摘 要】某機(jī)組調(diào)試期間發(fā)生一起主給水泵切換試驗(yàn)期AHP解列事件,針對此事件進(jìn)行原因分析,結(jié)合機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況闡明了增減暖泵管線的必要性,同時(shí)對目前暖泵改造的不足之處提出了建議。
【關(guān)鍵詞】主給水泵;暖泵;高加解列;改進(jìn)
1 電動(dòng)給水泵組系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)
1.1 系統(tǒng)描述
某電廠主給水泵系統(tǒng)由三臺(tái)并聯(lián)的 50%容量的電動(dòng)泵組構(gòu)成,正常時(shí)兩臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)自動(dòng)備用,為蒸汽發(fā)生器的二次側(cè)提供所需的給水。每臺(tái)給水泵組在9.85MPa.a 的壓力下能提供2150m3/h 的有效輸出流量。三臺(tái)主給水泵并列布置在常規(guī)島-7.2m,除氧器來的水經(jīng)過三條降水管、前置泵入口電動(dòng)隔離閥,進(jìn)入前置泵,再從前置泵經(jīng)裝有流量測量孔板的泵間跨接管,進(jìn)入壓力級泵,然后經(jīng)出口逆止閥和電動(dòng)隔離閥送往高壓給水加熱器。在壓力級泵與出口逆止閥之間設(shè)有再循環(huán)管線以保證泵的安全運(yùn)行,每條再循環(huán)管線上有一只再循環(huán)流量調(diào)節(jié)閥。
1.2 給水泵輸送流體特點(diǎn)
額定工況下,除氧器內(nèi)水溫149℃,除氧器內(nèi)壓力0.35MPa,根據(jù)JB/T 8059-2008高壓給水泵技術(shù)條件的泵啟動(dòng)要求,大型給水泵啟動(dòng)前需要暖泵以減少對泵的熱沖擊。主給水泵的動(dòng)環(huán)由高硬度硬質(zhì)合金鋼制成,由于其材料硬度高而脆,溫差過大容易導(dǎo)致密封環(huán)破裂,泵輸送高溫水,啟動(dòng)主給水泵之前要進(jìn)行暖泵操作,以降低熱沖擊對泵體和機(jī)械密封帶來的不利影響。
1.3 常規(guī)島啟機(jī)前暖泵方式
機(jī)組系統(tǒng)設(shè)計(jì)中沒有暖泵回路,但是在機(jī)組投產(chǎn)后根據(jù)運(yùn)行中遇到的實(shí)際問題分析發(fā)現(xiàn),增加暖泵回路是十分必要的。在沒有增加暖泵回路之前,一般只有兩種情況才進(jìn)行暖泵:一是,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),主給水泵進(jìn)行切換操作;另一種情況是,在機(jī)組大修或小修后常規(guī)島啟動(dòng),充水排氣已完成,除氧器水溫達(dá)到80℃以上時(shí),啟動(dòng)APA主給水泵前進(jìn)行暖泵操作。暖泵操作方法:打開壓力級泵預(yù)暖閥,開啟前置泵入口隔離閥,然后依次打開前置泵泵體疏水閥、跨接管線排氣閥、壓力級泵泵體疏水閥,待泵殼溫度與流體溫度小于20℃時(shí)將各疏水排氣閥門關(guān)閉。這種暖泵方式的優(yōu)點(diǎn)對主給水泵各部分暖泵比較徹底,前置泵、壓力級泵內(nèi)水得以流動(dòng)。減少了對泵的熱沖擊,也減小了主給水泵啟動(dòng)時(shí)振動(dòng)。缺點(diǎn)是暖泵時(shí)間長,不易控制泵體溫升速率,熱水資源浪費(fèi),使泵的運(yùn)行環(huán)境惡化。尤其是當(dāng)備用主給水泵應(yīng)急啟動(dòng)時(shí)沒有時(shí)間暖泵,給主給水泵安全運(yùn)行帶來嚴(yán)重威脅。
2 無暖泵回路的危害
2.1 增加高加解列風(fēng)險(xiǎn)
2.1.1 事件描述
2011年12月24日,某機(jī)組處于調(diào)試期間的滿功率運(yùn)行狀態(tài),按照計(jì)劃準(zhǔn)備執(zhí)行TPAPA50 (主給水泵切換試驗(yàn)),隨后執(zhí)行TPRRC 58緊急停堆試驗(yàn)。主控開始執(zhí)行主給水泵切換試驗(yàn)。首先模擬APA102PO電動(dòng)給水泵的入口關(guān)閉信號,該信號導(dǎo)致APA102PO故障跳閘,處于備用狀態(tài)的APA 302 PO立即自動(dòng)啟動(dòng),5#高加3 高水位出現(xiàn),導(dǎo)致高加自動(dòng)解列。
2.1.2 原因分析
除氧器在常規(guī)島廠房13米,高壓加熱器在0米,APA主給水泵在-7.2米,從除氧器到高加入口管道內(nèi)的水裝量大概有14噸,機(jī)組滿功率運(yùn)行時(shí)除氧器內(nèi)水溫147℃,備用主給水泵及管道內(nèi)的水溫接近環(huán)境溫度20℃,與高加入口母管給水形成120℃的溫差,APA主給水備用泵啟動(dòng)后,短時(shí)間內(nèi)將如此多的冷水打進(jìn)高壓加熱器內(nèi),導(dǎo)致高加入口水溫快速下降,為了維持供給蒸發(fā)器的給水溫度,需要給高加提供更多的熱量,汽輪機(jī)抽汽量增大,導(dǎo)致冷凝水增加,高加內(nèi)水位上升,最終觸發(fā)高加水位3高信號,導(dǎo)致高加解裂。
2.2 熱沖擊對給水泵的影響
熱沖擊是指輸送介質(zhì)的溫度突然變化對泵的影響,主要表現(xiàn)在密封和強(qiáng)度兩方面。APA主給水泵前置泵由于轉(zhuǎn)速比較低所以采用填料式機(jī)械密封,壓力級泵采用盒式結(jié)構(gòu)的機(jī)械密封。滿功率工況下除氧器內(nèi)水溫147℃,備用主給水泵泵內(nèi)水溫與環(huán)境溫度一致,約20℃,當(dāng)備用主給水泵啟動(dòng)后除氧器內(nèi)高溫水進(jìn)入備用主給水泵內(nèi),此時(shí)接近130℃的溫差對泵產(chǎn)生較大的熱沖擊,可能會(huì)引起主給水泵的機(jī)械密封的泄漏,泵體、泵軸、葉輪發(fā)生變形,在熱應(yīng)力的作用下甚至可能產(chǎn)生裂紋。
2.3 污染二回路水質(zhì)
2.3.1 二回路水質(zhì)參數(shù)
據(jù)統(tǒng)計(jì),世界各國核電站約有 50% 被迫停運(yùn)是起源于蒸汽發(fā)生器的傳熱管破裂??梢姳3终羝l(fā)生器二次側(cè)良好的水質(zhì)是至關(guān)重要的。機(jī)組化學(xué)技術(shù)規(guī)范嚴(yán)格規(guī)定了二回路水質(zhì)各參數(shù),防止雜質(zhì)對蒸汽發(fā)生器的腐蝕,防止U 形管破裂而使一回路水進(jìn)入二回路,導(dǎo)致放射性物質(zhì)的擴(kuò)散。
根據(jù)技術(shù)規(guī)格書,正常功率運(yùn)行期間排污水的Na—陽離子電導(dǎo)率關(guān)系,共分五個(gè)區(qū)域,如圖3所示分五個(gè)區(qū)域。為了限制蒸發(fā)器的腐蝕,技術(shù)規(guī)格書規(guī)定水質(zhì)超標(biāo)時(shí),必須按照規(guī)定實(shí)施糾正行動(dòng)直至降負(fù)荷或者停機(jī)停堆。
2.3.2 備用泵啟動(dòng)對水質(zhì)的影響
常規(guī)島汽水系統(tǒng)在大修期間幾乎全部停運(yùn)、排空,很多系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行解體檢修,在系統(tǒng)內(nèi)積聚了大量的雜質(zhì),如果啟動(dòng)前沒有經(jīng)過充分的沖洗和處理,主給水供水后雜質(zhì)將進(jìn)入蒸汽發(fā)生器。常規(guī)島啟動(dòng)及正常運(yùn)行中第三臺(tái)主給水泵一般不會(huì)啟動(dòng),除氧器出口至主給水泵出口母管內(nèi)這部分水流動(dòng)性比較差,主給水泵啟動(dòng)后,這部分水經(jīng)過高加直接進(jìn)入蒸發(fā)器,導(dǎo)致蒸發(fā)器內(nèi)雜質(zhì)增多,沉積在管板上表面、管子和管板的連接部位及流動(dòng)死區(qū)等部位,雜質(zhì)會(huì)使得這些部位的應(yīng)力腐蝕加劇,引起一回路向二次側(cè)的泄漏或傳熱管的破裂最終導(dǎo)致反應(yīng)堆停閉,造成放射性污染及經(jīng)濟(jì)損失。
3 暖泵管線的技術(shù)改造
3.1 暖泵技改的必要性
增加暖泵管線能夠防止備用APA泵啟動(dòng)的時(shí)候遭受熱沖擊及減少APA泵啟動(dòng)時(shí)的暖管時(shí)間,改善備用APA泵泵體及管道中的水質(zhì),防止泵啟動(dòng)后SG水質(zhì)變差,防止備用泵系統(tǒng)中的冷水流經(jīng)高加導(dǎo)致高加解列,提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性,所以增加暖泵管線是非常必要的。
3.2 暖泵管線改造
由每臺(tái)APA泵的跨接管線開孔,引出一條Ф42.2×4.85的管線,三條引出管線匯成一條母管進(jìn)行暖管。暖管流程如圖所示,由運(yùn)行的主給水泵提供暖泵水源。暖泵水從運(yùn)行中的前置泵出口經(jīng)過兩道隔離閥分成兩路,一路經(jīng)前置泵返回除氧器,另一路經(jīng)壓力級泵及再循環(huán)管線返回除氧器。華東院建議方案是從壓力級泵出口母管引出一根Ф60.3X6.35的管子,分別接入三臺(tái)前置泵下游中壓管道上,兩種暖泵方案相比,只是暖泵水源的來源不同。目前這種暖泵方式在運(yùn)行安全性方面要高,熱量損失也要小,三臺(tái)泵跨接管線距離很近,施工也很方便。
3.3 改造后的暖泵效果
主給水泵增加暖泵管線后,在主控KIT上可以檢測到前置泵入口水溫和除氧器內(nèi)水溫相同,現(xiàn)場點(diǎn)溫儀測得前置泵本體溫度也和除氧器內(nèi)水溫接近,可以看出增加暖泵管線之后取得了一定的運(yùn)行效果。點(diǎn)溫儀測得壓力級泵泵體溫度和環(huán)境溫度相近,說明經(jīng)壓力級泵、再循環(huán)管線的這路暖泵流量很小,沒有起到暖泵效果。壓力級泵出口至高加入口母管這部分水沒有得到預(yù)熱,依然存在備用主給水泵啟動(dòng)后高加解列的風(fēng)險(xiǎn)。該機(jī)組主給水泵切換后備用泵出口溫度由149℃降至31℃,也說明了壓力級泵出口電動(dòng)閥至高加入口母管這部分水沒有得到預(yù)熱?,F(xiàn)場查看設(shè)備布置,除氧器出口到前置泵入口管道粗,布置直上直下,而跨接管線、壓力級泵、再循環(huán)管線管道彎處較多并且比前置泵入口管道細(xì),流阻比較大;前置泵進(jìn)口和出口在同一水平面,壓力級泵是上進(jìn)上出,相比之下前置泵的流阻小,加之暖泵管線過于靠近前置泵出口,導(dǎo)致大部分暖泵流通過前置泵返回除氧器,流過壓力級泵的流量很少,壓力級泵吸入口和排出口都在泵的上部,泵的下部形成死水區(qū),該部位的預(yù)熱不能得到保障。
3.4 改進(jìn)方案
在暖泵管線上引出一根管線接至壓力級泵疏水閥上游,如圖所示,暖泵流經(jīng)過閥門1和2之后分成兩路,一路通過閥門3和止回閥4從壓力級泵的底部進(jìn)入,經(jīng)再循環(huán)管線返回除氧器。另一路通過前置泵入口及壓力級泵出口返回除氧器。這樣使壓力級泵內(nèi)下部的水流動(dòng)起來,消除了壓力級泵的下部死水區(qū),起到暖泵效果。和目前的暖泵回路相比,本方案需要增加一路接往壓力級泵的管線,增加一個(gè)隔離閥和一個(gè)止回閥,也增加了泄露的幾率。改進(jìn)方案能夠解決目前壓力級泵暖泵效果不好的問題,能夠降低壓力級泵機(jī)械密封泄露的幾率,降低泵啟動(dòng)后的熱沖擊。
4 結(jié)論
暖泵回路的改造可以降低備用主給水泵啟動(dòng)時(shí)高加解列的風(fēng)險(xiǎn),尤其冬天,環(huán)境溫度比較低,暖泵效果比較明顯。減少了對前置泵的熱沖擊,但是壓力級泵的暖泵效果沒有達(dá)到預(yù)期,改善備用APA泵泵體及管道中的水質(zhì),防止泵啟動(dòng)后SG水質(zhì)變差,減少APA泵啟動(dòng)時(shí)的暖管時(shí)間,提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性。目前的暖管方案還需進(jìn)一步改進(jìn),改進(jìn)方案消除了壓力級泵的下部死水區(qū),能夠達(dá)到壓力級泵的暖泵效果。
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[責(zé)任編輯:楊玉潔]