王政先,郭寶仁
(華電電力科學(xué)研究院,遼寧沈陽110000)
某350MW機組首次沖轉(zhuǎn)定速過程分析
王政先,郭寶仁
(華電電力科學(xué)研究院,遼寧沈陽110000)
以某臺機組的首次啟動為例,敘述了啟動的五次過程以及每次啟動所采取的方式方法,通過對五次啟動過程的分析,總結(jié)了四次啟動失敗的原因,最終給出了汽輪機首次啟動應(yīng)該注意的問題。對今后機組啟動過程具有借鑒意義。
汽輪機;首次啟動;振動
隨著節(jié)能減排成為國家能源發(fā)展戰(zhàn)略,為了提高機組經(jīng)濟性,減少軸封漏汽帶來的損失汽輪機在安裝、檢修時軸封間隙調(diào)的較小。但這樣容易引起汽輪機啟動時,因為軸封間隙小而發(fā)生碰磨,引起機組振動過大,甚至無法定速3000r/min。電廠應(yīng)重視在安裝或檢修后的首次啟動過程,在啟動過程中一定要充分暖機避免多次啟動造成經(jīng)濟損失。
某廠汽輪機屬于哈汽350MW機組,兩缸兩排汽,高中壓缸合缸,共有6個支撐,支撐示意圖如圖1所示,振動監(jiān)測模塊采用飛利浦系統(tǒng),于2015年9月10日8點47分鐘首次定速3000r/min。該機組從9月9日22點首次沖轉(zhuǎn)至首次定速3000r/min歷時11個小時,沖轉(zhuǎn)次數(shù)5次,下面詳細敘述此次啟機過程[1]。
2.1第一次啟動
9月9日22點在各參數(shù)都具備啟機條件的情況下,開始沖轉(zhuǎn),在600r/min時打閘進行磨檢,后直接升速至1720r/min時,5瓦發(fā)生了碰磨[2],振動迅速升至314μm后跳機,停機后盤車。
2.2 第二次啟動
9月9日23點開始第二次沖轉(zhuǎn),23點17分升至1100r/min后暖機至凌晨1點34分,大約2個多小時,1點42分升速至2000r/min中速暖機,此時振動數(shù)據(jù)見表1(均為X方向通頻振動):
表1 第二次啟動中速暖機時振動μm
但中速暖機在維持了半個小時左右后,6瓦振動開始增加,3min內(nèi)增加至跳機值,相位變化了60°左右,轉(zhuǎn)速降至1280r/min,振動回落至170μm,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)勵磁軸與隔音板發(fā)生了碰磨。2點55分轉(zhuǎn)速至0r/min,盤車因故障無法投入。大約20min故障解除,投入盤車。投盤車時對勵磁小間的隔音板進行了拆除,如圖3所示,可以很清晰的看到由于碰磨導(dǎo)致的隔音板已經(jīng)卷邊變形。
2.3 第三次啟動
9月10日4點00分,開始第三次沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)前各軸瓦晃度見表2,沖轉(zhuǎn)前6瓦晃度為70μm,而在第二次啟動時6瓦晃度僅為30μm。
表2 第二次與第三次啟機晃度對比μm
此次啟動并未進行充分盤車和暖機,而是直接升速至2950r/min。在過臨界時,2瓦軸振最大達到264μm,過臨界后逐步回落至100μm左右,但是6瓦軸振卻持續(xù)增加,在轉(zhuǎn)速至2950r/min時6瓦軸振為113μm,而其它軸瓦振動并不是特別大,見表3。
表3 第三次啟動轉(zhuǎn)速至2950r/min時振動μm
但隨后在幾分鐘之內(nèi)6瓦軸振增加至跳機值,而且相位變化了大約70°,停機過程中6瓦逐步回落,2瓦在停機過程中過臨界時振動最大達394μm,下面給出2瓦、6瓦啟機及停機過程的波德圖,如圖4所示。
2.4 第四次啟動
第三次啟動振動大跳機后,機組并未到盤車狀態(tài),而是始終保持在1100r/min,進行低速暖機,在暖機兩個小時候后,6瓦此時的晃度仍然達70μm。但此時仍然進行了第四次沖轉(zhuǎn),7點10分轉(zhuǎn)速升至2615r/min時,2瓦振動在短時間內(nèi)由100μm增加至跳機值,停機過程中最大達到339μm,之后振動幅值迅速降至100μm以內(nèi)。
2.5 第五次啟動
第五次啟動之前對之前的啟動方式進行了分析,并提出了如下措施:1)轉(zhuǎn)速降至0r/min,連續(xù)盤車至少2h直至偏心率回復(fù)到原始值狀態(tài);2)升速率由150r/min提高至300r/min;3)在2400r/min時進行暖機。
因為化學(xué)制水的原因,滿足不了連續(xù)盤車2h的條件,在8點30分開始沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)前各軸瓦晃度值見表4,可以看出6瓦晃度較第二次啟機時還是偏大,其它各瓦接近第二次啟動時的值。
在采取了三條啟機措施后,機組順利定速3000r/min。啟機過程中的波德圖如圖5所示,從圖5中可以看出2瓦在過臨界時振動還是比較大,過臨界后振動降低。
表4 第五次啟機晃度μm
定速3000r/min之后各軸瓦的振動見表5。
該機組從開始沖轉(zhuǎn)到最后定速3000r/min,經(jīng)歷了多達五次的啟動,現(xiàn)將每次啟動過程總結(jié)如下:
第一次啟動時,未進行暖機[3],而是直接沖轉(zhuǎn),機組未能充分膨脹,導(dǎo)致發(fā)生碰磨。第二次啟動至中速暖機時振動數(shù)據(jù)保持良好,只是因為與隔音板突然發(fā)生碰磨導(dǎo)致機組振動突然增大。第三次啟動前未進行充分盤車,中速暖機時間也很短,同第一次啟動一樣,機組未充分膨脹,最終機組振動達到跳機值。第四次沖轉(zhuǎn),機組在第三次沖轉(zhuǎn)失敗后,轉(zhuǎn)速雖降至1100r/min時經(jīng)長時間停留暖機,但未將轉(zhuǎn)速將至0r/min后盤車,而是在中速暖機后直接沖轉(zhuǎn),最終轉(zhuǎn)速到2615r/min時,振動迅速增加至跳機值。此次沖轉(zhuǎn)違反了二十五項反措[4]中提到的“機組啟動過程中因振動異常停機必須回到盤車狀態(tài),應(yīng)檢查、認真分析、查明原因,當(dāng)機組已符合啟動條件時,連續(xù)盤車不少于4h才能再次啟動,嚴(yán)禁盲目啟動。”總結(jié)了上述四次啟動中失敗的原因后,第五次順利啟動,沖轉(zhuǎn)至3000r/min。
表5 第五次定速3000r/min后各軸瓦振動μm
經(jīng)過長達五次的沖轉(zhuǎn)啟動后,汽輪機最終定速3000r/min。通過分析啟動過程不難得到以下結(jié)論。
(1)啟機過程一定遵循二十五項反措中制定的機組啟、停過程操作措施。
(2)不能盲目的啟動,啟動時盤車時間至少2~4h,暖機一定要充分,暖機轉(zhuǎn)速可以依據(jù)機組實際情況略微調(diào)整。
(3)過臨界時升速率可以適當(dāng)提高,使得機組快速通過臨界區(qū)。
[1]牟法海.汽輪機啟停過程中動靜碰摩故障的診斷與處理[J].河北電力技術(shù),2009,28(4):11-13.
[2]陸頌元.大型機組動靜碰磨的振動特征及現(xiàn)場應(yīng)急處理方法[J].中國電力,2003,36(01):6-11.
[3]王永慶.大型汽輪機暖機方式的分析與探討[J].陜西電力,2013,41(12):99-102.
[4]防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求[M].國家能源局,2014.
Process Analysis of a 350MW Unit First Speed Up to 3000r/min
WANG Zheng-xian,GUO Bao-ren
(Huadian Electric Power Research Institute Northeast Branch,Shenyang 110000,China)
In this paper,as an example of one units first start-up,describes the five process and ways to each start-up.Though analysis the five start-up process,summed up the reason for the failure of four start-up,and ultimately gives turbine first start-up should pay attention to.There is reference significance fo unit start-up process on.
turbine;first stat-up;vibration
10.3969/J.ISSN.2095-3429.2016.04.009
TM621
B
2095-3429(2016)04-0039-03
2016-05-03
修回日期:2016-08-01
王政先(1984-),男,山西晉城人,碩士研究生,工程師,主要從事汽輪機技術(shù)監(jiān)督工作。