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硅鋼非穩(wěn)態(tài)澆鑄鑄坯潔凈度分析

2016-05-05 01:52:26康偉栗紅趙晨光孫群呂志升曹亞丹鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院遼寧鞍山4009鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠遼寧鞍山40
鞍鋼技術(shù) 2016年2期
關(guān)鍵詞:硅鋼潔凈度

康偉,栗紅,趙晨光,孫群,呂志升,曹亞丹(.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧鞍山4009;.鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧鞍山40)

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硅鋼非穩(wěn)態(tài)澆鑄鑄坯潔凈度分析

康偉1,栗紅1,趙晨光2,孫群2,呂志升1,曹亞丹1
(1.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧鞍山114009;2.鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧鞍山114021)

摘要:為研究非穩(wěn)態(tài)澆鑄對(duì)硅鋼鑄坯潔凈度的影響,對(duì)BOF→RH→CC生產(chǎn)的硅鋼非穩(wěn)態(tài)及穩(wěn)態(tài)鑄坯進(jìn)行取樣,分析了頭坯、換水口坯、尾坯及穩(wěn)態(tài)坯的T[O]含量、N含量及夾雜物類型及分布。結(jié)果表明,鑄坯潔凈度由高到低依次為:穩(wěn)態(tài)坯,尾坯,換水口坯,頭坯。

關(guān)鍵詞:硅鋼;非穩(wěn)態(tài)澆鑄;潔凈度

康偉,碩士,工程師,2008年畢業(yè)于東北大學(xué)有色冶金專業(yè)。E-mail:weige2001_9@163.com

連鑄是一個(gè)連續(xù)的不斷變化的過程,大致可分為穩(wěn)態(tài)澆鑄時(shí)期和非穩(wěn)態(tài)澆鑄時(shí)期,穩(wěn)態(tài)澆鑄時(shí)的鑄坯質(zhì)量基本滿足要求,而非穩(wěn)態(tài)澆鑄時(shí)期如:連鑄頭罐開澆時(shí),鋼水裸露澆鑄到中間包,直接接觸中間包耐火材料,鋼水難以避免受到空氣和耐火材料的影響,造成澆鑄頭坯質(zhì)量下降;罐次間換水口時(shí),中間包內(nèi)鋼水沒有補(bǔ)充,雖然采取降低拉速的方式來緩解,但也難以避免造成中間包內(nèi)鋼水液面的下降,從而引起澆鑄條件的改變,造成鋼水質(zhì)量下降;澆鑄末期拉速急劇變化、中間包內(nèi)積蓄的夾雜物對(duì)鋼水質(zhì)量的影響,也會(huì)造成尾坯質(zhì)量的下降。

將連鑄坯按照澆鑄條件進(jìn)行分類,并進(jìn)行相關(guān)研究,能更深入地了解工藝條件對(duì)鑄坯質(zhì)量的影響,這方面前人已做了不少研究,例如,利用穩(wěn)態(tài)和非穩(wěn)態(tài)鑄坯全氧、總體夾雜物水平、鑄坯大顆粒夾雜物比例等指標(biāo)分析厚板坯和中薄板坯連鑄兩條工藝路線生產(chǎn)的超低碳鋼鑄坯差異[1],運(yùn)用T[O]含量測(cè)定、金相分析、SEM及EDS等研究手段分析Al+FeSi以及FeSi兩種不同脫氧工藝對(duì)硅鋼鑄坯中非金屬夾雜物的影響[2]。運(yùn)用T[O]含量、N含量及夾雜物等指標(biāo)進(jìn)行同一鋼種不同操作條件下鑄坯的純凈度分析[3-6]。本文以鑄坯內(nèi)部T[O]含量、N含量以及夾雜物因素為考察對(duì)象,分析了硅鋼頭坯、尾坯、換水口坯的潔凈度變化,并與硅鋼穩(wěn)態(tài)坯進(jìn)行了對(duì)比,為掌握硅鋼非穩(wěn)態(tài)澆鑄鑄坯潔凈度的變化規(guī)律、改善生產(chǎn)工藝提供了技術(shù)支持。

1 研究方法

1.1非穩(wěn)態(tài)鑄坯及穩(wěn)態(tài)坯取樣方案

硅鋼生產(chǎn)工藝路線為BOF→RH→CC,鑄機(jī)為立彎式連鑄機(jī),試驗(yàn)生產(chǎn)的鑄坯斷面為230 mm× 1 280 mm,取硅鋼一個(gè)澆次中的頭坯、換水口坯、尾坯以及穩(wěn)態(tài)坯為研究對(duì)象。其中,頭坯取樣位置為切除坯頭1 m后,在靠邊部1/4幅寬位置,沿澆注方向連續(xù)取500 mm坯樣四個(gè),坯樣尺寸為230 mm×150 mm×500 mm;換水口坯為中包降至25 t開澆時(shí),在相對(duì)應(yīng)的鑄坯上,靠邊部1/4幅寬位置,沿澆注方向連續(xù)取500 mm坯樣四個(gè);穩(wěn)態(tài)坯取樣為穩(wěn)態(tài)澆鑄時(shí),對(duì)應(yīng)鑄坯上靠邊部1/4幅寬位置,沿澆注方向連續(xù)取500 mm坯樣四個(gè);尾坯取樣位置為坯尾切除1m后,靠邊部1/4幅寬位置,沿澆注方向向前連續(xù)取500 mm坯樣四個(gè)。換水口坯、穩(wěn)態(tài)坯以及尾坯坯樣尺寸均與頭坯相同。圖1為硅鋼頭坯的取樣示意圖,換水口坯、尾坯及穩(wěn)態(tài)坯的取樣加工方式與頭坯類似。

圖1 硅鋼頭坯取樣示意圖

1.2鑄坯化學(xué)成分及夾雜物檢驗(yàn)方案

將1#頭坯試樣內(nèi)弧表面沿澆鑄方向均分成3個(gè)取樣位置,每個(gè)取樣位置取金相樣、化學(xué)成分樣,沿厚度方向接近內(nèi)弧1/4處也同樣取樣,每個(gè)取樣點(diǎn)均進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn),圖2為1#頭坯試樣的取樣方式。

圖2 1#頭坯試樣的取樣方式

圖2中,1#樣101、102、103為鑄坯內(nèi)弧表面取樣點(diǎn),201、202、203為對(duì)應(yīng)的內(nèi)弧1/4處取樣點(diǎn)。2#~4#樣鑄坯內(nèi)弧表面取樣點(diǎn)編號(hào)為104、105、106…112,2#~4#樣鑄坯內(nèi)弧1/4處取樣點(diǎn)編號(hào)為204、205、206…212,其它鑄坯加工及編號(hào)方式以此類推,選取頭坯1#樣的101、201,換水口坯1#樣的101、201,穩(wěn)態(tài)坯1#樣的101、201,尾坯1#樣的101、201,以上位置應(yīng)用SEM進(jìn)行夾雜物分析。

2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

2.1鑄坯T[O]含量分析

鋼液中,總氧為溶解氧與結(jié)合氧之和。對(duì)于鋁鎮(zhèn)靜鋼,加鋁脫氧后,1 600℃時(shí)與鋼中酸溶鋁含量(0.02%~0.05%)處于熱力學(xué)平衡的[O]溶含量很低(0.000 4%~0.000 8%),所以可以用鋼中的T[O]來表示鋼中夾雜物水平[7]。頭坯、換水口坯、穩(wěn)態(tài)坯、尾坯的T[O]含量分析結(jié)果見圖3(圖3(a)中,1代表101取樣點(diǎn),2代表102取樣點(diǎn),其余以此類推;圖3(b)中,1代表201取樣點(diǎn),2代表202取樣點(diǎn),其余以此類推)。

從圖3可以看出,頭坯T[O]含量較其他鑄坯相對(duì)較高,頭坯內(nèi)弧表面T[O]含量波動(dòng)幅度較大,T[O]含量最低處為0.000 4%,最高處達(dá)0.001 7%;鑄坯內(nèi)弧1/4處T[O]含量隨著澆鑄的進(jìn)行呈下降趨勢(shì),試驗(yàn)頭坯坯頭為0.001 6%,試驗(yàn)頭坯尾部達(dá)到0.000 6%,趨于穩(wěn)態(tài)坯的水平;換水口坯、穩(wěn)態(tài)坯、尾坯T[O]含量波動(dòng)幅度不大,換水口坯的平均T[O]含量較穩(wěn)態(tài)坯、尾坯高;內(nèi)弧表面與內(nèi)弧1/4處T[O]含量相比,內(nèi)弧1/4處T[O]含量較高。

圖3 鑄坯T[O]含量分析

開澆過程是典型的非穩(wěn)態(tài)澆鑄,中間包及結(jié)晶器鋼水液面波動(dòng)較大,拉速變化導(dǎo)致結(jié)晶器保護(hù)渣卷入鋼水以及二次氧化等因素的影響,造成頭坯夾雜物數(shù)量增多,鑄坯質(zhì)量下降;換水口坯處于大包更替、中間包液面下降的非穩(wěn)態(tài)澆鑄過程,大包引流砂的卷入、中間包液面的波動(dòng)等因素易造成鋼液氧化和夾雜物含量增多,從而導(dǎo)致鋼液T[O]含量升高。

2.2鑄坯氮含量分析

圖4為鑄坯氮含量分析結(jié)果。

圖4 鑄坯氮含量分析

從圖4可以看出,頭坯氮含量較高,內(nèi)弧表面氮含量平均值為0.003 2%,內(nèi)弧1/4處氮含量平均值為0.002 9%。而換水口坯、穩(wěn)態(tài)坯、尾坯的氮含量平均值在0.001 0%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于頭坯。頭坯氮含量高主要是因?yàn)殚_澆過程中鋼液裸露造成吸氮。但頭坯氮含量沒有呈明顯的下降趨勢(shì),說明硅鋼澆鑄到3m的時(shí)候,鑄坯內(nèi)部質(zhì)量仍然受開澆非穩(wěn)態(tài)的影響,還未達(dá)到與穩(wěn)態(tài)坯相同的質(zhì)量要求;換水口坯受大包開澆、中間包液面波動(dòng)的影響,因此比穩(wěn)態(tài)坯、尾坯氮含量稍高。

2.3鑄坯夾雜物分析

利用FEI公司QUANTA 400型掃描電鏡,對(duì)每個(gè)需要分析的試樣隨機(jī)選取20個(gè)夾雜物進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,分析結(jié)果見表1。從表1的分析中可以看出,頭坯的內(nèi)弧表面、尾坯的內(nèi)弧1/4處有較大尺寸的Al2O3夾雜物及復(fù)合夾雜物,說明頭坯受二次氧化及中包耐材與鋼液反應(yīng)等因素的影響有較多夾雜物生成,澆鑄時(shí)未能全部排出鋼液,進(jìn)而殘留在鑄坯中,造成鑄坯質(zhì)量惡化。尾坯由于是澆鑄末期,中包內(nèi)液面下降,同時(shí)中包渣吸附夾雜能力下降,一個(gè)澆次累積到中包渣中的夾雜可能重新傳入到鋼液,造成鑄坯中夾雜物增多。

從表1中還可以看出,內(nèi)弧表面的夾雜大多數(shù)為Al2O3及Al2O3的復(fù)合夾雜,而內(nèi)弧1/4處的夾雜主要為AlN及其復(fù)合夾雜,造成這種差異的原因是兩種夾雜物的形成過程不同,Al2O3在鋼水中生成,流入結(jié)晶器后,容易被凝固的坯殼所捕捉,而AlN則是在凝固過程隨著溶質(zhì)元素的富集析出,因此,鑄坯內(nèi)表面與內(nèi)弧1/4處由圖5~8可以看出,頭坯典型的夾雜物為大尺寸及團(tuán)簇狀的

圖6 穩(wěn)態(tài)坯及尾坯的典型夾雜物形貌

由圖5~6可以看出,頭坯典型的夾雜物為大尺寸及團(tuán)簇狀的Al2O3夾雜,換水口坯也存在大尺寸Al2O3夾雜,說明頭坯澆鑄及換水口操作時(shí),容易使鋼液二次氧化,產(chǎn)生大尺寸的Al2O3夾雜,應(yīng)該引起操作者的注意;穩(wěn)態(tài)坯及尾坯澆鑄時(shí)澆鑄工藝參數(shù)相對(duì)比較穩(wěn)定,因此鑄坯內(nèi)的Al2O3夾雜較少,而且尺寸也較小,這說明了維護(hù)澆鑄工藝參數(shù)如拉速、液面波動(dòng)等條件穩(wěn)定對(duì)于提高鑄坯內(nèi)部質(zhì)量的重要性,生產(chǎn)過程中要注意保證澆鑄工藝參數(shù)的穩(wěn)定性。

3 結(jié)論

(1)對(duì)鑄坯進(jìn)行了T[O]含量分析,結(jié)果是頭坯最高,而且隨著澆鑄的進(jìn)行有明顯下降的趨勢(shì),硅鋼頭坯澆鑄3 m處T[O]含量接近穩(wěn)態(tài)坯的平均T[O]值,換水口坯比穩(wěn)態(tài)坯、尾坯的T[O]含量稍高,而穩(wěn)態(tài)坯與尾坯的T[O]含量接近。鑄坯氮含量的分析結(jié)果是,頭坯氮含量最高,但不呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì),換水口坯次之,穩(wěn)態(tài)坯與尾坯的氮含量接近。

(2)從夾雜物角度分析,頭坯、換水口坯、尾坯存在尺寸較大的Al2O3夾雜,換水口坯、穩(wěn)態(tài)坯存在含MgO的夾雜,幾種鑄坯內(nèi)弧表面夾雜物以Al2O3為主,鑄坯內(nèi)弧1/4處夾雜物以AlN為主。

(3)結(jié)合氧、氮及夾雜物分析結(jié)果認(rèn)為,硅鋼頭坯澆鑄3m處T[O]含量雖然接近穩(wěn)態(tài)坯,但氮含量、夾雜物與穩(wěn)態(tài)坯有著較大區(qū)別,鑄坯內(nèi)部質(zhì)量達(dá)不到穩(wěn)態(tài)坯的水平;換水口坯與穩(wěn)態(tài)坯比較,鑄坯內(nèi)部夾雜物及氧、氮值稍高,必然使鑄坯質(zhì)量有所下降;尾坯與穩(wěn)態(tài)坯比較,除存在一些大尺寸夾雜物外,氧、氮基本接近穩(wěn)態(tài)坯水平,鑄坯質(zhì)量較頭坯、換水口坯也有所提高,接近穩(wěn)態(tài)坯鑄坯質(zhì)量。

(4)在現(xiàn)有的工藝條件下,對(duì)硅鋼非穩(wěn)態(tài)澆鑄鑄坯潔凈度的分析結(jié)果認(rèn)為,開澆過程鑄坯的潔凈度下降幅度最大,換水口過程次之,澆鑄末期下降幅度較小,因此,需要重點(diǎn)改進(jìn)開澆、換水口環(huán)節(jié)工藝。所提供的硅鋼非穩(wěn)態(tài)鑄坯潔凈度數(shù)據(jù)為評(píng)價(jià)改進(jìn)工藝后的鑄坯潔凈度奠定了基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

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[4]孫彥輝,蔡開科,趙長亮.非穩(wěn)態(tài)澆注操作對(duì)連鑄坯潔凈度影響[J].鋼鐵,2008,43(1):22-25.

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[7]蔡開科.連鑄坯質(zhì)量控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.

(編輯許營)

修回日期:2015-08-01

Analysis on Cleanliness of Silicon Steel Cast Strand by Unsteady Casting Process

KangWei1,Li Hong1,Zhao Chenguang2,Sun Qun2,Lv Zhisheng1,Cao Yadan1
(1.Iron&Steel Research Institutes of Ansteel Group Corporation,Anshan 114009,Liaoning, China;2.General Steelmaking Plant of Angang Steel Co.,Ltd.,Anshan 114021,Liaoning,China)

Abstract:In order to study the influence of unsteady casting process on cleanliness of a silicon steel cast strand,the content of total oxygen and nitrogen and inclusions in such strands as head strands,strands at the nozzles to be replaced,tail strands and strands produced by the steady casting process were analyzed by taking the samples from strands produced by the unsteady and steady casting processes in the BOF→RH→CC production line.The analytical results show that the cleanliness of these strands is high,higher,lower and low in the order of strands produced by the steady casting process,tail strands,strands at the nozzles to be replaced and head strands.

Key words:silicon steel;unsteady casting;cleanliness

中圖分類號(hào):TF777

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1006-4613(2016)02-0035-05

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