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扁電磁線導(dǎo)體直流電阻平衡性研究

2016-04-25 01:37:14白洋
中國科技博覽 2016年14期
關(guān)鍵詞:平衡性研究

白洋

[摘 要]近年來,扁電磁線導(dǎo)體直流電阻平衡性問題得到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,研究其相關(guān)課題有著重要意義。本文首先介紹了樣品制備和分析方法,分析了原材料加工方式對電阻不平衡率的影響等電阻不平衡的原因,并結(jié)合相關(guān)實踐經(jīng)驗,提出了包括導(dǎo)體截面尺寸偏差太大的解決方案,以及銅線坯電阻率不均勻的解決方案,希望有助于相關(guān)工作的實踐。

[關(guān)鍵詞]扁電磁線導(dǎo)體;直流電阻;平衡性;研究

中圖分類號:TM245 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)14-0324-01

一、前言

隨著扁電磁線導(dǎo)體應(yīng)用要求的不斷提高,研究其直流電阻平衡性問題至關(guān)重要。該項課題的研究,將會更好地提升對其直流電平衡性問題的掌控力度,從而通過合理化的措施對其應(yīng)用效果進(jìn)行掌控。

二、樣品制備和分析方法

1.樣品制備

目前風(fēng)力發(fā)電機電磁線用繞包銅扁線的工藝流程如下:原材料加工成銅線坯→拉線→退火→繞包→成盤。

2.分析方法

電阻計算公式:R=ρL/S (1)

式中,R為電阻;ρ為導(dǎo)體材料的直流電阻率;L為導(dǎo)體的長度;S為導(dǎo)體的橫截面積。

直流電阻不平衡率的計算公式:

電阻不平衡率=2(R20max-R20min)/(R20max+R20min)×100% (2)

式中,R20max和R20min分別為電磁線導(dǎo)體換算成20℃時的最大直流電阻值和最小直流電阻值。

導(dǎo)體電阻率不平衡率計算公式為:

電阻率不平衡率=2(ρ20max-ρ20min)/(ρ20max+ρ20min)×100% (3)

式中,ρ20max和ρ20min分別為電磁線導(dǎo)體換算成20℃時的最大直流電阻率和最小直流電阻率。

導(dǎo)體的最小截面積和最大截面積計算公式為:

Smin=amin×bmin-0.8584×r2max (4)

Smax=amax×bmax-0.8584×r2min (5)

式中,Smin、Smax分別為最小截面積和最大截面積;amin、amax分別為最小窄邊和最大窄邊;bmin、bmax分別為最小寬邊和最大寬邊;rmin、rmax分別為最小圓角和最大圓角。

三、電阻不平衡原因分析

1.原材料加工方式對電阻不平衡率的影響

由式(1)和式(3)可知,在同等長度和截面積的情況下,電阻的大小由電阻率決定,電阻不平衡率可用電阻率不平衡率表示。將各個廠家同一天生產(chǎn)的銅線坯視為同一批次,對連鑄連軋法、上引法和浸涂成型法三種不同加工方法半年內(nèi)生產(chǎn)的銅線坯的電阻率不平衡情況進(jìn)行比較可知,三種加工方法生產(chǎn)的銅線坯的電阻率差異明顯,即使同一種加工方法,電阻率在半年內(nèi)也波動較大,在半年內(nèi)不同批次之間,三種加工方式生產(chǎn)的銅線坯電阻率不平衡率均超過2%的標(biāo)準(zhǔn)要求,表明同一加工方法生產(chǎn)的不同批次之間的銅線坯混用時,會出現(xiàn)電阻不平衡率超標(biāo)情況。將各個廠家不同批次的電阻率不平衡率情況分別比較,結(jié)果可知,同一加工方式的銅線坯,除個別批次之外,電阻率不平衡率基本都在2%的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。可見,不同的加工方式以及同一加工方式下的不同批次都會導(dǎo)致銅線坯電阻率不均勻,進(jìn)而引起導(dǎo)體電阻的不平衡。

2.拉線工藝對電阻不平衡率的影響

拉線工藝影響著導(dǎo)線截面尺寸偏差。導(dǎo)線截面尺寸偏差會導(dǎo)致直流電阻不平衡率超標(biāo)。由式(1)也可看出導(dǎo)線截面積的變化對導(dǎo)體電阻的影響。以3.55mm×10mm銅扁線為例,計算截面尺寸變化對電阻不平衡率的影響。GB/T7673.3—2008規(guī)定,截面尺寸偏差要求為:(3.55±0.05mm)×(10±0.07)mm,圓角半徑r=0.8(1±25%)mm。

根據(jù)式(4)和式(5),可得Smin=33.90mm2,Smax=35.95mm2。取導(dǎo)體電阻率ρ20=0.017241Ω·mm2/m,其每米直流電阻分別為R20min=0.000479Ω,R20max=0.000508Ω。由式(2)算得電阻不平衡率為5.84%。

由此可見,在導(dǎo)體直流電阻率相同的情況下,由于導(dǎo)體截面尺寸的公差而造成的導(dǎo)體電阻不平衡率,最大可達(dá)5.84%,超過標(biāo)準(zhǔn)允許的電阻不平衡率值。

3.退火工藝對導(dǎo)體直流電阻不平衡率的影響

為研究退火工序?qū)?dǎo)體直流電阻的影響,對裸線退火前后的電阻不平衡情況進(jìn)行比較。試驗分別采用五組同規(guī)格裸線,每組三盤,對退火前后電阻不平衡情況進(jìn)行比較。可知,退火前后電阻不平衡率變化偏差最大為0.24%。實驗表明,退火工序?qū)?dǎo)體電阻率平衡性的影響很小。

綜上所述,原材料加工方法、批次和拉線工藝對導(dǎo)體直流電阻的不平衡性影響較大,而退火過程對電阻不平衡性影響較小。銅線坯電阻率的不均勻和導(dǎo)體截面尺寸的偏差是造成扁電磁線導(dǎo)體直流電阻不平衡的主要原因。

四、解決方案

1.導(dǎo)體截面尺寸偏差太大的解決方案

扁電磁線導(dǎo)體的拉制方式有三種:模具法、擠壓法和精軋法。在模具拉線法的拉制過程中,因模具與導(dǎo)體劇烈摩擦,模具定徑尺寸不斷增加,一個標(biāo)模從最小尺寸到最大尺寸的拉制過程,也是導(dǎo)體尺寸在不斷增大的過程,在微觀上表現(xiàn)為導(dǎo)體呈一個錐體形狀。所以,采用同一個模具拉制出來的產(chǎn)品,導(dǎo)體尺寸從標(biāo)準(zhǔn)最小尺寸過渡到標(biāo)準(zhǔn)最大尺寸,導(dǎo)體的電阻也隨導(dǎo)體尺寸的增大而減小,從而導(dǎo)致導(dǎo)體的電阻不平衡率超標(biāo)。若將同一批導(dǎo)體的尺寸公差范圍縮小,則不可避免地增加了拉線模具的成本或造成不同批次之間產(chǎn)品的電阻不平衡率增大,因為目前拉絲模具都是手工修模,其尺寸的均勻性和圓角半徑的控制都存在較大的不均勻性。同樣在擠壓生產(chǎn)方式中,也是通過擠壓模具確定產(chǎn)品尺寸,也存在由于模具逐漸變大和圓角不均勻的問題。為了解決導(dǎo)體尺寸不均勻的問題,采用精密軋機對導(dǎo)體進(jìn)行加工。

導(dǎo)體通過上下三個軋輥和左右兩個軋輥的軋制,通過激光探測儀對成品尺寸進(jìn)行追蹤反饋,從而調(diào)整前面軋輥的開合,穩(wěn)定導(dǎo)體尺寸。

2.銅線坯電阻率不均勻的解決方案

雖然通過以上方法可將同一廠家、同一批次銅線坯的電阻率不平衡率控制在一定范圍內(nèi),但在電磁線交貨周期長或合同批量大時,要確保批量銅線坯電阻率的平衡,相對來說難度比較大。本文采用導(dǎo)體尺寸補償?shù)姆椒▉斫鉀Q導(dǎo)體原材料電阻率不均勻性的問題,過程如下:

R平=ρ20平L/S平 (6)

R設(shè)=ρ20測L/S設(shè) (7)

式中,R設(shè)、R平分別為設(shè)計電阻和平均電阻;ρ20平、ρ20測分別為換算為20℃時的平均電阻率和實測電阻率;S設(shè)、S平分別為導(dǎo)體設(shè)計截面積和導(dǎo)體平均截面積。

設(shè)導(dǎo)體的設(shè)計電阻值為半年銅線坯的平均值,即ρ20測L/S設(shè)=ρ20平L/S平,變換得:S設(shè)=S平×ρ20測/ρ20平(8)半年間連鑄連軋銅線坯的電阻率平均值ρ20平=0.0168868Ω·mm2/m。精密軋機軋制導(dǎo)體圓角半徑變化甚小,為簡便計算,在此忽略不計,取導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)尺寸計算導(dǎo)體平均截面積為S平=a×b=3.55×10=35.5mm2。測得進(jìn)廠銅線坯直流電阻率ρ20測=0.016700Ω·mm2/m,由式(8)得S設(shè)=35.11mm2。

根據(jù)GB/T7673.3—2008規(guī)定,3.55mm×10mm線規(guī)截面尺寸偏差要求為(3.55±0.05)mm×(10±0.07)mm,則本文設(shè)計此批導(dǎo)體精密軋制尺寸為:

a=(3.53±0.01)mm,b=(9.95±0.015)mm。

通過導(dǎo)體尺寸的補償設(shè)計,可以很好地解決由于原材料直流電阻率不均勻而造成的產(chǎn)品直流電阻不平衡率超標(biāo)的問題。

五、結(jié)束語

通過對扁電磁線導(dǎo)體直流電阻平衡性的研究,我們可以發(fā)現(xiàn),該項工作良好效果的取得,有賴于對其多項影響環(huán)節(jié)與要素的充分掌控,有關(guān)人員應(yīng)該從變電磁線導(dǎo)體應(yīng)用的客觀實際出發(fā),研究制定最為符合實際的應(yīng)對實施策略。

參考文獻(xiàn):

[1] 韓軍.變壓器直流電阻不平衡原因及分析[J].電氣技術(shù).2014(11):39-41.

[2] 孫世錄.導(dǎo)線對繞組直流電阻不平衡率的影響[J].變壓器.2015(07):25-27.

[3] 范曉明.直流電阻不平衡率超標(biāo)的分析[J].電氣時代.2014(02):48-49.

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