黃海明 王雪妮 王志良
(陜西陜化化工集團(tuán)有限公司陜化華縣714100)
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蒸發(fā)系統(tǒng)二段分離器下料問題及處理措施
黃海明 王雪妮 王志良
(陜西陜化化工集團(tuán)有限公司陜化華縣714100)
陜西陜化工集團(tuán)有限公司尿素系統(tǒng)采用水溶液全循環(huán)工藝,于1972年建成投產(chǎn),年產(chǎn)110 kt尿素;經(jīng)多次改造,生產(chǎn)能力不斷提高,達(dá)到年產(chǎn)180 kt尿素。2008年9月,由于該工藝系統(tǒng)技術(shù)落后、生產(chǎn)成本較高被迫停運(yùn),后采用GXZH高壓圈節(jié)能增產(chǎn)工藝專利技術(shù)進(jìn)行改造,使該套尿素裝置生產(chǎn)能力增至年產(chǎn)270 kt尿素,消耗指標(biāo)大幅降低,從而擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模,降低了成本,提升了經(jīng)濟(jì)效益。
蒸發(fā)系統(tǒng)二段分離器排出的尿液被減壓至約0.066 MPa(絕壓)后進(jìn)入閃蒸槽,出閃蒸槽的尿液被減壓至0.034 MPa(絕壓)后進(jìn)入真空預(yù)濃縮器,尿液經(jīng)熱能回收段濃度被提高至約85.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),然后排往一段蒸發(fā)加熱器,在0.033 MPa(絕壓)下尿液被加熱至約130 ℃,濃度被提高至約96.0%;然后去二段蒸發(fā)加熱器,在0.003 3 MPa(絕壓)壓力下尿液被加熱至約140 ℃,濃度被提高至約99.7%,再經(jīng)熔融泵打至造粒塔的造粒噴頭造粒,成品尿素經(jīng)皮帶輸送至包裝工段。
自2012年5月系統(tǒng)改造開車以來,蒸發(fā)系統(tǒng)二段分離器下液多次出現(xiàn)滿液現(xiàn)象,也因此出現(xiàn)了幾次事故,主要是由于存在熔融泵填料、H8視鏡、熔融泵進(jìn)口視鏡等泄漏問題。因?yàn)楫?dāng)時操作人員業(yè)務(wù)知識及經(jīng)驗(yàn)不足,導(dǎo)致處理不及時且有不當(dāng),多次造成二段分離器氣相夾帶尿液至二表槽,造成二循一冷、二循二冷補(bǔ)液堵塞以及以二表液為密封水的一甲泵、二甲泵密封水中斷,進(jìn)而系統(tǒng)被迫停車。此后一甲泵改用冷凝液作為密封水,防止此類事故發(fā)生造成一甲泵損壞,進(jìn)而對高、中、低壓系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響。
2015年12月30日13:15,尿素裝置因前系統(tǒng)鍋爐問題停車,車間消除系統(tǒng)缺陷,并對長時間高負(fù)荷運(yùn)行的蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行熱洗處理,查找蒸發(fā)系統(tǒng)漏點(diǎn)。熱洗完畢后,發(fā)現(xiàn)H8視鏡下溫度套筒旁保溫夾套上有一孔洞漏水,將保溫蒸汽及回水閥關(guān)閉后仍漏水,懷疑H8視鏡下料管有漏點(diǎn)進(jìn)而從夾套孔洞中漏出,隨后將二段分離器下料管排凈后未再漏水,進(jìn)而證實(shí)H8視鏡下料管確實(shí)有漏點(diǎn)。為此,從夾套漏點(diǎn)處割開一部分,走水至二段分離器,發(fā)現(xiàn)是H8視鏡下溫度套筒與下料管到連接處焊縫泄漏,排水補(bǔ)焊后走水再未漏水,隨后對夾套進(jìn)行修補(bǔ);后開蒸汽及回水閥發(fā)現(xiàn)保溫夾套溫度未升高,懷疑夾套保溫管堵塞,因急于開車未對夾套保溫進(jìn)行徹底檢查。
2015年12月30日22:40,系統(tǒng)投料開車,蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。2015年12月31日12:00起,蒸發(fā)系統(tǒng)二段分離器下液H8視鏡一直滿液位,第1次分析尿素成品中縮二脲質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.93×10-6,并呈增長趨勢。懷疑是熔融泵填料泄漏,緊固后未得到好轉(zhuǎn),隨后倒熔融泵,情況依舊未得到好轉(zhuǎn);現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)H8視鏡液位滿,而熔融泵進(jìn)口視鏡液位卻能拉低,懷疑是H8視鏡至熔融泵進(jìn)口視鏡存在泄漏點(diǎn),于是對二段分離器下料管各法蘭及視鏡邊緣用玻璃膠密封,依舊毫無效果。隨后懷疑H8視鏡至熔融泵前視鏡間有雜物夾雜其中,進(jìn)而影響尿液流通量,即停運(yùn)蒸發(fā)系統(tǒng),準(zhǔn)備對H8視鏡及熔融泵前視鏡進(jìn)行拆除,工藝處理完成后,先對熔融泵前視鏡進(jìn)行拆除,并用膠皮管向管道中捅,至斜管與立管彎頭處未發(fā)現(xiàn)有額外阻力,遂決定繼續(xù)拆除三樓H8視鏡檢查立管段,卻因尿液槽溢流被迫中止,系統(tǒng)減至雙機(jī)最低量5 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),蒸發(fā)系統(tǒng)補(bǔ)料運(yùn)行;至2016年1月1日8:15白班后,系統(tǒng)停車處理查找
原因。此次停車,經(jīng)討論懷疑二段分離器下料管有阻力或夾套再漏,決定拆除保溫,拆開夾套進(jìn)行檢查,將蒸發(fā)系統(tǒng)走滿水后,發(fā)現(xiàn)二樓彎頭處保溫棉內(nèi)側(cè)有許多尿素黏結(jié),而彎管處夾套連接管上有一孔洞,并發(fā)現(xiàn)保溫管中有尿素殘留。為此,決定直接更換二段分離器下料管,并制作伴管保溫。實(shí)施過程中,發(fā)現(xiàn)H8視鏡處夾套連接管以及平管與立管連接處夾套被尿素堵住,電焊切割下后發(fā)現(xiàn)二分離下料至H8視鏡上管線無異常,而H8視鏡以下立管部分被抽變形,嚴(yán)重影響尿液流通量,H8視鏡上部尿液難以被及時輸送至造粒噴頭,停留時間大大增加,導(dǎo)致尿素成品中縮二脲含量較高,造成產(chǎn)品不合格。
管道更換為316L材質(zhì)及重新制作的伴管保溫完畢后,通過試漏及對H8下料管伴管進(jìn)行增添保溫棉后,蒸發(fā)系統(tǒng)全副線造粒,拉低尿液槽液位。同時,高壓圈進(jìn)行沖洗連通,并進(jìn)行系統(tǒng)投料開車;待系統(tǒng)加量至9 500 m3/h(標(biāo)態(tài))后,蒸發(fā)系統(tǒng)主線引料,待預(yù)濃縮溫度下降時,補(bǔ)料切出打循環(huán)。加至15 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時,蒸發(fā)系統(tǒng)恢復(fù)正常,問題得以解決。
該蒸發(fā)系統(tǒng)二段分離器下料管原材質(zhì)為304L,管徑為DN125 mm,變形段剛好在H8視鏡以下部分,通過截斷發(fā)現(xiàn),變形部分厚度約為3.0 mm,通徑相當(dāng)于DN65 mm管道。經(jīng)討論、分析,原因:①由于二樓彎頭處被積聚的尿液堵塞,溫度套筒漏出的水將套筒至彎頭處夾套間充滿,系統(tǒng)生產(chǎn)時,蒸發(fā)溫度波動到140 ℃左右時,此空間水被加熱而所余空間不足,產(chǎn)生的壓力過大,造成該段管道變形;②可能是材質(zhì)制造有問題。
二段分離器下料管改為伴管保溫后,系統(tǒng)大幅減量時,蒸發(fā)系統(tǒng)波動較大,易出現(xiàn)斷料問題,二段分離器下料管容易不暢。計劃2016年3月大檢修改回夾套保溫,以減少系統(tǒng)波動造成的蒸發(fā)系統(tǒng)斷料問題。
2016- 03- 04)