王 軻
(中石化股份天津分公司,天津 300270)
天津石化1#加氫裂化裝置的P301泵于2008年投入使用,泵型號為TD80-145×12,輸送流體為貧胺液(水、H2S、MDEA),泵入口壓力0.19MPa、泵出口壓力14.4MPa,轉(zhuǎn)數(shù)為2 950r/min,功率為630kW。沖洗方案PLAN11,沖洗由第2級葉輪室引出,經(jīng)節(jié)流孔板進入密封腔。機械密封的平均使用壽命不超過2個月,平均每年要維修6次以上,始終沒有找到問題的根結(jié)所在,維修方面也只能是通過每次更換機械密封來解決,既不能徹底解決問題,又不能保證設(shè)備的穩(wěn)定運行,同時也浪費了大量的人力物力。由于泵體結(jié)構(gòu)很復(fù)雜、軸徑較大,所以維修用時比較長,正常情況下5個~7個工人一個工作日還修不完。從全年統(tǒng)計看,P301維修工時是其他泵位的14倍左右。按1年維修6次計算,每次更換2套機械密封(該泵是雙支撐泵),1年下來就需要12套機械密封,是一項較高的費用。該泵屬于大型多級泵,維修難度大,同時頻繁的維修會帶來不安全隱患。例如,串量大時會產(chǎn)生抱軸的現(xiàn)象,大大增加維修難度及維修時間。如果期間另一臺泵也出現(xiàn)問題,那將造成不可估量的損失。所以,P301泵機械密封的改造勢在必行。
P301泵隨機帶的密封是單彈簧旋轉(zhuǎn)式,機械密封在靜壓實驗良好,運轉(zhuǎn)開始后就存在滴漏問題,大概每分鐘4滴~6滴,而且泄漏量會逐漸增大,最后形成淌流現(xiàn)象。從更換下來的機械密封觀察,發(fā)現(xiàn)密封端面磨損嚴重,同時密封圈也有溶脹現(xiàn)象。機械密封如圖1所示。
圖1 改造前機械密封
該密封是單彈簧旋轉(zhuǎn)式非平衡型機械密封。從密封結(jié)構(gòu)上分析如下:
1)單彈簧機械密封傳動力矩不平衡,一般不適用于大于80mm的軸徑。主要是因為軸徑大于80mm后,線速度較大,會影響機械密封的使用性能。
2)非平衡型機械密封(指密封流體作用面積大于密封端面的面積)端面上的作用力隨密封流體壓力升高而增大,所以非平衡型機械密封只適用于低壓的情況,且使用壓力不能超過1.5MPa。通過公式(1)可以計算出P301泵密封腔的壓力,即機械密封的工作壓力。
式中:P為密封腔壓力,MPa;P出為泵的出口壓力,MPa;Pλ為泵的入口壓力,MPa。
從計算結(jié)果上看,該機械密封的工作壓力要遠遠高于非平衡型機械密封的設(shè)計使用壓力。所以,該泵機械密封的選型就存在問題。
3)密封端面結(jié)構(gòu)一般可以分為整體結(jié)構(gòu)和鑲嵌結(jié)構(gòu)2種。從設(shè)計上來說,應(yīng)優(yōu)先選用整體式結(jié)構(gòu),以防止鑲嵌結(jié)構(gòu)的應(yīng)力引起密封端面變形,進而導(dǎo)致機械密封失效。
4)大軸徑(75mm以上軸徑)機械密封,通常情況下優(yōu)先選用彈性元件靜止式結(jié)構(gòu)。
5)貧胺液是一種混合溶劑,對橡膠制品有一定溶脹型,所以不能采用橡膠類密封圈。
通過上述分析,該機械密封從選型以及選材方面都是不合理的,不適用于這種工況條件,所以才會存在機械密封使用壽命短、頻繁維修等問題。
通過與密封生產(chǎn)廠家技術(shù)人員多次溝通,最終確定對該泵位機械密封升級的改造方案。如圖2所示。
圖2 改造后機械密封
1)將原機械密封的單彈簧旋轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)改為多彈簧型,以確保均衡的傳遞力矩,使機械密封端面具有良好的追隨性,保證密封端面在工作時緊密貼合。
2)將原機械密封單彈簧結(jié)構(gòu)改為多彈簧。這樣,彈簧力可以均勻分布在圓周上的各個點,確保密封端面受力均勻性。
3)將原機械密封動環(huán)鑲嵌結(jié)構(gòu)改為整體式結(jié)構(gòu),以消除鑲嵌式結(jié)構(gòu)密封端面的受力變形與熱應(yīng)力變形,避免因密封端面變形造成機械密封的泄漏。
4)改變輔助密封圈的材質(zhì),采用聚四氟乙烯密封圈。
5)動環(huán)傳動方式采用凸耳式傳動結(jié)構(gòu),避免在高壓工況條件下因啟動瞬間力矩過大而導(dǎo)致的石墨靜環(huán)出現(xiàn)的碎裂問題。
6)將原非平衡型機械密封改為平衡型,并選擇了合理的平衡系數(shù),確保其工作的穩(wěn)定性。
7)根據(jù)經(jīng)驗選擇合理的彈簧比壓及端面比壓,確保整套機械密封的穩(wěn)定性與使用壽命。
P301泵機械密封經(jīng)過2009年升級改進后運行一直比較平穩(wěn),平均使用壽命在15個月~18個月,合計達到15 000h,從根本上解決了原機械密封使用壽命短、維修頻繁的問題。
1)機械密封結(jié)構(gòu)調(diào)整后,大大延長了機械密封的使用壽命,很大程度上節(jié)省了采購成本,而且維修的頻率也由以前每年維修4次變?yōu)楝F(xiàn)在的1.5年左右維修1次,大幅度降低了設(shè)備的維護成本。
2)機械密封升級后,很大程度上提高了設(shè)備的穩(wěn)定性,消除了該泵位長期存在的隱患。
[1] 顧永泉.機械密封實用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001.
[2] 王汝美.實用機械密封技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2006.