變頻器應用中的故障分析及處理措施
張雷
(萊鋼能源動力廠,山東 萊蕪 271104)
摘要:對變頻器跳閘的各類故障原因進行分析并提出解決辦法,以期實現(xiàn)變頻器的穩(wěn)定運行。
關鍵詞:變頻器;故障;維護
收稿日期:2015-04-27
作者簡介:張雷(1983—),男,山東萊蕪人,電氣工程師,從事電氣技術工作。
0引言
由于變頻器節(jié)電效果明顯,并且還可消除大電機啟動時對電網(wǎng)的影響,因此其應用越來越廣泛。萊鋼能源動力廠在各高、低壓電機上也廣泛使用,為企業(yè)帶來了巨大經(jīng)濟效益。但在使用過程中也出現(xiàn)了許多故障,影響了設備的穩(wěn)定運行,有的還對生產(chǎn)造成了很大影響,需要對出現(xiàn)的各類故障進行總結(jié)、處理,以保障變頻器的穩(wěn)定運行。
1接地短路故障
某除鹽泵變頻器在運行過程中故障跳車,經(jīng)檢查故障代碼為“5CF3”,變頻器接地短路跳閘。
引起變頻器接地短路跳閘的原因主要有:(1) 電機絕緣受損;(2) 電纜絕緣受損;(3) 變頻器內(nèi)部短路;(4) 幾個電機并聯(lián),變頻器輸出有較大的接地泄漏電流。
故障發(fā)生后,我們先對電纜和電機的絕緣情況進行了測試,電纜三相對地、相對相之間絕緣都在500 MΩ以上,電機對地絕緣在200 MΩ,都符合規(guī)程要求,說明電纜和電機都沒有問題。為檢查變頻器內(nèi)部是否有故障,我們將變頻器輸出側(cè)三相電纜拆除,對變頻器上電運行,運行一段時間正常,沒有出現(xiàn)跳閘,說明變頻器內(nèi)部無故障。排除以上幾個可能原因后,我們認為可能是電纜長度過長(超過300 m),對地電容電流較大,造成變頻器接地短路跳閘。
電纜對地有一定的分布電容,電容電流的大小與電纜的長度、絕緣材料等因素有關,電纜長度越長,電容電流越大。電纜長度較短時,影響可以忽略不計,但如果電纜長度過長,較大的電容電流就有可能使變頻器在運行中發(fā)生接地短路跳閘。
為解決此問題,就必須對電容電流進行補償,我們采取在變頻器輸出側(cè)與電機之間串聯(lián)電抗器的方法,電抗器的選型與變頻器容量有關,通過查找手冊,選擇VW3 A5103型電抗器。
通過在變頻器輸出側(cè)串聯(lián)電抗器有效補償了電容電流,變頻器重新上電后運行正常。
2單元驅(qū)動故障
引風機高壓變頻器在運行中曾出現(xiàn)過單元驅(qū)動故障,導致引風機停運,給鍋爐的運行造成了較大影響。
引起變頻器單元驅(qū)動故障的原因主要有:(1) 單元檢測板短路;(2) 功率單元輸出端子短路;(3) 電機絕緣受損;(4) 負載存在故障。
故障發(fā)生后,我們立即對變頻器輸出電纜進行了拆除,對電纜和電機絕緣進行了測試,結(jié)果都在2 500 MΩ以上,又對變頻器進行了空載試運,運行一段時間后變頻器單元驅(qū)動故障跳閘,因此我們判斷變頻器內(nèi)部單元有故障,經(jīng)對變頻器的功率單元進行詳細檢查,發(fā)現(xiàn)有一單元輸出L1、L2端子短路,需要對功率單元進行更換。
更換方法:(1) 停機,使變頻器退出運行狀態(tài);(2) 切斷高壓電源,搖出高壓開關小車,將高壓柜接地倒閘接地;(3) 打開單元柜柜門,等待所有單元的指示燈熄滅;(4) 拔掉故障單元的TX、RX兩根光纖頭;(5) 拆下故障單元的R、S、T輸入電源接線和L1、L2輸出連接銅排;(6) 拆下故障單元與軌道的固定螺絲;(7) 將故障單元與軌道拔出,注意輕拿輕放;(8) 將新單元上的光纖座塞子安放到更換下來的單元上;(9) 按與上述拆卸相反的順序?qū)溆脝卧b上并接線。
備用單元安裝完成后,我們對變頻器進行了上電試運,運行正常。隨后又進行了帶負荷試運,運行狀況良好。
更換過程中的注意事項:變頻器停電后單元內(nèi)仍可能存在危險電壓,因此一定要等待LED熄滅5 min后方能拆下光纖插頭,分離單元;如果要對單元內(nèi)部進行操作,則必須等電容完全放電后才可以。
3過壓故障
某循環(huán)泵高壓變頻器在啟動或運行過程中曾出現(xiàn)過過壓故障,導致循環(huán)泵停運。
變頻器過壓故障是指單元直流母線電壓超過1 150 V時變頻器過壓跳閘。引起單元過壓故障的原因主要有:(1) 輸入側(cè)高壓電源超過允許最大值;(2) 在減速過程中造成變頻器過壓跳閘。
故障發(fā)生后,我們先對變頻器的輸入電壓進行了檢測,當時變頻器輸入側(cè)電壓在10 kV,完全符合規(guī)定。又查看了鍋爐DCS系統(tǒng)趨勢,發(fā)現(xiàn)變頻器是在減速過程中跳閘的。變頻器的減速時間序圖如圖1所示。
圖1 變頻器減速時間序圖
由于在減速過程中變頻器輸出頻率下降的速度比較快,而負載慣性比較大,靠本身阻力減速比較慢,使負載拖動電機的轉(zhuǎn)速比變頻器輸出頻率所對應的轉(zhuǎn)速還要高,電機處于發(fā)電狀態(tài),從負載側(cè)向變頻器中間直流回路回饋能量,短時間內(nèi)能量的集中回饋,可能會超出中間直流回路及其能量處理單元的承受能力,從而引發(fā)過電壓故障。若變頻器沒有能量處理單元或其作用有限,因而導致變頻器中間直流回路電壓升高,超出保護值,就會出現(xiàn)過電壓跳閘故障。
針對這一情況,我們經(jīng)過幾次實踐,適當延長了變頻器減速時間,消除了故障。
4過流跳閘
引風機高壓變頻器在啟動過程中多次發(fā)生過流跳閘,造成引風機無法啟動。
造成變頻器過流的原因主要有:(1) 啟動頻率過高;(2) 電機堵轉(zhuǎn);(3) 光纖未插緊;(4) 加速時間太短;(5) 霍爾元件工作不正常。
故障發(fā)生后,我們協(xié)同廠家人員對故障原因進行排查,由于故障都是發(fā)生在啟動加速過程中,所以我們懷疑有可能是設置加速時間太小所致。變頻器加速時間序圖如圖2所示。
圖2 變頻器加速時間序圖
變頻器啟動加速時間設定太短,變頻器輸出頻率的變化遠遠超過電機轉(zhuǎn)速的變化(失速);V/F電壓提升太大,變頻器輸出頻率已經(jīng)比較高了,而電機轉(zhuǎn)速還比較低(即電機轉(zhuǎn)速的變化滯后于變頻器頻率的變化),也會造成失速故障。這種“失速”就會導致變頻器過流故障。
我們在檢查電機及引風機沒有問題后,適當延長了變頻器啟動加速時間,消除了故障。
5變頻器的維護
(1) 經(jīng)常檢查室內(nèi)溫度、通風情況,室內(nèi)溫度不要超過45 ℃;
(2) 保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生;
(3) 經(jīng)常檢查變頻器是否有異常聲響、異味,柜體是否發(fā)熱,排風口是否有異味;
(4) 經(jīng)常檢查冷卻風機是否運轉(zhuǎn)正常,更換或清洗過濾網(wǎng);
(5) 定期記錄變頻器運行情況,發(fā)生故障跳閘時,要記錄故障情況,查明原因并排除后方可再次上電。
6結(jié)語
變頻器的故障類型多種多樣,有因為參數(shù)設置不合理而導致的軟故障,也有關鍵部位損壞造成的硬故障,無論哪種類型的故障,作為工程技術人員都要認真進行總結(jié),舉一反三,同時,要重視高壓變頻器的運行環(huán)境,嚴格執(zhí)行變頻器的運行維護規(guī)定,只有這樣才能保證變頻器的穩(wěn)定運行,發(fā)揮好它的節(jié)電效果,為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。
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