李長(zhǎng)平(中國(guó)石油大港油田分公司第三采油廠,河北 滄州 061023)
大港南部油田投入開(kāi)發(fā)已有40多年的歷史,隨著開(kāi)發(fā)時(shí)間的延續(xù),油水井套管受多種因素的影響,出現(xiàn)破漏的現(xiàn)象越來(lái)越多,對(duì)油田開(kāi)發(fā)的影響越來(lái)越大。近幾年,采油廠技術(shù)人員大膽嘗試應(yīng)用新工藝技術(shù),通過(guò)不斷實(shí)踐與總結(jié),逐步形成了南部油田配套的套漏井治理技術(shù),在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中取得了一定效果。
截止到2014年11月,南部油田在冊(cè)油水井2464口,開(kāi)井1773口,有套損井695口,占總井?dāng)?shù)28.2%,其中有套漏井203口,套漏井占套損井的29.2%。
表1 南部油田套損井分類表
針對(duì)套漏井段、長(zhǎng)度以及注水承壓的不同,試驗(yàn)應(yīng)用了多種套漏治理技術(shù),通過(guò)不斷摸索和改進(jìn),逐步形成了南部油田系列配套的套漏井治理技術(shù):
2.1 取換套技術(shù)
2.1.1 工作量實(shí)施情況
從2009年至今,采油廠共實(shí)施大修取換套48口,成功47口,成功率97.9%;小修取換套22口,成功22口,成功率100%,47口大修取換套累計(jì)取套長(zhǎng)度18674m,技套內(nèi)單井取換套最深1200m,裸眼內(nèi)單井取換套最深445m,截止目前最長(zhǎng)有效期達(dá)到1767天。
表2 取換套技術(shù)施工效果表
2.1.2 工藝適應(yīng)性
優(yōu)點(diǎn):多年實(shí)踐已經(jīng)證實(shí)取換套技術(shù)施工簡(jiǎn)單,成功率高,治理后能完全恢復(fù)井筒原始通徑,因此,在滿足條件的情況下,應(yīng)是套漏井治理的首選技術(shù)。
選井條件:有技套的井在技套下深內(nèi)實(shí)施取換套深度可不受限制,無(wú)技套的井取換套深度一般在500m以內(nèi)。小修取換套主要針對(duì)井口第一根套管漏或者井口套管破損的井。
2.2 可膨脹管套管補(bǔ)貼技術(shù)
該技術(shù)從2008年3月開(kāi)始在采油廠進(jìn)行嘗試應(yīng)用,目前已是套漏井治理的主要技術(shù)。
2.2.1 工作量實(shí)施情況
從2008年至今,采油廠共應(yīng)用47井次/43口井,作業(yè)成功率100%。其中油井16井次,初期恢復(fù)能力54.4噸/日;水井31井次,恢復(fù)水量2060方/日。
47井次累計(jì)補(bǔ)貼長(zhǎng)度614.68m,單次最長(zhǎng)補(bǔ)貼36m,最深3074.7m,補(bǔ)貼后最高承受35MPa,有效期最長(zhǎng)已超6年(仍有效)。
表3 可膨脹管套管補(bǔ)貼技術(shù)施工效果表
2.2.2 工藝適應(yīng)性
2.2.2.1 優(yōu)點(diǎn):套管補(bǔ)貼技術(shù)施工簡(jiǎn)單、成功率高、承壓強(qiáng)度高、有效期長(zhǎng);
2.2.2.2 缺點(diǎn):由于補(bǔ)貼后內(nèi)通徑變小,對(duì)后期施工會(huì)造成一定影響;
2.2.2.3 選井條件:主要適合于套管服役年數(shù)較短、無(wú)明顯腐蝕、套漏井段在20m以內(nèi)的油水井。
2.3 襯管貼堵技術(shù)
為治理長(zhǎng)井段套漏腐蝕問(wèn)題,2012年9月,采油廠在棗90-12井上首次試驗(yàn)了襯管貼堵技術(shù),并取得成功。后期根據(jù)生產(chǎn)需求,又逐步加大了該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用井次。2012年以來(lái),共實(shí)施10口井,作業(yè)成功率100%。10口井累計(jì)貼堵長(zhǎng)度3008.8m,單井最長(zhǎng)903.5m,最大深度2444m,堵貼后最高注水壓力23.6MPa,有效期最長(zhǎng)已達(dá)850天。
2.3.1 工藝適應(yīng)性
優(yōu)點(diǎn):施工簡(jiǎn)單方便,貼堵后承壓高,對(duì)長(zhǎng)井段套漏治理具有很強(qiáng)的針對(duì)性;缺點(diǎn):貼堵后內(nèi)通徑變小,對(duì)后期大直徑工具下入有影響;選井條件:主要針對(duì)套管服役年數(shù)長(zhǎng)、長(zhǎng)井段套漏、通過(guò)測(cè)四十臂井徑顯示套管腐蝕擴(kuò)徑較嚴(yán)重的油水井。
2.4 璃鋼小套管
2.4.1 技術(shù)原理:在全井有腐蝕現(xiàn)象、出現(xiàn)大段套漏的注水井中下入玻璃鋼小套管,用水泥漿將玻璃鋼小套管與原套管環(huán)形空間進(jìn)行固井,實(shí)現(xiàn)對(duì)套漏的封堵,能很好地保護(hù)原井的鋼質(zhì)套管,防止繼續(xù)被腐蝕垢。
2.4.2 應(yīng)用效果
今年以來(lái)共實(shí)施4口井,成功率100%,目前兩口井投注,恢復(fù)注水量100方/天。
2.4.3 工藝適應(yīng)性分析
玻璃鋼小套管主要優(yōu)點(diǎn)是耐腐蝕和防結(jié)垢性能強(qiáng)。受承壓和溫度限制,目前只能在井深小于2000m、注水壓力小于25MPa的注水井上使用。因此,該工藝主要適合于整井筒套管腐蝕嚴(yán)重、長(zhǎng)井段套漏,利用其它工藝難以修復(fù)的注水井上使用。
3.1 大港南部油田套漏井逐年上升,漏失井段不斷擴(kuò)延。要遏制這種現(xiàn)象首先應(yīng)從預(yù)防著手,加強(qiáng)對(duì)套漏機(jī)理的研究,找出套漏的根源,從源頭上進(jìn)行預(yù)防和治理。
3.2 套漏井修復(fù)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,制定方案前既要考慮到工藝的可行性,同時(shí)更要考慮到油藏的潛力大小。因此,只有工程和地質(zhì)有機(jī)結(jié)合,才能確保投入決策的準(zhǔn)確性。
3.3 取換套是徹底治理套漏的成熟技術(shù),對(duì)符合治理?xiàng)l件的井應(yīng)是首選技術(shù)。
3.4 可膨脹管、襯管貼堵、玻璃鋼小套管治理技術(shù)工藝優(yōu)缺點(diǎn)分明。因此,在選井時(shí)應(yīng)進(jìn)行充分論證,以實(shí)現(xiàn)油田開(kāi)發(fā)效益的最大化。