王新居
(華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司,河南新鄉(xiāng)453635)
空預(yù)器堵塞原因分析及預(yù)防措施
王新居
(華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司,河南新鄉(xiāng)453635)
某電廠一期工程建設(shè)2臺(tái)660MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。每臺(tái)鍋爐配套兩臺(tái)由東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的LAP13494/883三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,在電廠生產(chǎn)的過(guò)程中設(shè)備存在污堵,本文提出了鍋爐空預(yù)器堵塞的原因及預(yù)防措施。
空預(yù)器;堵塞;原因分析;預(yù)防措施
某電廠一期工程裝設(shè)2臺(tái)660MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)鍋爐配套兩臺(tái)由東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的LAP13494/883三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器??疹A(yù)器在機(jī)組額定負(fù)荷下的設(shè)計(jì)差壓為1.2kPa。
自機(jī)組投產(chǎn)后,兩臺(tái)機(jī)組的空預(yù)器蓄熱元件堵塞情況經(jīng)常發(fā)生。在機(jī)組檢修后不到一年時(shí)間內(nèi),空預(yù)器差壓大幅度上升,最高時(shí)能夠達(dá)到3.5kPa左右。與空預(yù)器剛檢修后相比,排煙溫度升高約20℃,空預(yù)器出口一二次風(fēng)溫降低約10℃,引風(fēng)機(jī)電流增加約120A,送風(fēng)機(jī)電流增加約40A,一次風(fēng)機(jī)電流增加約20A,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行??疹A(yù)器堵塞情況如圖1、圖2所示。
圖1 空預(yù)器冷端蓄熱元件
圖2 中間層蓄熱元件
根據(jù)空預(yù)器拆除后照片來(lái)看,冷端和中間層蓄熱元件堵塞嚴(yán)重,如上圖1、圖2所示。查看解包后的中間層蓄熱元件片,下部靠近冷端約200mm高度范圍結(jié)垢,均為飛灰粘連,需用鋼絲刷去除;其余部位為積灰,容易去除。由此可以判斷,空預(yù)器蓄熱元件的結(jié)垢層為冷端300mm(冷端蓄熱元件總高度為300mm)和中間層底部靠近冷端側(cè)200mm高度,其上為積灰,由于底部的結(jié)垢造成上部的積灰堵塞。
根據(jù)機(jī)組投產(chǎn)至今出現(xiàn)的多次空預(yù)器堵塞情況,分析空預(yù)器堵塞的原因主要為以下幾個(gè)方面:
(1)機(jī)組啟停時(shí)容易造成空預(yù)器堵塞。
每次機(jī)組啟停機(jī)時(shí),鍋爐排煙溫度低,大約在70~80℃范圍,容易造成煙氣中硫酸蒸汽和水蒸汽在空預(yù)器低溫段結(jié)露,煙氣中的飛灰粘連在蓄熱元件上。同時(shí)在鍋爐點(diǎn)火過(guò)程中,爐膛溫度較低,鍋爐飛灰中含有大量的未燃盡煤粉,為防止未燃盡的煤粉在空預(yù)器蓄熱元件處積聚,投入空預(yù)器蒸汽吹灰連續(xù)運(yùn)行,長(zhǎng)時(shí)間排煙溫度過(guò)低造成煙氣中的燃燒產(chǎn)生的水蒸汽和吹灰蒸汽在空預(yù)器蓄熱元件低溫部位凝結(jié),飛灰粘連,加劇空預(yù)器的堵灰。
(2)入爐煤硫份高易造成空預(yù)器堵塞。
入爐煤硫份越高,相應(yīng)的空預(yù)器冷端的酸露點(diǎn)越高,在空預(yù)器出口排煙溫度低于酸露點(diǎn)時(shí),會(huì)發(fā)生空預(yù)器冷端蓄熱元件的低溫腐蝕和積灰現(xiàn)象。該電廠在以往的入爐煤硫份最高達(dá)到3.0%,入爐煤硫份過(guò)高,容易造成空預(yù)器堵塞。
(3)環(huán)境溫度過(guò)低,排煙溫度無(wú)法達(dá)到酸露點(diǎn)以上要求時(shí)易發(fā)生低溫腐蝕和堵灰現(xiàn)象。
在環(huán)境溫度過(guò)低,通過(guò)暖風(fēng)器和熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)加熱的情況下,仍然不能滿(mǎn)足排煙溫度達(dá)到酸露點(diǎn)以上要求時(shí),容易發(fā)生低溫腐蝕和堵灰現(xiàn)象。在冬季環(huán)境溫度達(dá)到-5℃以下時(shí),該電廠通過(guò)暖風(fēng)器和熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)投用,排煙溫度僅能達(dá)到105℃左右,低于對(duì)應(yīng)硫份要求的酸露點(diǎn)溫度,而造成低溫腐蝕和堵灰。
(4)脫硝系統(tǒng)投運(yùn)對(duì)空預(yù)器冷端積灰的影響。
脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,在空預(yù)器冷端蓄熱元件處容易凝結(jié)硫酸氫銨。尤其在環(huán)境溫度低、機(jī)組負(fù)荷低的情況下,脫硝入口煙氣溫度低,脫硝催化劑的活性下降,為維持脫硝出口煙氣NOx含量不超標(biāo),噴氨量增加約10%,氨逃逸率增加,生成硫酸氫銨的可能性大大增加。同時(shí)環(huán)境溫度低時(shí),鍋爐排煙溫度相對(duì)較低,極易在空預(yù)器冷端蓄熱元件處凝結(jié)硫酸氫銨造成空預(yù)器堵灰。
(5)熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)的投入對(duì)空預(yù)器堵塞的影響。
熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)為從空預(yù)器熱風(fēng)出口引至送風(fēng)機(jī)入口,因空預(yù)器自身存在漏風(fēng),熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)的熱風(fēng)中攜帶有一定的飛灰,容易在空預(yù)器冷端低溫區(qū)域粘連積灰。尤其在鍋爐排煙溫度較低時(shí),這種飛灰粘連情況將更為明顯。
(6)省煤器灰斗處下灰不暢容易引起空預(yù)器堵塞。
省煤器灰斗處若下灰不暢,大顆粒飛灰進(jìn)入空預(yù)器容易造成空預(yù)器堵塞。
(7)在機(jī)組檢修時(shí),空預(yù)器蓄熱元件僅采用高壓水沖洗,未采用解包清理的方式,空預(yù)器蓄熱元件中間部位不容易沖洗透,導(dǎo)致機(jī)組開(kāi)啟后,空預(yù)器差壓就偏高,時(shí)常開(kāi)機(jī)后的滿(mǎn)負(fù)荷差壓會(huì)達(dá)到2.0kPa左右。
(1)在機(jī)組啟動(dòng)和點(diǎn)火期間,入爐煤硫份控制在1.0%以下;在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),入爐煤硫份控制在1.5%以下,以減少煙氣中二氧化硫和三氧化硫的生成量,降低硫酸氫銨生成的幾率。
(2)嚴(yán)格控制鍋爐排煙溫度最低點(diǎn)不低于110℃,空預(yù)器冷端綜合溫度不低于對(duì)應(yīng)硫份下的規(guī)定溫度。
(3)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于350MW、排煙溫度低于110℃、環(huán)境溫度低于0℃三個(gè)條件同時(shí)滿(mǎn)足時(shí),禁止投入空預(yù)器冷端蒸汽吹灰(機(jī)組啟動(dòng)時(shí)除外),應(yīng)提高鍋爐排煙溫度最低點(diǎn)超過(guò)110℃以后,再進(jìn)行吹灰,防止出現(xiàn)蒸汽凝結(jié)現(xiàn)象造成空預(yù)器蓄熱元件結(jié)垢。
(4)嚴(yán)格按照《燃煤摻配摻燒作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》控制入爐煤硫份,當(dāng)環(huán)境溫度低于10℃時(shí),入爐煤硫份確??刂圃凇?.3%范圍內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)入爐煤硫份化驗(yàn)結(jié)果超出《燃煤摻配摻燒作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定數(shù)值時(shí),化驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)通知當(dāng)值運(yùn)行人員,增大暖風(fēng)器進(jìn)汽量,提高鍋爐排煙溫度。
(5)優(yōu)先使用暖風(fēng)器控制鍋爐排煙溫度,若暖風(fēng)器的投入不能滿(mǎn)足排煙溫度要求及暖風(fēng)器故障時(shí)再投入熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)。
(6)在空預(yù)器差壓超過(guò)2.5kPa時(shí),利用機(jī)組夜間低負(fù)荷機(jī)會(huì),退出脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,投入空預(yù)器連續(xù)吹灰,吹灰時(shí)提高吹灰壓力,保證蒸汽過(guò)熱度滿(mǎn)足要求。
(7)在滿(mǎn)足環(huán)保要求的情況下,盡量控制脫硝系統(tǒng)的噴氨量,減少氨逃逸。
(8)定期對(duì)省煤器落灰管全面檢查,保證下灰、輸灰正常。
(9)加強(qiáng)對(duì)暖風(fēng)器和熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)的檢修和維護(hù),確保暖風(fēng)器和熱風(fēng)再循環(huán)系統(tǒng)在鍋爐排煙溫度過(guò)低時(shí),能夠及時(shí)正常投運(yùn)。當(dāng)暖風(fēng)器加熱不足時(shí),及時(shí)投入冷段至輔汽聯(lián)箱的供汽來(lái)提高壓力,保證暖風(fēng)器供汽量,以提高暖風(fēng)器加熱效果,提高排煙溫度。
(10)做好空預(yù)器蓄熱元件的水沖洗,必要時(shí)對(duì)空預(yù)器熱端蓄熱元件抽出解包清理,對(duì)冷端鍍搪瓷蓄熱元件進(jìn)行高壓水沖洗,確??疹A(yù)器蓄熱元件的沖洗效果,保證空預(yù)器沖洗后的滿(mǎn)負(fù)荷差壓小于1.4kPa。
該電廠采取了以上預(yù)防空預(yù)器堵塞的各項(xiàng)措施,在空預(yù)器運(yùn)行一年后,滿(mǎn)負(fù)荷煙氣側(cè)差壓僅為1.7kPa,較機(jī)組剛檢修后僅上升了0.4kPa,未發(fā)生明顯的堵塞情況。空預(yù)器運(yùn)行一年后的蓄熱元件情況如圖3、圖4所示。
圖3 空預(yù)器冷端蓄熱元件
圖4 中間層蓄熱元件
與空預(yù)器剛檢修后相比,排煙溫度僅升高約1℃(原來(lái)增加20℃),空預(yù)器出口一二次風(fēng)溫未見(jiàn)明顯降低(原來(lái)降低10℃),引風(fēng)機(jī)電流僅增加約20A(原來(lái)增加120A),送風(fēng)機(jī)電流僅增加約5A(原來(lái)增加40A),一次風(fēng)機(jī)電流僅增加約3A(原來(lái)增加20A)。
由此可見(jiàn),在采取空預(yù)器防堵的各項(xiàng)措施后,空預(yù)器運(yùn)行一年后效果較好,對(duì)機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)性未有明顯的影響。
回轉(zhuǎn)式空預(yù)器低溫腐蝕和堵灰現(xiàn)象是電廠普遍存在的問(wèn)題。盡管各電廠在鍋爐設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)行中都已充分考慮并采取了防止低溫腐蝕和堵灰的措施,但實(shí)際運(yùn)行中仍然由于種種原因不能杜絕空氣預(yù)熱器堵灰的問(wèn)題。因此,做好防止空預(yù)器堵塞工作,對(duì)于機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性均有較大的意義。
[1]章成駿.空氣預(yù)熱器原理與計(jì)算[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,1995.
Blocking Reason Analysis and Preventive Measures of Air Preheater
WANG Xin-ju
(Huadian Xinxiang Power Generation Co.,Ltd,xinxiang 453635,China)
The first phase of the project of a power plant constructs 2×660MW coal-fired steam turbine generating units.supporting two rotary air preheater divided into three warehouse(LAP13494/883)for each boiler by Dongfang Boiler Co.,Ltd..In the production process,the equipments exist pollution and blocking,this paper puts forward the reasons and preventive measures of the air preheater.
air preheater;blocking;reason analysis;preventive measure
10.3969/J.ISSN.2095-3429.2015.06.016
TM621
B
2095-3429(2015)06-0055-03
2015-09-24
修回日期:2015-12-07
王新居(1978-),男,山東棗莊人,專(zhuān)科,助理工程師,從事電廠生產(chǎn)技術(shù)管理方面的工作。