陸鵬飛,顧 飛
(金輪針布(江蘇)有限公司,江蘇 南通 226009)
目前,國內(nèi)主要制造經(jīng)編機(jī)用針的廠家,一般均采用T9A球化態(tài)鋼絲[1]。大連鋼廠作為最先開發(fā)針用鋼絲的廠家,其生產(chǎn)的T9A球化態(tài)鋼絲是制造經(jīng)編機(jī)用針廠家的首選。在鋼絲生產(chǎn)過程中,進(jìn)行多次球化退火,有資料指出在Ac以下球化退火需要較長的保溫時(shí)間(一般在7h以上),影響在生產(chǎn)中的推廣使用[2]。因此,使用T9A球化態(tài)鋼絲,生產(chǎn)周期長、生產(chǎn)效率低;隨著煉鋼水平的提升,鋼廠已經(jīng)能夠提供拉拔性能滿足制針要求的熱軋態(tài)T9A鋼絲。查閱相關(guān)資料得知[3],熱軋態(tài)的T9A鋼絲也可用于制造經(jīng)編機(jī)用針。
南鋼T9A熱軋態(tài)φ5.50mm鋼絲化學(xué)成分見表1,針織機(jī)用鋼絲試驗(yàn)規(guī)格為φ0.965mm。
表1 南鋼T9A熱軋態(tài)φ5.50mm鋼絲化學(xué)成分
1.2.1 原球化態(tài)連續(xù)球化工藝流程
原球化態(tài)連續(xù)球化工藝流程為:鋼絲酸洗、磷化拉拔至φ2.60mm→球化退火→酸洗、磷化拉拔至φ1.40mm→球化退火→明火爐在線磷化→拉拔至φ0.99mm→上油、精拉至成品。
開坯時(shí),由于鋼絲壓縮率已達(dá)到球化態(tài)鋼絲的理論上限,導(dǎo)致鋼絲在拉拔過程中經(jīng)常出現(xiàn)斷絲,因此,在開坯拉拔時(shí)需將鋼絲先拉拔至φ3.30mm,球化退火后再拉拔φ2.60mm,然后根據(jù)上述流程進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)。
經(jīng)編機(jī)用針的原料鋼絲表面要求無壞模、劃痕等缺陷,連續(xù)球化工藝導(dǎo)致硬度較低的鋼絲球化珠光體金相組織多次拉拔,鋼絲表面極易受損;另外,球化態(tài)鋼絲在進(jìn)行表面處理時(shí),也容易在生產(chǎn)過程中發(fā)生碰傷。因此,相對(duì)于索氏體組織,連續(xù)球化工藝導(dǎo)致鋼絲拉拔效率低、量產(chǎn)成本極高。
1.2.2 試驗(yàn)材料的工藝流程
試驗(yàn)材料工藝流程為:鋼絲拉拔至φ1.75mm→明火爐→拉拔至φ0.99mm→球化退火→浸油→精拉至成品。
1.2.2.1 鋼絲拉拔工藝
鋼絲拉拔工藝為:φ5.50mm→φ4.84mm→φ4.26mm→φ3.75mm→φ3.31mm→φ2.91mm→φ2.56mm→φ2.26mm→φ1.99mm→φ1.75mm。工藝實(shí)施在九聯(lián)拉絲機(jī)組上進(jìn)行、在線硼化連續(xù)拉拔完成,避免了酸洗、磷化工藝,減少了磷化質(zhì)量對(duì)拉拔的影響[4]。
1.2.2.2φ1.75 mm半成品鋼絲明火爐工藝
明火爐工序工藝見表2。明火爐工序是將鋼絲加熱至奧氏體化后,經(jīng)過鉛浴等溫淬火處理,使直徑為1.75mm半成品鋼絲獲得索氏體組織,提高鋼絲強(qiáng)度與塑性,以便后續(xù)拉拔。
表2 半成品φ1.75 mm明火爐工藝
1.2.2.3φ0.99 mm半成品鋼絲拉拔工藝
φ0.99mm半成品鋼絲拉拔工藝為:φ1.75mm→φ1.56mm→φ1.39mm→φ1.24mm→φ1.11mm→φ0.99mm。工藝實(shí)施在五聯(lián)拉絲機(jī)組上即可完成,生產(chǎn)上可以靈活掌握。
1.2.2.4φ0.99 mm半成品鋼絲球化退火工藝
由于φ0.99mm半成品鋼絲的前道熱處理工藝是等溫淬火而非球化退火,因此在設(shè)計(jì)球化退火時(shí),要適當(dāng)升高加熱段溫度并延長保溫時(shí)間,試驗(yàn)后的球化工藝如圖1所示。
圖1 φ0.99mm半成品鋼絲球化退火工藝
1.2.2.5φ0.965 mm成品鋼絲生產(chǎn)工藝
球化退火后的φ0.99mm半成品鋼絲再次拉拔至成品規(guī)格為φ0.965mm過程中,采用單頭拉絲機(jī)進(jìn)行;該工藝實(shí)施主要是對(duì)鋼絲進(jìn)行整形,其組織和硬度基本不發(fā)生變化,是要控制加工過程中鋼絲的表面質(zhì)量。
結(jié)合有關(guān)文獻(xiàn)[5],經(jīng)編機(jī)用針的原料鋼絲的一般技術(shù)要求主要體現(xiàn)在顯微組織、硬度、脫碳層厚度及表面質(zhì)量。先前采用的連續(xù)球化工藝,用戶認(rèn)為球化組織粗大,不利于后續(xù)淬火深加工以獲得更好的耐磨性;因此,將試驗(yàn)工藝獲得的成品鋼絲球化組織與連續(xù)球化工藝進(jìn)行檢測對(duì)比,如果前者碳化物顆粒級(jí)別小于后者,并控制在(2.5~3.5)級(jí)[6],便可滿足經(jīng)編機(jī)用針絲的后續(xù)加工需求。
圖2為試驗(yàn)工藝獲得的成品鋼絲球化組織,為(4~4.5)級(jí),碳化物顆粒明顯小于圖3所示連續(xù)球化工藝獲得的成品鋼絲球化組織,為后續(xù)淬火工藝做好了組織準(zhǔn)備,保證了最終產(chǎn)品的耐磨度。
圖2 試驗(yàn)工藝獲得的成品鋼絲球化組織
采用熱軋態(tài)鋼絲拉拔的鋼絲,經(jīng)球化退火可獲得更為細(xì)小的碳化物顆粒。制造經(jīng)編機(jī)用針的原料鋼絲的金相組織以(2.5~3.5)級(jí)為宜,退火工藝采用高溫球化進(jìn)行處理,可得到滿足用戶要求的顆粒度大小。鋼廠提供的球化態(tài)鋼絲存在顆粒度偏大而在后續(xù)加工時(shí)又無法改善的問題,最終會(huì)影響經(jīng)編機(jī)用針的耐磨度;因此,球化態(tài)鋼絲并不適用于經(jīng)編機(jī)用針的制造。熱軋態(tài)鋼絲通過明火爐等溫淬火與罩式爐球化退火相結(jié)合[7],有效地控制了最終成品鋼絲的球化組織級(jí)別,為經(jīng)編機(jī)用針耐磨性提供了理想的組織準(zhǔn)備。
圖3 連續(xù)球化工藝獲得的成品鋼絲球化組織
4.1 通過T9A熱軋態(tài)φ5.50mm鋼絲的工藝試驗(yàn),產(chǎn)品能達(dá)到經(jīng)編機(jī)用針的原料鋼絲的用戶要求,且消除了鋼絲球化組織粗大的問題,提高了針的耐磨性。
4.2 采用T9A熱軋態(tài)φ5.50mm鋼絲制造經(jīng)編機(jī)用針的原料鋼絲,簡化了整個(gè)生產(chǎn)流程,保證了鋼絲產(chǎn)品質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率。
4.3 該工藝減少了球化次數(shù),節(jié)約了能源,免去了酸洗和磷化,因而更加環(huán)保。
[1]呂桂清,張翰文.T9A針絲工藝的改進(jìn)[J].金屬制品,1993(6):1-4.
[2]夏立芳.金屬熱處理工藝學(xué)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2008.
[3]顧安之.T9A鋼絲Ac1以下球化退火工藝的探討[J].紡織器材,1991,18(2):29-33.
[4]徐效謙,陰紹芬.特殊鋼鋼絲[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.
[5]劉國輔,康厚斌.紡織機(jī)針用工具鋼帶(T9A)的開發(fā)[J].特鋼技術(shù),1999(4):65-67.
[6]中國機(jī)械工程學(xué)會(huì),全國熱處理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì).標(biāo)準(zhǔn)金相圖譜[Z].
[7]賀躍輝,譚玉華.對(duì)T9A鋼件鉛浴處理實(shí)質(zhì)的探討[J].金屬制品,1992(2):6-10.