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基于熱處理技術(shù)的鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸殘余應(yīng)力研究

2015-12-14 19:10王川
汽車(chē)文摘 2015年11期
關(guān)鍵詞:襯板缸體時(shí)效

熱處理工藝的目的是提高強(qiáng)度和減少拉伸殘余應(yīng)力,其發(fā)展對(duì)防止含有灰鑄鐵襯板鑄件的鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸變形有重要意義。然而,為有效優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的熱處理方法,必須分析和比較熱處理的相關(guān)參數(shù),并建立一個(gè)消除殘余應(yīng)力的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在這項(xiàng)研究中,對(duì)鋁合金氣缸橋進(jìn)行固溶熱處理后,利用中子衍射測(cè)定殘余應(yīng)力,同時(shí)測(cè)量切向、徑向和軸向應(yīng)力,并將測(cè)量結(jié)果與熱處理前的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體進(jìn)行比較。結(jié)果表明,使用當(dāng)前生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行固溶熱處理能夠減小鋁合金氣缸橋的殘余應(yīng)力,氣缸底部的殘余應(yīng)力更小。

通過(guò)分析熱處理T4(固溶處理加自然時(shí)效)過(guò)程并與之前的TSR(熱時(shí)效工藝)和隨后的熱處理T7(固溶熱處理后,進(jìn)行過(guò)時(shí)效的狀態(tài))進(jìn)行比較,從而能更好地理解每一個(gè)生產(chǎn)階段殘余應(yīng)力的減小和再分配。這將作為未來(lái)優(yōu)化過(guò)程的一種有效基準(zhǔn)。本研究得到如下結(jié)論。

(1)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸進(jìn)行T4熱處理以減少拉伸殘余應(yīng)力,并分析鋁合金氣缸的殘余應(yīng)力。接近氣缸頂部在切向和軸向上的應(yīng)力約為100MPa,底部的應(yīng)力幾乎降至0,徑向壓縮應(yīng)力在50~100MPa。

(2)將TSR和T4處理進(jìn)行比較,表明固溶熱處理技術(shù)可能完全消除殘余應(yīng)力。然而,在氣缸頂部冷卻速度更快,導(dǎo)致在這個(gè)區(qū)域又出現(xiàn)了拉伸應(yīng)力。相比之下,氣缸底部的冷卻速度導(dǎo)致應(yīng)力一直接近于零。

(3)比較熱處理T7和T4后的殘余應(yīng)力分布。結(jié)果表明,T7可能引起殘余應(yīng)力重新分布和屈服強(qiáng)度增加。

(4)對(duì)3個(gè)柱形部件灰鑄鐵襯板的殘余應(yīng)力分析顯示,在氣缸的頂部和底部,殘余應(yīng)力的軸向分量很高。

(5)相比TSR,使用T4熱處理會(huì)影響灰鑄鐵襯板切向、徑向的應(yīng)力分布,軸向的拉伸應(yīng)力增加。

Anthony Lombardi et al. SAE 2014-01-0837.

編譯:王川

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