任建平
(航天科工山西通信有限責(zé)任公司,山西 太原 030012)
某一連續(xù)工業(yè)萘系統(tǒng)運行近三年,從開工到現(xiàn)在汽化器冷卻后溫度一直沒有降下來,循環(huán)水入口溫度在28℃左右,預(yù)計結(jié)垢嚴(yán)重,用酸洗兩次效果不理想。最近,工業(yè)萘精塔塔頂溫度一直偏高,切塔內(nèi)壓力也偏大,汽化器放散時不時噴萘,現(xiàn)場技術(shù)人員初步認(rèn)為是汽化器處理量不夠大,冷卻效果不好。現(xiàn)在存在的問題是產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,放散部分噴萘既損失浪費了資源,又對環(huán)境造成大的污染。
工業(yè)萘精餾塔汽化器是工業(yè)萘生產(chǎn)過程中一臺非常重要的設(shè)備,冷卻方式的選擇對工藝、能耗以及運行管理方式影響極大,設(shè)計思想和理念是決定工業(yè)萘連續(xù)生產(chǎn)能否正常進(jìn)行的關(guān)鍵點,是設(shè)計過程中的重要節(jié)點。從物料連續(xù)和能量傳遞流理論可以得出,設(shè)計冷卻方式的兩大關(guān)鍵參數(shù)為產(chǎn)量Q和熱量E,必須解決好物料平衡和熱量平衡的關(guān)系,否則放散過程將有壓力存在,將會有噴萘事件的發(fā)生,或造成工業(yè)萘連續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定、產(chǎn)量不穩(wěn)定[1]。
根據(jù)能量守恒定律:E萘氣-E冷卻=E萘液,當(dāng)這一平衡保持時,放散將沒有壓力存在,即不會發(fā)生噴萘事故,工業(yè)萘結(jié)晶點溫度大于77.5 ℃,生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定;當(dāng)這一平衡失衡時,如果E萘氣能量偏大,放散將有壓力存在,即會發(fā)生噴萘事故;如果E萘氣能量偏小,E萘液能量偏小,工業(yè)萘結(jié)晶點溫度小于77.5 ℃,工業(yè)萘質(zhì)量將不能達(dá)標(biāo)。
產(chǎn)量Q決定了總能量的大小,原則上通過降低產(chǎn)量能在質(zhì)量上滿足需要,但是沒有一定數(shù)量的質(zhì)量從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度出發(fā)是沒有實際意義的,所以經(jīng)濟(jì)批量是工業(yè)化運行的前提,多快好省是發(fā)展工業(yè)的基本準(zhǔn)則,產(chǎn)量是必然考核的首要技術(shù)設(shè)計指標(biāo)。
從塔頂溫度一直偏高,切塔內(nèi)壓力偏大,汽化器放散噴萘等現(xiàn)象可以得出E萘氣值大,冷卻系統(tǒng)熱交換效果差,原因是交換面積不夠或結(jié)構(gòu)影響了交換效率,結(jié)果為E冷卻小,保證不了:E萘氣-E冷卻=E萘液的平衡。系統(tǒng)失衡,基于介尺度范疇的系統(tǒng)不穩(wěn)定診斷模型的判定原則,可以認(rèn)定為原冷卻系統(tǒng)失效導(dǎo)致上述結(jié)果。
從原冷卻系統(tǒng)物理模型出發(fā),由下頁圖1 汽化器熱交換原理圖,可以分析得到工作模式是在以熱傳導(dǎo)為主要模式下通過換熱方式實現(xiàn)的,由圖1 還可以看到冷媒入口處為換熱最充分的節(jié)點,一直到冷媒出口處溫度呈梯度變化,而且越來越大,冷媒出口為溫度值最大的節(jié)點。進(jìn)一步探討失效過程可以找到深層次原因是萘汽化溫度遠(yuǎn)高于170 ℃,冷卻液介質(zhì)為水,水的汽化溫度為100 ℃,因此冷卻器橫截面溫度梯度差現(xiàn)象明顯,阻斷了縱向方向的溫度交換,交換手段以汽化傳熱為主,實質(zhì)為熱對流方式,此時熱傳導(dǎo)方式、熱輻射方式基本不起作用,由圖2橫截面汽化及溫度梯度差示意圖,可以形象理解這一過程。
圖1 汽化器熱交換原理圖
圖2 橫截面汽化及溫度梯度差示意圖
實際中冷卻器設(shè)計的主要熱傳遞方式考慮的是熱傳導(dǎo)方式,所以導(dǎo)致熱傳導(dǎo)效應(yīng)差,主要表現(xiàn)在工業(yè)萘汽化器冷卻后溫度不穩(wěn)定,冷卻器內(nèi)壁結(jié)垢明顯,放散噴萘等現(xiàn)象發(fā)生。所以冷卻器熱傳導(dǎo)方式與冷媒不配套是導(dǎo)致汽化器冷卻部分失效的根本原因或問題所在。由于系統(tǒng)熱傳遞方式發(fā)生變化,使得原換熱系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定性或失效。
1)冷媒的選擇:冷媒作為熱的載體,必須保證在運行過程中狀態(tài)穩(wěn)定,不能汽化或化學(xué)反應(yīng),更不能有結(jié)垢現(xiàn)象出現(xiàn),保證了在運行過程中熱傳導(dǎo)的穩(wěn)定性,避免了對流梯度截面現(xiàn)象的發(fā)生,保證熱傳導(dǎo)為主傳熱方式,實現(xiàn)了傳熱的有效性,保證了傳導(dǎo)熱效率?;谏鲜隼碚摲治?,采用變壓器油作為冷媒,在280 ℃下物理性能穩(wěn)定,各種狀態(tài)一致性好。經(jīng)過大量的工業(yè)性試驗,即使在350 ℃~400 ℃下工作穩(wěn)定性也非常可靠,長期穩(wěn)定性好。變壓器油作為冷媒在-35 ℃室外流動性也非常好,這樣就保證了冷卻系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性。
2)汽化器冷熱交換有效面積的確定:通過驗算,汽化器冷熱交換能量在Q產(chǎn)量下,E冷卻能量是E萘氣能量的1.45倍。
3)冷媒冷卻面積S的確定:通過驗算,在現(xiàn)有冷媒風(fēng)冷熱交換管冷卻面積下的能量ES是所需能量E冷卻能量的1.2倍。
4)汽化器冷卻系統(tǒng)原理如圖3所示。
圖3 汽化器冷卻系統(tǒng)原理圖
由圖3汽化器冷卻系統(tǒng)原理圖可以清楚看到工業(yè)萘蒸汽在汽化器中的物流和能量流過程,如圖所示物流方向為萘蒸汽通過多束換熱管,垂直直達(dá)萘液氣出口,能量通過管壁與冷媒的逐級換熱,使得萘蒸汽隨著高度逐級降低,呈有序梯度變化;冷媒物流方向為冷媒由B出口到節(jié)流閥,進(jìn)入折流板通道,通過換熱,溫度逐級升高,溫度梯度由低向高呈梯度變化,在D 出口處溫度最高;冷媒回流到A 入口處通過冷媒風(fēng)冷交換熱過程,使得溫度下降,到達(dá)B出口前達(dá)到冷媒冷卻初始溫度,準(zhǔn)備進(jìn)行新的冷卻循環(huán)過程。
通過實際運行。該汽化器冷卻系統(tǒng)調(diào)節(jié)方便,無需外加動力自動運行??梢园醇竟?jié)變化在產(chǎn)量Q不變情況下,改變調(diào)節(jié)冷熱交換控制閥門,外界環(huán)境冷時閥門旋調(diào)小,外界環(huán)境熱時閥門旋調(diào)大。還可以用調(diào)節(jié)回流的方式調(diào)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下可以將回流開啟到最小,經(jīng)過改造后的實際運行情況追蹤記錄,冷卻器結(jié)垢和噴萘事件從沒有發(fā)生,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)量也達(dá)到設(shè)計要求,運行平穩(wěn),尤其是無外加動力運行方式,節(jié)省了大量動力消耗,減少了維護(hù)和運行成本,給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
[1]郭建珠,連清旺,田國政.專用銑床平臺加工工件穩(wěn)定性診斷模型的建立[J].機(jī)械管理與開發(fā),2015(5):11-13.