楊俊廣
摘 要:某發(fā)電廠300MW機(jī)組高壓疏水?dāng)U容器運(yùn)行中反復(fù)出現(xiàn)的超壓運(yùn)行的情況,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察及分析,確定擴(kuò)容器超壓的原因:內(nèi)擋板原設(shè)計(jì)存在缺陷及選材不當(dāng),造成疏水?dāng)U容器至凝汽器熱水井的通道堵塞疏水不暢引起。通過(guò)對(duì)疏水?dāng)U容器內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造以及材質(zhì)的改良,保證疏水?dāng)U容器系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,提高機(jī)組的安全可靠性。
關(guān)鍵詞:疏水?dāng)U容器 超壓 原因 對(duì)策
中圖分類號(hào):TM62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)08(a)-0041-02
疏水?dāng)U容器是汽輪機(jī)的附屬部件,屬壓力容器,其主要作用是回收汽輪機(jī)本體及蒸汽管道的疏水。按接入疏水的壓力不同,某電廠將疏水?dāng)U容器分成高、中、低壓三個(gè)壓力容器。其中,高壓擴(kuò)容器主要收集主蒸汽系統(tǒng)的疏水。機(jī)組在啟停、低負(fù)荷運(yùn)行及事故處理操作中的疏水(汽)經(jīng)疏水?dāng)U容器擴(kuò)容后,蒸汽回收至凝汽器的喉部,疏水減溫減壓后回收到凝汽器的熱水井,從而達(dá)到提高機(jī)組熱循環(huán)的經(jīng)濟(jì)性的目的。擴(kuò)容器超壓運(yùn)行,嚴(yán)重會(huì)影響凝汽器真空度,直接威脅機(jī)組的安全性、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為此,從檢修維護(hù)的角度出發(fā),對(duì)疏水?dāng)U容器出現(xiàn)超壓的現(xiàn)象進(jìn)行剖析,找出超壓原因:疏水?dāng)U容器在設(shè)計(jì),制造和安裝存在的問(wèn)題,并制定設(shè)備改造方案,從根本上消除超壓的根源。
1 設(shè)備概況”在我標(biāo)注的位置
1.1 設(shè)備規(guī)范
容積:1m3。
工作壓力:0.049MPa。
注:設(shè)備規(guī)范摘自該電廠運(yùn)行規(guī)程。
1.2 系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
見(jiàn)圖1。
2 現(xiàn)狀調(diào)查
為尋找機(jī)高壓疏水?dāng)U容器超壓的原因,研究者深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),查閱機(jī)組監(jiān)控電腦歷史趨勢(shì),及運(yùn)行記錄,對(duì)高壓疏水?dāng)U容器發(fā)生的故障現(xiàn)象及數(shù)據(jù)進(jìn)行收集。從2014年1月~2014年12月僅一年時(shí)間,發(fā)生超壓運(yùn)行的次數(shù)高達(dá)7次。調(diào)查汽機(jī)專業(yè)的檢修記錄了解到,2014年4月7日、9月22日,在高變熱應(yīng)力的反復(fù)作用下,擴(kuò)容器內(nèi)的擋板破裂、脫落至凝汽器熱水井的管道,造成管道堵塞,擴(kuò)容器無(wú)法正常疏水,造成高壓擴(kuò)容器的超壓運(yùn)行,直接影響到人身安全及機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。
3 檢查及原因分析
針對(duì)該高壓擴(kuò)容器運(yùn)行壓力高的缺陷,對(duì)壓擴(kuò)容器及其系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)檢查,從設(shè)備本身、設(shè)備運(yùn)行二個(gè)因素入手,分析找出超壓的主要原因。
3.1 超壓的設(shè)備本身因素
3.1.1 使用壽命
該機(jī)組投產(chǎn)于20世紀(jì)90年代,未達(dá)30年的設(shè)計(jì)使用壽命。
3.1.2 設(shè)備結(jié)構(gòu)
高壓擴(kuò)容器為圓筒形的結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)直形擋板。該擋板的作用是增強(qiáng)筒體剛度,隔擋對(duì)應(yīng)兩端疏水的水(汽)沖撞,防止疏水直接沖刷筒體,使疏水母管排出的水(汽)在疏水?dāng)U容器中間迅速向四周擴(kuò)散冷卻降壓。如圖2。
解剖設(shè)備發(fā)現(xiàn),中間的擋水板厚度為4 mm的A3鋼管,結(jié)構(gòu)上略顯單薄,且焊接質(zhì)量差。另外,高壓疏水?dāng)U容器在機(jī)組啟停、低負(fù)荷運(yùn)行及事故操作中,大量的高溫、高壓疏水排入疏水?dāng)U容器,使疏水?dāng)U容器內(nèi)部溫度、壓力產(chǎn)生驟變,高壓擴(kuò)容器外殼筒體與直形擋板因受熱的不均勻產(chǎn)生膨脹值不一致。而且,直形擋板自身的變形補(bǔ)償能力差,在熱應(yīng)力的作用下,很容易發(fā)生脆化出現(xiàn)裂紋。因此,高壓疏水?dāng)U容器在結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上存在缺陷。
3.1.3 設(shè)備的選材
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)金檢的光譜分析,高壓擴(kuò)容器的擋水板使用的是A3號(hào)鋼(Q235)材料制造,其抗拉性、抗剪切性、抗扭性能遠(yuǎn)達(dá)不到它的使用條件的要求。因機(jī)主蒸汽系統(tǒng)疏水溫度有可能高達(dá)400℃以上,在高溫下,A3號(hào)鋼金屬晶體很容易發(fā)生蠕變,從而破壞金屬結(jié)構(gòu)。擋板在疏水母管排出的高溫、高壓水(汽)的沖刷下,產(chǎn)生交變應(yīng)力。在交變熱應(yīng)力的作用下,直形擋板(A3鋼材Q235)與殼體的連接焊口(未經(jīng)熱處理)產(chǎn)生裂紋,造成直形擋板破裂、脫落,碎片堵塞了疏水?dāng)U容器至凝汽器熱水井的管道。
3.2 超壓的設(shè)備運(yùn)行分析
3.2.1 運(yùn)行狀態(tài)
受地區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷限制,機(jī)組停機(jī)備用次數(shù)增多。自2014年1月至2014年12月一年時(shí)間內(nèi),機(jī)組的啟動(dòng)次數(shù)為5次,停運(yùn)次數(shù)為4次,啟停次數(shù)相對(duì)頻繁,對(duì)擴(kuò)容器及其系統(tǒng)的沖擊影響大。但這是客觀條件所致,屬地區(qū)調(diào)度因素。
3.2.2 人員操作
機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),主蒸汽系統(tǒng)的疏水均為關(guān)閉狀態(tài),對(duì)高壓擴(kuò)容器不存在影響。僅在機(jī)組啟停、低負(fù)荷及事故處理的情況下才開啟疏水。在調(diào)查的一年時(shí)間內(nèi),機(jī)組沒(méi)發(fā)生異常運(yùn)行的情況,且負(fù)荷均在60%額定負(fù)荷以上,未開啟疏水至高壓擴(kuò)容器。機(jī)組啟停操作方面,運(yùn)行人員嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度,并有相應(yīng)的規(guī)程、制度控制,應(yīng)不存在人為的操作不當(dāng)。
3.2.3 運(yùn)行環(huán)境
高壓擴(kuò)容器運(yùn)行時(shí),內(nèi)部為汽水共存的狀態(tài),運(yùn)行環(huán)境較為惡劣,汽蝕現(xiàn)象隨時(shí)發(fā)生,對(duì)擴(kuò)容器內(nèi)部的金屬部件是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。顯然,對(duì)于耐腐蝕性較差的A3號(hào)鋼(Q235)材料制造的擋水板,在長(zhǎng)期汽水的沖刷下,很容易腐蝕。但高壓擴(kuò)容器運(yùn)行環(huán)境,是上接凝汽器喉部,下接凝汽器熱水井的工作性質(zhì)決定,屬不可改變的因素。
綜上分析,設(shè)備的結(jié)構(gòu)及選材是造成高壓擴(kuò)容器超壓運(yùn)行的主要原因。
4 處理對(duì)策
根據(jù)高壓擴(kuò)容器超壓的主要原因,相應(yīng)地制定以下措施。
4.1 設(shè)備結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
為改善直形擋板自身的變形補(bǔ)償能力差的缺點(diǎn),對(duì)直形板的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。由直形改為弧形結(jié)構(gòu);且由一面直形擋板,增加到二面弧形擋板。采用弧形擋板取代原設(shè)計(jì)的直形擋板,其優(yōu)點(diǎn)是:在疏水?dāng)U容器受熱時(shí),弧形擋板能膨脹自如,有充足的補(bǔ)償值。其溫度變形的補(bǔ)償能力能滿足疏水?dāng)U容器殼體與弧形擋板各自膨脹需求。同時(shí),在疏水?dāng)U容器筒體內(nèi)還起到加強(qiáng)筋的作用,提高疏水?dāng)U容器的殼體剛度。如圖3所示。
4.2 改良疏水擋板的材質(zhì)
因高壓疏水?dāng)U容器工作環(huán)境為汽水共存的狀態(tài)。而且,機(jī)組疏水時(shí)溫度相對(duì)較高,普通的碳素鋼不能滿足使用要求,因此對(duì)擋板的選材進(jìn)行改良。選用了具有良好的抗拉性、抗剪性、抗扭性、抗氧化性、抗腐蝕性的16MnR錳鋼鋼材。并在擋板焊接完成后,對(duì)整個(gè)容器進(jìn)行熱處理,從而達(dá)到穩(wěn)固金相組織目的。
5 結(jié)語(yǔ)
2015年2月,利用機(jī)組停運(yùn)期間,對(duì)某電廠的高壓擴(kuò)容器經(jīng)改造。為檢查改造效果, 2015年3月~2015年8月,對(duì)機(jī)組監(jiān)控電腦歷史趨勢(shì),及運(yùn)行記錄進(jìn)行檢查專訪。半年時(shí)間,機(jī)組的啟動(dòng)2次、停機(jī)1次、低壓負(fù)荷運(yùn)行及事故操作中,均未再出現(xiàn)高壓擴(kuò)容超壓運(yùn)行的現(xiàn)象。從而有效地根除高壓擴(kuò)容器超壓運(yùn)行的不安全因素,保證人身安全和機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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