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PCB 板生產(chǎn)廢水處理的工程實例

2015-12-02 01:44張智良夏文彥中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司湖北武漢430081
江西建材 2015年17期
關(guān)鍵詞:沉淀池廢液廢水處理

■李 健,張智良,吳 寅,夏文彥 ■中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司,湖北 武漢 430081

湖北省某PCB 廠,主要從事印制線路板的生產(chǎn),年生產(chǎn)HDI 板180萬平方米。PCB 廢水來自生產(chǎn)過程中各道工序的清洗水及部分廢棄的槽液,廢水成分復(fù)雜、處理難度大[1]。該廠投資3000 多萬元興建廢水處理系統(tǒng),對含污染物類別和濃度不同的廢水分類收集、分質(zhì)預(yù)處理,最后再綜合處理。該廢水處理站已正常運行2 年,出水水質(zhì)中總鎳、總銀、總銅、總氰化物指標均滿足《電鍍污染排放標準》(GB21900 -2008)表2 的要求,pH、SS、COD、氨氮等指標達到當?shù)匚鬯幚韽S納管標準。

1 進出水水質(zhì)

PCB 板生產(chǎn)用水量大,廢水種類多,污染物成分復(fù)雜。根據(jù)分類收集、分質(zhì)處理的原則,和該廠的廢水特點,將生產(chǎn)廢水分為一般水洗水、油墨廢水、化銅微蝕水、雙氧水廢液、化銅廢液、高COD 廢液、棕化廢液、棕化廢水、高錳酸鉀廢液、鎳系廢水、氰系廢水、電鍍廢液、廢酸廢液、化銀水洗水、銅氨廢水等15 類。幾股主要廢水的水量水質(zhì)見表1。

表1 廢水水量及水質(zhì)情況

考慮到該廠各系統(tǒng)非同時滿載運轉(zhuǎn),處理規(guī)模設(shè)計為14000m3/d。本工程出水水質(zhì)中總鎳、總銀、總銅、總氰化物指標均要求滿足《電鍍污染排放標準》(GB21900 -2008)表2 的要求,pH、SS、COD、氨氮等指標執(zhí)行本地污水處理廠納管標準。具體指標:pH 值為6~9,總銅≤0.5mg/L,總氰化物≤0.3mg/L,氨氮≤25mg/L,懸浮物≤50mg/L,CODCr≤300mg/L,總鎳≤0.5mg/L,總銀≤0.3mg/L。

2 工藝流程

(1)油墨廢水經(jīng)均質(zhì)后進入加氣酸析池,調(diào)整pH 值,酸析以去除大量COD 及浮渣。再經(jīng)過兩級反應(yīng)沉淀,排入生化處理系統(tǒng)。

(2)化銅微蝕水經(jīng)均質(zhì)后進入反應(yīng)池1,在酸性條件下投加鐵鹽和雙氧水破絡(luò),去除COD 后與含銅廢水匯合,進入pH 調(diào)整池,調(diào)節(jié)pH 至8.5~9.5,形成氫氧化銅沉淀,出水進入一般水洗水處理系統(tǒng)。

(3)高COD 廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池收集后,投加一定量的H2SO4和FeSO4,釋放出游離性Cu2+,然后進入反應(yīng)池,加堿調(diào)整廢水的pH 值至中性,投加一定量的PAC 和PAM 形成絮狀物,進入沉淀池進行泥水分離。上清液進入Feton 反應(yīng)池,蒸汽加熱,通過投加H2SO4及FeSO4和H2O2等藥劑,充分反應(yīng),廢水中一些難以降解的大分子復(fù)雜物質(zhì)被分解成小分子,反應(yīng)池出水進入油墨廢水的二級反應(yīng)沉淀處理系統(tǒng)進行再處理。

(4)棕化廢水經(jīng)均質(zhì)后,用泵提升至間歇反應(yīng)的Feton 反應(yīng)池,投加H2SO4和FeSO4調(diào)節(jié)pH 至2~4,在氧化池投加H2O2充分氧化,廢水中的絡(luò)合態(tài)物質(zhì)被氧化成離子態(tài),再調(diào)整廢水pH 值后,進入反應(yīng)池和沉淀池,沉淀出水排入化銅微蝕水處理系統(tǒng)。

(5)鎳系廢水采用化學(xué)沉淀法進行處理,廢水用泵提升至pH 調(diào)整池,投加NaOH 和FeSO4,形成氫氧化鎳沉淀,上清液用泵提升至砂濾器和離子交換器,出水進入一般水洗水調(diào)節(jié)池。

(6)對氰系廢水采用堿性氯化法兩級破氰,第一階段是將氰化物氧化成氰酸鹽,第二階段是將氰酸鹽進一步氧化分解成二氧化碳和氮氣[2]。采用二氧化氯作為氧化劑,破氰后的廢水進入活性炭吸附塔。吸附處理后的廢水進入一般水洗水處理系統(tǒng)。

(7)化銀水洗水經(jīng)均質(zhì)后,用泵提升至間歇反應(yīng)的Feton 反應(yīng)池,然后投加H2SO4和FeSO4、H2O2充分氧化,廢水中的絡(luò)合態(tài)物質(zhì)變成離子態(tài),再調(diào)整pH 值后,進入混合池和絮凝池,沉淀出水排入一般水洗水處理系統(tǒng)。

(8)銅氨廢水經(jīng)收集后,先加堿調(diào)整pH 值后進入脫氨池,投加二氧化氯破除銅氨絡(luò)合鍵后,在加熱的條件下將銨根離子轉(zhuǎn)化成氨氣后吹脫去除,再通過沉淀將Cu2+去除,沉淀池出水進入化銅微蝕水處理系統(tǒng)。其中產(chǎn)生的氨氣采用負壓收集系統(tǒng)收集,用洗滌塔吸收處理,潔凈空氣高空排放。

(9)一般水洗水和其它經(jīng)預(yù)處理后的廢水,一并排入到一般水洗水調(diào)節(jié)池,再用泵提升至反應(yīng)1 池,投加H2SO4和FeSO4,破絡(luò)后加堿調(diào)整廢水的pH 值至中性,再投加一定量的Na2S,使廢水中的金屬離子形成硫化物沉淀,上清液用泵提升至砂濾器,濾后水進入pH 調(diào)整池,最后在檢測池檢測達標后外排。

3 主要處理系統(tǒng)和構(gòu)筑物

3.1 油墨廢水預(yù)處理系統(tǒng)

(1)調(diào)節(jié)池。1 座,停留時間16.2h。

(2)加氣酸析池。2 座,停留時間1.7h。

(3)沉淀池。1 座,表面負荷0.6m3/m2·h。

3.2 高COD 廢水預(yù)處理系統(tǒng)

(1)調(diào)節(jié)池。1 座,停留時間10.0h。

(2)pH 調(diào)整池。1 座,停留時間0.8h。

(3)中和反應(yīng)池。1 座,停留時間0.8h。

(4)沉淀池。1 座,表面負荷0.8m3/m2·h。

3.3 鎳系廢水預(yù)處理系統(tǒng)

(1)調(diào)節(jié)池。1 座,停留時間24.0h。

(2)pH 調(diào)整池。1 座,停留時間2.3h。

(3)沉淀池。1 座,表面負荷0.8m3/m2·h。

(4)砂濾器,1 臺,直徑1.5m,過濾速度8~10m/h,產(chǎn)水能力14.1~17.6 m3/h。

(5)離子交換樹脂塔,1 臺,直徑1.5m,全自動陽離子交換器。

3.4 氰系廢水預(yù)處理系統(tǒng)

(1)調(diào)節(jié)池。1 座,停留時間24.0h。

(2)一級破氰池。1 座,停留時間2.3h。

(3)二級破氰池。1 座,停留時間2.3h。

(4)活性炭吸附塔。1 座,直徑1.5m,高5.2m,逆流式洗滌塔。

3.5 一般水洗水處理系統(tǒng)

(1)調(diào)節(jié)池。1 座,停留時間14.3h。

(2)反應(yīng)1 池。1 座,停留時間0.81h。

(3)中和池。1 座,停留時間0.81h。

(4)反應(yīng)2 池。1 座,停留時間0.81h。(5)沉淀池。4 座,表面負荷0.7m3/m2·h。

(6)砂濾器。6 臺,直徑3.2m,過濾速度10~12m/h,產(chǎn)水能力96~115 m3/h。

(7)pH 調(diào)整池。1 座,停留時間0.07h。

4 處理效果

該工程于2013 年1 月建成完工并投入運行,工藝運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)良好,于2013 年8 月通過環(huán)保驗收。處理效果見表2。

表2 廢水處理站處理效果一覽表

5 經(jīng)濟分析

廢水處理站總占地面積8316m2,運行成本為4.58 元/m3,其中:電費為0.07 元/m3,人工費0.21 元/m3,藥劑費4.30 元/m3。

6 總結(jié)

(1)PCB 生產(chǎn)廢水種類很多,成分復(fù)雜,必須分類收集、分質(zhì)處理。否則污染因子相互干擾,不僅處理難度大,難以保證達標,而且處理成本高。

(2)本工程中使用的Feton 工藝,均為間歇式操作,并且在中溫條件下進行,配合自動控制系統(tǒng),充分保證了反應(yīng)時間,耐大水量和高濃度負荷的沖擊。

(3)廢水處理站產(chǎn)生的電鍍污泥重金屬含量較高,湖北省大冶地區(qū)有專業(yè)處置危險廢物的冶煉廠,將污泥作為冶煉廠的原料進行資源化回收,可以較好的解決電鍍污泥的二次污染問題。

[1]黃振雄.印制電路板廢水處理工程.廣東化工:2014.41(13):194~196.

[2]汪大翚,徐新華,宋爽,等.工業(yè)廢水中專項污染物處理手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:192 -196.

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