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1000MW機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能改造分析

2015-12-02 04:25:34釗學(xué)明曲海英
關(guān)鍵詞:除氧器凝結(jié)水變頻

釗學(xué)明 孫 磊 曲海英

山東鄒縣發(fā)電廠 山東 鄒縣 273522

0 引言

凝結(jié)水泵是汽輪機(jī)的主要輔助設(shè)備之一,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),凝結(jié)水量隨之變化。凝結(jié)水泵的合理選取,與火電廠安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著密切的關(guān)系。為了保證凝結(jié)水泵本身的安全、維持一定凝結(jié)水壓力和除氧器水位,凝結(jié)水泵的性能選擇通常要有一定的安全裕量。但在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)常會因?yàn)槟Y(jié)水泵安全裕量選取過大,造成凝結(jié)水泵運(yùn)行效率低,電能浪費(fèi)嚴(yán)重。

某廠四期2×1000MW機(jī)組,每臺機(jī)組配置3臺50%容量凝結(jié)水泵,其中2臺運(yùn)行,1臺備用。兩臺凝結(jié)水泵能滿足機(jī)組各種運(yùn)行工況。當(dāng)運(yùn)行泵事故跳閘時(shí),備用泵自動投入運(yùn)行。泵的最小流量不超過額定流量的25%。采用調(diào)整除氧器水位調(diào)門開度調(diào)節(jié)除氧器水位。經(jīng)過凝結(jié)水泵升壓后的凝結(jié)水,通過除氧器水位調(diào)門后經(jīng)低加系統(tǒng)進(jìn)入除氧器。母管上的凝結(jié)水同時(shí)為凝雜水母管用戶提供水源,其中給水泵密封水對凝結(jié)水壓力要求較高。由于凝結(jié)水泵電機(jī)的容量本身裕量大,凝結(jié)水泵實(shí)際運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差,除氧器上水調(diào)門開度一般為40%左右,凝結(jié)水泵出口母管壓力較大,一般范圍為2~3MPa,導(dǎo)致凝結(jié)水泵偏離高效區(qū)運(yùn)行,大量浪費(fèi)電能。凝結(jié)水系統(tǒng)如圖1所示:

圖1 凝結(jié)水系統(tǒng)圖

為降低凝結(jié)水泵電耗,夜間低負(fù)荷時(shí)運(yùn)行方式采用單凝結(jié)水泵運(yùn)行方式,即一運(yùn)二備運(yùn)行方式。不過單凝泵運(yùn)行措施必須在負(fù)荷低于520MW時(shí)才能實(shí)施,目前#7、8機(jī)組投入華北網(wǎng)調(diào)AGC,低負(fù)荷段一般在550MW以上且負(fù)荷變化大,無法實(shí)施單凝泵運(yùn)行措施,節(jié)能效果不明顯。因此,對凝結(jié)水系統(tǒng)進(jìn)行改造已是十分必要。

1 凝結(jié)水系統(tǒng)運(yùn)行分析

凝結(jié)水泵正常運(yùn)行工況:

a)流量 Q=1098m3/h(該流量為兩臺泵并泵后總流量的一半)

b)揚(yáng)程H=332m(該揚(yáng)程為兩臺泵并泵后的揚(yáng)程)

c)效率 η=84.5%,軸功率=1190kW

d)凝結(jié)水泵吸入壓力P=98.2kPa,出口壓力P=3.32 MPa

e)凝結(jié)水泵電機(jī)功率 W=1500kW,電流 A=102.4A

f)泵的必需汽蝕余量NPSHr≤3.6m(到泵首級葉輪中心線)

按照原設(shè)計(jì)該機(jī)組采用調(diào)整除氧器水位調(diào)門開度調(diào)節(jié)除氧器水位,機(jī)組投運(yùn)以來,在滿負(fù)荷工況下,凝結(jié)水泵出口壓力為2.62MPa,系統(tǒng)通過除氧器上水調(diào)門控制凝結(jié)水揚(yáng)程和流量,實(shí)際運(yùn)行中,各個(gè)工況下除氧器調(diào)門的開度情況如表1所示。

表1 1000MW機(jī)組凝結(jié)水泵運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

從表1參數(shù)可知,除氧器水位調(diào)整門的開度比較小,尤其是主調(diào)整門的開度可以看出凝結(jié)水泵的揚(yáng)程有較大裕量。就是在接近額定負(fù)荷1000MW時(shí),調(diào)門總開度只有50%,這樣會造節(jié)流損失增大,凝結(jié)水泵耗能增加,凝結(jié)水泵運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差。

2 凝結(jié)水系統(tǒng)改造

2.1 凝結(jié)水泵變頻改造

由于凝結(jié)水泵采用定速運(yùn)行,出口流量只能由調(diào)節(jié)門調(diào)節(jié),節(jié)流損失大、出口壓力大、管損嚴(yán)重、系統(tǒng)效率低、易發(fā)生漏泄,造成電能浪費(fèi)。為提高機(jī)組效率必須對凝結(jié)水泵進(jìn)行節(jié)能改造。現(xiàn)在凝結(jié)水泵節(jié)能改造主要有兩種方法:一是對凝結(jié)水泵進(jìn)行泵本體的性能匹配改造;二是進(jìn)行變速(如變頻)調(diào)節(jié)改造。經(jīng)分析討論,凝結(jié)水泵進(jìn)行泵本體的性能匹配改造不適應(yīng)負(fù)荷變動的要求,故1000MW凝結(jié)水泵采用變頻改造方案來實(shí)施節(jié)能改造。

某廠四期對A、C凝結(jié)水泵新安裝兩臺變頻裝置,B凝結(jié)水泵不改造僅作為緊急備用。正常運(yùn)行保持A、C兩臺凝泵變頻運(yùn)行方式,B凝泵備用,達(dá)到了節(jié)能的目的,并能有效降低設(shè)備投資。A、C凝結(jié)水泵新安裝兩臺變頻裝置都帶有旁路開關(guān),變頻裝置故障時(shí)可以用旁路開關(guān)工頻運(yùn)行。新安裝兩臺空冷型SH-HVF系列Ⅲ型高壓變頻器,通過將廠用電源轉(zhuǎn)換為可變頻率、可變電壓的電源從而改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,通過轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),避免了由設(shè)備設(shè)計(jì)余量大而導(dǎo)致“大馬拉小車”現(xiàn)象,使設(shè)備能耗大大降低,并有效降低了設(shè)備的啟動電流,延長了設(shè)備壽命;避免了閥門調(diào)節(jié)過小導(dǎo)致的大量節(jié)流損失;功率因數(shù)由變頻前0.85左右提高到0.95以上,減少了線損;高壓變頻器本身損耗極小,整機(jī)效率在98%以上[1],凝結(jié)水泵的安全性和經(jīng)濟(jì)性大幅提升。

2.2 1000MW機(jī)組A、C凝結(jié)水泵改為變頻控制運(yùn)行節(jié)電情況

1000MW機(jī)組A、C凝結(jié)水泵已經(jīng)投入變頻運(yùn)行方式后,變頻器運(yùn)行非常穩(wěn)定,但由于汽泵密封水由凝結(jié)水供給,密封水壓力低時(shí)汽泵密封水回水溫度升高、汽泵振動增大等原因,凝結(jié)水母管壓力無法進(jìn)一步降低。汽泵密封水設(shè)計(jì)壓力為3.09~3.71MPa(a),設(shè)計(jì)密封水回水溫度為 65±5℃。 所以機(jī)組凝結(jié)水泵改造后凝結(jié)水母管壓力也只能降低至2.7MPa左右。

A、C凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行,兩臺凝結(jié)水泵變頻投入自動,凝結(jié)水泵主控不投入自動,除氧器上水調(diào)閥投入自動,950MW負(fù)荷下,凝結(jié)水泵主控輸出96%左右,電流73/73A;550MW負(fù)荷下,凝結(jié)水泵主控輸出90%,凝結(jié)水泵電流52.4/52.1A,凝結(jié)水母管壓力2.85MPa??梢钥闯鼍哂忻黠@的節(jié)能效果。

在目前負(fù)荷曲線下,兩臺凝結(jié)水泵工頻運(yùn)行每天約耗電66000kW·h,變頻運(yùn)行每天約耗電58000kW·h,變頻器室空調(diào)每天用電約700多kW·h,實(shí)際每天可節(jié)電約 7000 kW·h。效果和原來執(zhí)行的單凝泵運(yùn)行6小時(shí)相當(dāng),不過單凝泵運(yùn)行措施必須在負(fù)荷低于520MW時(shí)才能實(shí)施,目前#7、8機(jī)組投入華北網(wǎng)調(diào)AGC,低負(fù)荷段一般在550MW,無法實(shí)施單凝泵運(yùn)行措施。

表2 凝泵在穩(wěn)定負(fù)荷段的每小時(shí)用電情況(度/小時(shí))

2.3 某廠四期A、C凝泵改為變頻控制運(yùn)行后存在的問題

1)由于四期對凝結(jié)水母管壓力要求,特別是汽泵密封水對凝結(jié)水壓力的要求,所以不可能不考慮母管壓力的變化將除氧器上水調(diào)門全開,或保持在某一開度不變。經(jīng)過高、低負(fù)荷下的解除除氧器上水調(diào)閥自動、投入凝泵變頻自動試驗(yàn)來看,由于水位的波動,凝泵變頻調(diào)整,由于除氧器水位變化具有一定的延遲性,綜合凝泵的電流變化情況,反而不如手動保持在一個(gè)較低的凝泵主控輸出節(jié)約廠用電,而且由于凝泵變頻的調(diào)整導(dǎo)致凝結(jié)水母管壓力波動偏大,影響安全??刹捎贸跗魃纤{(diào)閥投入自動控制除氧器水位,凝泵變頻主控手動調(diào)節(jié)凝結(jié)水母管壓力的運(yùn)行方式,通過這幾天的實(shí)際運(yùn)行,即使是在負(fù)荷變化大時(shí),操作量也不是很大,而且能保證凝結(jié)水用戶的安全。

2)由于凝泵主控和除氧器上水調(diào)閥兩者只能有一個(gè)投入自動運(yùn)行方式,在運(yùn)行中,值班人員節(jié)能的主觀能動性將對凝泵變頻節(jié)能具有較大的影響,存在運(yùn)行人員調(diào)整不及時(shí),影響凝結(jié)水泵耗電率增加的可能性。

3 凝結(jié)水系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化和改造

3.1 1000MW機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)增加管道升壓泵

1000MW機(jī)組(#7、#8機(jī)組)凝結(jié)水泵電機(jī)變頻改造后,凝結(jié)水泵耗電率約降低了0.12個(gè)百分點(diǎn),現(xiàn)凝結(jié)水系統(tǒng)供除氧器水位調(diào)整閥仍存在較大的節(jié)流,在100%機(jī)組負(fù)荷運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水供除氧器的供水調(diào)閥開度僅為50%左右,系統(tǒng)節(jié)流損失較大,特別是在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),節(jié)流損失更大,凝結(jié)水供除氧器的上水調(diào)閥開度僅為30%左右。

原因?yàn)槟Y(jié)水泵出口母管有一用戶供給水泵密封水(迷宮式密封方式),要求凝結(jié)水母管壓力不能低于2MPa。實(shí)際運(yùn)行中,為保證給水泵密封水安全余度,凝結(jié)水系統(tǒng)壓力按2.4 MPa控制,造成凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速無法再繼續(xù)降低,限制了凝結(jié)水系統(tǒng)壓力的降低,影響了凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器節(jié)電性能。由于凝結(jié)水用戶中汽泵密封水對于凝結(jié)水壓力要求非常高,造成凝結(jié)水壓力即使低負(fù)荷也無法降到很低,除氧器上水調(diào)閥開度無法保持全開或基本全開,變頻運(yùn)行的節(jié)能效果無法完全顯現(xiàn)。

為進(jìn)一步挖掘機(jī)組的節(jié)能潛力,機(jī)組在A、C凝泵變頻運(yùn)行方式的基礎(chǔ)上增加了管道升壓泵[2],降低汽泵密封水對凝結(jié)水壓力的要求,從而降低凝結(jié)水壓力增大除氧器上水調(diào)門開度減少調(diào)門的節(jié)流損失,從而盡量降低凝結(jié)水泵出口壓力,達(dá)到進(jìn)一步節(jié)能降耗的目的。在凝結(jié)水泵出口母管上引出一路供給水泵密封水聯(lián)箱的管路(內(nèi)徑0.15m),在此管路上安裝二臺管道升壓泵,兩臺泵互為備用。在管道泵出口母管上加裝氣動調(diào)整門,以給水泵密封水壓力為控制參數(shù),當(dāng)給水泵密封水壓力偏離設(shè)計(jì)值時(shí),由密封水調(diào)整門來調(diào)整密封水壓力,以確保鍋爐給水泵的安全運(yùn)行。原給水泵密封水管路及調(diào)整門仍保持備用,在手動門后增加一逆止門。改造后系統(tǒng)如下圖(圖2):

圖2 凝結(jié)水系統(tǒng)給水泵密封水系統(tǒng)改造示意圖

3.2 1000MW機(jī)組凝結(jié)水泵變頻器最低轉(zhuǎn)速控制試驗(yàn)

在給水泵密封水管道上加裝管道升壓泵后,進(jìn)行了凝結(jié)水泵最低轉(zhuǎn)速控制試驗(yàn),確定凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器允許運(yùn)行的最低轉(zhuǎn)速,即確定凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器最大節(jié)能潛力點(diǎn)。試驗(yàn)方法是在機(jī)組負(fù)荷70%以下,通過緩慢開大凝結(jié)水供除氧器水位調(diào)節(jié)閥,減少節(jié)流損失,逐步降低凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速,直到凝結(jié)水管道出現(xiàn)振動情況,則說明凝結(jié)水流量已低到極限,凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速也是最低極限轉(zhuǎn)速;在實(shí)際凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速控制中至少比凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器最低轉(zhuǎn)速高50rpm,保留一定的調(diào)節(jié)裕量,以保證凝結(jié)水泵正常運(yùn)行。

3.3 1000MW機(jī)組凝結(jié)水泵聯(lián)泵定值控制優(yōu)化

現(xiàn)備用凝結(jié)水泵聯(lián)泵定值為1.7MPa,而當(dāng)給水泵密封水加裝管道升壓泵后,凝結(jié)水壓力可以降低至1.4MPa左右,而此時(shí)凝結(jié)水泵聯(lián)泵定值1.7MPa就限制了凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速的降低,即當(dāng)凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速降至凝結(jié)水母管壓力1.7MPa時(shí),備用凝結(jié)水泵就聯(lián)啟,因此,為優(yōu)化凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器運(yùn)行方式,必須解決這一瓶頸。為解決這一問題,采用了備用凝結(jié)水泵聯(lián)泵定值隨著機(jī)組負(fù)荷變化的動態(tài)值,此種方式有效降低了聯(lián)泵定值,同時(shí)也保證了備用凝結(jié)水泵的良好備用。

具體實(shí)施方式:備用凝結(jié)水泵的聯(lián)泵定值=除氧器壓力+凝結(jié)水泵至除氧器標(biāo)高+0.1PMPa(調(diào)整裕量),因?yàn)槌跗鲏毫﹄S著機(jī)組負(fù)荷變化而變化,即隨著機(jī)組負(fù)荷的升高而升高,反之,降低,這樣就實(shí)現(xiàn)了備用凝結(jié)水泵的聯(lián)泵定值隨機(jī)組負(fù)荷動態(tài)變化的目的,即實(shí)現(xiàn)了隨著機(jī)組負(fù)荷降低,備用凝結(jié)水泵的聯(lián)泵定值也降低,這就解決了備用凝結(jié)水泵聯(lián)泵定值限制凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速降低的瓶頸。

3.4 1000MW機(jī)組凝結(jié)水泵運(yùn)行控制優(yōu)化

現(xiàn)凝結(jié)水泵電機(jī)變頻和調(diào)閥節(jié)流調(diào)節(jié)兩種除氧器水位調(diào)節(jié)方式由手動切換改為自動切換,即在機(jī)組負(fù)荷升高到除氧器調(diào)節(jié)閥開度達(dá)到80%時(shí)除氧器水位自動切換至凝結(jié)水泵電機(jī)變頻調(diào)節(jié),當(dāng)凝結(jié)水泵電機(jī)變頻器降速至凝結(jié)水母管壓力低極限值時(shí),除氧器水位調(diào)節(jié)自動切換至調(diào)閥節(jié)流調(diào)節(jié),通過完善邏輯,實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷范圍內(nèi)除氧器水位自動調(diào)節(jié),最大限度的降低凝結(jié)水泵耗電率。

表3 2014年5月凝泵電耗統(tǒng)計(jì)

3.5 某廠四期凝結(jié)水系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化后節(jié)能效果

通過5月份#7、#8機(jī)凝泵電耗對比分析,可以發(fā)現(xiàn),通過進(jìn)行管道升壓泵的節(jié)能改造,明顯降低了凝泵電耗,#7機(jī)組全月的凝泵電耗平均值為0.24%,#8機(jī)組全月的凝泵電耗平均值為0.21%,節(jié)能效果明顯。

3.3 增加汽泵密封水管道升壓泵后的經(jīng)濟(jì)性分析

按#7、#8機(jī)年累計(jì)發(fā)電量90億千瓦時(shí)計(jì)算,凝結(jié)泵耗電率降低0.03個(gè)百分點(diǎn),僅增加管道升壓泵就可年節(jié)約廠用電量270萬千瓦時(shí),按每度電0.44元計(jì)算,年節(jié)約利潤118.8萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。

4 結(jié)束語

通過對鄒電四期凝結(jié)水系統(tǒng)的不斷改造升級,通過高壓變頻器在1000MW機(jī)組上的成功應(yīng)用,從而充分發(fā)揮設(shè)備潛力,節(jié)能效果和機(jī)組控制品質(zhì)得到大幅提升。高壓變頻器在大型機(jī)組上的主要輔助設(shè)備上進(jìn)行應(yīng)用已經(jīng)是大勢所趨。

由于凝結(jié)水用戶中的汽泵密封水對凝結(jié)水壓力和控制邏輯的限制,造成高壓變頻器的節(jié)能潛力無法完全發(fā)揮,通過對汽泵密封水增加管道泵同時(shí)優(yōu)化控制邏輯,從而降低了凝結(jié)水壓力,節(jié)能改造效果明顯。此種方法可以在其他大型機(jī)組上相似情況下進(jìn)行應(yīng)用,值得推廣應(yīng)用。說明通過對機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?yōu)化設(shè)計(jì),老舊機(jī)組仍有有很大的節(jié)能空間。無論是對于機(jī)組的安全性還是對于機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性都具有積極意義。

[1]寧繼宏.凝結(jié)水泵采用變頻調(diào)速裝置節(jié)能分析[J].沿海企業(yè)與科技,2009,(1).

[2]劉乃明,宗學(xué)魯.鄒縣三期工程水源地輸水管道特性及升壓泵的節(jié)能耗改造[C].第三屆全國火電建設(shè)學(xué)術(shù)研討會,2000.

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