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加氫裝置高壓空冷器的腐蝕與防護

2015-11-29 08:03張偉東
石油化工腐蝕與防護 2015年1期
關鍵詞:襯管硫化鈉冷器

張偉東,孫 濱

(1.中國石化海南煉油化工有限公司,海南 洋浦 578101;2.蘭州金峰包裝制品有限公司,甘肅 蘭州 730060)

高壓空冷器是石化行業(yè),加氫裝置關鍵配套的冷換設備,具有高溫、高壓和臨氫的特點。在高溫、高壓氫氣流的沖刷腐蝕下,易發(fā)生泄漏失效,造成非計劃停車。某煉油廠渣油加氫裝置有A和B 兩列,處理量為3.1 Mt/a。裝置每列設有一臺第一空冷器,材質為lucoloy825,第二空冷器有4 臺,材質為10 號鋼。其中B 列第二空冷器襯管部位曾在2012 年底出現(xiàn)泄漏,導致B列裝置停產,置換合格后更換空冷器。

1 高壓空冷器簡介

第二空冷器相關參數(shù)見表1。第二空冷器共有3 管程,6 排管。每一管程入口端內襯純鈦管,規(guī)格為φ18 mm ×0.75 mm,長度為500 mm。襯管與換熱基管的連接采用高溫黏結劑加兩端貼脹的方法。每臺翅片管共有267 根。

表1 第二空冷器主要技術參數(shù)

2 高壓空冷器運行情況

渣油加氫裝置共有A 和B 兩列,每年運行周期為8 400 h,裝置可實現(xiàn)單開單停,停工期間更換催化劑,保證催化裂化裝置原料的供應。

2012 年B 列第二空冷器G 臺出現(xiàn)襯管部位滲油情況,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,確定停工更換空冷器。從圖1 中可以明顯看出在翅片處有滲漏的汽泡。2013 年檢修時發(fā)現(xiàn)在2012 年更換的空冷器入口襯管大部分脫出,現(xiàn)場用銅棒復位后再用脹管器補脹。

3 高壓空冷器渦流檢測情況

渣油加氫裝置中的反應流出物系統(tǒng),介質為H2、油、水和NH4HS 等,壓力一般在15.0 MPa 左右,設備失效后泄漏、爆管的危害嚴重,有時會造成裝置停工或人身傷害。實踐表明該類空冷器失效的基本原因為:加氫原料油中的S 和N 經加氫反應后生成的H2S 和NH3冷卻后反應生成NH4HS,其水溶液在不同的濃度和不同的溫度及不同的流速下產生垢下腐蝕、沖刷腐蝕或二者重疊和交替作用而導致設備失效。近年來,國內多套加氫裂化裝置的REAC 管束多次出現(xiàn)泄漏爆管事故,嚴重威脅裝置的安全、長周期運行。

圖1 高壓空冷滲漏部位

在2013 年大修期間,利用渦流檢測技術對其余7 臺第二空冷器進行抽檢。實際檢測列管90根(總長度1 080 m),其中201-A-102F 抽測24根,201-A-102G 抽測24 根,201-A-102H 抽測42 根。

檢測方位:面對設備入口側(北側管箱),以上面為第一排,從上向下計排數(shù),每排從左至右計管數(shù)。其中第1,2,5 和6 排的襯管在設備管程介質的入口側,第3 和第4 排在另一側。

圖2 高壓空冷現(xiàn)場管束方位圖

渦流探傷:大部分襯管有內壁信號,是內壁沖刷腐蝕信號。另外襯管上共發(fā)現(xiàn)9 根襯管有明顯的外壁缺陷信號,2 根雜亂信號。具體管號見表2。

表2 渦流探傷結果

襯管及過渡區(qū)域均未發(fā)現(xiàn)異常腐蝕減薄信號,但201-A-102G 的襯管比另外兩臺的襯管厚,分析可能是原始就厚。襯管下基管共發(fā)現(xiàn)9 根列管有腐蝕減薄信號,具體管號見表3。

表3 腐蝕減薄位置

從圖3 中可以看出空冷201-A-102H 的管號2-36 明顯存在減薄信號。根據(jù)渦流檢測情況來看,碳鋼管束在襯管部位存在明顯缺陷。加之,此高壓空冷已連續(xù)運行7 a,考慮下一周期要運行4 a,為保證裝置安全、長周期運行,確定將剩余7臺空冷全部更換掉。

4 高壓空冷運行的工藝條件

第二空冷器入口溫度為243 ℃,出口溫度為45 ℃,壓力為15.3 MPa。在該系統(tǒng)中設計連續(xù)注水,每列注水量為15 t/h,注水的性質為凈化水,其相關性質見表4;中石化煉油防腐細則要求指標數(shù)據(jù)見表5;冷高分酸性水分析情況見表6。由表4 和表5 對比可以看出正常注水的水質滿足注水指標要求。

圖3 渦流檢測到減薄信號與正常信號對照圖

表4 酸性水分析數(shù)據(jù)(2013 年) mg/L

表5 注水水質指標 μg/g

表6 冷高分酸性水分析情況(2013 年) mg/L

加氫裝置高壓空冷器的選材及流速設計準則依據(jù)Kp 值的大小進行。Kp=[H2S]×[NH3]

式中:Kp——物流的腐蝕系數(shù);

[H2S]——物流中H2S 摩爾分數(shù),%

[NH3]——物流中NH3摩爾分數(shù),%

空冷管束選用碳鋼基管,Kp 值應設計控制在以下范圍:Kp 不大于0.07,最高流速控制在9.3 m/s;Kp 為0.1~0.5,流速為4.60~6.09 m/s??刂屏魉偕舷逓榱吮苊鉀_刷腐蝕,控制流速下限為避免結垢。

當Kp 值上升,即超過0.5 時,介質最大允許流速下降,最小允許流速上升,被認可的流速為上述流速范圍內更窄的一段范圍,這時的工藝設計是不謹慎且不完善的,應考慮在控制適當?shù)慕橘|流速下增加注水以降低物流腐蝕系數(shù)。

經驗表明,當反應產物中的NH4HS 摩爾分數(shù)小于2%,空冷器進出口管道對稱布置,管內流體流速控制在3.0~6.0 m/s,并且注水量和質量都滿足要求時,管束可選用碳鋼管束。否則應選用825 合金鋼或雙相不銹鋼。一般奧氏體不銹鋼耐氯化物應力腐蝕的性能較差,不宜選用[1]。

5 防范措施

5.1 做好連續(xù)注水工作

加氫裝置原料中富含S 和N 的化合物,并在加氫反應器中轉變成H2S 和NH3,同時該系統(tǒng)存在HCl,在隨后冷卻過程中反應生成NH4Cl和NH4HS,在缺少液態(tài)水的情況下,NH4Cl 和NH4HS 會直接由氣相冷凝變成固態(tài)晶體。通常NH4Cl 的結晶溫度在176~204 ℃,故其結晶常在空冷前的換熱器中開始;而NH4HS 結晶溫度約在26~65 ℃,因此NH4HS 結晶常發(fā)生在空冷器中,從而導致空冷器系統(tǒng)的堵塞。為了防止堵塞,通常需在高壓空冷的上游注水。雖然沖洗水能有效地防止堵塞,但會形成高腐蝕性的NH4HS 水溶液,進而問題由堵塞變成腐蝕。由于NH4HS 溶液的存在,介質的流速受到很大制約,流速太大會發(fā)生沖蝕,流速太小又易堵塞,并形成垢下腐蝕。在注水操作的研究中普遍認為,注水量的大小應該使注水處的液態(tài)水質量分數(shù)不低于25%[2]。

5.2 管程入口處襯316L 管

最早設計襯管材質為鈦管,目前材質更換為316L。襯管位于每排翅片換熱管的入口處,連接方式為脹接。從流速變化來看,襯管尾部結構為直角時,流體擾動最為嚴重,流體出現(xiàn)明顯的減速,出口附近管壁處有明顯漩渦出現(xiàn),且影響距離較大。襯管尾部結構為45°倒角和1∶10 錐度過渡時,流體擾動極弱,尤其1∶10 錐度過渡結構幾乎看不出擾動現(xiàn)象[3]。

5.3 注多硫化鈉緩蝕劑

多硫化鈉主要成分為Na2S4是一種紅棕色的液體,主要用于減緩煉油廠加氫精制高壓管線、高壓空冷器的腐蝕。加注多硫化鈉后,多硫化鈉先與器壁或管壁反應,在表面上生成FeS 致密保護膜,從而對設備或管線有一定的保護作用。多硫化鈉與NH3及其它氨類化合物反應生成多硫化銨,減少了NH4HS 和NH4Cl 的結垢及凝液沉積,從而抑制了腐蝕[4]。

5.4 操作方面注意事項

不能根據(jù)空冷出口溫度調整空冷風機的開停,必須保持全開或增設空冷風機變頻器,用變頻器調整風機轉速,控制每片空冷出口溫度均勻。

[1]侯芙生.中國煉油技術(第三版)[M].北京:中國石化出版社,2011:404.

[2]Piehl R.Survey of corrosion in hydrocracker effluent air coolers[J].Materials Performance,1976,15(1):15-20.

[3]劉偉.加氫裂化裝置空冷器管束襯管結構的優(yōu)化設計[J].石油煉制與化工,2009,40(2):48-51.

[4]任曉光,盧志剛,宣征南,等.控制加氫裂化高壓空冷器垢下腐蝕的方法探索.[J]石油煉制與化工,2007,38(10):46-49.

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