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水力壓裂綜合增透技術(shù)研究與實(shí)踐

2015-11-26 02:47宣加文
關(guān)鍵詞:純量沖孔單孔

宣加文

(淮南礦業(yè)集團(tuán)潘北項(xiàng)目部,安徽 淮南232087)

1 工程概況

礦井深部開采抽采鉆孔圍巖應(yīng)力狀態(tài)日趨惡化,它制約著礦井瓦斯治理的效果以及采掘工作面的高產(chǎn)、高效,同時給礦井安全生產(chǎn)帶來很大威脅。

1131(3)煤層瓦斯含量高,煤層透氣性差(透氣性系數(shù)9.16×10-4m2/(MPa2·d),流量衰減系數(shù)0.050 9d-1);施工抽放鉆孔數(shù)量多會影響生產(chǎn)成本,鉆孔數(shù)量少達(dá)不到瓦斯治理效果;為了解決煤層透氣性差,抽放效果不好的問題,與安徽理工大學(xué)合作開展提高煤層抽放低透氣性研究。

在1131(3)底抽巷采取先壓裂后沖孔增透技術(shù)后,單元平均抽采濃度75%、百孔抽采純量1.12m3/min,考察單元的抽采濃度、純量均大幅提高。

1131(3)底抽巷上距C13-1煤底板最小法距15.2m、最大法距31.0m,下距11-2煤頂板最小法距43m、最大法距83m,12煤發(fā)育不穩(wěn)定、局部缺失。1131(3)下順槽標(biāo)高-650m,平均煤厚5.0m,煤層傾角21°~35°,原始瓦斯含量5.86m3/t,瓦斯壓力1.8MPa。

2 先壓裂、后沖孔增透技術(shù)

2.1 壓裂鉆孔設(shè)計(jì)

1131(3)底抽巷實(shí)驗(yàn)段長270 m,里段135m 受斷層影響,穿層鉆孔按5m×5m 布置,外段135m 按10m×5m 布置,共設(shè)計(jì)鉆孔340個。里段受方位角為190°,斷層面傾角75°,落差為2.8m 的F3x-1及斷層和傾角為45°,落差為3~8.6m 斷層影響,前后60 m 范圍內(nèi)不布置壓裂孔;外段布置4個壓裂孔,設(shè)計(jì)壓裂影響半徑為15~20m,終孔位于1131(3)下順槽上輪廓線外5m 位置,鉆孔布置如圖1所示。

圖1 1131(3)底抽巷水力壓裂鉆孔及穿層鉆孔布置平面圖

2.2 壓裂后沖孔增透

采用BZW-200/56 型乳化泵分別對1#、2#、3#、4??走M(jìn)行了壓裂,注水壓力為25~31 MPa,壓注水量分別為218 m3、370 m3、311m3、223m3,總計(jì)1 122m3。壓裂鉆孔保水10d后,施工抽采鉆孔。鉆孔施工至終孔點(diǎn)后,先將鉆桿退至C13-1煤層內(nèi),在過煤段減慢鉆進(jìn)速度,利用礦井靜壓水(壓力6.5MPa)進(jìn)行反復(fù)進(jìn)退、沖洗,直到孔內(nèi)返清水為止。

3 水力壓裂前后有效影響半徑考察

3.1 沖孔段抽采半徑

圖2 沖孔段瓦斯抽采半徑測試孔(G 組)終孔位置示意圖

在里段第28組位置施工G組鉆孔,考察沖孔段抽采半徑,G1、G2、G3、G4、G5 孔布置如圖2所示。采用SF6示蹤氣體法測定沖孔段抽采半徑。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,在第5和第6 小時后,在G2和G3 孔內(nèi)測到示蹤氣體,在第5 天從G4孔內(nèi)測到微量示蹤氣體,故沖孔段抽采半徑為2.5m。

3.2 水力壓裂影響半徑

保水10d后,考察壓裂后傾向影響半徑和走向影響半徑。在壓裂孔軸線方向施工T3、T4組檢驗(yàn)孔,在巷道走向方向上施工T15、T25、T35、T45、T54和T65檢驗(yàn)孔,取樣測定含水率、瓦斯放散初速度、煤層堅(jiān)固性系數(shù)、煤層孔隙率和瓦斯含量,檢驗(yàn)孔布置如圖3所示。

圖3 水力壓裂半徑考察鉆孔設(shè)計(jì)圖

根據(jù)圖3檢驗(yàn)鉆孔煤樣含水率測試結(jié)果繪制含水量等值線圖,如圖4所示。根據(jù)含水率測試結(jié)果,水力壓裂有效影響半徑為20m。

圖4 含水率等值線圖

3.3 壓裂后抽采半徑

選擇T45、T53、T54、T55和T65孔作為抽采半徑考察孔,采用示蹤法對各抽采孔進(jìn)行SF6采樣和考察,考察抽采孔SF6濃度變化趨勢實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。

圖5 考察抽采孔SF6濃度變化趨勢

T53孔在第34 小時檢測到了SF6,隨后可以穩(wěn)定抽采到注入孔的SF6,T53孔在有效抽采范圍內(nèi);但T45孔和T65孔僅在第98小時和第94小時檢測到了SF6,且含量極低,這兩個孔不在有效抽采范圍內(nèi)。通過實(shí)驗(yàn)可知,實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)壓裂區(qū)域內(nèi)有效抽采半徑為6m。

4 沖孔段與壓沖段抽采效果考察

鉆孔里段采用水力沖孔增透措施,鉆孔外段采用壓沖增透措施,選取里段第34、32、30組為沖孔段考察單元,外段T1~T3組為壓沖段考察單元,主要對抽采濃度、抽采純量、單元抽采達(dá)標(biāo)時間進(jìn)行考察。

4.1 抽采濃度考察

抽采7d后,沖孔段單孔平均瓦斯抽采濃度為48%,壓沖段單孔平均瓦斯抽采濃度為88%;壓沖段鉆孔瓦斯抽采濃度衰減緩慢,能夠保持較長時間,截止3月31日,單孔平均瓦斯抽采濃度仍保持75%以上,沖孔段和壓沖段鉆孔瓦斯抽采濃度衰減對比曲線圖如圖6所示。

圖6 沖孔段和壓沖段鉆孔瓦斯抽采濃度衰減對比曲線圖

4.2 抽采純量考察

抽采趨于穩(wěn)定后,沖孔段平均單孔抽采純量為0.005 2 m3/min,百孔抽采量為0.52 m3/min;壓沖段平 均 單 孔 抽 采 純 量為0.011 2 m3/min,百 孔 抽 采 量 為1.12 m3/min;壓沖段是沖孔段的2.15倍,具體數(shù)據(jù)見表1、表2,抽采純量對比曲線如圖7所示。

表1 沖孔段鉆孔瓦斯抽采量考察表

表2 壓沖段鉆孔瓦斯抽采量考察表

圖7 沖孔和先壓后沖單孔抽采流量對比曲線圖

5 結(jié)論

預(yù)抽達(dá)標(biāo)時間按煤巷條帶預(yù)抽率25%計(jì)算,沖孔段抽采達(dá)標(biāo)需31d,壓沖段抽采達(dá)標(biāo)需19d,同比縮短了39%。通過水力壓裂,有效抽采半徑由2.5m 上升至6m,提高了2.4倍;壓沖段平均單孔濃度同比提高了83%,為沖孔段的1.83倍,且能夠保持長時間的高濃度。

壓沖段百孔平均抽采純量同比提高了115%,是沖孔段的2.16倍。通過以上對比分析可以明顯地看出,采取先壓后沖增透技術(shù)后,提高了抽采效果,縮短預(yù)抽達(dá)標(biāo)時間,減少了鉆孔量,節(jié)省了材料成本,實(shí)現(xiàn)了瓦斯治理經(jīng)濟(jì)技術(shù)一體化。

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