田 樂,吳覓旎,莊 周,盧琴芬
(浙江大學(xué) 電氣工程學(xué)院,浙江 杭州 310027)
冰箱、空調(diào)等制冷機已成為辦公室及家庭的常用電器,其內(nèi)部的核心部件壓縮機主要由旋轉(zhuǎn)電機與曲柄-連桿系統(tǒng)構(gòu)成,存在傳動效率低、摩擦損耗嚴(yán)重和噪聲大等問題。而直線電機能夠直接驅(qū)動負(fù)載做直線運動,省去了曲柄-連桿系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的機械效率[1]。在此背景下,開發(fā)低成本、高效率的直線振蕩壓縮機成為國內(nèi)外研究的熱點。相比于傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)電機驅(qū)動的壓縮機,直線電機直接驅(qū)動活塞做同軸心的往復(fù)直線運動,側(cè)向力很小,并具有機械損耗小、效率高、結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動和噪聲小、壽命長等優(yōu)點[2]。
直線振蕩電機通??梢园凑者\動體形式分為動圈式、動鐵芯式和動磁式,其中動磁式直線振蕩電機結(jié)構(gòu)簡單,體積小,損耗小,易于控制,近年來受到廣泛的研究與關(guān)注[3]。
2005年,浙江大學(xué)的謝潔飛等[4]研制了一臺冰箱用動磁式直線壓縮機,該樣機活塞行程20 mm,運動質(zhì)量0.9 kg。2007年起,浙江大學(xué)的夏永明等人[5]研究了雙定子結(jié)構(gòu)的動磁式直線電機,并對其電磁性能進行了有限元分析。2010年,浙江大學(xué)的于明湖等[6]對橫向磁通雙定子直線振蕩電機采用了諧振彈簧式設(shè)計,理論分析與實驗驗證了電機運行頻率對于其工作特性的影響,并于2011年對該電機建立了等效磁路模型,在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)出了電磁推力的詳細(xì)解析公式,更為直觀地得到了電機電磁力的影響因素[7]。2012年,中科院鄒慧明等人[8]用二維有限元對動磁式直線振蕩電機進行了性能模擬,得到了樣機模型的電磁力系數(shù)和諧振工況時位移與電流的關(guān)系曲線。后續(xù)又有許多關(guān)于該類型電機的設(shè)計和應(yīng)用的研究。但目前該研究主要針對家用冰箱壓縮機,推力較小。
本研究將針對橫向磁通雙定子直線振蕩電機,分析其推力的影響因素,在此基礎(chǔ)上,完成大推力的橫向磁通式雙定子動磁式直線振蕩電機方案,用于制冷壓縮機。筆者基于Ansoft 軟件,建立3D 有限元模型,分析結(jié)構(gòu)參數(shù)對電機力性能的影響,為雙定子直線振蕩電機的設(shè)計提供參考。
橫向磁通式雙定子動磁式直線振蕩電機結(jié)構(gòu)原理圖[9]如圖1 所示。其利用直線電機的原理,產(chǎn)生短行程高頻往復(fù)運動。外定子和內(nèi)定子都由硅鋼片疊裝而成,兩外定子結(jié)構(gòu)完全相同,采用半閉口槽。動子由永磁體和永磁體支架共同構(gòu)成,永磁體采用徑向充磁,充磁方向交替,且與定子齒部一一對應(yīng)。主磁路由外定子齒部、氣隙、永磁體、氣隙、內(nèi)定子、氣隙、永磁體、外定子齒部、外定子軛部構(gòu)成閉合回路。
圖1 橫向磁通雙定子直線壓縮機結(jié)構(gòu)剖面圖
該直線壓縮機工作時,圓周方向相鄰的繞組里通以方向相反的電流,均可對永磁體產(chǎn)生同向的吸力或斥力;軸向相鄰的繞組通以方向相反的電流,對同一塊永磁體分別產(chǎn)生吸力和斥力,從而使動子向同一個方向運動。當(dāng)繞組里所加的電流方向改變時,動子產(chǎn)生反方向的力從而向相反方向運動。當(dāng)電機定子通入一定頻率的交變電流時,動子產(chǎn)生往復(fù)振蕩運動。改變定子電流頻率,即可以改變動子振蕩頻率,從而動子產(chǎn)生相應(yīng)的往復(fù)直線運動。動子運動帶動活塞軸上的彈簧伸長或壓縮,從而對腔體內(nèi)的氣體產(chǎn)生擠壓作用,推動負(fù)載氣體密度變化。該電機工作時通入一定頻率的正弦交流電。
直線振蕩電機可簡化為一個阻尼受迫振蕩的系統(tǒng),電機動子受到電磁力Fe、彈簧拉力Fs=kx 以及阻力Fm=cv 的作用。根據(jù)機械原理可以建立電機機械動力學(xué)的模型[10]:
式中:m—動子質(zhì)量,x—動子位移,c—阻尼系數(shù),k—彈簧的彈性系數(shù)。
電機的電磁推力Fe基本上與電流i 成正比,因此,在電機通入一定頻率的正弦交流電時Fe也是一個正弦變化的量。若動子質(zhì)量m 為0.7 kg,阻尼系數(shù)c為0.05,彈簧的彈性系數(shù)k 為44 N/m,電流頻率f 為40 Hz,將上述模型用Matlab 軟件進行仿真,可以得到電機的動力學(xué)特性,動子的速度、加速度、位移以及電磁力的波形(不考慮起振過程)如圖2 所示。
圖2 電機動子運動狀態(tài)仿真圖
根據(jù)圖2 可知,電磁力與動子的加速度a 相位相反,當(dāng)電磁力Fe達(dá)到最大時候,加速度a 也達(dá)到了最大。動子位移達(dá)到最大時候,速度為零,加速度為最大,但位移與加速度方向相反,速度和電磁力存在著固定的相位關(guān)系,這與電機動子運動的規(guī)律是一致的。動子往復(fù)運動的距離很小,僅為2.3 mm。
針對橫向磁通雙定子式結(jié)構(gòu),本研究設(shè)計了大推力(大于600 N)的電機方案,主要參數(shù)如表1 所示。
表1 大功率直線壓縮機主要參數(shù)表
在電磁場分析運算中,Ansoft 軟件以其計算簡便、速度快、誤差小而得到了廣泛的應(yīng)用。為了分析橫向磁通直線振蕩電機的推力特性,本研究建立了該電機的3D 有限元模型??紤]對對稱性及計算的快速性,僅需建立一個極的模型,3D 有限元模型如圖3 所示。本研究取電機軸向中心點為x=0,所加定子繞組電流在x <0 的區(qū)域建立的主磁場與永磁體建立的磁場相互增強,在x >0 的區(qū)域建立的主磁場與永磁體建立的磁場相互削弱,構(gòu)成兩個閉合的磁通路徑。
圖3 3D 有限元模型
經(jīng)有限元計算,在負(fù)載電流為5 A 的情況下,圖示動子平衡位置時模型得到的電磁推力為35 N,單個定子共9 對極,即整個電機電磁推力為630 N。
直線壓縮機的推力是影響氣體壓縮的最直接的因素,本研究通過Ansoft 軟件有限元仿真,利用控制變量法,得到一系列關(guān)鍵因素對電磁推力的影響。
2.3.1 氣隙厚度
內(nèi)、外氣隙厚度對推力的影響如圖4 所示。其中,永磁體長度為63 mm,永磁體厚度為6 mm,永磁體位置在x=15 mm 處,內(nèi)定子厚度為15 mm。
圖4 推力與氣隙厚度關(guān)系曲線
從圖4 可知,隨著氣隙厚度的增加,推力基本成線性減小,這是因為氣隙的磁導(dǎo)率約為真空磁導(dǎo)率μ0,其導(dǎo)磁性能遠(yuǎn)差于鐵磁材料,隨著氣隙厚度的增大,閉合磁路的磁阻增大,磁密減小比較明顯,推力減小。
2.3.2 永磁體長度
永磁體長度對推力的影響如圖5 所示。其中,氣隙厚度為2 mm,永磁體厚度6 mm,永磁體位置在x=15 mm 處,內(nèi)定子厚度15 mm。
圖5 推力與永磁體長度關(guān)系曲線
從圖5 可知,當(dāng)永磁體長度較長時,兩外定子繞組建立的主磁場受永磁體磁場的影響越來越大。對于兩外定子給定的電流方向,可以發(fā)現(xiàn)兩側(cè)磁場中一側(cè)磁場增強,一側(cè)磁場減弱,但由于鐵磁材料的非線性,當(dāng)磁場強度較大時,磁導(dǎo)率會減小,總體上增強的磁場小于減弱的磁場,因此推力有所減小。
2.3.3 永磁體厚度
永磁體厚度對推力的影響如圖6 所示。其中,氣隙厚度2 mm,永磁體長度63 mm,永磁體位置在x=15 mm處,內(nèi)定子厚度15 mm。
圖6 推力與永磁體厚度關(guān)系曲線
從圖6 可知,隨著永磁體厚度的增加,推力也增大,這是因為永磁體的激磁對磁場的增強作用比較明顯。
2.3.4 動子位置
動子位置對推力的影響如圖7 所示。其中,氣隙厚度2 mm,永磁體長度63 mm,永磁體厚度6 mm,內(nèi)定子厚度15 mm。
圖7 推力與永磁體位置關(guān)系曲線
從圖7 可知,隨著永磁體位置向規(guī)定正方向移動,推力減小。分析可知,電機在x <0 的區(qū)域主磁場與永磁體建立的磁場是相互增強的,在x >0 的區(qū)域主磁場與永磁體建立的磁場是相互削弱的。當(dāng)x <0 時,增強作用明顯,故電機所提供的推力較大;而當(dāng)x >0 時,電機所提供的推力就會受到削弱。
2.3.5 內(nèi)定子厚度
內(nèi)定子厚度對推力的影響如圖8 所示。其中,氣隙厚度2 mm,永磁體長度63 mm,永磁體厚度6 mm,永磁體位置在x=15 mm 處。
圖8 推力與內(nèi)定子厚度關(guān)系曲線
從圖8 可知,推力基本不隨內(nèi)定子厚度的變化而變化。由有限元分析結(jié)果可知,內(nèi)定子在整個磁路中基本是不飽和的,故增大內(nèi)定子厚度并不能帶來磁阻的減小,其變化不影響整個磁路的關(guān)鍵參數(shù),故推力是基本不變的。
氣隙厚度、永磁體長度、永磁體厚度、內(nèi)定子厚度等電機本身結(jié)構(gòu)會對電機推力特性產(chǎn)生影響,通過分析發(fā)現(xiàn),在其他因素不變的情況下,氣隙厚度越小、永磁體厚度越大,電機會產(chǎn)生更大的電磁推力。對于永磁體長度,要考慮其在運動過程中對兩側(cè)外定子繞組產(chǎn)生的主磁場的增強作用或削弱作用,考慮增強和削弱的綜合影響。而內(nèi)定子鐵芯由于磁路處于不飽和狀態(tài),其對電磁推力影響不大,過厚的內(nèi)定子鐵芯會造成資源浪費。
本研究通過結(jié)構(gòu)參數(shù)對推力影響的分析,確定了大推力直線振蕩電機設(shè)計的優(yōu)化方案,主要參數(shù)如表2 所示。
表2 優(yōu)化方案主要參數(shù)
有限元分析結(jié)果顯示,該組參數(shù)下的永磁體位于x=15 處電機推力達(dá)到42 N,比初始值35 N 增加了20.8%,在所有電磁推力數(shù)據(jù)中最大,如果考慮到電機共有9 對極,該推力可以達(dá)到756 N,而選用較短和較薄的永磁體亦減輕了動子部分的質(zhì)量,可以得到更大的加速度,是一種較為優(yōu)化的電機設(shè)計方案。
本研究基于橫向磁通雙定子直線振蕩電機結(jié)構(gòu),分析了其工作原理和符合正弦規(guī)律的動力學(xué)特性,及大功率情況下其推力的若干影響因素,包括電機氣隙厚度、永磁體長度、永磁體厚度、內(nèi)定子厚度等,詳細(xì)闡述了各因素對電機力性能的影響。
在綜合分析影響電機力性能的參數(shù)的基礎(chǔ)上,筆者得到了一種橫向磁通雙定子直線振蕩電機優(yōu)化方案。在方案設(shè)計過程中,上述分析的各參數(shù)均進行了優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化后該電機靜態(tài)推力達(dá)到756 N,且有效減少了永磁材料和鐵芯材料的使用量,能得到更大的加速度,是一種較為優(yōu)化的電機方案。
該分析和方案適用于制冷壓縮機。
[1]葉云岳.直線電機原理與應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.
[2]王建生,廖振方.直線電動活塞式壓縮機的現(xiàn)狀及發(fā)展[J].壓縮機技術(shù),1998(1):46-48.
[3]夏永明,葉云岳,盧琴芬,等.動磁式直線振蕩電機特性研究[C]//第十三屆中國小電機技術(shù)研討會.上海:[作者不詳],2008:142-145.
[4]謝潔飛.動磁式直線壓縮機理論與試驗研究[D].杭州:浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院,2005.
[5]夏永明,盧琴芬,葉云岳,等.新型雙定子橫向磁通直線振蕩電機[J].中國電機工程學(xué)報,2007,27(27):104-107.
[6]于明湖,張玉秋,葉云岳,等.雙定子直線振蕩電機諧振特性分析[J].電機與控制學(xué)報,2010,14(8):1-6.
[7]于明湖,張玉秋,盧琴芬,等.動磁式橫向磁通直線振蕩電機建模分析[J].電機與控制學(xué)報,2011,15(2):1-6.
[8]鄒慧明,張立欽,彭國宏,等.動磁式直線振蕩電機性能模擬及實驗[J].電機與控制學(xué)報,2012,16(4):25-29.
[9]于明湖.直線壓縮機用橫向永磁直線振蕩電機系統(tǒng)研究[D].杭州:浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院,2011.
[10]HWANG K H,CHO Y H.Design and Dynamic Characteristics Analysis of Moving Magnet Linear Actuator for Human[C]//Proceedings of the 2004 IEEE International Conference.Mechatronics.Istanbul:[s.n.],2004:251-254.