楊豐銘(中國石油遼河油田分公司興隆臺采油廠生產(chǎn)技術(shù)科,遼寧盤錦 124011)
高溫蒸汽洗井技術(shù)在興隆臺采油廠的探索與應(yīng)用
楊豐銘(中國石油遼河油田分公司興隆臺采油廠生產(chǎn)技術(shù)科,遼寧盤錦 124011)
針對反洗井技術(shù)由于洗井后返排,間接造成油井產(chǎn)量影響,甚至由于泵漏過地層漏失造成洗井液被擠進地層,既污染地層又達不到熱洗效果的技術(shù)缺陷,對蒸汽洗井的機理進行了總結(jié)分析,通過現(xiàn)場實施了熱洗前后溫度剖面測試,確定了符合該廠實施高溫蒸汽洗井的范圍和技術(shù)界限,對應(yīng)用效果進行了評價。
蒸汽洗井;四段排液法;效果分析
油井熱洗清蠟是稀油區(qū)塊常見的清蠟手段之一,施工簡單、成本低。洗井質(zhì)量主要受兩方面因素制約,一方面是車組,水溫達不到洗井要求,達不到熔蠟溫度,影響熱洗效果。另一方面,油井泵況及地層壓力,如果泵況較好,油套環(huán)空被灌滿后會快速形成循環(huán),清蠟效果較好,如果泵況較差,地層壓力低,洗井液就會被擠入地層,部分油井甚至出現(xiàn)倒吸現(xiàn)象,嚴(yán)重地影響油井原油產(chǎn)量,對油層造成傷害。
2.1 蒸汽洗井清蠟技術(shù)
為了減少入井流體對地層的污染和返排期帶來了的單井產(chǎn)量影響,我們嘗試使用蒸汽發(fā)生器,把水轉(zhuǎn)化成高溫蒸汽,然后把蒸汽注入套管中,通過蒸汽的高溫給油套環(huán)空加熱,建立較為固定的溫度場,當(dāng)溫度超過蠟的熔點時,蠟也逐漸被融化掉落到油井中隨著原油被抽油泵抽出油井,從而達到清蠟的目的。隨著蒸汽的不斷注入,油井及管線的溫場也逐步穩(wěn)定,適當(dāng)延長洗井時間,單井管線也隨之被清理。
2.2 蒸汽洗井清蠟優(yōu)點
2.2.1 水從液態(tài)轉(zhuǎn)化成汽態(tài)是一個吸熱過程,攜帶等量的熱量所需要的液體體積更小,減少了洗井的總液量(2)隨著蒸汽注入,熱量管桿吸收,氣體產(chǎn)生的壓力不高,不會出現(xiàn)洗井液被擠入地層的狀況,減少對地層的污染
通過對353井次/113口井的油井蒸汽熱洗摸索,總結(jié)了蒸汽洗井四段排液法指導(dǎo)洗井。2.2.2熱洗開始,進井溫度為85-95℃,排量1.5方,預(yù)洗1小時,油井正常生產(chǎn);(2)進井溫度提高到100℃-110℃,排量2方,工作1小時,這時油井會出現(xiàn)第一段排液,油管壁掛的蠟逐漸溶化,隨產(chǎn)出液排出;(3)進井溫度調(diào)整至115-120℃,排量2-2.5方,工作2小時,油井會出現(xiàn)第二段排液,即油水混合液,這段時間油管內(nèi)溶化的蠟將會大量排出;
通過現(xiàn)場實驗,發(fā)現(xiàn)油井的產(chǎn)能大小、動液面及洗井時間是影響清蠟效果的三個因素
3.1 油井產(chǎn)能的影響
在油井套壓、蒸汽入井溫度和洗井時間等基本相同的情況下,油井產(chǎn)能越低,攜蠟?zāi)芰υ降?,洗井效果就越差。主要由于?)蒸汽的自身的熱能是固定的,越往深處,熱能損失越多,下部管桿上的蠟難以徹底熔化;(2)油井產(chǎn)能低,甚至是間出井,脫落下的蠟難以帶出井筒。從現(xiàn)場跟蹤的情況來看,蒸汽洗井效果較差的榮16-35和榮7C日產(chǎn)液不到1.5t的低產(chǎn)低效井,洗井后產(chǎn)液量沒有變化,實驗數(shù)據(jù)表明榮16-35上行電流由46A上升到48A,電流沒有減小,反而增大。由于單井產(chǎn)量不穩(wěn)定,造成清蠟效果差,如果處理不及時,嚴(yán)重會出現(xiàn)洗井后卡井。
洗井日期5月1 8日5月1 9日洗井井號榮1 6 -3 5榮7 C油壓(前/后)0 . 2 / 0 . 3套壓(前/后)2 . 6 / 1 . 5電流(前/后)4 6 / 3 8、4 8 / 3 5日產(chǎn)液(前/后)2 . 1 / 1 . 2 0 . 4 / 0 . 3 1 . 8 / 1 . 3 3 9 / 3 3、3 8 / 3 7 1 . 1 / 1 . 2
3.2 動液面的影響
油井動液面越高,蒸汽進入油套管環(huán)形空間后,大部分熱能都被油水混合物吸收,很難傳遞到結(jié)蠟點,對于動液面較高油井不能采用蒸汽洗井法進行清蠟。
3.3 蒸汽洗井用時的影響
在實施蒸汽洗井時,蒸汽溫度和洗井用時對清蠟效果的影響非常大,二者之間存互補的關(guān)系。如果蒸汽溫度低或者洗井時間短,則起不到應(yīng)有的洗井效果,甚至反而會起到相反的作用,即如果在油管上的結(jié)蠟還未完全熔化時就停止洗井,那么結(jié)蠟會處于游動狀態(tài),則很容易造成抽油機負(fù)荷的增大或蠟卡。通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集,按照四步熱洗方法進行,熱洗初期溫度為85-90℃,不宜過高,一方面造成油料浪費,另一方面造成集中脫蠟,造成卡井,用時一般為8小時。
通過對高溫蒸汽洗井的應(yīng)用,我們對不同類型油井熱洗有以下幾點認(rèn)識:(1)對常規(guī)清蠟井,采用四段排液法,蒸汽逐步升溫?zé)嵯?,洗后產(chǎn)量平穩(wěn)、電流下降,達到洗井效果。(2)具有一定能量的油井,經(jīng)蒸汽高溫?zé)嵯磁畔灪螅B抽帶噴,增油效果明顯,出現(xiàn)抽噴狀態(tài)后,又繼續(xù)鞏固洗井兩個多小時,直至將蠟排凈,清蠟效果顯著。(3)對已含水、產(chǎn)氣較大的自噴井,采用加適量排水劑配合蒸汽熱洗清蠟,可起到既排水又清蠟雙效合一的洗井效果。