王云開 夏遠(yuǎn)哲
(裝甲兵技術(shù)學(xué)院吉林長春130117)
液壓氣門運動遲滯性研究
王云開夏遠(yuǎn)哲
(裝甲兵技術(shù)學(xué)院吉林長春130117)
液壓氣門的特點是可以實現(xiàn)氣門獨立控制,具有較大的靈活性,但是也具有控制的滯后性,本文分析了影響氣門運行遲滯性的主要因素,為機構(gòu)的設(shè)計和改進(jìn)提供了重要的參考作用。
液壓氣門運行遲滯性氣門正時
液壓氣門靈活控制氣門正時和氣門升程的特點,能夠解決發(fā)動機的動力性與排放性之間的矛盾,使之具有較大的應(yīng)用潛力。但是在控制氣門運動時,由于控制指令與液壓傳動具有一定的延遲性,探索氣門運動的延遲規(guī)律,對實現(xiàn)氣門正時和升程的精確控制具有非常重要的作用。[1]
為了驗證液壓氣門的結(jié)構(gòu)是否合理,探索改進(jìn)其性能的方法和途徑。研制了液壓氣門試驗臺,使液壓氣門不需要發(fā)動機就可以工作。該實驗臺結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,可以進(jìn)行液壓氣門的響應(yīng)性、氣門正時、氣門升程、氣門開啟關(guān)閉特性等研究工作。
該臺架主要有發(fā)動機模擬裝置、控制單元、液壓源、傳感系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等組成。圖1為組成示意圖。
圖1 臺架試驗示意圖
利用直流調(diào)速電機模擬發(fā)動機轉(zhuǎn)速,利用廣電編碼器和霍爾傳感器分別模擬發(fā)動機和凸輪軸轉(zhuǎn)角信號,其中二者獲得的轉(zhuǎn)速信號為二比一的關(guān)系。利用控制單元控制二位兩通高速電磁閥控制氣門的開啟和關(guān)閉,利用非接觸式位移傳感器測量氣門的升程,可以得到控制信號的上沿信號、氣門開啟和關(guān)閉的時刻等參數(shù)。液壓源提供6-15Mpa的可調(diào)壓力,流量滿足系統(tǒng)要求??刂茊卧獮樽约洪_發(fā),利用了Intel 80C196KC單片機,主要由主控單元、電源管理部分、信號輸入部分、信號輸出及驅(qū)動部分組成[1]。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要是利用研華818HG數(shù)據(jù)采集卡已每通道50K的采集的頻率工作[2],多通道同時采集氣門驅(qū)動脈沖信號和氣門升程信號。
在下達(dá)氣門開啟控制指令氣門后,單片機高速輸出信號給驅(qū)動部分,為電磁閥提供電流,電磁閥開啟的延遲時間為3ms,電磁閥開啟到完全開啟需要一定的時間,而液壓系統(tǒng)油液從電磁閥出油口到活塞腔需要一定的流動時間。由于電磁閥的延遲特性取決于自身的特性,基本變化不大,而油液的流動時間,取決于系統(tǒng)液壓力、油液的粘度等,受外界影響較大。當(dāng)液壓力固定后,油液的粘度主要受到溫度的影響,為此,保持系統(tǒng)的溫度、系統(tǒng)的油壓,對測量結(jié)果準(zhǔn)確性非常重要。[2]
經(jīng)試驗,排氣門開啟100次測量動態(tài)響應(yīng)延遲時間的最大偏差為0.5ms,均方差為0.243ms,當(dāng)模擬的發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2200r/min時,0.243ms響應(yīng)延遲時間為對應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角為4.2度。在實際發(fā)動機的應(yīng)用中,可以考慮進(jìn)一步通過控制策略來減小因響應(yīng)延遲造成的對發(fā)動機工作的影響。
氣門在關(guān)閉過程中,氣門彈簧是關(guān)閉動力。其延遲主要取決于電磁閥延遲和液壓油的粘度。液壓油的溫度高,氣門關(guān)閉響應(yīng)延遲有下降的趨勢。主要是因為油液粘度隨溫度升高而下降,回流的流動阻力降低加快了氣門的關(guān)閉速度??梢娭灰€(wěn)定控制系統(tǒng)的油液的溫度,就可以保證氣門關(guān)閉正時的控制精度。進(jìn)氣門的關(guān)閉響應(yīng)延遲最大偏差為0.4ms,均值均方差
通過試驗,氣門的開啟和關(guān)閉的延遲符合正態(tài)分布,通過前饋與反饋相結(jié)合的控制方式,可以得到比較精確的氣門正時和氣門升程控制。
[1]王云開等,無凸輪軸電液配氣機構(gòu)性能試驗,汽車技術(shù)2008,第五期,p45-47.
[2]818HG數(shù)據(jù)采集卡使用說明書