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本鋼新1號(hào)高爐長(zhǎng)期休風(fēng)復(fù)風(fēng)后快速恢復(fù)爐況實(shí)踐

2015-11-05 03:37供稿宋永剛SONGYonggang
金屬世界 2015年6期
關(guān)鍵詞:渣鐵鐵口爐況

供稿|宋永剛 / SONG Yong-gang

本鋼新1號(hào)高爐(4747 m3)于2013年5月31日計(jì)劃休風(fēng)16 h,但因發(fā)電風(fēng)機(jī)無(wú)法正常啟動(dòng)送風(fēng),共計(jì)休風(fēng)57 h29 min,意外延長(zhǎng)休風(fēng)時(shí)間41 h29 min。休風(fēng)前爐況穩(wěn)定順行,渣鐵物理熱充沛,爐缸熱量充足、工作狀態(tài)活躍;休風(fēng)期間加強(qiáng)對(duì)冷卻系統(tǒng)的檢測(cè)及高爐本體的密封保溫工作,降低熱量損失;爐況恢復(fù)過(guò)程中控制加風(fēng)速度、合理匹配操作參數(shù)與開風(fēng)口進(jìn)程、掌握熱量收支平衡、加強(qiáng)渣鐵排放管理及爐溫趨勢(shì)管理,復(fù)風(fēng)后用時(shí)17 h將操作參數(shù)恢復(fù)至正常水平,并實(shí)現(xiàn)富氧、噴煤的良好銜接。

休風(fēng)前爐況及休風(fēng)過(guò)程控制

同正常爐況相比,長(zhǎng)期休風(fēng)后料柱受擠壓嚴(yán)重,軟熔帶焦窗的透氣性和透液性明顯變差,恢復(fù)階段壓差可能偏高,同時(shí)有滑尺塌料現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)可能崩料、懸料;恢復(fù)期間爐內(nèi)煤氣流重新分布,復(fù)風(fēng)開始階段風(fēng)量和煤氣量偏小,導(dǎo)致邊緣氣流顯著發(fā)展,容易造成下料不均勻;長(zhǎng)期休風(fēng)爐缸熱損失大,復(fù)風(fēng)恢復(fù)渣鐵物理熱不足,渣鐵流動(dòng)性較差,爐前渣鐵排放不良,壓差升高,容易燒損風(fēng)口,耽誤恢復(fù)進(jìn)程。因此,在此次休風(fēng)前后做了大量的工作,確保爐況順利恢復(fù)。

休風(fēng)前爐況

休風(fēng)前新1高爐順行狀態(tài)良好,爐缸工作狀態(tài)活躍,操作爐型穩(wěn)定,料柱透氣性良好(見表1),這為爐況的順利恢復(fù)打下了基礎(chǔ)。

表1 休風(fēng)前各參數(shù)

休風(fēng)減風(fēng)過(guò)程控制

為保證休風(fēng)后爐缸熱量充足,在休風(fēng)前8 h加凈焦15 t,隔1 h后變料輕負(fù)荷礦批重由120 t退到115 t,保證了休風(fēng)前最后一次出鐵爐溫在0.65%,鐵水溫度在1515 ℃。減風(fēng)過(guò)程分兩個(gè)階段,分別為定風(fēng)量操作和定風(fēng)壓操作,見表2、3。

從鐵口見噴減風(fēng)開始到風(fēng)休下來(lái)約1.5 h,減風(fēng)注意事項(xiàng):(1)“三噴”減風(fēng)。鐵口見噴時(shí)減風(fēng)量要適中,以鐵口不噴為止,長(zhǎng)休時(shí)需要將爐缸的渣鐵徹底放凈。(2)休風(fēng)時(shí)實(shí)際渣量要比計(jì)算渣量多50~100 t,休風(fēng)時(shí)渣流不能大于1 t,否則風(fēng)口易來(lái)渣。(3)風(fēng)壓100 kPa以下定風(fēng)壓操作,要有足夠的低壓時(shí)間間隔。

休風(fēng)負(fù)荷處理

為了保證復(fù)風(fēng)恢復(fù)過(guò)程順利進(jìn)行,休風(fēng)前加凈焦與輕負(fù)荷的位置與數(shù)量需要經(jīng)過(guò)認(rèn)真計(jì)算,過(guò)涼、過(guò)熱都會(huì)對(duì)恢復(fù)帶來(lái)困難,耽誤恢復(fù)進(jìn)度。此次休風(fēng)前對(duì)加凈焦的數(shù)量和位置做了準(zhǔn)確的計(jì)算和安排。

表2 定風(fēng)量操作

表3 定風(fēng)壓操作

表4 休風(fēng)負(fù)荷處理情況

休風(fēng)后的密封保溫工作

此次季修計(jì)劃16 h,但因發(fā)電風(fēng)機(jī)故障無(wú)法送風(fēng),共計(jì)休風(fēng)57 h29 min,意外休風(fēng)延長(zhǎng)41 h29 min。因此,高爐的密封及保溫工作是重點(diǎn)。

休風(fēng)后立即更換風(fēng)口,更換完畢后所有風(fēng)口堵泥,每隔兩小時(shí)檢查風(fēng)口、二套及十字測(cè)溫并做好記錄。休風(fēng)后1 h高壓水泵、Ⅰ系、Ⅱ系軟水泵各停一臺(tái),3 h后Ⅱ系軟水泵再停一臺(tái),保證最低冷卻強(qiáng)度,減少熱量損失。復(fù)風(fēng)時(shí)間不確定,將爐底冷卻水量關(guān)閉75%,復(fù)風(fēng)后首次鐵期間將其控制在正常水量的50%,首次鐵完后即可保持正常。在爐頂檢修項(xiàng)目完畢后,聯(lián)系煤氣技師關(guān)一個(gè)倒流休風(fēng)閥,降低熱風(fēng)管道熱量損耗。

爐況快速恢復(fù)操作

由于非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間延長(zhǎng),爐缸熱量不足,料柱透氣性變差,為加速爐況恢復(fù)可臨時(shí)堵部分風(fēng)口[2]。為此爐況恢復(fù)采用“控制風(fēng)壓前慢后快上風(fēng)、堵風(fēng)口與操作參數(shù)合理搭配、加負(fù)荷與噴煤富氧有效銜接”的操作思路,將堵風(fēng)口數(shù)量相應(yīng)增加至12個(gè),然后根據(jù)休風(fēng)爐頂壓料及休風(fēng)時(shí)間計(jì)算補(bǔ)加100 t凈焦。具體恢復(fù)步驟如下。

第一步:控制風(fēng)壓緩慢上風(fēng)

新1號(hào)高爐采用電鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng),送風(fēng)初期定風(fēng)壓操作,起步送風(fēng)定風(fēng)壓80 kPa,當(dāng)爐頂溫度逐步上升超過(guò)100 ℃后,聯(lián)系引煤氣,并將送風(fēng)壓力定到120 kPa,風(fēng)量2600 m3/min,隨后定風(fēng)量操作。此次恢復(fù)參數(shù)明顯高于以往,料尺下降的速率也較慢,改高壓之前須將壓差控制在130 kPa以內(nèi)。此時(shí)正是考驗(yàn)操作者的心態(tài),如果急于上風(fēng),必將導(dǎo)致參數(shù)不對(duì)稱,煤氣流不穩(wěn)定,下料不正常,從而引起崩、塌料,嚴(yán)重者可造成風(fēng)口損壞,得不償失。因此加風(fēng)時(shí)可選定最小的加風(fēng)單位,每次50 m3/min,加風(fēng)后風(fēng)壓漲幅在2 kPa以內(nèi)具備下一次加風(fēng)條件;反之,風(fēng)壓漲幅超過(guò)10 kPa需要減風(fēng)處理,防止懸料。另外,必須控制裝料,前后兩次裝料的料線保持在0.2 m以內(nèi),并且要關(guān)注頂溫的變化,當(dāng)頂溫向上舒展時(shí)進(jìn)行裝料。當(dāng)風(fēng)量增加到2900 m3/min時(shí),高爐接受風(fēng)量的能力逐漸增強(qiáng),小幅加風(fēng)后風(fēng)壓仍保持在原有水平,因此,增大加風(fēng)幅度,改為每次100 m3/min,直至3500 m3/min。

第二步:爐前渣鐵排放的合理組織

復(fù)風(fēng)恢復(fù)第一次的渣鐵排放比較關(guān)鍵。鐵口開得早,爐缸內(nèi)的涼渣鐵得不到充分的預(yù)熱,爐缸熱量不足,導(dǎo)致渣鐵流動(dòng)性差,渣鐵流小鐵口易噴濺,給爐前增加工作量,影響恢復(fù)進(jìn)程;鐵口開得晚,爐內(nèi)的渣鐵存量多,造成高爐壓差升高,同樣耽誤恢復(fù)的時(shí)間。此次新1號(hào)高爐送風(fēng)后2 h安排開鐵口排放渣鐵,按計(jì)算量累計(jì)生成渣鐵共150 t。首次渣鐵物理溫度較低,主鐵溝、渣溝結(jié)殼現(xiàn)象嚴(yán)重,這給爐前工作造成較大困難,為此及時(shí)的抽調(diào)了兩臺(tái)鉤機(jī)來(lái)清理渣鐵溝,保證了渣鐵排放的順利進(jìn)行,為高爐的恢復(fù)強(qiáng)化創(chuàng)造條件。

第三步:開風(fēng)口進(jìn)程與操作參數(shù)的逐步正常

恢復(fù)工作正有條不紊的進(jìn)行,風(fēng)量已經(jīng)達(dá)到高壓的水平,渣鐵排放也正常進(jìn)行,余下的工作是如何快速恢復(fù)風(fēng)量,這需要開風(fēng)口來(lái)配合。通過(guò)我們的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明,當(dāng)鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到13000 kg·m/s以上時(shí),開風(fēng)口加風(fēng)對(duì)爐況恢復(fù)更有利。因此,根據(jù)動(dòng)能情況,結(jié)合爐內(nèi)參數(shù)逐步加風(fēng)。每次開兩個(gè)風(fēng)口,加風(fēng)量在400 m3/min左右。風(fēng)量加到4550 m3/min時(shí),100 t凈焦到達(dá)爐缸,渣鐵物理熱逐漸好轉(zhuǎn),流動(dòng)性得到改善,爐內(nèi)及時(shí)恢復(fù)噴吹,保持燃料比在550 kg/t?;謴?fù)風(fēng)量與頂壓見圖1、圖2。

圖1 計(jì)劃恢復(fù)風(fēng)量與實(shí)際恢復(fù)風(fēng)量

第四步:加料上負(fù)荷與富氧、噴煤的良好銜接

隨著風(fēng)口全部捅開,風(fēng)量逐步恢復(fù)至6300 m3/min,立即著手增加礦批。首先將礦批增加到116 t,焦批縮至22.8 t,2 h后增加煤量,與增加的負(fù)荷相銜接。負(fù)荷增加后煤氣利用率大幅增加,由之前的42.5%增加到46%,按照煤氣利用率每提高1%降低燃料比6 kg/t的關(guān)系,適當(dāng)增加噴煤量。增加煤量的同時(shí)恢復(fù)富氧。富氧鼓風(fēng)與煤粉噴吹適當(dāng)搭配,可以減少熱流比的變化,也可以使風(fēng)口前理論燃燒溫度維持在合理的范圍,使高爐處于穩(wěn)定順行狀態(tài)[1]。但二者必須有效的銜接,杜絕因噴煤量、送煤時(shí)間不對(duì),造成的爐溫急劇波動(dòng),此時(shí)再富氧不但影響爐缸熱量,而且會(huì)使高爐參數(shù)不對(duì)稱,給爐況恢復(fù)帶來(lái)惡劣影響。

圖2 計(jì)劃恢復(fù)頂壓與實(shí)際恢復(fù)頂壓

結(jié)語(yǔ)

(1) 休風(fēng)前調(diào)整好爐況,確保操作爐型合理、煤氣流分布合理、渣鐵物理熱充沛、良好的爐缸工況,利于復(fù)風(fēng)后爐況快速恢復(fù)。

(2) 爐況恢復(fù)的關(guān)鍵在于及時(shí)將渣鐵溫恢復(fù)到正常水平,把握加風(fēng)時(shí)機(jī)與加風(fēng)速度,控制好操作壓差。

(3) 在長(zhǎng)期休風(fēng)的情況下,要良好的把握開風(fēng)口與風(fēng)量、頂壓,富氧與噴煤的有效銜接。

(4) 及時(shí)、合理的安排首次開鐵口,保證渣鐵的良好排放,穩(wěn)定氣流,為高爐的快速加風(fēng)創(chuàng)造必要條件。

[1] 項(xiàng)鐘庸,王筱留. 高爐設(shè)計(jì)——煉鐵工藝設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐. 北京:冶金工業(yè)出版社,2007

[2] 周傳典. 高爐煉鐵——生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè). 北京:冶金工業(yè)出版社,2005

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