楊彥芳,盧獻(xiàn)忠,范曉明
(1.武漢鋼鐵重工集團(tuán)有限公司, 湖北武漢 430083;2.武漢理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖北武漢 430070)
薄壁高大鑄鋼件消失模鑄造工藝的改進(jìn)
楊彥芳1,盧獻(xiàn)忠1,范曉明2
(1.武漢鋼鐵重工集團(tuán)有限公司, 湖北武漢 430083;2.武漢理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖北武漢 430070)
利用消失模鑄造工藝生產(chǎn)了薄壁高大鑄鋼重軌支座,出現(xiàn)了“空殼”、塌箱等問題,導(dǎo)致其質(zhì)量和成品率較低。通過改進(jìn)鑄造工藝,改階梯澆注為底部澆注,采用耐火材料直澆道和橫澆道,降低澆注溫度和負(fù)壓度,并采用合適的澆注速度,成功提高了重軌支座鑄鋼件的質(zhì)量和成品率,其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)值得推廣。
消失模鑄造;工藝設(shè)計(jì);鑄鋼
近幾年,消失模鑄造在我國(guó)鑄造行業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展,許多鑄造廠引入了消失模鑄造[1,2]。武鋼重工鑄鋼車間也開始了消失模鑄造生產(chǎn),其鑄造工藝也在不斷地完善之中。薄壁高大重軌支座鑄鋼件為公司承接的重要產(chǎn)品,其數(shù)量較大,工期較緊。為節(jié)約成本和滿足工期要求,根據(jù)車間實(shí)際情況,采用消失模鑄造工藝生產(chǎn),但是,所生產(chǎn)的鑄件經(jīng)常出現(xiàn)“空殼”、塌箱等問題。針對(duì)該種薄壁高大鑄鋼件在消失模鑄造過程中出現(xiàn)的問題,相應(yīng)的鑄造工藝研究,通過實(shí)施對(duì)其消失模鑄造工藝的改進(jìn),取得了較好的效果。
重軌支座鑄件材質(zhì)為ZG230-450,單件毛坯質(zhì)量為580 kg,主體壁厚20 mm,肋厚20 mm,高1 005 mm,鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜, 表面積較大, 鑄件較高而且主壁較薄,如圖1所示。技術(shù)要求鑄件不允許出現(xiàn)砂眼、縮孔、夾渣和裂紋等影響其強(qiáng)度的缺陷。
圖1 重軌支座鑄件結(jié)構(gòu)示意圖
此鑄件的原消失模鑄造工藝設(shè)計(jì)示意圖如圖2所示。由于這種薄壁高大鑄鋼件主體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,鑄件較高而且主壁較薄,鑄造生產(chǎn)難度較大,我公司也是首次采用消失模鑄造工藝生產(chǎn),可供經(jīng)驗(yàn)較少。為了加砂操作方便,采用了立式鑄造工藝,澆注系統(tǒng)采用以底注為主的階梯澆注設(shè)計(jì),其中直澆道截面為50 mm×50 mm;2道橫澆道分上下兩層布置,截面均為45 mm×50 mm;底層橫澆道配置四道內(nèi)澆口,上層兩道,截面均為50 mm×20 mm。所有澆注系統(tǒng)均采用泡沫塑料做成,與直澆道連接的上層橫澆道向上傾斜30o角。鑄件頂部設(shè)置1個(gè)150 mm×310 mm×200 mm泡沫空腔暗冒口,2個(gè)φ200 mm×220 mm空腔暗冒口;“門”處設(shè)置50?mm×20?mm×3?mm拉筋一道(見圖2)。采用水基涂料浸涂,對(duì)浸涂不到的地方采用淋涂或刷涂補(bǔ)充,烘干后涂層厚度約為1~1.5?mm;鋼液出爐溫度為1?680?℃;澆注負(fù)壓為-0.045~-0.03?MPa,澆注完成后保壓5?min,8~12?h后開箱清理鑄件。
?圖2?原消失模鑄造工藝設(shè)計(jì)示意圖???
采用該工藝進(jìn)行試生產(chǎn)后,鑄件成品率較低,大部分鑄件在上層內(nèi)澆口一定距離以上出現(xiàn)“空殼”,即泡沫模樣消失而又無金屬液充型,只剩下涂料層的現(xiàn)象;而且在澆注過程中還偶有塌箱。由于該產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量較多,生產(chǎn)工期較緊,于是,針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的這些問題及時(shí)進(jìn)行了分析,通過現(xiàn)場(chǎng)跟蹤研究,不斷改進(jìn)和完善了消失模鑄造工藝。
3.1鑄造工藝的改進(jìn)
改進(jìn)后的消失模鑄造工藝見圖3。仍采用立式鑄造工藝,但將階梯澆注系統(tǒng)改為完全底注式澆注系統(tǒng),直澆道和橫澆道均采用φ50?mm耐火材料空心管;鋼液出爐溫度:1?640?℃;澆注負(fù)壓:-0.035~-0.025?MPa;澆注速度遵循“慢-快-慢”原則;其它工藝不變。
3.2改進(jìn)方案的可行性分析
(1)澆注系統(tǒng)
澆注系統(tǒng)在消失模鑄造工藝中具有十分重要的地位,其工藝設(shè)計(jì)正確與否,是鑄件能否澆注成功的重要因素之一。原工藝采用階梯式澆注系統(tǒng)意在縮短金屬液在型內(nèi)的充型距離和調(diào)節(jié)型內(nèi)溫度場(chǎng)分布,當(dāng)金屬液澆入消失模型腔后,在充型過程中上下層水口可能出現(xiàn)了同時(shí)充型,使砂箱內(nèi)真空度急劇下降,砂型內(nèi)氣體壓力增大,砂型內(nèi)的負(fù)壓更多地侵入金屬液與泡沫之間的氣膜中,加之該鑄件主壁單位面積所擁有的排氣周邊長(zhǎng),相對(duì)較少的發(fā)氣面積的產(chǎn)氣量有可能滿足不了大周邊、大面積、高透氣性涂料層的排氣需要,因而在氣膜上可能產(chǎn)生一個(gè)從外向內(nèi)升高的壓力梯度,液體金屬自然要向著低壓的方向流動(dòng),于是形成了只剩下兩層涂層的“空殼”[3]。
圖3 改進(jìn)后消失模鑄造工藝示意圖
改為完全底注式澆注系統(tǒng)時(shí),金屬液上升方向與模樣液態(tài)分解產(chǎn)物上浮方向一致,既能抑制泡沫塑料膜的發(fā)氣量,同時(shí)使氣化逐層進(jìn)行,熱場(chǎng)分布均勻,金屬液前沿的分解產(chǎn)物在界面空隙中排出的同時(shí)又能夠支撐干砂型壁,最有利于金屬液平穩(wěn)充型。同時(shí),采用耐火材料直澆道和橫澆道,既減少了泡沫塑料氣化所產(chǎn)生的發(fā)氣量,又相對(duì)提高或保持了金屬液進(jìn)入鑄型的溫度,使金屬液可實(shí)現(xiàn)快速平穩(wěn)充型。
(2)澆注溫度和澆注速度
澆注溫度偏高對(duì)鑄件成型也有一定影響。消失模鑄造在金屬液充型過程中由于泡沫塑料氣化,而使?jié)沧囟冉档?,因此?duì)鑄鋼件澆注溫度一般比砂型鑄造提高10~40?℃,由于生產(chǎn)條件有限,無法對(duì)澆注溫度進(jìn)行測(cè)量,故采取提高出鋼溫度的辦法來控制澆注溫度。原工藝出鋼溫度1?680?℃,由于該鑄件較高且壁厚較薄,較高的溫度和較快的排氣速度使上層水口泡沫模樣很快氣化并逸出,金屬液來不及補(bǔ)給,于是形成了“空殼”。適當(dāng)降低出鋼溫度,以相應(yīng)降低澆注溫度。取消了上層內(nèi)澆道,金屬液流經(jīng)距離相對(duì)較長(zhǎng),但是模樣氣化速度與充型速度相對(duì)保持一致而有利于充型,因此可適當(dāng)降低了澆注溫度。
澆注速度也是影響鑄件能否澆注成功的關(guān)鍵因素。澆注速度的控制因操作者對(duì)操作技能的熟練程度而異,太快或太慢的澆注方式對(duì)鑄件成型都有影響,應(yīng)嚴(yán)格遵循“慢-快-慢”的澆注方式。開始時(shí)為避免金屬液飛濺溢出澆口杯,速度要慢,待澆注系統(tǒng)通道打通后,立即轉(zhuǎn)入快澆,始終保持金屬液充滿澆口杯,到冒口中看到金屬液充滿整個(gè)鑄件時(shí)再慢慢收包,不僅有利于鑄件成型,而且還減少了鑄件其它缺陷的產(chǎn)生[4]。
(3)負(fù)壓
負(fù)壓大小的控制也起著影響鑄件質(zhì)量的作用,負(fù)壓的控制必須與整個(gè)澆注過程速度相配合。從鑄件結(jié)構(gòu)來看,鑄件較大且內(nèi)腔呈半封閉狀,負(fù)壓太大,吸氣能力增強(qiáng),氣體排出加快,金屬液補(bǔ)給不及時(shí)就會(huì)導(dǎo)致“空殼”甚至塌箱。適當(dāng)降低負(fù)壓度使金屬液充型速度與模樣氣化產(chǎn)物排出速度一致,可獲得優(yōu)質(zhì)成型鑄件。
3.3應(yīng)用效果
采用改進(jìn)后的消失模鑄造工藝生產(chǎn)了重軌支座,基本消除了“空殼”現(xiàn)象的產(chǎn)生,并徹底解決了塌箱問題,產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果表明,按改進(jìn)工藝生產(chǎn)的重軌支座鑄件基本滿足了其技術(shù)要求。新工藝大大提高了鑄件成品率,既保證了生產(chǎn)工期又降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,從而為車間降低了成本。這種薄壁高大鑄鋼件的成功鑄造,使我公司消失模鑄造生產(chǎn)又上了一個(gè)新臺(tái)階。
重軌支座鑄鋼件的生產(chǎn)實(shí)踐表明,消失模鑄造的澆注系統(tǒng)設(shè)置原則不同于砂型鑄造,澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)選用要合理,在澆注高大薄壁鑄鋼件時(shí),采用底注式澆注系統(tǒng)為宜。使用耐火材料直澆道和橫澆道,可降低因泡沫塑料氣化所需熱量,提高或保持了澆注溫度。澆注時(shí),要嚴(yán)格遵循“慢-快-慢”的澆注方式,不允許出現(xiàn)斷流情況。適當(dāng)降低負(fù)壓可有效防止鑄件塌箱,獲得良好成型的鑄件。
[1] 樊自田,將文明.消失模鑄造技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].鑄造,2012,(6):583-591.
[2] 姜蘭蘭.V法造型設(shè)備工藝布置和結(jié)構(gòu)的改進(jìn)[J].中國(guó)鑄造裝備與技術(shù),2014,(4):47-49.
[3] 董秀琦,朱麗娟.消失模鑄造新技術(shù)新工藝[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2005.
[4] 章舟.消失模鑄造生產(chǎn)及應(yīng)用實(shí)例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.
Improvement of Process Design of Lost Foam Casting for Thin-walled Tall Steel Casting
YANG?YanFang1,LU?XianZhong1,F(xiàn)AN?XiaoMing2
(1.Heavy?Industry?Group?Co.,?Ltd.,?of?WISCO,?Wuhan?430083,Hubei,China;2.Wuhan?University?of?Technology,Wuhan?430070,Hubei,China)
The?heavy?rail?bearing?of?thin-walled?tall?steel?castings?were?produced?by?the?use?of?lost?foam?casting.?But?the?problems?such?as?'vacant?shell',?collapse?of?sand?and?so?on,which?lead?to?the?lower?quality?and?yield?of?castings.?By?improving?the?casting?process,?using?bottom?pouring?system?to?replace?the?ladder?pouring?system,using?sprue?and?runner?of?refractory?materials,?reducing?pouring?temperature?and?degree?of?negative?pressure,?and?adopting?appropriate?pouring?speed,?the?quality?and?yield?of?heavy?rail?bearing?steel?castings?were?successfully?improved.?The?experience?of?production?is?worth?promoting.
Lost?foam?casting;Process?design;Cast?steel
TG249.6 ;
A;
1006-9658(2015)04-0012-03
10.3969/j.issn.1006-9658.2015.04.003
2015-02-13
稿件編號(hào):1502-824
楊彥芳(1980—),女,工程師,主要從事鑄造工藝設(shè)計(jì)及鑄件生產(chǎn)管理工作;通訊作者:范曉明(1963—),男,副教授,主要從事金屬新材料及技術(shù)研究.