周賓賓
【摘 要】進入特高含水開發(fā)期后,隨著介質(zhì)的變化,偏磨、腐蝕等因素的影響逐漸加劇,有桿泵舉升系統(tǒng)的壽命難以有效延長,2010年后隨著內(nèi)襯管的整體投入和防砂工藝的提升,油井躺井率得到有效降低,但帶來了新的問題。因泵漏而導(dǎo)致的躺井雖占比例較小,但近些年卻持續(xù)不降,成為制約降低躺井率的原因之一。在此種形勢下,采油廠通過研究,現(xiàn)場應(yīng)用改IV泵來解決泵漏這塊短板。
【關(guān)鍵詞】改IV泵;柱塞上閥罩;固定閥;效果評價
1.前期調(diào)研
自2013.5.1日現(xiàn)場推廣改IV泵以來,采油四礦通過現(xiàn)場作業(yè)新下入改IV泵共112臺。在改IV泵現(xiàn)場應(yīng)用過程中,300天內(nèi)泵失效短命井2口。
2.改IV泵研究
2.1抽油泵易失效部位的改進
2.1.1柱塞上閥罩的改進
針對柱塞上閥罩?jǐn)嗔褜?dǎo)致躺井進行了改進。
(1)改進后,柱塞上部閥罩不再放置球座,增強了柱塞上閥罩過流孔處的壁厚。
(2)柱塞上閥罩下接閉式閥罩。閉式閥罩內(nèi)放置球座。
通過以上措施,有效避免了柱塞上閥罩?jǐn)嗝摗?/p>
2.1.2抽油泵內(nèi)部的改進
針對柱塞因腐蝕、碰撞斷裂導(dǎo)致躺井進行了改進。
(1)柱塞球閥上部加裝聚四氟乙烯或鈷鉻鎢合金的壓罩。
(2)固定閥上加裝聚四氟乙烯的防撞壓罩。
2.2抽油泵材質(zhì)上的改進
閥球、閥座的材質(zhì)為6Cr18Mo和9Cr18Mo,因含有Cr,耐腐蝕性較差,在礦化度不斷升高的井況下,閥球閥座容易形成麻狀點腐蝕小坑,在高速井液的沖刷下,加劇了失效。
改用硬質(zhì)合金球閥,解決球坐不到位及易刺損問題
碳化鎢密度大,適用于稠油;碳化鈦密度較小,適用于稀油、酸化井;腐蝕較輕的井可以選用不銹鋼。
柱塞除本體以外的組件材質(zhì)選用35CrMo或42CrMo等優(yōu)質(zhì)高碳合金鋼,提高強度;或20CrNiMo等鎳鉻鉬鋼,在進行調(diào)質(zhì)處理的基礎(chǔ)上進行鎳磷鍍,確保機械性能的前提下,提高防腐性。
2.3抽油泵處理工藝上的改進
針對柱塞防砂槽腐蝕后,噴焊層脫落導(dǎo)致柱塞腐蝕孔洞。柱塞采用先切槽后噴焊的處理方式,提高防砂槽的耐腐蝕、耐磨性。常規(guī)井應(yīng)用鍍鉻泵筒,酸化井、腐蝕井應(yīng)用鎳磷鍍泵筒。
3.改IV泵現(xiàn)場實施情況及效果評價
3.1改IV泵現(xiàn)場實施情況
在用泵234臺,其中非改IV泵122臺,改IV泵112臺。在用泵平均生產(chǎn)周期529天,其中非改IV泵805天,改IV泵231天。
3.2效果評價
2014.1-6月份泵失效10口,同比減少1口;占躺井比重23.7%,同比增加1%;平均周期583天,同比延長144天。
4.結(jié)論與認識
(1)功圖與現(xiàn)場相結(jié)合,避免長時間碰泵。
(2)設(shè)計完井管柱時,有選擇性的使用割縫篩管。
(3)自扶試壓時,注意清理井口油嘴套、單流閥內(nèi)雜物及入井液質(zhì)量。
(4)減少停井次數(shù),縮短停井時間。 [科]