王 棟 趙 虎 喬宏實(shí) 張鵬宇 郭慶華 吳 雙(.渤海鉆探定向井技術(shù)服務(wù)分公司,天津大港 300000;.渤海鉆探鉆井技術(shù)服務(wù)分公司,天津大港 300000)
樊試U1井組遠(yuǎn)端連通關(guān)鍵技術(shù)
王棟1趙虎1喬宏實(shí)1張鵬宇1郭慶華1吳雙2
(1.渤海鉆探定向井技術(shù)服務(wù)分公司,天津大港300000;2.渤海鉆探鉆井技術(shù)服務(wù)分公司,天津大港300000)
樊試U1井組是渤海鉆探在山西沁水地區(qū)承接的第1口U型水平連通井,其設(shè)計(jì)水平位移近千米,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)該地區(qū)之前施工的連通井。煤層氣開(kāi)發(fā)實(shí)踐證明U型井可有效地導(dǎo)通煤儲(chǔ)層的裂隙系統(tǒng),增加氣、水導(dǎo)流能力,相比直井和普通定向井大幅度提高了單井產(chǎn)量和采收率,而相比較于多分支水平井又大幅減少了投入成本,是開(kāi)發(fā)煤層氣資源的優(yōu)選手段。介紹了U型井設(shè)計(jì)施工方案及?50.8 mmPVC篩管完井工藝。通過(guò)分析該地區(qū)15號(hào)煤儲(chǔ)層地質(zhì)特點(diǎn),介紹了通過(guò)“二維”地震圖計(jì)算著陸點(diǎn)處15號(hào)煤層垂深的方法。通過(guò)建立儀器系統(tǒng)誤差累積數(shù)學(xué)模型,提出磁偏角校正系數(shù),成功完成了遠(yuǎn)端一次性連通。
煤層氣;U型井;遠(yuǎn)端連通; 軌跡控制
樊試U1井組由水平井樊試U1H與斜井樊試U1V連通組成,其井身結(jié)構(gòu)較多分支水平井更為簡(jiǎn)單、建井成本更低,尤其是完井后可下入一根?50.8 mm高強(qiáng)度PVC 篩管,克服了多分支水平井裸眼完井時(shí)因煤體坍塌、煤粉沉淀等原因造成的水平井段堵塞現(xiàn)象,還可以對(duì)水平段井眼進(jìn)行雙向沖洗,保證采氣階段井眼的暢通[1-2]。U型井以其合理的井身結(jié)構(gòu)和獨(dú)特的完井方式,更適宜于中國(guó)大多數(shù)儲(chǔ)層條件的煤層氣開(kāi)發(fā)[2]。
1.1鉆遇地層及儲(chǔ)層特點(diǎn)
樊試U1井組所屬的樊莊區(qū)塊構(gòu)造位于沁水盆地南部晉城斜坡帶。主要含煤地層為石炭系太原組和二疊系山西組,其中太原組15號(hào)煤層變質(zhì)程度高,屬高階煤,為煤層氣勘探主力目的煤層[3]。該區(qū)地層具有如下特點(diǎn)。
(1)太原組灰?guī)r段易水侵、易漏失、可鉆性差,平均鉆時(shí)45 min/m,該段地層厚度大且位于井眼設(shè)計(jì)軌道的增斜段(增斜角65~80 °),大幅度地增加了著陸控制的難度。
(2)15號(hào)煤層性脆,屬塊狀碎裂煤,其厚度較薄,平均厚度僅為2.5 m,煤層傾角大,平均上傾6~7°,設(shè)計(jì)著陸點(diǎn)在煤層以上1 m,施工中易穿透儲(chǔ)層,增大了三開(kāi)控制難度[4]。
(3)鉆遇的3號(hào)煤層經(jīng)過(guò)壓裂處理,易發(fā)生井漏、垮塌。
1.2樊試U1井組的施工難點(diǎn)
(1)該區(qū)域15號(hào)煤層為首次鉆探,埋藏深度不明,著陸點(diǎn)無(wú)法準(zhǔn)確標(biāo)定,需設(shè)計(jì)斜導(dǎo)眼、明確儲(chǔ)層垂深。
(2)煤層易受污染,儲(chǔ)層保護(hù)難度大,采用KCl清水鉆井液又難以控制井壁坍塌,三開(kāi)見(jiàn)煤后需替換絨囊鉆井液[5]。
(3)由于煤層埋藏較淺,二開(kāi)井眼曲率較大,為9.5 (°)/30 m,鉆壓難以有效傳遞。同時(shí)水垂比較大,為1.5,鉆柱易發(fā)生疲勞破壞,導(dǎo)致井下復(fù)雜。
(4)遠(yuǎn)端連通,連通距離達(dá)955.34 m,加之設(shè)計(jì)方位272 °,使得MWD方位測(cè)量誤差明顯,連通困難度大。
樊試U1井組由一口斜井(樊試U1V井)和一口水平井(樊試U1H井)連通組成。斜井井深618 m,井斜28.45°,方位183.21°,位移145 m,兩井口間距離955.34 m。由于地質(zhì)資料不全,水平井需先鉆井斜60°的導(dǎo)眼,探明位移150 m處的15號(hào)煤層垂深及厚度。再回填導(dǎo)眼,以盡量多的利用已鉆井眼為原則,選取合適的斜井段,側(cè)鉆水平井眼至著陸。樊試U1V井采用?177.8 mm套管完井,套管串位于太原組15號(hào)煤層以下0.5 m下入了1根薄壁鋼套管。固井后,將15號(hào)煤層薄壁鋼套管段的井眼直徑擴(kuò)至0.5 m,洗井等待連通。樊試U1H井二開(kāi)造斜井段設(shè)計(jì)造斜率9.78 (°)/30 m,連續(xù)造斜鉆至15號(hào)煤層頂部以上1m著陸,下入?177.8 mm技術(shù)套管,固井后三開(kāi)采用?152.4 mm鉆頭沿煤層鉆進(jìn),直至與樊試U1V井實(shí)現(xiàn)連通,后下入?50.8 mmPVC篩管完井。樊試U1井組的鉆井施工方案如圖1所示,設(shè)計(jì)三維立體圖如圖2所示。
圖1 樊試U1井組施工方案示意圖
圖2 樊試U1井組三維軌跡示意圖
3.1井眼軌道的優(yōu)化設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)要求:水平段煤層鉆遇率達(dá)到90 %,煤層水平段長(zhǎng)不小于800 m。因此著陸點(diǎn)位移最大為150 m。這就需要較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)150 m位移處的煤層垂深。假設(shè)150 m位移處的15號(hào)煤頂垂深為Hh,洞穴井探明15號(hào)煤層垂深Hv=497 m,兩井海拔差h=51.48 m,二維地震圖顯示綜合地層傾角θ=4°,斜點(diǎn)至連通點(diǎn)水平距離L=803 m,因此,推導(dǎo)150m位移處15號(hào)煤頂垂深Hh=604 m(實(shí)際鉆探結(jié)果為605 m)。
根據(jù)調(diào)整井眼曲率來(lái)控制著陸點(diǎn)水平位移的思路,水平井的造斜點(diǎn)定為430 m,在水平井的造斜段60°井斜處穩(wěn)斜鉆進(jìn)導(dǎo)眼,直至探明煤層情況。再根據(jù)已探明的煤層垂深,設(shè)計(jì)回填水泥反深,側(cè)鉆水平井。水平井軌道設(shè)計(jì)見(jiàn)表1。
3.2水平井井眼軌跡控制
(1)二開(kāi)上直井段出套管30 m后小定向2 °,走負(fù)位移,降低井眼曲率。鉆具組合:?215.9 mm鉆頭+?165 mm無(wú)磁鉆鋌×2根+?214 mm扶正器+?127 mm無(wú)磁鉆桿×16根+?127 mm鉆桿。鉆壓20~30 kN,排量29~30 L/s,轉(zhuǎn)速60 r/min。鉆進(jìn)效果:控制井斜2 °左右,負(fù)位移達(dá)4.9 m。
(2)二開(kāi)造斜段在可鉆性強(qiáng)的砂巖地層超設(shè)計(jì)造斜,降低硬質(zhì)泥巖段單根造斜率,加快鉆時(shí),減小控制難度。三開(kāi)后倒裝鉆具,以大排量低轉(zhuǎn)速的方式降低鉆具疲勞損耗。鉆具組合:?215.9 mm鉆頭+?172 mm(1.75 °)螺桿+MWD短節(jié)+?165 mm無(wú)磁鉆鋌+?165 mm鉆鋌×2根+?127 mm加重鉆桿×18根+?127 mm鉆桿。鉆壓30~50 kN,排量29~32 L/s,轉(zhuǎn)速35+DN r/min。最高造斜率9.42 (°)/30 m。
表1 水平井樊試U1H井設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
(3)三開(kāi)根據(jù)地質(zhì)資料預(yù)測(cè)儲(chǔ)層傾角,實(shí)現(xiàn)提前控制軌跡,盡量避免出層后在泥巖追層施工,加快煤層鉆速,降低垮塌幾率。三開(kāi)采用雙無(wú)磁抗壓縮鉆桿配合MWD+伽馬探管,保證MWD探管在無(wú)地磁干擾條件下運(yùn)行,校正磁偏角,減小儀器誤差累計(jì)對(duì)井眼軌跡的影響。鉆具組合:?152.4mm鉆頭+?120.7 mm單彎螺桿(1.5 °)+ MWD短節(jié)+ ?88.9mm無(wú)磁加重鉆桿×2根+?88.9 mm鉆桿×1121.99 m+?88.9 mm無(wú)磁鉆桿×391.01 m + ?88.9 mm鉆桿。鉆壓40~60 kN,排量13~15 L/s,轉(zhuǎn)速30+ DN r/min。最高造斜率:12.04 (°)/30 m。
4.1連通距離遠(yuǎn)超常規(guī)連通井
在連通作業(yè)中,連通距離越遠(yuǎn), MWD系統(tǒng)誤差累計(jì)越明顯,連通難度越大。近年來(lái),在山西煤層氣開(kāi)采中完成的連通井連通距離多為150~250 m,在2013年完成的一口雙連通多分支水平井中,其總連通距離雖然將近900 m,但是中間有一個(gè)標(biāo)定點(diǎn),大大降低了連通的難度。而該井不但連通距離超過(guò)900 m,同時(shí)還為一次性連通。
4.2MWD系統(tǒng)誤差累計(jì)數(shù)學(xué)模型
在只考慮MWD系統(tǒng)誤差的情況下,MWD的系統(tǒng)誤差累計(jì)值就是連通作業(yè)開(kāi)始時(shí)連通儀器計(jì)算出的方位偏差值。圖3是MWD系統(tǒng)誤差累計(jì)數(shù)學(xué)模型:假設(shè)在無(wú)誤差的絕對(duì)情況下,U型井組水平段為一條直線AB,A點(diǎn)為連通點(diǎn),B點(diǎn)為水平井井口的鉛垂點(diǎn),線段AB的長(zhǎng)度表示水平井井口到洞穴井連通點(diǎn)井眼軌道的水平投影長(zhǎng)度,即連通距離。O點(diǎn)為無(wú)誤差的絕對(duì)情況下,下入連通儀器時(shí)的鉆頭位置(因連通儀器在60 m范圍內(nèi)精度最高,所以AO距離為60 m),線段OB為連通前水平段長(zhǎng)度。C點(diǎn)為考慮誤差的情況下,連通前鉆頭實(shí)際位置,線段CB為連通前實(shí)際水平段長(zhǎng)度。α為連通開(kāi)始時(shí)連通儀器計(jì)算出的方位偏差值,即隨鉆測(cè)量?jī)x器在鉆進(jìn)CB井段時(shí)產(chǎn)生的誤差累計(jì)值。β為MWD系統(tǒng)誤差,為一定值。經(jīng)推導(dǎo)得到α和β的關(guān)系公式
圖3 MWD系統(tǒng)誤差累計(jì)數(shù)學(xué)模型
所以下入連通儀器前的井段OB越長(zhǎng)產(chǎn)生的方位偏差α越大。
為了消除方位偏差α對(duì)連通作業(yè)的影響,通常用實(shí)踐的方法校正磁偏角,通過(guò)附加磁偏角校正系數(shù)抵消方位偏差。表2為磁偏角校正系數(shù)f分別為–0.3、–0.5、–0.8和–1.0時(shí)5口不同連通井在鉆頭距連通點(diǎn)60 m處的方位偏差值。當(dāng)?shù)卮牌菫楱C4.5°,顯然實(shí)踐結(jié)果證明當(dāng)磁偏角校正系數(shù)為f =–1.0,既校正后的磁偏角為ε = f – 4.5 = –5.5時(shí),方位偏差α最小,連通效果最好。
樊試U1H井采用?50.8 mm的PVC篩管完井,其完井工序是將篩管懸掛在技術(shù)套管上,利用鉆具將其下入連通點(diǎn),開(kāi)泵打開(kāi)固定矛頭,起出鉆具,依靠懸掛封隔器封隔管外各環(huán)形空間。完井后,在樊試U1V井通井、沖砂洗井,要求通井工具(鉆頭或磨鞋)直徑不小于150 mm,通至煤底以下不少于50 m,以保證清潔。該篩管完井工藝簡(jiǎn)單易行,解決了煤層垮塌堵塞生產(chǎn)通道的問(wèn)題,生產(chǎn)后期還可以通過(guò)雙向洗井的方式,清理煤粉沉淀及水鎖效應(yīng)堵塞的通道。但因這種技術(shù)屬首次應(yīng)用,在下入篩管時(shí)專用下入工具提供的動(dòng)力不足,無(wú)法克服下入過(guò)程中與鉆具水眼產(chǎn)生的摩阻,致使每下入大約300 m篩管就需剪斷,開(kāi)泵灌漿將其頂入井眼,再起出相應(yīng)長(zhǎng)度的鉆桿后繼續(xù)下入篩管,因此篩管并非連續(xù)完整下入,可能會(huì)在井下出現(xiàn)重疊,必定降低預(yù)期效果,甚至無(wú)法起到支撐井壁的作用。
表2 各井累計(jì)誤差對(duì)比
(1)相比于多分支水平井,U型井具有井身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、適應(yīng)高陡構(gòu)造施工、鉆井成功率高和成本低的特點(diǎn)。更適用于中國(guó)大多數(shù)的煤層氣開(kāi)采。
(2)根據(jù)沁水盆地地層特點(diǎn)制定相應(yīng)軌跡控制方案,降低了控制難度,實(shí)鉆效果良好。
(3)提出了一種根據(jù)二維地震圖計(jì)算著陸點(diǎn)垂深的方法,并實(shí)際證明了其可行性,根據(jù)預(yù)測(cè)著陸點(diǎn)的垂深優(yōu)化了水平井的軌道設(shè)計(jì)。
(4)提出磁偏角修正理論,減小系統(tǒng)誤差累計(jì)對(duì)連通作業(yè)的影響。
(5)U型井三開(kāi)采用PVC篩管完井的方法解決了煤層垮塌堵塞開(kāi)采通道的問(wèn)題,但專用下入工具有待進(jìn)一步研究開(kāi)發(fā),以確保連續(xù)完整的下入篩管。
[1]慶豐泰,李平. 煤層氣水平對(duì)接井鉆井技術(shù)研究[J].中國(guó)煤層氣,2012,8(4):12-16.
[2]黃勇,姜軍. U型水平連通井在河?xùn)|煤田柳林地區(qū)煤層氣開(kāi)發(fā)的適應(yīng)性分析[J].中國(guó)煤炭地質(zhì),2009,21(S0):32-36.
[3]楊力.和順地區(qū)煤層氣遠(yuǎn)端水平連通井鉆井技術(shù)[J].石油鉆探技術(shù),2010,38(3):40-43.
[4]李娟,唐世忠,李文娟.埕海一區(qū)大位移水平井摩阻扭矩研究與應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2009,31(3):21-25.
[5]張鵬宇,柯曉華,張楠.煤層氣多分支水平井軌跡控制技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2013,35(5):33-35.
(修改稿收到日期2015-06-11)
〔編輯薛改珍〕
新型海綿襯管取心又快又全
傳統(tǒng)取心技術(shù)易受壓力變化影響,在取心過(guò)程中通常會(huì)造成巖心中的流體流失。海綿取心技術(shù)在巖心周圍包裹一種親油性的特殊海綿材料,可防止流體流失,有利于進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析。過(guò)去20多年中,海綿取心技術(shù)在油氣領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用,但同時(shí)這項(xiàng)技術(shù)也面臨著海綿包裹程度、流體運(yùn)移、鉆井液污染、巖心堵塞及海綿損壞等問(wèn)題。
貝克休斯公司最近推出新型海綿襯管取心系統(tǒng),采用適用性更強(qiáng)的親油性海綿,其內(nèi)徑為88.9 mm,最大巖心封裝長(zhǎng)度9.1 m,井下最大承載溫度和壓力分別為190 ℃和103 MPa。
在取心作業(yè)前,通過(guò)利用配備的特殊真空泵和密封系統(tǒng),事先將海綿用鹽水進(jìn)行預(yù)飽和,這樣可避免流體運(yùn)移,提升實(shí)驗(yàn)分析的準(zhǔn)確性。通過(guò)采用定制的取心鉆頭和襯管,既使得偏心率最小化,確保巖心順利進(jìn)入巖心筒,還降低了流體侵入。系統(tǒng)配備的泡沫強(qiáng)化網(wǎng)帶、激光切割鋁制襯管和壓力補(bǔ)償活塞等裝置,都大大提高了取心效率,保證了獲取巖心的質(zhì)量。
(供稿石藝)
Key techniques for far connection of fan U1 test well group U-shaped well - Fanshi U1 well group
WANG Dong1, ZHAO Hu1, QIAO Hongshi1, ZHANG Pengyu1, GUO Qinghua1, WU Shuang2
(1. Directional Drilling Technology Services Branch, Bohai Drilling Engineering Company Limited, Dagang 300000, China; 2. Drilling Technology Service Branch, Bohai Drilling Engineering Company Limited, Dagang 300000, China)
The Fan U1 test well group was the first U-shaped horizontally connected well drilled by Bohai Drilling Engineering Company Limited in Qinshui, Shanxi Province. Its designed horizontal displacement is nearly 1 000 m, much longer than the connected wells drilled previously. Coalbed methane development practices show that the U-shaped connected well can effectively connect the fissure system in the coal reservoir, increase the gas and water conductivity. Compared with vertical wells and ordinary directional wells, the U-shaped wells have greatly increased the single-well production and recovery rate, compared with multi-branch horizontal wells, the investment is greatly reduced. So this U-shaped well is a top option in the development of coalbed methane. This paper introduces the design and drilling philosophy of U-shaped well and the completion technology with ?50.8 mm PVC screen pipe. By analyzing the geological characteristics of #15 Coal Reservoir, this paper presents a method to calculate the vertical depth of landing point in #15 Coal Reservoir through 2D seismic graph. By building a mathematical model for error accumulation of instrument system, the magnetic declination correction coefficient is presented in this paper, and far-end connection was realized successfully at one time.
coalbed methane; U-shaped well; far connection; trajectory control
TE257
A
1000 – 7393( 2015 ) 04 – 0023 – 04
10.13639/j.odpt.2015.04.007
王棟,1984年生。2007年畢業(yè)于中南大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè),現(xiàn)主要從事定向井技術(shù)管理工作。電話:13315771320。E-mail:603111848@qq.com。
引用格式:王棟,趙虎, 喬宏實(shí),等.樊試U1井組遠(yuǎn)端連通關(guān)鍵技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2015,37(4):23-26.