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淺析空分塔主冷箱基礎(chǔ)結(jié)霜現(xiàn)象

2015-08-31 09:48石鈺龍
山東工業(yè)技術(shù) 2015年1期
關(guān)鍵詞:結(jié)霜冷器表面溫度

石鈺龍

(陜西省榆林市神木縣神木富油能源科技有限公司,陜西 榆林 719319)

神木富油能源科技有限公司制氫車間空分崗位自2010年10月投產(chǎn)運(yùn)行以來,運(yùn)行狀況相對良好。期間,因外界電網(wǎng)電力供應(yīng)不穩(wěn)定等因素,導(dǎo)致空分緊急停車,系統(tǒng)開停車多次頻繁。2011年8月,隨著外界環(huán)境溫度的逐漸降低,發(fā)現(xiàn)空分分餾塔過冷器下部基礎(chǔ)表面溫度緩慢下降,并且冷箱南側(cè)、北側(cè)有結(jié)霜現(xiàn)象,且日漸嚴(yán)重。

空分塔保冷箱結(jié)霜現(xiàn)象,在深冷空分行業(yè)中是不多見的,在我廠是是第一次發(fā)生,為此,我們對這一現(xiàn)象進(jìn)行了分析、研究,并相應(yīng)采取了一些相應(yīng)措施。

1 結(jié)霜部位分析

結(jié)霜部位主要有兩處:一為空分塔保冷箱北側(cè)距基礎(chǔ)0.2米處,寬度約為0.4m,長度為0.9m,霜層最厚可達(dá)2cm。二為空分塔保冷箱南側(cè)距基礎(chǔ)0.4米處,寬度約為0.2米,長1.2米,霜層厚度可達(dá)1cm,并且兩處沿空分塔呈現(xiàn)對稱狀態(tài)。另外,在基礎(chǔ)結(jié)霜嚴(yán)重時(shí),空分塔保冷箱底部東西兩側(cè)四條通風(fēng)管內(nèi)部出現(xiàn)部分結(jié)霜現(xiàn)象,更嚴(yán)重的通風(fēng)管直接被堵死。

空分系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí),有許多造成冷損的原因,出主板式換熱器熱端溫差急劇增大、保冷材料受潮結(jié)塊、塔內(nèi)出現(xiàn)砂眼、閥門連接處發(fā)生微,都將成為空分分餾塔塔內(nèi)冷損現(xiàn)象,而最為直觀的表現(xiàn)就是塔體保冷箱外側(cè)發(fā)生結(jié)霜現(xiàn)象。目前雖不能影響空分分餾塔的正常運(yùn)行,但長期的泄露將會導(dǎo)致泄露孔隙增大,泄露量增大,導(dǎo)致冷量損失過多,空分無法保證正常液氧液面而被迫停車處理。

2 結(jié)霜原因分析

因本廠結(jié)霜部位是發(fā)生在空分塔保冷箱的基礎(chǔ)表面以上,而在空分塔保冷箱下部有多個(gè)液體排放管線和吹除管線,如下塔液空、上塔液氧、液氮排放管線,液空去上塔管線、過冷器進(jìn)出口管線等等,因此,我們通過從冷箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖、管道布置圖、近年來主冷箱內(nèi)部基礎(chǔ)表面溫度變化趨勢、以及在空分液氧中碳?xì)浠衔锏群科撸M(jìn)行排放液氧、液氮時(shí),基礎(chǔ)表面溫度變化狀態(tài)等四方面分析,從而徹底排除了各個(gè)液體管泄露的可能性。當(dāng)時(shí),空分塔保冷箱內(nèi)基礎(chǔ)溫度參數(shù)見下表:

空分塔保冷箱基礎(chǔ)溫度參數(shù)表

雖然排除了液體管泄露的可能性,但是分餾塔內(nèi)液氧排放管閥門于2012年11月,因閥門內(nèi)漏,液氧液面持續(xù)下降,采取閥后加裝盲板運(yùn)行。對主冷箱內(nèi)部基礎(chǔ)表面溫度的影響也徹底排除,但這依然是空分裝置正常運(yùn)行的安全隱患。

最后,我們將研究重點(diǎn)放在了過冷器或附近管道上,根據(jù)冷箱內(nèi)平面布置圖,可發(fā)現(xiàn),冷箱外壁結(jié)霜點(diǎn)依過冷器下部基礎(chǔ)呈對稱分布,在過冷器下部基礎(chǔ)南、北兩側(cè),各有一條冷箱加溫氮?dú)?,并且氮?dú)馔ㄈ肟诤徒Y(jié)霜位置與過冷器在一條南北貫穿直線上,加之在2011年8月至2012年5月,經(jīng)過幾次空壓機(jī)晃電,在開車過程中注意到,每次停車以后,過冷器基礎(chǔ)表面溫度有回升趨勢,且停車時(shí)間越長,回溫速率越快,從而可以粗略確定為過冷器頂部或出口管道出現(xiàn)砂眼泄漏。

3 應(yīng)對措施

針對以上問題,我們進(jìn)行了深入的分析,討論,目前我們根據(jù)空分分餾塔工藝負(fù)荷情況以及塔低各基礎(chǔ)表面溫度波動,采取如下措施:

3.1 將液氧排放吹除空氣重新配管至通風(fēng)管

為充分解決冷箱基礎(chǔ)內(nèi)部通風(fēng)管道內(nèi)部結(jié)霜堵塞現(xiàn)象,利用停車檢修機(jī)會,在液氧排放空氣閥前增加DN25管線,并配管至四條通風(fēng)口,將自然通風(fēng)更改為強(qiáng)制通風(fēng),有效解決過冷器基礎(chǔ)表面溫度繼續(xù)下降趨勢。

3.2 根據(jù)結(jié)霜程度,分次調(diào)整密封污氮?dú)鈿饬?/h3>

為能夠科學(xué)有效的減少泄露產(chǎn)生冷量在分餾塔保冷箱基礎(chǔ)表面的積聚,采取對分餾塔保冷箱密封氣分次調(diào)整,首先將氣體關(guān)至閥門開度50%,并消除主冷箱底部霜凍部位,觀察48小時(shí),記錄霜凍面積,而后加大閥門開度,消除主冷箱霜凍部位,并繼續(xù)觀察48小時(shí),經(jīng)多試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在閥門開度為75%時(shí),能夠有效控制霜凍部位的增加趨勢。

3.3 加強(qiáng)崗位巡檢,定期記錄溫度變化曲線

為正真、切實(shí)掌握塔內(nèi)基礎(chǔ)表面溫度變化趨勢,要求車間技術(shù)人員每天定點(diǎn)核查基礎(chǔ)表面溫度變化,并對變化趨勢記錄,通過對溫度趨勢變化、塔內(nèi)負(fù)荷調(diào)整等方面總結(jié),正真掌握塔內(nèi)泄露隨塔負(fù)荷、外界溫度、通風(fēng)孔通風(fēng)量的變化。

過冷器基礎(chǔ)表面溫度急劇下降直接影響空分裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,甚至?xí)a(chǎn)生“砂爆”,雖然經(jīng)車間人員的共同努力,有效掌握塔內(nèi)變化狀態(tài),保證分餾塔保冷箱安全,但既然已經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在泄露,監(jiān)控只能作為暫時(shí)應(yīng)對對策,及早解決漏點(diǎn)將是安全生產(chǎn)的必經(jīng)之路。

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