陳有明(內(nèi)蒙古利民煤焦有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 016064)
蒸氨系統(tǒng)優(yōu)化技改方案
陳有明
(內(nèi)蒙古利民煤焦有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 016064)
通過將蒸氨廢水技改引流至板式換熱器,經(jīng)過換熱器換熱至30℃以下,引入脫硫系統(tǒng)循環(huán)使用。以蒸氨廢水做為堿源來替代外加純堿,經(jīng)過技術(shù)改進(jìn)不但大幅降低了脫硫系統(tǒng)的純堿添加量而且還彌補(bǔ)了日常的清水消耗,并更好的促進(jìn)了脫硫系統(tǒng)堿源的循環(huán)利用,遏制了復(fù)鹽的大幅提升,從而明顯減少脫硫廢液量,不但變廢為寶,降低成本消耗,更為重要的是脫硫廢液也得到了有效控制,促進(jìn)水處理和廢氣處置雙項(xiàng)共同達(dá)標(biāo),達(dá)到了環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。
板式換熱器 脫硫系統(tǒng) 脫硫廢液 蒸氨廢水
1.1概述
1.1.1利民煤焦焦化廠蒸氨工藝
從鼓冷裝置來的剩余氨水經(jīng)廢水氨水換熱器換熱,預(yù)熱后的剩余氨水由蒸氨塔上部進(jìn)入蒸氨塔,塔底通入直接蒸汽進(jìn)行蒸餾,塔頂蒸出的氨汽,經(jīng)塔頂分縮器分縮成90~95℃的氨氣進(jìn)入預(yù)冷塔前的煤氣中去[1]。塔底的廢水經(jīng)交通閥進(jìn)入閃蒸室閃蒸,進(jìn)一步降低廢水中的含氨量,降低蒸汽耗量,其蒸氨廢水由廢水泵,打入廢水冷卻器冷卻后送至生化水工段進(jìn)行脫酚處理。為了降低剩余氨水中固定銨的含量,在原料氨水的進(jìn)料口處加入一定量的NaOH溶液,以分解剩余氨水中的固定銨鹽[2]。
1.1.2蒸氨廢水的問題
常年來蒸氨廢液輸送至生化水系統(tǒng)處理,這為生化水系統(tǒng)帶來了很大的負(fù)擔(dān),生化水處理能力為300噸/天,而蒸氨廢水為200噸/天,生化水處理系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行且蒸氨廢水氨氮較高,處理后的復(fù)用水有超標(biāo)現(xiàn)象,且由于復(fù)用水量較大,不能和好的自用消耗,還需外排洗煤廠使用,增加了處理大量廢水的環(huán)保投入,也為廢水處理與排放帶來了很大的環(huán)保負(fù)擔(dān)和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)[3,4]。
1.2本課題的內(nèi)容
通過將蒸氨廢水引流至脫硫系統(tǒng)運(yùn)行,經(jīng)過換熱器換熱至30℃以下,引入脫硫系統(tǒng)循環(huán)使用。以蒸氨廢水做為堿源來替代外加純堿,經(jīng)過技術(shù)改進(jìn)不但大幅降低了脫硫系統(tǒng)的純堿添加量而且還彌補(bǔ)了日常的清水消耗,并更好的促進(jìn)了脫硫系統(tǒng)堿源的循環(huán)利用,遏制了復(fù)鹽的大幅提升,從而明顯的減少了脫硫廢液量,不但變廢為寶,降低成本消耗,更為重要的脫硫廢液也得到了有效控制,促進(jìn)水處理和廢氣處置雙項(xiàng)共同達(dá)標(biāo),達(dá)到了環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。由于脫硫液溫度越高,副鹽的增長速度就越快,所以通過降溫后的蒸氨廢水還能降低脫硫液溫度,使脫硫液中的副鹽含量得到控制。
2.1蒸氨塔技改方案的確定技改目標(biāo)
將蒸氨廢水引流至脫硫系統(tǒng)運(yùn)行,經(jīng)過換熱器換熱至30℃以下,引入脫硫系統(tǒng)循環(huán)使用,以蒸氨廢水做為堿源來替代外加純堿。
2.2蒸氨塔技改方案的預(yù)期效果
(1)大幅降低脫硫系統(tǒng)的純堿添加量而且彌補(bǔ)日常的清水消耗。
(2)減少進(jìn)入生化水處理的廢液量,緩解生化水處理壓力。
(3)由于脫硫液溫度越高,副鹽的增長速度就越快,所以通過降溫后的蒸氨廢水還能降低脫硫液溫度,使脫硫液中的副鹽含量得到控制。
2.3蒸氨塔技改方案的總體思路
研究設(shè)計(jì)一套氨水截流塔盤裝置,截流塔盤結(jié)構(gòu)為316L不銹鋼材質(zhì)的泡罩塔式塔盤,安裝于蒸氨塔頂分縮器下部,導(dǎo)液管為內(nèi)徑100mm的304不銹鋼材質(zhì)管道,經(jīng)過換熱器換熱至30℃以下,冷卻后的高濃氨水引流至脫硫循環(huán)槽。
由冷鼓工段送來的氨水進(jìn)過混合后,沉淀,進(jìn)一步清除焦油和雜質(zhì),然后進(jìn)入蒸氨塔,氨水入塔溫度為60—70℃,進(jìn)入第三層塔板,由塔底通入0.4Mpa的直接蒸汽,一方面做熱源,同時(shí)起蒸吹作用。原料氨水中的氨絕大部分由塔內(nèi)蒸出,蒸氨塔底部的廢水去脫酚處理。從蒸氨塔頂逸出的105℃氨蒸汽含氨、水蒸氣、二氧化碳等混合氣體,進(jìn)入氨分縮器,管內(nèi)走氨氣,管外走冷卻水,在分縮器內(nèi)氨被冷卻至98-100℃,氨部分冷凝液在塔頂入塔回流,而濃度為5-8%的濃縮氨氣進(jìn)入飽和器出口廢水溫度40℃。
設(shè)計(jì)一套氨水截流塔盤裝置,截流塔盤結(jié)構(gòu)為316L不銹鋼材質(zhì)的泡罩塔式塔盤,內(nèi)設(shè)截流槽,塔盤分為上下兩部分,各為半圓型結(jié)構(gòu),安裝高度為分縮器下部約50cm,兩塔盤間距約30cm,兩塔盤呈中心扭轉(zhuǎn)30°的夾角安裝,下部塔盤設(shè)有溢流堰和導(dǎo)淋管,塔盤周邊與塔體為滿焊連接,回流液溫度95℃,壓力40kpa,流速1.5M3/h,相對密度980Kg/m3。
導(dǎo)液管為內(nèi)徑100mm的304不銹鋼材質(zhì)管道對接,至蒸氨塔底部以呈約15°弧度自流至換熱面積為104㎡的螺旋板式換熱器,后設(shè)有閘板閥控制流量,壓力表和溫度表檢測氨水質(zhì)量,冷卻后的高濃氨水引流至脫硫循環(huán)槽,脫硫循環(huán)槽高度6.3 m,如圖3-1。
(1)回流液通過自壓流入換熱器,塔高20m,導(dǎo)液管離地高度2m,高度差18m,管徑100mm,進(jìn)入板式換熱器前液體壓力計(jì)算:
由于v1= v2
P2= P1+ρg(z1- z2)
P2=40*103+980*9.81*(20-2)
P2==213.04 kpa
換熱器指標(biāo)設(shè)計(jì)壓力0.6Mpa,最高工作壓力0.36 Mpa,通過計(jì)算進(jìn)入板式換熱器前液體壓力滿足換熱器工作要求,符合技改要求。
(2)回流液通過自壓流入換熱器,進(jìn)入6.3m脫硫循環(huán)槽,管線長度為53m,計(jì)算進(jìn)入循環(huán)槽是液體壓力:
其中P1=40*105pa,z1=20m,z1=6.3m,v1= v2=1.5M3/h,氨水粘度1.3mPa.s
取管壁絕對粗糙度e=0.2mm,則e/d=0.2/100=0.002,查摩擦系數(shù)與雷諾準(zhǔn)數(shù)及相對粗糙度的關(guān)系圖,得 λ=0.031
通過計(jì)算可知液體可由蒸氨塔自流入脫硫循環(huán)槽,符合技改要求。
(3)在螺旋板式換熱器中由于水的傳熱是在無攪動(dòng)的自然流動(dòng)中進(jìn)行的,故屬于自然對流傳熱。
氨水流量:1500kg/h
入換熱器冷卻水溫度:15℃入換熱器氨水溫度:95℃出換熱器冷卻水溫度:18℃出換熱器氨水溫度:22℃
換熱器的換熱效率:1440W/(㎡·K)可計(jì)算出每小時(shí)需要冷卻熱量為:
Q1=Cm△t=4.3*103J/(kg·℃)*1500kg/h *(95-22)℃=4. 71*108J
由于冷卻熱量Q2等于需要冷卻熱量Q1,可計(jì)算換熱面積計(jì)算F=Q2/K△tm=4.71*108J/1440W/(㎡·K)·(18-15)℃=30.28㎡由于換熱器面積為114㎡,所以滿足技改要求。
待脫硫催化劑對苯二酚和PDS添加完畢,化驗(yàn)溶液PDS在10-20ppm以內(nèi)時(shí),則調(diào)節(jié)蒸氨系統(tǒng)至脫硫系統(tǒng)的蒸氨廢水及廢氣的添加量。
(1)氨氣的調(diào)節(jié)。蒸氨系統(tǒng)頂部的廢氣要全部回收介入脫硫系統(tǒng),經(jīng)分縮器將氨氣冷凝冷卻,其中冷卻的煤氣在40℃以下通入煤氣系統(tǒng),底部冷凝下的氨水由1#脫硫塔水封溢流至循環(huán)槽,進(jìn)入溶液系統(tǒng)。
調(diào)節(jié)的過程中,要嚴(yán)格控制蒸氨塔的蒸汽量和塔頂溫度,避免大量蒸汽進(jìn)入脫硫煤氣系統(tǒng),而提高脫硫系統(tǒng)溫度影響脫硫效率,甚至吹破1#脫硫塔水封等情況發(fā)生。其次,蒸氨系統(tǒng)要保證蒸氨效率及氨水量,以保證對脫硫系統(tǒng)提供充沛的氨氣和氨水。
(2)氨水的調(diào)節(jié)。蒸氨塔的氨水溢流系由自主設(shè)計(jì)在蒸氨塔頂分縮器下第一層的塔盤下收集,由于塔頂溫度高,壓力較大,要認(rèn)真做好第一層塔盤的濃氨水的收集調(diào)節(jié)工作。
首先要適當(dāng)打開蒸氨塔頂?shù)谝粚铀P下的氨水閥門,輸送管線有溫度后,緩慢打開1#脫硫塔水封處的收集液閥門。如管線無溫度,這適當(dāng)打開蒸氨塔頂?shù)谝粚铀P下的氨水閥門開度,如水封頂部放散有蒸汽揮發(fā)甚至脫硫液噴出,要適當(dāng)關(guān)閉該閥門開度,直至調(diào)節(jié)在適合開度上。其次,打開過程中,要認(rèn)真觀察脫硫處的氨水管線針型閥溢流液情況,如無明顯溢流液,則適當(dāng)打開蒸氨塔頂?shù)谝粚铀P下的氨水閥門,如有大量蒸汽揮發(fā),則調(diào)節(jié)該閥門適當(dāng)關(guān)閉,直至調(diào)節(jié)至預(yù)計(jì)狀態(tài)。通過調(diào)節(jié)板式換熱器蒸氨廢水進(jìn)出口閥門開度,對蒸氨廢水進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的流量及溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),確保脫硫液液位處于正常狀態(tài),觀察脫硫循環(huán)槽內(nèi)液體溫度,通過降溫后的氨水進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)。
(3)溶液的調(diào)節(jié)。待氨水及氨氣均穩(wěn)定進(jìn)入脫硫系統(tǒng),做好溶液的化驗(yàn)與分析,其中要保證1#脫硫塔循環(huán)溶液中的揮發(fā)氨含量在18g/L,以達(dá)到充沛的堿源,PH值要在8.5-9.5之間,為循環(huán)液提供合理的酸堿環(huán)境。如未能達(dá)到預(yù)期指標(biāo),則在化驗(yàn)脫硫效率的前提下,適當(dāng)添加調(diào)節(jié)氨氣和氨水的添加量,如經(jīng)過蒸氨氨水及氨氣的調(diào)節(jié)仍舊無法實(shí)現(xiàn)該預(yù)期指標(biāo),則考慮外購氨水作為氨源,并分析與硫化氫脫除效率的提升進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和環(huán)保的綜合考量。
5.1經(jīng)濟(jì)效益
5.1.1節(jié)省堿源原料消耗
技改前煤氣脫硫效率每天添加純堿量約6噸,技改后每天添加量控制在1噸以內(nèi)即可保證環(huán)保要求,一年可實(shí)現(xiàn)純堿節(jié)?。?噸/天*1093.99元/噸*365天/年=199.7萬元/年。
5.1.2節(jié)省廢液處理費(fèi)用
技改前脫硫液中的復(fù)鹽增長很快,需要每日換液約30噸,技改后,每周換液不足30噸即可保證環(huán)保要求,可節(jié)省人工:(30-30/7)噸/天*2元/噸*365天/年=1.88萬元/年。
5.1.3節(jié)省清水消耗
技改前每天需要添加清水約40噸,技改后無任何清水添加,一年可實(shí)現(xiàn)清水節(jié)?。?0噸/天*7.12元/噸*365天/年=10.4萬元/年
5.1.4節(jié)省催化劑消耗
技改后節(jié)約大量清水的同時(shí),降低了伴隨清水添加時(shí)外加的催化劑(PDS和對苯二酚),其中PDS節(jié)約0.5kg/天*165.25/kg*365 天/年=3.02萬元/年,對苯二酚節(jié)省1.2kg/天*85.47 /kg*365天/年=4.18萬元/年。
5.1.5其他方面節(jié)省消耗
減少了蒸氨廢水的輸送量,為生化水系統(tǒng)處理中的泵體運(yùn)行消耗電量大量節(jié)省,另外還節(jié)省一定量生化水系統(tǒng)添加的葡萄糖和磷酸氫二鉀的藥劑消耗。
通過技改降低生產(chǎn)成本,可實(shí)現(xiàn)年節(jié)約成本約220萬元。
5.2環(huán)保效益
通過對脫硫系統(tǒng)的雙塔氨法堿法串聯(lián)運(yùn)行,將蒸氨系統(tǒng)的氨水引入脫硫系統(tǒng)后,脫硫系統(tǒng)的環(huán)保運(yùn)行效率發(fā)生了顯著的提升,經(jīng)委托質(zhì)檢部中心對煤氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行效果的二個(gè)月的抽樣化驗(yàn),并與技改前的累積數(shù)據(jù)進(jìn)行同期對比分析。