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芳烴異構(gòu)化汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子斷裂原因及應(yīng)對(duì)措施研究

2015-08-14 09:24寧飛升郭鴻飛
河南科技 2015年19期
關(guān)鍵詞:異構(gòu)化汽輪機(jī)壓縮機(jī)

寧飛升 郭鴻飛 高 飛

(中石化洛陽(yáng)分公司,河南 洛陽(yáng) 47100071000)

1 芳烴異構(gòu)化汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子斷裂事故經(jīng)過

1.1 機(jī)組簡(jiǎn)介

18K01是異構(gòu)化循環(huán)氫壓縮機(jī),循環(huán)介質(zhì)為氫氣,由日本三菱公司制造。壓縮機(jī)為徑向剖分式多級(jí)筒形離心式壓縮機(jī)。其驅(qū)動(dòng)機(jī)為汽輪機(jī),型號(hào)為:CL-216,設(shè)計(jì)為背壓式,采用水平剖分式機(jī)殼,兩級(jí)葉輪,使用3.5Mpa中壓蒸汽驅(qū)動(dòng),背壓為1.0MPa蒸汽。

1.2 機(jī)組故障經(jīng)過

18K01正常運(yùn)行時(shí)偶有振動(dòng),聯(lián)軸器端徑向振動(dòng)值18VI272X和18VI272Y在4μm左右,非聯(lián)軸端徑向振動(dòng)值18VI271X和18VI271Y在13μm左右,軸位移18ZI271A在0.025mm左右,18ZI271B在0.075mm左右。2月14日13∶30分左右,軸振動(dòng)開始加劇,15∶00左右達(dá)到最高值(見表1),15∶17汽輪機(jī)停車,整個(gè)過程蒸汽溫度、壓力變化不大(見表2),軸承溫度部分上漲至63.5℃(見表3)。后經(jīng)過各診斷人員聯(lián)合確認(rèn)機(jī)組又進(jìn)行了兩次開機(jī)實(shí)驗(yàn),但每次機(jī)組都有劇烈振動(dòng),因此車間決定對(duì)機(jī)組進(jìn)行隔離搶修。2014年2月15日7∶00,三隆公司開始拆除壓縮軸瓦、聯(lián)軸器。16∶00機(jī)組解體完畢,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子斷裂,斷裂部位位于徑向軸承和前汽封中間位置(見圖1、圖2)。

表1 機(jī)組振動(dòng)位移的對(duì)比

表2 驅(qū)動(dòng)蒸汽的壓力、溫度對(duì)比

2 異構(gòu)化汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子斷裂原因分析

①轉(zhuǎn)子材料存在成分偏析或冶金缺陷,在使用條件下,由于疲勞和蠕變交互作用在缺陷處產(chǎn)生裂紋,繼而擴(kuò)展至斷裂。

表3 軸瓦溫度對(duì)比

圖1 斷軸位置

圖2 斷口部位

②機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間不間斷運(yùn)行已接近15年,2005年裝置節(jié)能改造后,因異構(gòu)化催化劑更換,需降低氫油比,壓縮機(jī)降轉(zhuǎn)速運(yùn)行(6 250rpm),距離臨界轉(zhuǎn)速(5 800rpm)較近,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行一定程度加劇了轉(zhuǎn)子疲勞,轉(zhuǎn)子表現(xiàn)為疲勞斷裂。

③蒸汽溫度、壓力時(shí)有波動(dòng),造成轉(zhuǎn)子疲勞損傷,最終擴(kuò)展至斷裂。

④汽輪機(jī)檢修安裝時(shí)轉(zhuǎn)子表面被刮傷。

⑤在開停機(jī)過程中機(jī)組啟停速率過快,轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力變化,在交變應(yīng)力的作用下轉(zhuǎn)子產(chǎn)生低循環(huán)疲勞裂紋,裂紋慢慢變長(zhǎng),最后轉(zhuǎn)子斷裂。

3 預(yù)防汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子斷裂安全技術(shù)措施

①振動(dòng)是機(jī)組運(yùn)行狀況是否平穩(wěn)的重要指標(biāo),大多數(shù)有振動(dòng)監(jiān)控的設(shè)備發(fā)生事故都會(huì)在振動(dòng)上表現(xiàn)出來,因此,要求振動(dòng)超限跳閘保護(hù)必須正常投用,充分發(fā)揮聯(lián)鎖保護(hù)的作用,才能確保機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

②機(jī)組每次打開檢查維修,必須進(jìn)行轉(zhuǎn)子表面和中心孔探傷檢查。高壓、高溫段處應(yīng)力集中,這些部位可以進(jìn)行金相和探傷檢查,另外酌情在不影響轉(zhuǎn)子安全的部位進(jìn)行硬度試驗(yàn)。對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子易遭受疲勞和蠕變損傷的部位,應(yīng)加強(qiáng)裂紋的監(jiān)督檢查[1]。

③盡量減少機(jī)組的啟停次數(shù)以減少疲勞損傷,盡量減緩機(jī)組啟停速率,降低啟停過程中的溫升、溫降速率以降低熱應(yīng)力。

④穩(wěn)定汽輪機(jī)運(yùn)行,使振動(dòng)減少至最小。

⑤避免水和冷蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),以免引起轉(zhuǎn)子彎曲變形。

4 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的運(yùn)行監(jiān)督措施及應(yīng)開展的工作

轉(zhuǎn)子裂紋發(fā)生的概率比其他故障小,但是由于能產(chǎn)生轉(zhuǎn)子裂紋的潛在因素很多,因此要對(duì)轉(zhuǎn)子加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

4.1 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的運(yùn)行監(jiān)督

我單位旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備占80%,如汽輪機(jī)、離心機(jī)、機(jī)泵、風(fēng)機(jī)等。在日常生產(chǎn)中,我們會(huì)經(jīng)常遇到因劇烈振動(dòng)導(dǎo)致切換設(shè)備,甚至無法正常生產(chǎn),然而引起振動(dòng)的因素卻很多,其中錯(cuò)綜復(fù)雜,僅靠用耳朵,用眼看,用手摸等過時(shí)的方法,很難全面準(zhǔn)確的判斷故障的原因。引進(jìn)先進(jìn)的狀態(tài)監(jiān)測(cè)以及診斷技術(shù)監(jiān)控設(shè)備,通過振動(dòng)檢測(cè)記錄分析各類轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備在一個(gè)檢修周期的運(yùn)行狀態(tài),從事設(shè)備技術(shù)人員可以掌握一套完整的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)資料。根據(jù)這些資料進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,能準(zhǔn)確判斷故障的原因,從而避免因突發(fā)性設(shè)備故障而造成經(jīng)濟(jì)損失,確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行[2]。

4.2 開展汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子安全性評(píng)定與壽命評(píng)估

對(duì)存在超標(biāo)缺陷的轉(zhuǎn)子,應(yīng)該采用斷裂力學(xué)的方法對(duì)缺陷進(jìn)行評(píng)估;對(duì)沒有發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷的轉(zhuǎn)子,對(duì)其開展疲勞-蠕變損傷的研究。通過對(duì)轉(zhuǎn)子的安全性評(píng)定和壽命估算,進(jìn)而指導(dǎo)汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。

[1]楊國(guó)安.旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷使用技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2012.

[2]李益民,楊百勛,史志剛.汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子事故案例及原因分析[J].汽輪機(jī)技術(shù),2007,49(1):66-69.

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