景 元,高好潔,朱 珠,馮 維,高 欣,方 丹,趙彥女
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)
蒸汽鍋爐是天然氣處理廠生產(chǎn)過程中的重要動力設備,其任務是給甲醇再生塔、管線儲罐伴熱系統(tǒng)以及廠區(qū)采暖系統(tǒng)提供蒸汽,以滿足生產(chǎn)需求。因此供熱系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行是決定天然氣處理廠正常生產(chǎn)的重要因素。
圖1 供熱系統(tǒng)工藝流程圖
某天然氣處理廠采用功率為6 t/h 的蒸汽鍋爐,產(chǎn)生壓力為0.40 MPa~0.52 MPa 的高溫蒸汽,為廠區(qū)生產(chǎn)裝置及暖氣系統(tǒng)供熱(見圖1)。換熱后的高溫凝結(jié)水與除氧軟化水混合后進入凝結(jié)水回收期,由鍋爐上水泵輸送至三臺鍋爐再次利用[1]。
該天然氣處理廠蒸汽管網(wǎng)由甲醇再生裝置、生產(chǎn)區(qū)采暖系統(tǒng)、生活區(qū)采暖系統(tǒng)供熱管線以及管線儲罐伴熱組成,由于蒸汽循環(huán)管網(wǎng)長達300 m,伴熱設備多,蒸汽循環(huán)路徑長,蒸汽需求量大,鍋爐負荷大,能源浪費較大;同時蒸汽管網(wǎng)末端在冬季頻繁出現(xiàn)凍堵現(xiàn)象,造成蒸汽系統(tǒng)循環(huán)不暢,管線損壞等問題,嚴重影響正常生產(chǎn)。
在冬季高峰生產(chǎn)時,為保證甲醇再生裝置及生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)暖氣供熱需求,必須投用兩臺鍋爐。即使鍋爐持續(xù)小火運行,所產(chǎn)生的蒸汽量仍大于生產(chǎn)實際所需蒸汽量,大部分熱量隨著凝結(jié)水管路進入回收系統(tǒng),凝結(jié)水回收器進口溫度高達115 ℃。而回收的熱量得不到充分再利用,造成回收器內(nèi)的凝結(jié)水溫度、壓力均大幅升高,凝結(jié)水管線頻繁發(fā)生水擊現(xiàn)象,且鍋爐上水泵在持續(xù)高溫、高壓作用下,氣蝕嚴重,頻繁出現(xiàn)補水停止的現(xiàn)象,對安全生產(chǎn)造成很大的影響[2]。目前主要通過手動排污降低凝結(jié)水回收器溫度,這樣就造成了相當大的浪費。
通過調(diào)研油氣田先進供熱系統(tǒng),分析供熱系統(tǒng)伴熱管線組成后:先后對蒸汽管網(wǎng)進行多次割除優(yōu)化,割除甲醇管線伴熱、污油管線伴熱等不必要的管線伴熱,停運火炬區(qū)、罐區(qū)蒸汽管網(wǎng),優(yōu)化后蒸汽循環(huán)回路僅為之前的四分之一,降低蒸汽消耗量,降低管線腐蝕刺漏頻次,割除伴熱后的設備管線并未出現(xiàn)凍堵情況。
圖2 甲醇再生裝置區(qū)蒸汽管線改造流程圖
針對凝結(jié)水回收器水溫過高的問題[3-4],對該天然氣處理廠優(yōu)化后的各換熱單元實際蒸汽用量及鍋爐負荷進行核查(見表1)。
表1 鍋爐負荷及各單元蒸汽用量核查表
由Q=CM1ΔT1=CM2ΔT2計算分析確定以下改進措施。
3.2.1 改造甲醇再生重沸器凝結(jié)水管線 供熱管網(wǎng)通過廢液重沸器和原料水加熱器為甲醇再生裝置提供熱源,蒸汽加熱塔底廢液后產(chǎn)生的凝結(jié)水溫度仍然高達100 ℃~120 ℃,可將這部分凝結(jié)水再次利用:停用并割除原料加熱器蒸汽管線(圖2 中綠色管線),將重沸器出口高溫凝結(jié)水引入原料加熱器加熱原料水二次利用(圖2 中藍色管線),二次換熱后的凝結(jié)水溫度降低至50 ℃~60 ℃。
3.2.2 改造生產(chǎn)區(qū)供暖管線 重沸器凝結(jié)水管線優(yōu)化后,凝結(jié)水管線溫度得到有效降低,但凝結(jié)水總管進入凝結(jié)水回收器之前溫度仍然高達85 ℃~95 ℃,因此在凝結(jié)水進回收器前,將高溫凝結(jié)水引入生產(chǎn)區(qū)采暖系統(tǒng)進行二次換熱,消耗閃蒸汽,凝結(jié)水二次換熱后溫度62 ℃~67 ℃(見圖3、圖4)。
圖3 生產(chǎn)供暖系統(tǒng)改造前工藝流程圖
圖4 生產(chǎn)供暖系統(tǒng)改造后工藝流程
供熱管網(wǎng)腐蝕、凍堵等故障明顯下降,鍋爐上水泵汽蝕現(xiàn)象消除,減少補水泵故障維修頻次[5]。同時回收凝結(jié)水溫度降低,有效減少凝結(jié)水管線水擊的強度和頻次,降低了管線運行的安全風險。
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