張志剛 王迎彬 劉勝利
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南 鄭州 450000)
目前國內(nèi)卷煙企業(yè)在使用ZJ17卷煙機(jī)卷制純?nèi)~絲高檔卷煙時,梗簽剔除量控制在0.3~0.5kg/萬支,剔除梗簽中含絲率為30%~40%,造成了煙絲的浪費(fèi)。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是純?nèi)~絲松散性較差,在卷煙機(jī)中無法實現(xiàn)梗、絲完全分離。為克服以上不足,探索并研發(fā)出了選擇性松散技術(shù)和設(shè)備,通過葉絲選擇性松散,在保持煙支卷制與感官質(zhì)量穩(wěn)定和煙支含簽率有效降低的前提下降低梗簽剔除量和單箱耗葉量。
葉絲選擇性松散設(shè)備通過振篩將結(jié)團(tuán)葉絲和纏繞在一起的葉絲(以下簡稱成團(tuán)葉絲)篩分出來并輸送到拉切松散裝置進(jìn)行松散,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。來自烘絲工序的葉絲進(jìn)入振篩槽體(5)中,條柱形篩網(wǎng)(6)將成團(tuán)葉絲篩分出來并輸送到拉切松散裝置(7)松散后,與條柱形篩網(wǎng)網(wǎng)下物料混合后共同進(jìn)入下道工序。通過調(diào)整凸輪傳動裝置(3)的工作參數(shù)和條柱形篩網(wǎng)(6)的篩柱之間的間距,控制進(jìn)入拉切松散裝置(7)的葉絲占喂入葉絲的比例,以實現(xiàn)松散的針對性,減少松散過程的造碎。拉切松散的強(qiáng)度通過調(diào)節(jié)拉切松散裝置(7)中的兩輥轉(zhuǎn)速比進(jìn)行控制。該設(shè)備采用的條柱形篩網(wǎng),制作特殊,不會出現(xiàn)因葉絲掛在網(wǎng)面上造成糊網(wǎng)影響篩分效率的現(xiàn)象;振篩采用的網(wǎng)下過流面積逐步加大的設(shè)計,能夠避免在不篩分狀態(tài)下出現(xiàn)堵料現(xiàn)象。
表1 選擇性松散前后煙絲與卷制過程主要指標(biāo)對比測試結(jié)果
表2 選擇性松散前后原料消耗測試結(jié)果
選擇性松散前后煙絲與卷制過程主要指標(biāo)對比測試結(jié)果見表1。由表1可知,與松散前相比:①松散后成團(tuán)葉絲比例由21%降低到3.5%,煙絲松散性得到大幅度提高;②煙絲長絲率降低3.59百分點(diǎn),整絲率降低1.15百分點(diǎn),碎絲率增加0.19百分點(diǎn),中絲率增加2.38百分點(diǎn),煙絲結(jié)構(gòu)均勻性得到明顯改善。③在卷制過程空頭剔除率下降0.12百分點(diǎn)的前提下,煙支含簽率由3.78%降低為1.21%;④梗簽剔除量由0.303kg/萬支降低為0.16kg/萬支,煙絲節(jié)約量達(dá)到0.143kg/萬支,降耗效果明顯。
選擇性松散前后原料消耗測試結(jié)果見表2。由表2可知:煙絲選擇性松散后,與松散前相比,雖然制絲出絲率降低了0.44百分點(diǎn),但單箱耗絲量降低了0.79kg/箱,單箱耗葉量降低了0.68kg/箱,說明選擇性松散工藝能夠起到降耗作用。
圖1 選擇性松散設(shè)備示意圖
通過選擇性松散,可以明顯改善煙絲結(jié)構(gòu)均勻性,降低卷制過程空頭剔除率、煙支含簽率和梗簽剔除量,進(jìn)而降低單箱耗葉量,是解決純?nèi)~絲高檔卷煙消耗高問題的有效手段。
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