鄭向一 王俊
【摘 要】本文通過離心式壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理、離心式壓縮機(jī)故障及原因分析以及故障處理措施與效果進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
【關(guān)鍵詞】離心;壓縮機(jī);振動(dòng)故障;應(yīng)對(duì);措施;探討
一、離心式壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理
離心式壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
C3000MX3離心式空氣壓縮機(jī),是一臺(tái)由電機(jī)驅(qū)動(dòng),單級(jí)吸氣,單級(jí)排氣的三級(jí)壓縮的離心式空氣壓縮機(jī)。電機(jī)通過聯(lián)軸節(jié)與壓縮機(jī)增速箱輸入軸相連,再通過齒輪增速箱大齒輪帶動(dòng)周邊3個(gè)小齒輪輸出軸,其中一級(jí)轉(zhuǎn)速:18000r/min,二級(jí)轉(zhuǎn)速:25000r/min,三級(jí)轉(zhuǎn)速:34800r/min。三根軸的后端均為徑向止推軸承及五瓣瓦式自動(dòng)調(diào)心滑動(dòng)軸承,前端為五瓣瓦式自動(dòng)調(diào)心滑動(dòng)軸承。軸封為浮環(huán)式密封。同步電機(jī)功率為:2145kW,轉(zhuǎn)速為:1500r/min。
當(dāng)被壓縮的氣體通過安裝在機(jī)組上的進(jìn)氣裝置進(jìn)入壓縮機(jī)一級(jí)壓縮,葉輪給氣體加速,氣體進(jìn)入擴(kuò)壓器,并將部分速度能轉(zhuǎn)化為壓力能。
機(jī)組的中間冷卻器將壓縮過程中產(chǎn)生的熱量帶走,從而提高壓縮效率。
氣體在運(yùn)動(dòng)的低速區(qū)通過不銹鋼水氣分離器,除去其中冷凝水,當(dāng)氣體被強(qiáng)制通過不銹鋼分離器后,氣體所帶的水分降低了。這樣的過程不斷連續(xù)重復(fù),直到壓縮機(jī)達(dá)到了所要求的工作壓力。
二、離心式壓縮機(jī)故障及原因分析
1、故障描述
2012年4月以來,機(jī)組總是因三級(jí)轉(zhuǎn)子振動(dòng)值超標(biāo)聯(lián)鎖停車,在進(jìn)行動(dòng)平衡和清灰除垢處理后,運(yùn)行周期最長(zhǎng)6個(gè)月,最短1個(gè)月。2013年8月15日,對(duì)機(jī)組進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)如下情況:機(jī)組第一級(jí)轉(zhuǎn)子與擴(kuò)壓器均有劃痕,且機(jī)組的第一、二、三級(jí)葉輪積碳嚴(yán)重,須表面清洗,如圖2所示。
轉(zhuǎn)子在拆卸過程中,第三級(jí)葉輪螺栓由于原始安裝時(shí)造成的螺紋損傷,以至解體后發(fā)現(xiàn)第三級(jí)轉(zhuǎn)子軸中的內(nèi)螺紋和葉輪固定螺栓螺紋頭部均呈現(xiàn)咬合損傷。第三級(jí)轉(zhuǎn)子后部止推軸瓦有明顯的磨損痕跡,如圖3所示。
2、故障分析
通過對(duì)一、二、三級(jí)轉(zhuǎn)子頻譜采集,確認(rèn)是第三級(jí)振動(dòng)引發(fā)連鎖停車,第三級(jí)頻譜圖如4所示。
經(jīng)過對(duì)試車時(shí)采集的第三級(jí)轉(zhuǎn)子振動(dòng)頻譜分析,顯示最大峰值在一倍頻,從而確定為第三級(jí)轉(zhuǎn)子振動(dòng)值超標(biāo)。
從圖4的頻譜圖可以看出其振動(dòng)主要發(fā)生在工頻,575×60=34500。
振動(dòng)連鎖停車的原因分析與主要原因確定(1)機(jī)組軸對(duì)中不良,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子振動(dòng)超標(biāo)。頻譜顯示僅僅第三級(jí)振動(dòng)異常,且二倍頻幅值不高,可排除機(jī)組找正的原因。
(2)第三級(jí)轉(zhuǎn)子止推瓦磨損,導(dǎo)致振動(dòng)超標(biāo)。解體檢查的軸承磨損并不嚴(yán)重(深度<1μm),可排除軸承故障。
(3)轉(zhuǎn)子彎曲導(dǎo)致動(dòng)不平衡。用千分表測(cè)量轉(zhuǎn)子彎曲度,轉(zhuǎn)子沒有發(fā)現(xiàn)彎曲,可以排除。
(4)由轉(zhuǎn)子裝配質(zhì)量原因引起振動(dòng)異常。做完動(dòng)平衡的第三級(jí)轉(zhuǎn)子是葉輪、軸、推力盤組裝在一起的,每個(gè)零件相對(duì)位置都打上記號(hào)。由于該機(jī)組為垂直剖分,轉(zhuǎn)子現(xiàn)場(chǎng)回裝須解體,并要嚴(yán)格按照原記號(hào)安裝,否則會(huì)破壞轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,而且此振動(dòng)在運(yùn)行之初便會(huì)產(chǎn)生,所以可以排除。
(5)軸與葉輪配合失效導(dǎo)致動(dòng)不平衡。葉輪與主軸裝配時(shí),是三段圓弧孔并帶有一定的錐度配合,然后依靠葉輪鎖緊螺栓壓緊葉輪,從而提供一定的壓應(yīng)力。在壓應(yīng)力作用下,整套轉(zhuǎn)子在運(yùn)行時(shí)會(huì)處于一種穩(wěn)定的狀態(tài)。
葉輪與主軸的裝配精度檢查的結(jié)果發(fā)現(xiàn)組裝件中,轉(zhuǎn)子軸磨損,螺紋損傷,接觸面積僅有20%左右,而轉(zhuǎn)子軸與葉輪接觸面積應(yīng)大于80%。所以,葉輪與主軸配合接觸面積小,葉輪與主軸的配合在高速旋轉(zhuǎn)下,產(chǎn)生了不穩(wěn)定狀態(tài),形成高速動(dòng)平衡失效,屬于典型的轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡,是引起機(jī)組振動(dòng)的主要原因。
高速動(dòng)不平衡形成的原因分析(1)靜態(tài)模型。靜態(tài)時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)軸與葉輪的受力情況,如圖5。
轉(zhuǎn)子處于靜態(tài)時(shí),從圖5中可以看出,葉輪依靠鎖緊螺栓與轉(zhuǎn)動(dòng)軸聯(lián)接在一起,此時(shí)依靠螺栓的預(yù)緊力Fz克服因過盈而產(chǎn)生的壓應(yīng)力,將葉輪與轉(zhuǎn)動(dòng)軸連接在一起。
軸內(nèi)孔受正壓力FJ2產(chǎn)生彈性變形,螺栓產(chǎn)生的軸向力與壓應(yīng)力FJ1的軸向分力保持平衡,因螺栓軸向力而產(chǎn)生的垂直于內(nèi)孔錐面的壓應(yīng)力造成葉輪三角圓弧錐體段的彈性變形。這時(shí)葉輪與主軸的配合為過盈配合,其裝配模型如圖6所示。
(2)動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí)模型。
當(dāng)轉(zhuǎn)子處于動(dòng)平衡轉(zhuǎn)速時(shí),轉(zhuǎn)子周向產(chǎn)生一定的離心力FL2,在離心力的作用下,軸內(nèi)孔在徑向產(chǎn)生一定的變形量,其變形趨勢(shì)如圖7所示。
葉輪受力(僅分析與軸配合的部分)在離心力FL1的作用下,葉輪在徑向產(chǎn)生一定的變形量,其變形趨勢(shì)如圖8所示。
葉輪三角圓弧錐體段與轉(zhuǎn)動(dòng)軸內(nèi)孔同時(shí)受離心力的作用,對(duì)于轉(zhuǎn)動(dòng)軸的內(nèi)孔而言,其變形量在軸向上。
對(duì)葉輪而言,由于葉輪三段圓弧錐體段靠近葉輪一側(cè)受到比較大的離心力,因此葉輪三段圓弧錐體段的變形量不是均布的。
動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí)由于轉(zhuǎn)速為2400r/min,離心力不足以克服壓應(yīng)力所造成的過盈,因此葉輪與轉(zhuǎn)動(dòng)軸的配合依然存在一定的過盈量,但是過盈量已經(jīng)沒有靜態(tài)時(shí)的過盈量大,動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí)葉輪與轉(zhuǎn)動(dòng)軸的裝配模型如圖9所示。
此時(shí)在動(dòng)平衡試驗(yàn)轉(zhuǎn)速下,該轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)仍然保持穩(wěn)定,動(dòng)平衡試驗(yàn)結(jié)果為合格。
(3)試機(jī)時(shí)模型。
當(dāng)高速旋轉(zhuǎn)時(shí),離心力帶來葉輪、轉(zhuǎn)子軸的變形大于這一壓緊力所能提供的過盈量,從而導(dǎo)致了軸和葉輪裝配部位出現(xiàn)部分不接觸,接觸面積偏少,葉輪發(fā)生偏擺,直接體現(xiàn)動(dòng)平衡失效,振動(dòng)值超標(biāo)機(jī)組停車。如圖10所示。
3、轉(zhuǎn)子運(yùn)行不良造成壓縮機(jī)振動(dòng)故障。
在壓縮機(jī)安裝、檢修過程中因裝配誤差、材料缺陷等問題造成離心式壓縮機(jī)振動(dòng)值升高以至于超過上限值,是引起機(jī)組振動(dòng)故障最為常見的原因,主要體現(xiàn)為轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不良和轉(zhuǎn)子對(duì)中不良兩大故障。
轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不良加劇機(jī)組振動(dòng)。離心式壓縮機(jī)作為旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備,其轉(zhuǎn)子無可避免地要受到加工技術(shù)、裝配誤差及材料質(zhì)量不均勻等因素的影響。
因而任何一個(gè)旋轉(zhuǎn)設(shè)備的轉(zhuǎn)子都無法實(shí)現(xiàn)絕對(duì)平衡,即便轉(zhuǎn)子質(zhì)量中心與旋轉(zhuǎn)中心線間的偏心距在可允許范圍內(nèi),仍然會(huì)使用軸承因周期性離心力的干擾產(chǎn)生振動(dòng)。
不僅如此,在壓縮機(jī)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,轉(zhuǎn)子不平衡會(huì)造成處理介質(zhì)中的粉塵顆粒在轉(zhuǎn)子上不均勻結(jié)垢,使原有不平衡問題進(jìn)一步惡化。
同時(shí)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不僅處理氣體中的雜質(zhì)會(huì)對(duì)葉輪造成物理磨損,而且處理氣體中的化學(xué)物質(zhì)還會(huì)對(duì)葉輪造成化學(xué)腐蝕,致使葉片強(qiáng)度降低,而葉輪損壞后剝落的異物可能卡塞葉輪流道,進(jìn)而產(chǎn)生葉輪動(dòng)平衡不良,最終使轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不良問題進(jìn)一步惡化,使離心壓縮機(jī)組振動(dòng)隨之增大。轉(zhuǎn)子對(duì)中不良加劇機(jī)組振動(dòng)。
造成轉(zhuǎn)子對(duì)中不良的主要原因包括如下三方面:
一是由于裝置設(shè)計(jì)建造時(shí)熱膨脹計(jì)算誤差較大從而導(dǎo)致壓縮機(jī)運(yùn)行劇烈振動(dòng),進(jìn)而造成轉(zhuǎn)子不對(duì)中;
二是壓縮機(jī)安裝和日后檢修時(shí)對(duì)中精度不高,導(dǎo)致壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)過高和機(jī)組基礎(chǔ)沉降不均勻;
三是導(dǎo)向系統(tǒng)未鎖緊導(dǎo)致承載后變形。這三方面因素導(dǎo)致離心式壓縮機(jī)在運(yùn)行過程中引發(fā)各缸軸線之間對(duì)中不良的問題,進(jìn)而加大機(jī)組各缸體軸向和徑向的交變力,致使機(jī)組軸向和徑向振值隨之升高,同時(shí)振動(dòng)升高又會(huì)逐漸加重轉(zhuǎn)子不對(duì)中的問題,最終造成壓縮機(jī)組振動(dòng)過大和不對(duì)中問題同步加重,引發(fā)停機(jī)故障。
三、故障處理措施與效果
1、對(duì)損壞的第三級(jí)轉(zhuǎn)子軸進(jìn)行修復(fù),通過使用絲錐對(duì)轉(zhuǎn)子軸損壞螺紋進(jìn)行修復(fù);
2、對(duì)葉輪進(jìn)行噴砂處理,清除葉輪表面積碳,提高配合精度;
3、對(duì)第三級(jí)轉(zhuǎn)子軸與葉輪修復(fù)后,進(jìn)行動(dòng)平衡校驗(yàn),后回裝開機(jī),對(duì)第三級(jí)轉(zhuǎn)子進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè),頻譜圖如圖11所示;
4、通過頻譜圖可看出,各項(xiàng)數(shù)據(jù)均符合該機(jī)運(yùn)行正常范圍,到現(xiàn)在設(shè)備已運(yùn)行了12個(gè)月的時(shí)間,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。
結(jié)束語
動(dòng)平衡對(duì)高速轉(zhuǎn)子來說起著至關(guān)重要的作用,是壓縮機(jī)組能否安全運(yùn)行的關(guān)鍵。
通過對(duì)苯酚丙酮車間PC-1A空氣壓機(jī)轉(zhuǎn)子頻繁出現(xiàn)動(dòng)值超標(biāo)聯(lián)鎖停機(jī)故障進(jìn)行系統(tǒng)分析,并在綜合分析故障產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)之上采取有效的處理措施,改造后,壓縮機(jī)組實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)行,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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