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三門(mén)核電反應(yīng)堆壓力容器導(dǎo)向柱優(yōu)化

2015-06-25 23:59:02葉榮山
關(guān)鍵詞:壓力容器反應(yīng)堆

摘要:反應(yīng)堆壓力容器導(dǎo)向柱在機(jī)組安裝、調(diào)試和大修期間為反應(yīng)堆壓力容器頂蓋及上下部堆內(nèi)構(gòu)件拆裝提供導(dǎo)向。文章針對(duì)三門(mén)核電1號(hào)機(jī)組反應(yīng)堆壓力容器導(dǎo)向柱導(dǎo)向高度不足,無(wú)法精確導(dǎo)向上下部堆內(nèi)構(gòu)件部的問(wèn)題,提出優(yōu)化方案,使其滿足為堆內(nèi)構(gòu)件吊出、吊入反應(yīng)堆壓力容器提供精確導(dǎo)向的要求,降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高電廠經(jīng)濟(jì)性。

關(guān)鍵詞:三門(mén)核電廠;反應(yīng)堆;堆內(nèi)構(gòu)件;壓力容器;導(dǎo)向柱 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

中圖分類(lèi)號(hào):TG115 文章編號(hào):1009-2374(2015)23-0027-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.23.015

1 概述

在核電廠調(diào)試及大修過(guò)程中,反應(yīng)堆上部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝、反應(yīng)堆下部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝及反應(yīng)堆壓力容器頂蓋吊裝是核島最重要的設(shè)備吊裝作業(yè),風(fēng)險(xiǎn)大,要求高,并且占據(jù)著主線時(shí)間,對(duì)核電廠的安全性和經(jīng)濟(jì)性有著至關(guān)重要的影響。在進(jìn)行上下部堆內(nèi)構(gòu)件及反應(yīng)堆壓力容器頂蓋吊裝作業(yè)時(shí),設(shè)備的精確定位和導(dǎo)向主要依靠導(dǎo)向柱來(lái)保證。三門(mén)核電1號(hào)機(jī)組作為全球首臺(tái)AP1000,其反應(yīng)堆壓力容器配備有2根導(dǎo)向柱,用于在安裝、調(diào)試和大修期間來(lái)導(dǎo)向反應(yīng)堆壓力容器頂蓋和上、下部堆內(nèi)構(gòu)件的吊裝?,F(xiàn)有導(dǎo)向柱每根長(zhǎng)4420mm,有效導(dǎo)向高度為4004.5mm,在吊裝反應(yīng)堆壓力容器頂蓋時(shí)可以完全滿足導(dǎo)向要求,但在吊裝上、下部堆內(nèi)構(gòu)件時(shí)長(zhǎng)度不足,無(wú)法進(jìn)行精確導(dǎo)向。

首爐裝料前的吊裝操作過(guò)程中,此問(wèn)題帶來(lái)的不利影響不是十分明顯,因?yàn)榇藭r(shí)安裝、調(diào)試人員可直接在換料水池底部觀察確認(rèn)堆內(nèi)構(gòu)件吊裝的對(duì)中情況,在人工定位之后將堆內(nèi)構(gòu)件下降到壓力容器內(nèi),當(dāng)堆內(nèi)構(gòu)件下降到合適高度后,再由導(dǎo)向柱提供導(dǎo)向。而換料大修期間,堆內(nèi)構(gòu)件吊裝時(shí)換料水池充滿屏蔽水,吊裝指揮無(wú)法進(jìn)入換料水池底部,此時(shí)堆內(nèi)構(gòu)件在進(jìn)入壓力容器前就需要導(dǎo)向柱進(jìn)行導(dǎo)向。在換料大修期間的上部堆內(nèi)部件吊出過(guò)程中,當(dāng)上部堆內(nèi)構(gòu)件堆芯上板吊離反應(yīng)堆壓力容器筒體法蘭面約100mm時(shí),需要檢查堆芯上板是否帶出控制棒組件。如果控制棒組件被帶出,則需先將上部堆內(nèi)構(gòu)件回裝到位,對(duì)問(wèn)題進(jìn)行處理后重新起吊上部堆內(nèi)構(gòu)件?,F(xiàn)有導(dǎo)向柱高度不能滿足此操作要求。

吊出下部堆內(nèi)構(gòu)件時(shí),由于下部堆內(nèi)構(gòu)件高度較高,吊出和吊入壓力容器過(guò)程中,現(xiàn)有導(dǎo)向柱高度不能滿足下部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝操作的導(dǎo)向要求。

另外,受到反應(yīng)堆壓力容器頂蓋自身結(jié)構(gòu)的限制,當(dāng)頂蓋在反應(yīng)堆壓力容器上時(shí)或在吊離/吊裝至反應(yīng)堆壓力容器時(shí),導(dǎo)向柱的高度不能超過(guò)5278.9mm。

因此,需要通過(guò)優(yōu)化導(dǎo)向柱解決以下兩個(gè)問(wèn)題:?jiǎn)栴}一:上、下部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝過(guò)程中的導(dǎo)向柱導(dǎo)向高度不足的問(wèn)題;問(wèn)題二:在保證上、下部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝時(shí)導(dǎo)向柱的導(dǎo)向高度滿足要求的前提下,確保導(dǎo)向柱在反應(yīng)堆壓力容器頂蓋吊裝過(guò)程中不超過(guò)頂蓋對(duì)導(dǎo)向柱的高度限值要求。

2 優(yōu)化方案一:配置長(zhǎng)、短兩套導(dǎo)向柱

此優(yōu)化方案配置的長(zhǎng)、短導(dǎo)向柱有效導(dǎo)向高度分別為9100mm和4150mm。

在反應(yīng)堆壓力容器頂蓋和上部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝時(shí)使用短導(dǎo)向柱。當(dāng)需要從壓力容器內(nèi)吊出下部堆內(nèi)構(gòu)件時(shí),先降低系統(tǒng)水位至反應(yīng)堆壓力容器筒體法蘭面以下,然后拆除短導(dǎo)向柱,再安裝長(zhǎng)導(dǎo)向柱,最后升水位進(jìn)行下部堆內(nèi)構(gòu)件的吊出操作;在回裝過(guò)程中,當(dāng)下部堆內(nèi)構(gòu)件回裝完成后,將系統(tǒng)水位降低至反應(yīng)堆壓力容器筒體法蘭面以下,然后拆除長(zhǎng)導(dǎo)向柱,再安裝短導(dǎo)向柱,最后升水位進(jìn)行后續(xù)操作。

3 優(yōu)化方案二:配置一套可拆分式導(dǎo)向柱

此優(yōu)化方案配置的一套導(dǎo)向柱,每根導(dǎo)向柱可以拆分為2段,按安裝位置從下到上分為短導(dǎo)向柱和延伸導(dǎo)向柱。短導(dǎo)向柱的有效導(dǎo)向高度為4150mm,延伸導(dǎo)向柱的有效導(dǎo)向高度為4950mm,兩段導(dǎo)向柱連接后總有效導(dǎo)向高度為9100mm。預(yù)計(jì)加上安裝段與錐形頭段的短導(dǎo)向柱長(zhǎng)為4565mm,短導(dǎo)向柱和延伸導(dǎo)向柱連接后總長(zhǎng)9515mm。在反應(yīng)堆壓力容器頂蓋和上部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝時(shí)使用短導(dǎo)向柱,并在短導(dǎo)向柱頂部安裝錐形頭。當(dāng)需要吊出下部堆內(nèi)構(gòu)件時(shí),在不降水位的情況下,操作人員借助裝卸料機(jī)或堆腔輔助平臺(tái)進(jìn)行操作,拆除短導(dǎo)向柱頂部的錐形頭,將延伸導(dǎo)向柱安裝在短導(dǎo)向柱頂端,再吊出下部堆內(nèi)構(gòu)件;待下部堆內(nèi)構(gòu)件回裝完成后,拆除延伸導(dǎo)向柱并安裝短導(dǎo)向柱頂部的錐形頭以進(jìn)行后續(xù)操作。

4 兩種優(yōu)化方案的比較

無(wú)論采用上述方案中的哪種,在反應(yīng)堆壓力容器頂蓋和上部堆內(nèi)構(gòu)件的吊裝過(guò)程中都是使用短導(dǎo)向柱進(jìn)行導(dǎo)向,兩者的工藝流程也都一致。但是,當(dāng)進(jìn)行下部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝作業(yè)時(shí),兩者的工藝流程就產(chǎn)生了較大的差別,從而在占用大修主線時(shí)間的長(zhǎng)短、人員接受的輻射劑量的多少等方面均有較大的不同。

4.1 占用大修主線時(shí)間對(duì)比

下部堆內(nèi)構(gòu)件的吊裝占用大修主線時(shí)間,因此吊裝下部堆內(nèi)構(gòu)件時(shí),更換導(dǎo)向柱占用著大修主線時(shí)間。方案一占用大修主線時(shí)間包括為長(zhǎng)短導(dǎo)向柱更換增加必要輻射防護(hù)措施的時(shí)間(約1小時(shí))、降和升換料水池7.6m水位的時(shí)間(約3.92小時(shí))以及長(zhǎng)短導(dǎo)向柱的兩次更換操作時(shí)間(約10.5小時(shí)),總計(jì)約15.42小時(shí);方案二占用大修主線時(shí)間包括短導(dǎo)向柱頂端錐形頭拆裝時(shí)間(約1小時(shí))和裝拆延伸導(dǎo)向柱時(shí)間(約4小時(shí)),總計(jì)約5小時(shí)。

由此可見(jiàn),采用方案二比采用方案一每次大修可節(jié)省主線時(shí)間10.42小時(shí),具有更好的經(jīng)濟(jì)性。

4.2 操作人員受到的輻射劑量對(duì)比

方案一:拆除短導(dǎo)向柱時(shí)需要4名操作人員站在換料水池底部工作3小時(shí),人員總輻射劑量為0.6mSv;導(dǎo)向柱安裝時(shí)需要6名操作人員站在換料水池底部工作2.25小時(shí),人員總輻射劑量為0.675mSv。大修期間要進(jìn)行兩次導(dǎo)向柱的更換操作,正常情況下采用方案一時(shí)操作人員接受的總輻射劑量為2.55mSv。

方案二:拆裝短導(dǎo)向柱錐形頭需要4名操作人員站在裝卸料機(jī)人員通道工作1小時(shí),人員輻射劑量為0.10mSv;將延伸導(dǎo)向柱安裝到短導(dǎo)向柱頂端需要4名操作人員站在裝卸料機(jī)或堆腔輔助平臺(tái)工作2小時(shí),人員輻射劑量為0.2mSv。正常情況下采用方案二操作人員接受的總輻射劑量為0.6mSv。

通過(guò)對(duì)比可知,采用方案二時(shí),操作人員受到的總輻射劑量比采用方案一要少約1.95mSv。

4.3 導(dǎo)向柱更換操作對(duì)比

采用方案一時(shí),每次更換導(dǎo)向柱的主要操作步驟如下:(1)安裝導(dǎo)向柱吊耳;(2)將手拉葫蘆聯(lián)接到環(huán)吊副鉤上,測(cè)力計(jì)懸掛在手拉葫蘆吊鉤上,將導(dǎo)向柱吊耳與測(cè)力計(jì)連接;(3)提升手拉葫蘆,保持合適的提升力,拆除導(dǎo)向柱;(4)利用環(huán)吊將導(dǎo)向柱吊至135′平臺(tái)并傾翻至水平狀態(tài)儲(chǔ)存;(5)清洗檢查過(guò)渡套螺紋,涂抹潤(rùn)滑脂,對(duì)新的O型密封環(huán)涂抹潤(rùn)滑脂,清洗導(dǎo)向柱安裝孔,并目視檢查其螺紋,不得有損傷;(6)將手拉葫蘆聯(lián)接至所需更換的導(dǎo)向柱上,提升環(huán)吊副鉤將導(dǎo)向柱吊從水平狀態(tài)傾翻至垂直狀態(tài);(7)將導(dǎo)向柱吊裝至安裝孔位置,對(duì)中后安裝導(dǎo)向柱;(8)拆除手拉葫蘆、測(cè)力計(jì)等工具。

方案二的操作分為以下步驟:(1)拆除短導(dǎo)向柱的錐形頭,將專(zhuān)用工具聯(lián)接到環(huán)吊副鉤上并就位至短導(dǎo)向柱頂端,操作專(zhuān)用工具拆除錐形頭并吊至135′平臺(tái)儲(chǔ)存;(2)將導(dǎo)向柱吊耳旋入延伸導(dǎo)向柱吊裝孔,拆下專(zhuān)用工具,將手拉葫蘆環(huán)吊副鉤連接,將測(cè)力計(jì)懸掛在手拉葫蘆吊鉤上,將導(dǎo)向柱吊耳與測(cè)力計(jì)連接;(3)操作環(huán)吊副鉤,將延伸導(dǎo)向柱翻轉(zhuǎn)至豎直狀態(tài),并移動(dòng)至壓力容器短導(dǎo)向柱安裝孔正上方。下降導(dǎo)向柱,當(dāng)下端進(jìn)入短導(dǎo)向柱頂部后要特別小心,當(dāng)延伸導(dǎo)向柱底部接觸到短導(dǎo)向柱頂部后(測(cè)力計(jì)讀數(shù)開(kāi)始降低),停止下降;(4)將導(dǎo)向柱拆裝把手插入導(dǎo)向柱插孔,手動(dòng)下壓延伸導(dǎo)向柱到位,旋轉(zhuǎn)把手使延伸導(dǎo)向柱與導(dǎo)向柱嚙合;(5)拆除手拉葫蘆、測(cè)力計(jì)等工具。

對(duì)比兩種方案,方案一工作較為簡(jiǎn)單,但工作步驟多,工作量較大,花費(fèi)時(shí)間和人力較多;方案二工作步驟較少,花費(fèi)的時(shí)間和人力較少,涉及水下操作,對(duì)操作人員技能要求較高,操作難度相對(duì)較大,但可以通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)來(lái)提高人員的工作技能。

4.4 導(dǎo)向柱運(yùn)輸安裝對(duì)比

根據(jù)目前工程實(shí)際,三門(mén)核電1號(hào)機(jī)組在大型設(shè)備(蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器等)吊裝完成以后已經(jīng)將反應(yīng)堆廠房穹頂安裝就位并焊接完成,屏蔽墻澆筑完成。因此,更換的導(dǎo)向柱需要通過(guò)附屬?gòu)S房吊裝口和設(shè)備閘門(mén)運(yùn)輸至反應(yīng)堆廠房換料水池。

導(dǎo)向柱運(yùn)輸?shù)穆窂剑簩?dǎo)向柱運(yùn)至107′平臺(tái),通過(guò)附屬?gòu)S房吊裝口運(yùn)至附屬?gòu)S房135′平臺(tái),再通過(guò)設(shè)備閘門(mén)運(yùn)至135′平臺(tái),最終運(yùn)輸至換料水池。設(shè)備閘門(mén)的直徑只有4.9m,吊裝區(qū)域空間有限,方案二中長(zhǎng)度為4950mm的延伸導(dǎo)向柱比方案一中長(zhǎng)度為9515mm的長(zhǎng)導(dǎo)向柱導(dǎo)更容易傾翻,吊運(yùn)難度更小,更容易實(shí)現(xiàn)導(dǎo)向柱的吊入、安裝工作。

5 結(jié)語(yǔ)

三門(mén)核電1號(hào)機(jī)組反應(yīng)堆壓力容器導(dǎo)向柱導(dǎo)向高度不足、無(wú)法滿足上下部堆內(nèi)構(gòu)件吊裝時(shí)精確導(dǎo)向的問(wèn)題在目前的AP1000機(jī)組中均存在,為解決此問(wèn)題,文章提出并分析對(duì)比了兩種優(yōu)化方案,在滿足吊裝作業(yè)精確導(dǎo)向的前提下,采用配置一套可拆分式導(dǎo)向柱的方案占用大修主線時(shí)間更少,操作人員受到的輻射劑量更少,安裝運(yùn)輸更為方便,更換操作工作量較小,具有更好的經(jīng)濟(jì)性,雖然更換操作難度相對(duì)較大,但可以通過(guò)加強(qiáng)操作人員的培訓(xùn)、提高操作技能來(lái)解決,后續(xù)機(jī)組也可參照此方案進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介:葉榮山(1987-),男,浙江安吉人,三門(mén)核電有限公司助理工程師,研究方向:核電維修。

(責(zé)任編輯:周 瓊)

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