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600MW四角切圓燃煤鍋爐折焰角垮灰原因分析及應(yīng)對(duì)措施

2015-06-11 07:12:36許大偉

許大偉

摘 要:某電廠600MW鍋爐運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生折焰角垮灰嚴(yán)重,嚴(yán)重影響鍋爐安全運(yùn)行,針對(duì)這一情況,通過(guò)鍋爐吹灰系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行,加強(qiáng)吹灰,垮灰現(xiàn)象得到了一定改善,但是帶來(lái)了受熱面吹損加劇的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)鍋爐垮灰深入進(jìn)行原因分析,并采取措施,有效解決了折焰角積灰及爐膛垮灰問(wèn)題。該問(wèn)題的解決,對(duì)于其他燃煤鍋爐解決類似問(wèn)題具有一定的指導(dǎo)作用。

關(guān)鍵詞:折焰角;垮灰;受熱面;吹損;聲波吹灰器

1 某電廠600MW亞臨界四角切圓燃煤鍋爐簡(jiǎn)介

某電廠600MW鍋爐為亞臨界壓力中間一次再熱控制循環(huán)爐,單爐膛∏型露天布置,四角切向燃燒,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣。爐膛寬19558mm,深16940.5mm,爐頂標(biāo)高73200mm,爐膛上部布置了分隔屏、后屏及屏式再熱器,前墻及兩側(cè)墻前部均設(shè)有墻式輻射再熱器。水平煙道深度為8548mm,由水冷壁延伸部分和后煙井延伸部分組成,內(nèi)部布置有屏式再熱器、末級(jí)再熱器和末級(jí)過(guò)熱器。屏式再熱器位于爐膛折焰角上方,級(jí)再熱器位于折煙角水平煙道內(nèi)。

鍋爐設(shè)置蒸汽吹灰器,整個(gè)吹灰系統(tǒng)分鍋爐本體受熱面吹灰和預(yù)熱器吹灰兩部分。鍋爐本體部分有80只爐膛吹灰器布置,50只長(zhǎng)伸縮式吹灰器布置在爐膛上部和對(duì)流煙道區(qū)域。本體部分吹灰蒸汽由分隔屏出口集箱接出,蒸汽溫度為441℃,壓力為18.22MPa(表),經(jīng)過(guò)減壓閥后進(jìn)入各吹灰器。

圖1 ?吹灰系統(tǒng)圖

2 存在問(wèn)題

自機(jī)組2010年投產(chǎn)以來(lái),鍋爐前水平煙道積灰嚴(yán)重,運(yùn)行中常出現(xiàn)垮灰,尤其是低負(fù)荷時(shí)段,垮灰嚴(yán)重,影響到鍋爐燃燒穩(wěn)定。曾發(fā)生過(guò)因鍋爐水平煙道大量垮灰造成鍋爐滅火事故。通過(guò)運(yùn)行過(guò)程觀察,發(fā)現(xiàn)3號(hào)、6號(hào)長(zhǎng)吹灰器吹灰時(shí)對(duì)爐膛負(fù)壓影響很大,往往在吹灰過(guò)程中爐膛火焰工業(yè)電視黑屏達(dá)半分鐘以上,伴隨爐膛負(fù)壓、煤火檢、汽包水位大幅波動(dòng)。

為此,對(duì)水平煙道蒸汽吹灰器進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,將由原來(lái)隔天進(jìn)行一次的3號(hào)至8號(hào)吹灰器調(diào)整為3號(hào)、6號(hào)吹灰器每天吹灰四次,4號(hào)、5號(hào)、7號(hào)、8號(hào)長(zhǎng)吹吹灰時(shí)間不變。調(diào)整后起到良好效果,鍋爐正常運(yùn)行中幾乎未在發(fā)生過(guò)垮灰現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)吹灰器調(diào)整運(yùn)行三個(gè)月后,機(jī)組進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修時(shí)發(fā)現(xiàn)3號(hào)、6號(hào)吹灰器附近鍋爐屏式再熱器管減薄嚴(yán)重,部分未加裝防磨瓦的管子壁厚由設(shè)計(jì)4mm減薄至1.6~2.8mm,磨損超標(biāo),減薄至允許極限值。一旦屏式再熱器管排磨損嚴(yán)重,而鍋爐發(fā)生爆管,將會(huì)造成機(jī)組停運(yùn)。經(jīng)過(guò)分析原因?yàn)檎羝祿p,考慮到機(jī)組的安全,緊急對(duì)吹灰器吹灰頻率進(jìn)行了調(diào)整,改為每天兩次,在更改后又發(fā)生了鍋爐垮灰現(xiàn)象,影響鍋爐燃燒穩(wěn)定。

為了確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,降低吹灰器附近受熱面管材吹損,急需解決水平煙道大量積灰跨灰造成爐膛負(fù)壓波動(dòng)熄火事故及因屏式再熱器管排磨損嚴(yán)重而可能造成的鍋爐“四管”爆漏停機(jī)事故。

3 垮灰對(duì)鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響

3.1 影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)段,煙氣溫度低,流速低,極易在折焰角處產(chǎn)生積灰,隨著時(shí)間的增長(zhǎng),當(dāng)積灰至一定程度時(shí),就會(huì)產(chǎn)生垮灰,造成爐膛負(fù)壓大幅波動(dòng)(最大波動(dòng)達(dá)-700Pa), 甚至?xí)斐擅夯鹱烀摶?,引起燃燒惡化,造成汽包水位異常,?duì)鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行造成極大影響。

3.2 影響鍋爐安全運(yùn)行。由于折焰角處積灰,導(dǎo)致部分過(guò)熱器受熱面被大量積灰覆蓋。一方面影響過(guò)熱器換熱效果,降低了主蒸汽溫度,另一方面導(dǎo)致過(guò)熱器部分受熱面管材受熱不均,造成熱應(yīng)力不均,長(zhǎng)期運(yùn)行,發(fā)生蠕變,最終導(dǎo)致受熱面爆管。

4 折焰角積灰原因分析

4.1 折焰角角度偏低導(dǎo)致積灰。根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)原則,折焰角設(shè)計(jì)斜坡角度應(yīng)大于飛灰堆積自然流動(dòng)角,從而可以使折焰角處的積灰及時(shí)流向爐膛,避免造成此處積灰越來(lái)越多,最后導(dǎo)致垮灰。該鍋爐根據(jù)設(shè)計(jì)煤種將折焰角角度設(shè)計(jì)為30度,由于實(shí)際燃用煤種嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種,使設(shè)計(jì)的折焰角角度已不能達(dá)到積灰自然流動(dòng)的功能,從而造成積灰越來(lái)越多。

4.2 過(guò)熱器與折焰角水冷壁之間距離偏小,影響飛灰流動(dòng)性。鍋爐設(shè)計(jì)時(shí),位于折焰角上方的高溫過(guò)熱器和低溫過(guò)熱器底部與折焰角水冷壁之間距離偏小,不利于此處的飛灰流通。機(jī)組檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)該處積灰最高達(dá)3米,已覆蓋部分過(guò)熱器換熱管。折焰角后半部分的積灰過(guò)高,加劇了垮灰對(duì)爐膛燃燒的影響。

4.3 鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)段,煙氣流速低,帶灰能力差。受調(diào)峰影響,機(jī)組夜間60%以下低負(fù)荷運(yùn)行,與額定工況相比,煙氣量大幅減少,流速降低,煙氣攜帶飛灰的能力下降,導(dǎo)致折焰角處容易產(chǎn)生積灰。

5 應(yīng)對(duì)措施

由于進(jìn)行吹灰優(yōu)化后,仍然不能很好解決折焰角積灰?guī)?lái)的影響,同時(shí)結(jié)合以上原因分析,該電廠對(duì)鍋爐吹灰系統(tǒng)進(jìn)行了改造。保留現(xiàn)有蒸汽吹灰系統(tǒng),加裝了一套聲波吹灰系統(tǒng)。

聲波吹灰器是利用聲波原理對(duì)管子積灰進(jìn)行處理,減少管子的吹損程度,降低水冷壁折焰角區(qū)域的積灰。保證鍋爐的安全運(yùn)行,防止屏式再熱器爆管造成非停。同時(shí)減少積灰垮塌造成鍋爐壓力的波動(dòng)。聲波吹灰器的原理是氣流在特定的幾何空腔內(nèi)振蕩,激發(fā)空腔內(nèi)氣體的共振而發(fā)出高強(qiáng)聲波。積灰在聲波的作用下,尤其是在極高的加速度的外力策動(dòng)下,從熱交換器受熱面上剝離下來(lái)。

與傳統(tǒng)蒸汽吹灰器相比,聲波吹灰器具有以下優(yōu)點(diǎn):

5.1 清灰效果好。聲波吹灰器可靠性高,能夠及時(shí)清除折焰角的積灰。由于聲波的反射和繞射作用,聲能量傳播范圍大,且能覆蓋折焰角各個(gè)角落,包括受熱面管屏之間的狹小空間,從而可以全面地清除折焰角及周邊煙道中的積灰。同時(shí)聲波吹灰避免鍋爐管排吹損造成爆管,從而導(dǎo)致嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)減輕停爐檢修屏式再熱器更換管子的工作量,節(jié)約人力及物資。

5.2 節(jié)省了高品質(zhì)蒸汽,有利于提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。與蒸汽吹灰汽相比,不需要使用鍋爐高溫高壓的過(guò)熱蒸汽,僅需要壓縮空氣和少量的電能損耗,能耗低。且由于吹入的是壓縮空氣而不是蒸汽,減少了蒸汽冷卻后對(duì)空預(yù)器及尾部煙道的影響。

5.3 聲波吹灰器沒(méi)有機(jī)械運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu),也沒(méi)有易磨、易損部件,維護(hù)極為簡(jiǎn)單,甚至是免于維護(hù)。

5.4 耐用性能好:高效能免維護(hù)大功率聲波吹灰器在高溫環(huán)境下的腐蝕和磨損是通過(guò)從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面降低氣流速度并使其高效地發(fā)出高強(qiáng)聲波來(lái)降低的;其次是解決了高溫環(huán)境下的耐蝕和耐損的材質(zhì)及其工藝,采用在0Cr25Ni20基礎(chǔ)上的摻雜改性材料。

該廠聲波吹灰系統(tǒng)改造所需的設(shè)備少,施工簡(jiǎn)單,費(fèi)用低,所用設(shè)備為聲波吹灰器6套,省聲波程序控制器1套,電磁閥6套,過(guò)濾器6套,手動(dòng)閥門6套,金屬軟管6根,壓力表6塊,電源電纜線及DCS控制線若干。改造工期十天,整個(gè)改造費(fèi)用39萬(wàn)元。改造后,聲波清灰系統(tǒng)為全自動(dòng)系統(tǒng),正常運(yùn)行中保持在全自動(dòng)狀態(tài),每1小時(shí)清灰一次,每天每臺(tái)工作24次;依次從1#到6#開(kāi)啟吹灰器進(jìn)行清灰,1#吹灰器吹4分鐘,停止0.5分鐘,下一只開(kāi)始運(yùn)行。

6 實(shí)施效果

改造運(yùn)行1個(gè)月后停爐檢查運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)水平煙道折焰角改造前積灰堆積區(qū)域的積灰顯著減少,以往積灰堆積有3米左右,改造后積灰基本消除,并且改造后未發(fā)生鍋爐吹灰造成垮灰熄火現(xiàn)象。同時(shí)有效避免了蒸汽吹灰吹損管排發(fā)生爆管的危險(xiǎn)。60萬(wàn)千瓦機(jī)組鍋爐每爆管一次停爐冷卻需要3天,加上換管時(shí)間,每搶修一次最少要7天,嚴(yán)重影響發(fā)電量,并產(chǎn)生人工和材料費(fèi)用。

表1 ?聲波吹灰器投運(yùn)后#3、#6長(zhǎng)吹投運(yùn)頻率及鍋爐跨灰情況

由于蒸汽吹灰次數(shù)的減少,不僅減輕了鍋爐受熱面的吹損,降低爆管的概率。同時(shí)由于3號(hào)、6號(hào)蒸汽吹灰器由原來(lái)每日12只/天減少為4只/天,即每天減少8只,按每只吹灰器吹掃時(shí)間793秒,吹灰蒸汽流量200kg/min計(jì)算,每日減少蒸汽消耗量21146kg,每年按運(yùn)行320天計(jì)算,共可減少蒸汽消耗量6766.93噸,鍋爐每產(chǎn)生一噸新蒸汽消耗標(biāo)煤量為0.051噸,使用聲波吹灰器后每年可節(jié)約標(biāo)煤345.1噸,折合人民幣27.6萬(wàn)元,投資一年半后可收回成本,并可大大減少因蒸汽磨損造成的損失,確保鍋爐安全運(yùn)行。

7 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)鍋爐吹灰系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,沒(méi)有徹底解決垮灰的問(wèn)題,并且造成了部分受熱面吹損,通過(guò)對(duì)折焰角積灰進(jìn)行進(jìn)一步的原因分析,發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題所在。通過(guò)加裝聲波吹灰器系統(tǒng),從根本上效解決了折焰角垮灰的問(wèn)題,避免了因積灰對(duì)受熱面造成的影響,且消除了因長(zhǎng)期投用蒸汽吹灰而造成的受熱面吹損問(wèn)題,提高了鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。

參考文獻(xiàn):

[1]章德龍.鍋爐設(shè)備及其系統(tǒng)(600MW火力發(fā)電機(jī)組培訓(xùn)教材)[M].中國(guó)電力出版社,2007.

[2]容鑾恩.電站鍋爐原理[M].中國(guó)電力出版社,1997.

[3]某電廠600MW亞臨界鍋爐產(chǎn)品說(shuō)明書.

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