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鍋爐“MFT”后汽輪機(jī)中壓缸缸溫突降原因分析

2015-05-30 09:05:04張霞
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)

張霞

摘要:六盤山熱電廠#2機(jī)組鍋爐“MFT”后發(fā)生中壓缸缸溫突降事件,通過在#2機(jī)組A級(jí)檢修中的檢查情況,進(jìn)行原因分析,采取制定相應(yīng)檢修措施及防范方法,保證汽輪機(jī)本體的穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī) ?缸溫突降 ?原因分析

1 事件經(jīng)過

6月18日19時(shí)50分,#2機(jī)ETS機(jī)柜PLC故障報(bào)警,ETS機(jī)柜內(nèi)PLC控制系統(tǒng)輔機(jī)架CPU模塊“OK”狀態(tài)燈紅閃,“運(yùn)行”狀態(tài)燈不亮,整個(gè)輔機(jī)架處于故障狀態(tài)。廠家技術(shù)人員確認(rèn)重新啟動(dòng)輔助PLC可以消除缺陷,且不會(huì)引發(fā)機(jī)組故障。21時(shí)07分檢修人員辦理“檢查#2機(jī)ETS機(jī)柜PLC”工作票,21時(shí)10分#2鍋爐“MFT”,首出“汽機(jī)跳閘”,聯(lián)跳A/B一次風(fēng)機(jī)及A/B/C/D磨煤機(jī);汽機(jī)跳閘,首出鍋爐“MFT”,發(fā)電機(jī)解列。運(yùn)行人員立即進(jìn)行相應(yīng)的事故處理,檢查汽輪機(jī)右側(cè)主汽門及高調(diào)門關(guān)閉正常,左側(cè)主汽門(TV1)指令為零,但反饋顯示9.5%,就地檢查左側(cè)主汽門(TV1)未全關(guān)。00時(shí)05分#2汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投運(yùn)#2機(jī)盤車正常。

6月18日21時(shí)40分,ETS機(jī)柜PLC故障已處理正常,設(shè)備恢復(fù)運(yùn)行。22時(shí)00分高加進(jìn)行注水準(zhǔn)備切到主路時(shí),發(fā)現(xiàn)#3高加水位逐漸上升,最高至500mm,停止高加注水。通過故障排查,確定組態(tài)邏輯設(shè)計(jì)有隱患,新的組態(tài)邏輯需要進(jìn)一步落實(shí)和論證,故現(xiàn)場(chǎng)討論決定暫不下裝新的組態(tài)邏輯。

6月19日00時(shí)05分#2汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投運(yùn)#2機(jī)盤車正常。00時(shí)26分#2機(jī)中壓持環(huán)金屬溫度449℃、調(diào)節(jié)級(jí)金屬溫度427℃、主汽溫度510℃、再熱汽溫度480℃、主汽壓力14.4MPa,全面檢查發(fā)現(xiàn)中壓缸上部與下部缸溫差150℃,運(yùn)行人員立即關(guān)閉三段、四段抽汽管道疏水,關(guān)閉中缸到本體疏水?dāng)U容器手動(dòng)門,采取燜缸措施降低溫差,檢查溫度測(cè)點(diǎn)正常。按中壓缸缸溫差小于56℃進(jìn)行沖轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)15個(gè)小時(shí)溫差符合沖轉(zhuǎn)要求。

6月19日21時(shí)00分中壓缸上下缸溫差55℃,偏心27um,其它各參數(shù)滿足沖轉(zhuǎn)條件,值長(zhǎng)申請(qǐng)調(diào)度同意#2機(jī)沖轉(zhuǎn)。21時(shí)30分轉(zhuǎn)速升至600rpm,檢修全面檢查汽輪機(jī)振動(dòng)、運(yùn)行聲音正常,繼續(xù)升速至1532rpm時(shí),#1瓦軸振動(dòng)值最大X方向:216um、Y方向:183um、瓦振:31um。21時(shí)48分轉(zhuǎn)速升至2040rpm進(jìn)行中速暖機(jī),23時(shí)37分轉(zhuǎn)速升至3000rpm檢查正常,值長(zhǎng)申請(qǐng)中調(diào)同意#2發(fā)電機(jī)并網(wǎng),23時(shí)50 分#2發(fā)電機(jī)并網(wǎng)成功,#2機(jī)組停用26.67小時(shí),共損失電量881,1萬kW·h。

07月04日10時(shí)03分,#2汽輪機(jī)突然跳閘,記錄首出“發(fā)電機(jī)保護(hù)動(dòng)作”,同時(shí)NCS操作員站發(fā)“#2機(jī)組發(fā)變組單元保護(hù)A柜主保護(hù)動(dòng)作、#2機(jī)組發(fā)變組保護(hù)B柜主保護(hù)動(dòng)作、#2汽輪機(jī)跳閘、3320斷路器跳閘、3321斷路器跳閘”等聲光告警,#2鍋爐“MFT”,A/B一次風(fēng)機(jī)、A/B/D/E磨煤機(jī)聯(lián)跳,火檢風(fēng)機(jī)、汽輪機(jī)潤(rùn)滑油泵等設(shè)備聯(lián)動(dòng)正常。10時(shí)10分電氣相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查,查看故障錄波器相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)變組保護(hù)A/B柜“失磁保護(hù)“動(dòng)作原因是滅磁開關(guān)異常跳閘導(dǎo)致發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓與勵(lì)磁電壓驟降后觸發(fā)“失磁保護(hù)”動(dòng)作,最終造成發(fā)電機(jī)解列、汽機(jī)跳閘、鍋爐滅火。電氣專業(yè)立即組織對(duì)一、二次設(shè)備可能引起滅磁開關(guān)異常跳閘的原因進(jìn)行排查。11時(shí)07分#2汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投入盤車運(yùn)行正常,檢修人員全面進(jìn)行檢查。

7月5日00時(shí)10分事故處理小組召開現(xiàn)場(chǎng)事故分析會(huì),根據(jù)電氣兩個(gè)專業(yè)檢查結(jié)果,要求電氣專業(yè)對(duì)直流系統(tǒng)接地可能引起滅磁開關(guān)異常跳閘原因進(jìn)行模擬試驗(yàn)。01時(shí)30分電氣專業(yè)檢修人員開始試驗(yàn),檢查直流系統(tǒng)在跳閘前正極對(duì)地絕緣有所降低,對(duì)地電壓降至85V,直流負(fù)極149V,判斷直流系統(tǒng)存在直流正極對(duì)地存在輕微泄漏,導(dǎo)致負(fù)極對(duì)地電勢(shì)升高,懷疑可能造成滅磁開關(guān)異常跳閘。檢修人員對(duì)滅磁開關(guān)做低電壓跳閘試驗(yàn),測(cè)試開關(guān)在149V時(shí)開關(guān)動(dòng)作。檢修人員模擬直流正極金屬接地,觸發(fā)跳閘線圈中存在直流第二點(diǎn)接地故障后,滅磁開關(guān)在全壓接地方式(-220V)跳閘,因此初步判斷原因?yàn)橹绷髫?fù)極對(duì)地電勢(shì)升高,且回路中還存在絕緣不良所致的跳閘。02時(shí)30分火電事業(yè)部范總組織專業(yè)人員、電廠相關(guān)技術(shù)人員對(duì)滅磁開關(guān)跳閘原因及排查方法進(jìn)行分析,確認(rèn)所有排查方法和初步分析原因正確,決定機(jī)組具備條件后申請(qǐng)中調(diào)進(jìn)行沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)。5日04時(shí)10分兩個(gè)專業(yè)分別恢復(fù)措施,完成排查工作。04時(shí)39分,#2機(jī)具備掛閘沖轉(zhuǎn)條件,6時(shí)45分申請(qǐng)中調(diào)同意,#2機(jī)并網(wǎng)成功。#2機(jī)組停運(yùn)20.75小時(shí),損失電量684.75萬kW·h。

2 鍋爐“MFT”原因分析

2.1 6月18日跳機(jī)原因:DCS接收到ETS裝置誤發(fā)的“汽機(jī)跳閘”狀態(tài)信號(hào),首出為“汽機(jī)跳閘”,鍋爐“MFT”動(dòng)作,聯(lián)跳汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)。誤發(fā)“汽機(jī)跳閘”狀態(tài)信號(hào)是導(dǎo)致鍋爐“MFT”動(dòng)作的直接原因。

2.2 7月4日跳機(jī)原因:經(jīng)過對(duì)故障錄波數(shù)據(jù)、發(fā)變組保護(hù)動(dòng)作報(bào)告、DCS相關(guān)歷史趨勢(shì)分析,#2發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān)異常跳閘導(dǎo)致發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓與勵(lì)磁電壓迅速降低觸發(fā)“失磁保護(hù)”動(dòng)作是發(fā)電機(jī)解列、汽機(jī)跳閘、鍋爐滅火的主要原因。

3 檢查情況

3.1 從溫度曲線顯示#3抽汽管道溫度首先降低,隨后為中壓內(nèi)缸溫度降低,就地對(duì)高中壓缸及抽汽管道熱電偶溫度測(cè)點(diǎn)檢查均正常,各測(cè)點(diǎn)位置與圖紙標(biāo)注一致,中壓內(nèi)缸熱電偶溫度測(cè)點(diǎn)接在中壓進(jìn)汽管口周圍。(圖1)

3.2 綜合圖紙及現(xiàn)場(chǎng)高中壓缸缸體解體檢查,中壓缸內(nèi)缸下半所有管道包括:中壓進(jìn)汽管道、#3段抽汽、#4段抽汽、#5段抽汽,中壓進(jìn)汽疏水(中壓進(jìn)汽管道后側(cè)),#4抽汽疏水(#4抽汽兩道管口中間位置),#5抽汽疏水(#5抽汽兩道管口中間位置),所有管道的接管安裝與圖紙標(biāo)注位置一致。

3.3 對(duì)#3抽汽管道閥門進(jìn)行檢查,#3抽汽逆止門解體檢查發(fā)現(xiàn),存在沖刷微漏現(xiàn)象,#3抽汽電動(dòng)門存在校關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象,#3抽汽逆止門重新研磨吃線合格后進(jìn)行回裝,#3抽汽電動(dòng)門重新調(diào)整對(duì)位。

3.4 #3段抽汽疏水接至集管5,中壓進(jìn)汽疏水接至集管3,集管3、5匯流至本擴(kuò)疏水?dāng)U容器,對(duì)就位所有集管管路進(jìn)行檢查,與圖紙進(jìn)行對(duì)比,圖紙標(biāo)注疏水管均與現(xiàn)場(chǎng)一致,但檢查發(fā)現(xiàn)集管3的備用接管上接有輔汽聯(lián)箱至定冷水加熱疏水和中主門導(dǎo)向閥疏水,集管7備用接管上接有軸封母管疏水。中壓進(jìn)汽疏水在集管3,集管3上的疏水管均為缸體疏水,未接有其他抽汽管道疏水,可排除為各疏水管返水至中壓缸造成缸溫突降。

3.5 高中壓轉(zhuǎn)子宏觀檢查正常,各級(jí)葉片無裂紋,對(duì)高中壓轉(zhuǎn)子大軸進(jìn)行硬度檢測(cè)、金相檢測(cè),檢測(cè)未發(fā)現(xiàn)異常,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.6 銀儀金屬人員對(duì)中壓缸下缸抽汽管口著色探傷、硬度檢查未發(fā)現(xiàn)異常,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

電科院金屬人員對(duì)3段抽汽、缸體母材、焊縫進(jìn)行硬度及金屬檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)異常符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

硬度檢測(cè):(表1)

金相檢驗(yàn):(表2)

3.7 #3高壓加熱器內(nèi)漏嚴(yán)重,下圖為高加內(nèi)部示意圖,圖中箭頭指示方向?yàn)檎羝鲃?dòng)方向,蒸汽先通過蒸汽通道進(jìn)入蒸汽包殼,此時(shí)進(jìn)行過熱段換熱,換熱結(jié)束通過蒸汽導(dǎo)流筒進(jìn)入高加頂部,蒸汽進(jìn)行擴(kuò)散換熱,此時(shí)為蒸汽凝結(jié)段,蒸汽冷凝變水,水自由下落進(jìn)入疏冷段,經(jīng)疏水冷卻段排出設(shè)備。

過熱段結(jié)構(gòu)完全與設(shè)備分隔開來,形成完整密閉的腔室,使過熱段與冷凝水分開。#3高加內(nèi)漏為管束與管板焊縫處泄漏,高壓給水泄漏至汽側(cè)。(圖2)

4 中壓缸缸溫突降原因分析

中壓缸下缸溫度急劇下降導(dǎo)致上下缸溫差增大的原因:從此次A修進(jìn)行檢查,可排除為缸體疏水管返水,#3抽汽逆止門解體發(fā)現(xiàn)閥門存在沖刷微漏現(xiàn)象,在當(dāng)時(shí)正常運(yùn)行工況要求,高加進(jìn)行注水時(shí),由于#3高加泄漏導(dǎo)致水位急劇上升,#3抽汽逆止門內(nèi)漏,#3抽汽電動(dòng)門未關(guān)到位,最后導(dǎo)致汽側(cè)的蒸汽由#3抽汽管道返至中壓缸,低溫蒸汽進(jìn)入中壓缸形成“閃蒸”現(xiàn)象,導(dǎo)致低溫蒸汽溫度大幅度下降,加劇了中壓缸底部溫度下降速率。

5 防范措施

5.1 #3高加內(nèi)漏嚴(yán)重,在本次A修中進(jìn)行更換,“運(yùn)檢”雙方人員加強(qiáng)巡檢,對(duì)高加水位、端差進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。

5.2 #3抽汽逆止門重新進(jìn)行檢修研磨,#3抽汽電動(dòng)門重新調(diào)整對(duì)位,保證閥門的嚴(yán)密性。

5.3 運(yùn)行人員認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),加強(qiáng)運(yùn)行人員對(duì)運(yùn)行設(shè)備的監(jiān)視巡檢及運(yùn)行分析等專業(yè)培訓(xùn)。

參考文獻(xiàn):

[1]裘烈鈞主編.大型汽輪機(jī)運(yùn)行[M].水利電力出版社,1994年.

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