黃義立 莫家讓 梁日棟
摘 要:針對(duì)韶關(guān)鋼鐵板材廠現(xiàn)有兩座蓄熱式加熱爐的現(xiàn)狀分析,對(duì)兩座加熱爐進(jìn)行對(duì)比,分析各自的優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)使用中存在的問題及改進(jìn)措施進(jìn)行論述。
關(guān)鍵詞:蓄熱式加熱爐;換向系統(tǒng);改進(jìn)
引言
韶鋼板材廠有兩座蓄熱式加熱爐,其中2003年建成3號(hào)爐,2007年建成2號(hào)爐,運(yùn)行至今也有較長(zhǎng)年限,均未進(jìn)行過大修,目前爐況整體良好。但在日常生產(chǎn)運(yùn)行中還是存在許多蓄熱爐存在的問題,對(duì)正常生產(chǎn)也構(gòu)成了一定的影響,通過近幾年的摸索改進(jìn)和提高管理,問題均得到有效改善,獲得了較好的運(yùn)行效果。
1 兩座加熱爐主要技術(shù)指標(biāo)
韶鋼板材廠的這兩座加熱爐均為同一公司設(shè)計(jì)建造,均采用蓄熱小球?yàn)樾顭狍w,內(nèi)置通道式,主要技術(shù)指標(biāo)如下:
2 兩座加熱爐對(duì)比存在的問題及改進(jìn)措施
蓄熱式加熱爐有許多公認(rèn)的優(yōu)點(diǎn),如可以使用低熱值的高爐煤氣、排煙溫度低、鋼溫均勻、加熱速度快等,但由于國內(nèi)是在九十年代才開始應(yīng)用,理論研究滯后,板材廠這兩座蓄熱式加熱爐建成投產(chǎn)的時(shí)候也存在許多問題,但通過對(duì)比、摸索、學(xué)習(xí)而逐步改進(jìn),目前日常運(yùn)行也基本正常,爐況保持良好。以下就近幾年來遇到的主要問題及改進(jìn)措施進(jìn)行對(duì)比分析。
2.1 換向時(shí)爐壓波動(dòng)大
蓄熱式加熱爐由于兩側(cè)頻繁交替換向,給爐壓控制帶來了較大難度,二號(hào)爐由于各段采用單獨(dú)換向閥,執(zhí)行分段延時(shí)換向,爐壓較常規(guī)換熱爐仍有波動(dòng),但相對(duì)穩(wěn)定,影響較小,而三號(hào)爐由于采用集中換向閥,執(zhí)行集中換向,爐壓波動(dòng)巨大,難以控制,且對(duì)爐內(nèi)溫度的均勻性控制也難以實(shí)現(xiàn),對(duì)比二號(hào)爐,若要改為單獨(dú)換向閥,管道改動(dòng)較大,工程投資巨大,只能從自動(dòng)控制方面入手。爐壓在換向時(shí)會(huì)出現(xiàn)負(fù)壓,主要是由于換向時(shí)煤氣停止輸送,而排煙風(fēng)機(jī)繼續(xù)強(qiáng)制排煙,通過對(duì)變頻排煙風(fēng)機(jī)控制程序改進(jìn),在換向前的10s降低排煙氣輸出頻率,減少煙氣排出量,換向后再恢復(fù)至正常頻率,以保證爐壓在換向時(shí)維持在正常爐壓范圍內(nèi)。
2.2 蓄熱室問題
蓄熱室堵塞問題幾乎是所有的蓄熱式加熱爐存在的通病,目前不能從根本上解決,但可以通過一些改進(jìn)延長(zhǎng)蓄熱室維修周期。究其原因,主要有:(1)煤氣中含有的水蒸氣、焦油及粉塵粘附于底部鋼絲網(wǎng)與上部蓄熱球表面;(2)排煙時(shí)爐內(nèi)的氧化鐵皮被反吸入蓄熱室;(3)爐底氧化鐵皮堆積過高接近下部噴口時(shí)被吸入蓄熱室;(4)爐內(nèi)氧化氣氛過濃,高溫時(shí)與蓄熱球表面溶融產(chǎn)生粘結(jié)。蓄熱室堵塞多發(fā)生于煤氣側(cè)的高溫段,主要造成表面蓄熱球板結(jié)和底部鋼絲網(wǎng)堵塞,從而增加煤氣煙氣通過阻力,影響加熱效率。板材廠的兩座加熱爐均存在此類問題,投產(chǎn)之初,均采用¢15mm蓄熱小球,鋼絲網(wǎng)孔距為10×10mm,經(jīng)過摸索后選用φ18mm蓄熱小球,鋼絲網(wǎng)孔距改為12×12mm,增加煤氣煙氣的通過性,應(yīng)用后堵塞問題有較大緩解,延長(zhǎng)了蓄熱室維修周期。蓄熱室內(nèi)柵格下部有漏球或積灰較多時(shí),增加煤氣煙氣通過阻力,且夾帶的積灰通過蓄熱球時(shí)粘結(jié)在其表面,必須清理干凈,可以將柵格中心位置制作一個(gè)人孔,清灰后恢復(fù)人孔,同時(shí)方便下次清灰。此外由于邊壁效應(yīng),氣流容易由蓄熱室周圍進(jìn)出而影響中心部分的蓄熱小球換熱效果,通常裝小球之前在鋼絲網(wǎng)四周鋪設(shè)一圈高鋁磚,還可以防止鋼絲網(wǎng)受熱變形時(shí)從四周漏球下去。以上方法在兩種蓄熱加熱爐上應(yīng)用后取得較好效果。
2.3 換向閥故障
常見的蓄熱爐換向閥主要有兩位五通式閥、直通式四通閥、三通式閥和旋轉(zhuǎn)式四通閥。三號(hào)爐采用兩位五通式換向閥集中換向,二號(hào)爐采用旋轉(zhuǎn)式四通換向閥分散換向,生產(chǎn)運(yùn)行中二號(hào)爐換向閥故障較頻繁,主要有閥板容易變形卡組、內(nèi)部閥板限位易爆焊、內(nèi)密封易破損等問題,易引起串氣爆鳴,主要原因是換向時(shí)旋轉(zhuǎn)氣缸轉(zhuǎn)速過快造成沖擊,可通過調(diào)整氣缸進(jìn)氣流量壓力控制氣缸旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速避免較大的沖擊力。而三號(hào)爐出現(xiàn)過換向嚴(yán)重滯后,浪費(fèi)煤氣,同時(shí)造成爐內(nèi)溫度波動(dòng)大,主要是氣缸動(dòng)作緩慢,將內(nèi)徑¢10mm氣管更換為¢14mm的氣管后得到較好的解決,而沖擊力度變化較少,對(duì)換向閥影響不大。而其他機(jī)械故障有氣缸及密封問題、閥板松脫、緊固螺母松動(dòng)、氣管漏氣、接近開關(guān)限位移位等,氣缸問題表現(xiàn)在動(dòng)作時(shí)緩慢或停止動(dòng)作,閥板松脫時(shí)在換向時(shí)可聽見內(nèi)部閥板金屬撞擊聲。電器類故障主要有接近開關(guān)損壞,電磁閥或線圈損壞,都較易判斷和解決,機(jī)械電氣故障日常加強(qiáng)點(diǎn)檢維護(hù)均可避免。當(dāng)某一換向系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)可能造成整個(gè)控制系統(tǒng)停止,通過程序?qū)⒚總€(gè)換向信號(hào)設(shè)置旁路,正常生產(chǎn)時(shí)斷開旁路,當(dāng)某一處換向閥臨時(shí)出現(xiàn)故障時(shí),打開旁路,系統(tǒng)忽略該處信號(hào)繼續(xù)正常運(yùn)行,避免因某處臨時(shí)小故障造成停爐,且無安全隱患,尤其可用在分散換向系統(tǒng)上。
2.4 加熱能力不足
加熱爐設(shè)計(jì)產(chǎn)量難免因?yàn)槠渌陀^因素而無法達(dá)到,板材廠兩座加熱爐設(shè)計(jì)產(chǎn)量均為120t/h,日常由于煤氣壓力、熱值、軋制速度、鋼種等因素最多只能達(dá)到110t/h。而蓄熱式加熱爐均有單爐烘爐管道及燒嘴,板材廠三號(hào)爐原設(shè)計(jì)烘爐燒嘴能力為200Nm3/h,共六個(gè),點(diǎn)爐后烘爐及提溫用,溫度達(dá)到切換條件切換煤氣后均關(guān)閉。經(jīng)論證,烘爐管徑及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況均可選用350Nm3/h的燒嘴,在加熱能力不足時(shí)開啟輔助加熱,安裝時(shí)需利用爐墻檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行更換,同時(shí)需適當(dāng)改變安裝位置避免直射鋼坯。
2.5 能耗對(duì)比及控制措施
鋼坯熱送熱裝對(duì)于提高產(chǎn)量降低能耗有著關(guān)鍵作用,二號(hào)爐由于有熱送,能耗對(duì)比三號(hào)爐優(yōu)勢(shì)顯著。此外我廠坯料規(guī)格較多,成品規(guī)格差異很大,不同品種規(guī)格板生產(chǎn)時(shí),軋制節(jié)奏各不相同,使加熱能力和軋機(jī)能力不可能都實(shí)現(xiàn)最佳匹配。僅依靠經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié),遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了節(jié)能降耗的要求,二號(hào)爐由于引進(jìn)二級(jí)控制系統(tǒng),通過對(duì)加熱爐爐膛溫度、壓力、含氧量的自動(dòng)檢測(cè)并合理調(diào)節(jié)控制,可充分發(fā)揮加熱爐的生產(chǎn)能力,改善坯料的加熱質(zhì)量,延長(zhǎng)加熱爐的使用壽命,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,減少氧化燒損和環(huán)境污染,特別是提高加熱爐熱效率、降低燃耗顯著。此外,爐子的密封絕熱性能、爐底管部件的保溫性能、爐膛內(nèi)襯的輻射性能及空氣過剩系數(shù)等都影響爐子熱效率,加熱爐燃耗不單純是技術(shù)原因,管理水平、指揮能力也是重要影響因素。如生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)、設(shè)備故障高、后面工序銜接配合不好,造成鋼坯在爐內(nèi)待軋,都將使加熱爐燃耗增加、熱效率降低。加熱爐實(shí)行節(jié)能降耗指標(biāo)與績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤,形成節(jié)能降耗的約束機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制;提高現(xiàn)場(chǎng)操作工節(jié)約能源的責(zé)任和自覺性;抓好現(xiàn)場(chǎng)能源使用、監(jiān)督和檢查。通過以上幾方面工作,能耗可以控制在一個(gè)較好的穩(wěn)定水平。
3 結(jié)束語
韶鋼板材廠兩座蓄熱式加熱爐投產(chǎn)均有較長(zhǎng)時(shí)間,存在一些問題也是正常,通過這幾年的不斷改進(jìn),基本上能滿足日常的正常生產(chǎn),同時(shí)至今無大修爐況保持良好。近幾年國內(nèi)蓄熱式加熱爐的發(fā)展很快,但作者認(rèn)為蓄熱燃燒技術(shù)對(duì)高爐煤氣具有重大意義,但對(duì)于熱值較高的混合煤氣,是否采用蓄熱燃燒技術(shù)以及采用何種形式的燃燒技術(shù),需綜合權(quán)衡,畢竟蓄熱式加熱爐的日常維護(hù)費(fèi)用要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于常規(guī)換熱加熱爐。國內(nèi)蓄熱式加熱爐發(fā)展到現(xiàn)在,還不能講哪一種形式是最先進(jìn)、最成熟的,都多多少少存在一些問題,還有待我們?nèi)ヌ剿骱透倪M(jìn)。