陳智勇
摘 要:目前,隨著人們生活水平的提升,空調的利用率在不斷提高,但分體式空調室外機的振動與噪聲均相對較大,二者與配管的位置有著直接的聯(lián)系。為了減少空調的振動與噪聲,要優(yōu)化其管路系統(tǒng)設計,文章主要介紹了管路系統(tǒng)設計的概況,分析了空調管路設計的優(yōu)化,通過仿真模型與實驗測試,獲得了優(yōu)化設計的方案,從而提高了企業(yè)設計的能力,縮短了空調的研發(fā)周期。
關鍵詞:空調管路;動態(tài)仿真;優(yōu)化設計
引言
當前,分體式空調室外機評價中兩項重要的指標,分別為振動與噪聲,二者受空調管道的直接影響。振源主要為壓縮機與風扇系統(tǒng),其中前者所占的比重加大,它可以稱之為主要振源。同時,在壓縮機、冷凝管道的作用下,不僅會影響管路的振動與噪音,還會導致管路的斷裂,因此,配管設計十分重要。針對空調管路設計、運行與質量等問題,文章研究了空調管路系統(tǒng)的優(yōu)化設計,旨在通過仿真與實驗,提高空調管路的設計能力,促進空調的高效運用。
1 管路系統(tǒng)設計的概況
管路系統(tǒng)設計的方案主要為基于管路動態(tài)仿真與測試的管路,在此設計的基礎上,實現(xiàn)了空調管理設計系統(tǒng)的開發(fā),該系統(tǒng)的構成主要分為兩部分,分別為設計分析子系統(tǒng)與實驗測試子系統(tǒng),同時還構建了管路的三維模型,對管路系統(tǒng)進行了仿真計算,具體體現(xiàn)在固有頻率、振動應力及振動響力等。
在管路系統(tǒng)設計過程中,主要的系統(tǒng)有分析系統(tǒng)與測試系統(tǒng),前者的前提條件為I-deas軟件,通過對軟件的二次開發(fā)從而實現(xiàn)的;后者的構成有噪聲測試系統(tǒng)、振動測試系統(tǒng)與管路應力應變測試系統(tǒng)等,對于振動與噪聲二者的測量采用的方法為B&K PULSE3560C,對于應力的測量主要采用的方法為動態(tài)電阻應變儀。在空調樣機制作過程中,主要依據(jù)為仿真優(yōu)化結果,在測試時,主要測試的內容為管路與整機的振動、噪聲與應力,同時要對管路運行的動態(tài)特征給予關注,再通過仿真結果的比較與分析,從而明確了設計的結構,使設計得以優(yōu)化[1]。
具體的設計流程如下:其一,配管的三維設計,以管路設計模塊為依據(jù),設計配管的三維,并建立相應的部件模型與裝配模型;其二,有限元模型的建立,借助I-deas軟件,分析結構的應力與動力響應、計算固有頻率及應力仿真等;其三,管路布局的改變,針對不同的布局,計算動態(tài)管路的動態(tài)特性,從而使設計方案進一步優(yōu)化;其四,空調樣機的制作,通過整機與管路振動與噪聲的測試,將仿真結果進行對比,在滿足相關要求的基礎上,便實現(xiàn)了配管結構的設計。
根據(jù)上述的設計分析系統(tǒng)與設計流程,展開了實際的設計與開發(fā),此時的對象為KFR-32W空調。
2 空調管路設計的優(yōu)化
通過對空調振動與噪聲的研究,提出了控制振動、降低噪聲的方法,并且借助數(shù)字化仿真,在管路布局進行調整后,改變了管路的振動模式,同時也改善了危險處的應力;此外,通過對管路影響因素與固有頻率的計算,提出了相應的技術措施。
但在實際工作中,空調管路設計仍存在不足,主要表現(xiàn)在:較長的設計周期、不穩(wěn)定的運行狀態(tài)等。在國內,空調管路設計主要依據(jù)為經驗,主要的設計流程有:二維設計、三維設計、試制、測試、再設計與再試驗,通過此流程的反復,最終實現(xiàn)了空調管路的設計與生產,但設計存在諸多問題,如:較長的設計周期、較差的運行結果等,同時管路的質量也難以得到保證。因此,需要進一步優(yōu)化空調管路設計。
2.1 仿真模型
關于有限元仿真模型的建立,需要注意的事項有:(1)修正模型。當壓縮機與管路系統(tǒng)裝配后,要對模型的局部區(qū)域進行修正,從而保證模型尺寸符合實際的需求,使裝配的效果更加顯著。如果模型中的尺寸存在誤差,則會直接影響裝配,裝配偏差極易出現(xiàn)。(2)選擇單元。在壓縮機與配管方面,其類型、目的與零件結構特點存在差異,因此可以對其進行單元劃分,主要方法為Thin Shell,此時單元的厚度為配管的壁厚,而壓縮機的厚度可以借助等效處理法,以壓縮機模型為依據(jù),計算其表面積與質量,進而獲得單元的壁厚。(3)處理條件。在對系統(tǒng)邊界條件處理過程中,主要方法有三種,分別為冷凝器接管端部的固定、截止閥接管端部的固定與壓縮機彈簧單元端部節(jié)點的固定。(4)求取點位置。系統(tǒng)響應求取點可以為壓縮機回氣管的頂部點。根據(jù)相關的測試可知,壓縮機回氣管的振動十分嚴重,其中最為明顯的位置為靠近儲液筒處,通過對求取點的分析,實現(xiàn)了對系統(tǒng)振動狀況的全面了解[2]。
2.2 結構改變
在對系統(tǒng)的振動進行分析時,主要內容為固有頻率,它對于動力響應的分析也有著積極的意義,它是分析的重要保障。在對管路結構進行計算時,運用的方法為I-deas Simulation的Response Dynamics,此方法能夠對系統(tǒng)的前10階固有頻率進行解算。
在管路結構方面,由于其布管的空間、管道走向等均存在各自的特點,因此,改變的內容主要體現(xiàn)在回氣管組件與排氣管組件兩方面,其更改的依據(jù)為管路的走向特點與空間大小,對二者更改后,管路結構將出現(xiàn)改變,因此,需要對其再一次進行仿真計算,文章主要介紹了管路布局的兩種情況,通過結果的分析與比較,具體內容為:結構1的前10階固有頻率分別為27.31、30.27、34.23、37.24、42.34、57.34、65.43、96.45、103.45與114.23Hz;結構2的前10階固有頻率分別為47.32、50.27、54.23、87.24、132.34、137.34、1445.23、155.45、163.35與174.13Hz相比較而言,其一的效果良好,其二的效果較壞[3]。
2.3 仿真結果
根據(jù)兩種結構的固有頻率,通過比較發(fā)現(xiàn),當壓縮機的工作頻率在48.34Hz時,結構一的共振現(xiàn)象未出現(xiàn),而結構二在運行時會出現(xiàn)共振,主要是由于固有頻率與工作效率較為接近。
同時,系統(tǒng)響應點的應力變化情況與時間有著緊密的聯(lián)系,結構1的最大應力為2.72MPa,結構2的最大應力為4.49MPa,通過二者的比較,當時間點在0.00520時,兩種結構的最大應力值分別為2.72與2.57MPa;當時間點在0.01041時兩種結構的最大應力值分別為1.17與3.12MPa;當時間點在0.01562時,兩種結構的最大應力值分別為2.09與2.43MPa;當時間點在0.02104時,兩種結構的最大應力值分別為2.16與4.49MPa,前者的樣機設計方案具有一定的優(yōu)勢,因此,在樣機設計制作過程中選擇了結構一[4]。
2.4 實驗測試
在實驗測試過程中,測試對象為結構一,主要測試的管路為振動較大的部分,即:出口-儲液罐-四通閥,此時壓縮機的管路材質特性主要體現(xiàn)在以下幾方面:彈性模量、屈服強度與泊松比等。對壓縮機應力的測量主要是指壓縮機保持正常運轉,在壓縮機轉子與流體的作用下,會出現(xiàn)振動從而引起了一定的壓力,此壓力會導致銅管變彎。
2.5 實驗結果
根據(jù)上述實驗測試可知,通過對樣機設計的優(yōu)化,保證了空調的正常運行,減少了振動、降低了噪聲。在測量過程中,最大的應力值是3.11MPa,管路振動的位置與仿真結果具有一致性,同時引起振動的應力頻率與壓縮機的運轉頻率相同,因此,該結果符合理論假設的要求。
管路的材質為銅,其屈服強度為205MPa,在管路正常運用時,銅管受到的壓力較少,因此避免了銅管的強度破壞。但在實際運行過程中,管路的斷裂現(xiàn)象仍時常出現(xiàn),造成此問題的原因如下:一種為管路裝配的焊接缺陷,如裂紋,在交變應力的影響后,裂紋則會出現(xiàn)擴展,嚴重情況下則會出現(xiàn)斷裂;另一種為管路裝配的殘余應力,主要為裝配應力與拉伸應力等,它直接影響著空調的安全與正常運行。因此,在管路裝配過程中,要特別注意焊接與應力問題,從而保證空調的正常運行[5]。
3 結束語
綜上所述,空調管路系統(tǒng)的設計優(yōu)化需要借助動態(tài)仿真模型與實驗測試,在此基礎上,才能夠明確空調管路的配置結構。相信,隨著空調管路設計方案的進一步完善,空調的研發(fā)周期將不斷縮短,其設計的盲目性也將得到有效的避免,從而滿足了企業(yè)實際應用的需求。
參考文獻
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