阮圣奇
摘要:某機組在啟動加負(fù)荷過程中,運行人員為快速增負(fù)荷,縮短啟動時間,誤將主蒸汽壓力調(diào)整過高,導(dǎo)致高調(diào)門快速關(guān)小,機組負(fù)荷大幅波動。本文以卸荷閥動作原理以及高調(diào)門流量特性為基點,從事件發(fā)展先后順序,全過程深度剖析此次高調(diào)門異常動作原因。
關(guān)鍵詞:主蒸汽壓力、卸荷閥、流量特性
中圖分類號: TM712 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)9(b)-0000-00
引言
某電廠1號汽輪機為哈爾濱汽輪機,1號汽輪機機組啟動期間,運行人員為快速并網(wǎng)并提高機組負(fù)荷,機組負(fù)荷226MW,鍋爐四臺磨煤機運行,主汽壓力22.1MPa,調(diào)節(jié)級壓力6.5MPa,機組主控處于手動控制狀態(tài),DEH為單閥控制方式,各高調(diào)門指令及開度均為20%左右,突然1至4號高調(diào)門先后快速關(guān)至12%左右,機組負(fù)荷大幅波動,18時34分調(diào)門開度突然迅速恢復(fù),機組負(fù)荷恢復(fù)。
此次調(diào)門異常動作引起電廠高度重視,專門組織設(shè)備專工以及電力研究院技術(shù)人員研究討論,以下為該事件全過程分析。
1 調(diào)門異常動作前機組主要參數(shù)
1號汽輪機高調(diào)門動作前,發(fā)電機功率224.12MW,主蒸汽要阿里22.16 MPa,調(diào)節(jié)級壓力6.48 MPa,1~4號調(diào)門開度分別為19.85%、20.29%、20.35%和20.35%。
2 調(diào)門異常動作第1階段
時間:2015年,10月26日,18:19:19~18:21:01
現(xiàn)象:
(1)1~4號調(diào)門分別從從18:19:19、18:20:06、18:19:26和18:19:41開始突然快速關(guān)小,并穩(wěn)定在12%左右。
(2)發(fā)電機負(fù)荷降為零;主汽壓持續(xù)升高,最高升至28.8MPa。
(3)由于高調(diào)門突然關(guān)小,DEH迅速做出反應(yīng),調(diào)整高調(diào)門伺服閥輸入電流,發(fā)出開調(diào)門信號,但在第1階段調(diào)門無法打開。
原因分析:
(1)高調(diào)閥兩端主蒸汽壓力和調(diào)節(jié)級壓力偏差過大(壓差為15.7 MPa),同時調(diào)門開度都維持在20%左右,巨大的蒸汽下壓力作用于調(diào)節(jié)閥閥芯,通過杠桿結(jié)構(gòu)作用于油動機下油缸內(nèi)EH油,油壓傳遞至卸荷閥先導(dǎo)閥芯,最終克服先導(dǎo)閥芯彈簧作用力,開啟先導(dǎo)閥,EH油通過阻尼孔至先導(dǎo)閥,流向回油管路,阻尼孔導(dǎo)致杯型滑閥上部壓力降低,上下壓差使杯型滑閥上移,并最終打開卸荷閥卸油通道,調(diào)門迅速關(guān)小。
卸荷閥作用原理圖如圖1[1]。
(2)阻尼孔導(dǎo)致杯型滑閥上部壓力降低后,先導(dǎo)閥芯前壓力同時降低,在彈簧作用下,先導(dǎo)閥復(fù)原,EH油不再通過阻尼孔流動,導(dǎo)致杯型滑閥上下部分油壓相同,杯型滑閥下移復(fù)原,阻斷卸油通道。
(3)調(diào)門迅速關(guān)小并穩(wěn)定后,主蒸汽壓力繼續(xù)上升,在閥芯的蒸汽下壓力作用下,伺服閥雖然接受正向電流,不能實現(xiàn)下油缸充油過程,高調(diào)閥無法打開[3]。
3 調(diào)門異常動作第2階段
時間:2015年,10月26日,18:21:02-18:34:00
現(xiàn)象:
發(fā)電機功率為零后,經(jīng)歷157秒,功率重新上升,最高至113.4MW,過程持續(xù)134秒后發(fā)電機功率降為零;又重新經(jīng)歷167秒,功率上升,最高至76.2MW,過程持續(xù)149秒后發(fā)電機功率降為零。
上述兩個過程如圖2所示。
原因分析:
(1)高調(diào)閥在10~15%之間存在調(diào)門流量特性曲線的拐點,拐點前后流量特性曲線斜率急劇變化,此時1~4號高調(diào)門均處在拐點附近,拐點前后流量變化明顯[4]。
同時,高壓蒸汽對閥芯和閥桿產(chǎn)生類似卡門渦街效應(yīng),高調(diào)門開度產(chǎn)生156~167秒的準(zhǔn)周期性變化,也即156~167秒后在蒸汽作用力下調(diào)門開度跨越流量特性拐點,汽輪機進汽量增大,發(fā)電機功率上升。
同時在經(jīng)歷134~149的另外一個準(zhǔn)周期后,調(diào)門開度重回流量特性拐點范圍內(nèi),汽輪機進汽量顯著減小,發(fā)電機出力為零,甚至逆功率。
(2)發(fā)電機重新帶負(fù)荷過程,電廠原先懷疑為高加內(nèi)部飽和水汽化所致,通過分析,排除該可能性:
首先,高加內(nèi)部汽化無法產(chǎn)生足夠的能量,使得發(fā)電機發(fā)出約113.4MW功率,其次,該過程發(fā)電機功率呈現(xiàn)兩次上升過程,而高加汽化過程不會停歇,最后,發(fā)電機負(fù)荷上升過程,高加進汽壓力和調(diào)節(jié)級壓力同步升高,同時高加出水溫度也同步升高,只能是蒸汽進入汽輪機高壓缸和1、2、3號高加,導(dǎo)致給水溫度升高。因而排除高加汽化導(dǎo)致發(fā)電機重新帶負(fù)荷的可能性。
4 調(diào)門異常動作第3階段
時間:2015年,10月26日,18:34:01開始
現(xiàn)象:
主蒸汽繼續(xù)降低至16.2MPa,調(diào)門突然開啟,發(fā)電機負(fù)荷升高;
原因分析:
(1)首先,仍然是卡門渦街效應(yīng),經(jīng)歷167秒準(zhǔn)周期后,此時主蒸汽壓力已經(jīng)降低至16.2MPa,調(diào)門開度越過流量特新拐點,汽輪機進汽量增大,調(diào)節(jié)級壓力升高,主蒸汽壓力絕對值和調(diào)閥前后壓差下降使得蒸汽下壓力大幅降低,EH油重新進入下油缸,調(diào)節(jié)閥打開。
5 結(jié)論
(1)此次調(diào)門異常動作主要原因為運行人員未按照運行規(guī)程中,關(guān)于機組啟動運行參數(shù)要求,導(dǎo)致主蒸汽壓力嚴(yán)重偏大。
(2)汽輪機控制油系統(tǒng)高調(diào)門卸荷閥,在危急遮斷系統(tǒng)未動作情況下,仍可能發(fā)生卸油,關(guān)鍵原因在于卸荷閥內(nèi)部油壓超標(biāo),導(dǎo)致卸荷閥被動卸油。
(3)汽輪機高調(diào)門卸荷閥先導(dǎo)閥芯設(shè)計而言,建議將該針形閥和對應(yīng)彈簧設(shè)計余量加大,考慮由于機組偏離設(shè)計參數(shù)的惡劣情況下不發(fā)生誤動。
參考文獻(xiàn)
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[4] 周長偉,朱曉靜,宋紹偉.汽輪機高壓調(diào)門函數(shù)設(shè)置與流量特性的匹配[J].發(fā)電設(shè)備,2012,26[6]:413-415.