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關(guān)于自動化儀表在轉(zhuǎn)化爐運行中應(yīng)用的研究

2015-05-30 07:12:15趙志偉
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年35期
關(guān)鍵詞:儀表溫度

趙志偉

摘 要:唐山中潤煤化工有限公司設(shè)計年產(chǎn)20萬噸的甲醇生產(chǎn)裝置,在焦?fàn)t煤氣轉(zhuǎn)化生產(chǎn)過程中,焦?fàn)t煤氣與純氧在轉(zhuǎn)化爐中進行自熱轉(zhuǎn)化,爐內(nèi)溫度1300-1500℃,壓力2.0-2.5MPa,屬典型的高溫高壓設(shè)備,在業(yè)內(nèi)被定性為重大危險源,必須采用安全可靠的控制方法,確保設(shè)備可控、穩(wěn)定、安全。文章主要介紹自動化儀表在轉(zhuǎn)化爐生產(chǎn)控制當(dāng)中的典型應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)化爐;儀表;聯(lián)鎖;溫度

1 概述

焦?fàn)t煤氣與純氧在轉(zhuǎn)化爐中進行自熱轉(zhuǎn)化,亦稱部分氧化及蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng),即在轉(zhuǎn)化爐上部燃燒室內(nèi),焦?fàn)t煤氣中的CH4、CnHm、H2與純氧蒸汽中的氧燃燒,溫度達1300-1500℃,放出大量的熱,高溫氣流經(jīng)過下部觸媒,煤氣中的CH4以及烯烴等在鎳觸媒的作用下,與蒸汽進行轉(zhuǎn)化反應(yīng),通過控制氧氣、煤氣、蒸汽量,控制好水碳比,生成合成甲醇需要的H2、CO、CO2。

轉(zhuǎn)化爐屬于高溫高壓反應(yīng)容器,結(jié)合轉(zhuǎn)化爐結(jié)構(gòu)以及工藝圖,要實現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐設(shè)備安全、生產(chǎn)安全,必須滿足安全指標(biāo),需要從以下幾個方面考慮。

(1)燒嘴是承受爐內(nèi)最高溫的設(shè)備,其保護水、保護蒸汽不能間斷,轉(zhuǎn)化爐夾套水不間斷。

(2)轉(zhuǎn)化爐不超溫、超壓,測點穩(wěn)定可靠,控制均勻。

(3)反應(yīng)介質(zhì)配比適當(dāng),不產(chǎn)生爆炸極限濃度,壓力滿足P蒸汽>P氧氣>P煤氣。

(4)故障時介質(zhì)的放散、切斷、聯(lián)鎖設(shè)置合理。以下將從幾方面分析自動化儀表在轉(zhuǎn)化爐生產(chǎn)控制當(dāng)中的應(yīng)用與改進。

2 分析

轉(zhuǎn)化爐需要一套完善的冷卻系統(tǒng),夾套水采用循環(huán)水對爐體冷卻,出口壓力維持0.35MPa,夾套回水約30℃。在實際生產(chǎn)過程中,可以通過壓力、溫度的變化判斷轉(zhuǎn)化爐可能出現(xiàn)的故障點,例如我廠某次發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐夾套水溫度上漲、壓力波動,判斷爐體出現(xiàn)泄漏點,檢修發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐內(nèi)襯底部積淤嚴重,出現(xiàn)砂眼、裂紋,煤氣竄入夾套水系統(tǒng),引起水溫上漲、壓力波動。經(jīng)過分析,循環(huán)水水質(zhì)差,淤垢腐蝕性大,極易引起設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)損傷,為此在夾套水入口管道設(shè)置副線加管道泵,加強水循環(huán),減緩淤垢堆積,并定期檢查清理,同時設(shè)置泵故障聯(lián)鎖,當(dāng)泵停止運行時打開副線切斷閥,確保冷卻水不間斷。

轉(zhuǎn)化爐燒嘴的冷卻保護包含兩方面,一路是持續(xù)通入的高溫蒸汽,另一路持續(xù)通入脫鹽水保護。燒嘴保護泵是燒嘴保護脫鹽水的提壓、輸送設(shè)備,為了防止燒嘴燒毀事故,設(shè)計上設(shè)置了燒嘴保護泵聯(lián)鎖,我廠根據(jù)事故處理經(jīng)驗,事故槽容量有限,持續(xù)時間短,在兩臺泵的基礎(chǔ)上,增加了一路應(yīng)急冷卻水源,將事故水改為應(yīng)急消防水,并對聯(lián)鎖進行了改進(見圖1),解決了泵電源故障無法啟動時燒嘴失去保護的問題。

在生產(chǎn)當(dāng)中,當(dāng)焦?fàn)t煤氣量驟減或者氧氣驟增時會造成轉(zhuǎn)化爐爐膛飛溫,造成嚴重事故。在轉(zhuǎn)化爐燃燒室、觸媒床層以及出口有溫度檢測熱電偶。需要注意的是轉(zhuǎn)化爐長期高溫,所以我廠熱電偶套管材質(zhì)采用了鈷基耐磨合金,¢40*8/¢6,加厚了套管壁厚,增大了熱偶空間,避免了套管由于高溫、擠壓而引起的變形、粘結(jié),提高了溫度測點穩(wěn)定性。同時設(shè)計了轉(zhuǎn)化爐超溫雙選聯(lián)鎖,溫度超過990℃時發(fā)出超溫報警,超過1100℃時,切斷氧氣入料閥,打開氧氣放散閥,并鎖定閥門狀態(tài)。轉(zhuǎn)化爐另一個重要的聯(lián)鎖保護是氧氣與焦?fàn)t煤氣的差壓聯(lián)鎖,生產(chǎn)過程中必須要保證氧氣壓力高于煤氣壓力,否則煤氣竄入氧氣管道發(fā)生爆炸,造成嚴重事故,所以必須保證儀表的穩(wěn)定性以及保護聯(lián)鎖的合理性。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,我廠轉(zhuǎn)化爐溫度、壓力都做了雙選處理,并在儀表選型、安裝上進行了改進。

原設(shè)計轉(zhuǎn)化爐入口焦?fàn)t煤氣壓力測點一次表安裝在地面儀表箱內(nèi),而取壓點位于轉(zhuǎn)化爐入口管線頂端,之間通過¢18*3的取壓管連接,并做蒸汽伴熱保溫,結(jié)果由于伴熱系統(tǒng)偶然性流通不暢或者取壓管堵塞造成假信號,引起停車事故。根據(jù)經(jīng)驗進行改進,二次表直接在煤氣管入口短取壓安裝,省去原來10米長的取壓管,利用管道熱量保溫伴熱,避免了測點假信號的產(chǎn)生,同時在預(yù)熱爐煤氣出口管道上用同樣的方式安裝了另一個測點,把該兩點作為聯(lián)鎖煤氣壓力點。設(shè)計聯(lián)鎖如圖2,測點雙選,差壓小于0.2MPa時報警,小于0.1MPa時發(fā)出聯(lián)鎖信號,通過置位功能塊,實現(xiàn)故障后對切斷、放散閥門狀態(tài)的鎖定,直至工藝確認并復(fù)位。

實踐表明,經(jīng)過改造后的自動化儀表應(yīng)用比原設(shè)計更具有實用性,大大提高了儀表使用的穩(wěn)定性,滿足不同工況時使用條件,杜絕了高溫煤氣竄入氧氣管道等危險事故的發(fā)生,安全儀表的合理設(shè)置,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)化爐在非正常情況下的自動處置,實現(xiàn)了一定的安全、經(jīng)濟效益,為公司重大危險源管理奠定了一定基礎(chǔ)。

參考文獻

[1]王驥程,祝和云.化工過程控制工程[M].化學(xué)工業(yè)出版社.

[2]厲玉鳴.化工儀表及自動化[M].化學(xué)工業(yè)出版社.

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