董紅江
摘 要:文章對于大容量磨煤機(jī)振動提出相關(guān)的運(yùn)行控制要點(diǎn)及解決方案,為其他工程提供借鑒。
關(guān)鍵詞:大容量機(jī)組;磨煤機(jī);振動分析;運(yùn)行參數(shù)
某大容量機(jī)組(單機(jī)容量1000MW)磨煤機(jī)選用的是北京電力設(shè)備總廠有限公司生產(chǎn)的ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤機(jī),每臺爐配備6臺,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),5臺運(yùn)行,1臺備用。
ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤機(jī)輸出轉(zhuǎn)速為28.8r/min,屬于快速磨,轉(zhuǎn)速比基本型增大近30%(ZGM123G基本型轉(zhuǎn)速為23.2r/min)。ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤機(jī)是北京電力設(shè)備總廠在600MW機(jī)組配套的磨煤機(jī)基礎(chǔ)上通過增加磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速、加載力、風(fēng)量以及改變其他相關(guān)尺寸研制升級的新磨型,目前采用此磨型屬于試運(yùn)階段,并且已開始試運(yùn)的1000MW機(jī)組較少,無運(yùn)行業(yè)績,所以難以借鑒其他電廠的成熟運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
1 磨煤機(jī)運(yùn)行狀況
在電廠鍋爐吹管期間,試運(yùn)的磨煤機(jī)均存在啟動后振動較大大的問題,特別是在變頻動態(tài)分離器頻率大于10Hz以后運(yùn)行時(shí),多臺磨煤機(jī)均本體振動很大,磨輥與磨盤撞擊聲明顯,三個拉桿同時(shí)有較大幅度的上下擺動,磨煤機(jī)無法維持正常運(yùn)行。由于磨煤機(jī)與給煤機(jī)是剛性連接,給煤機(jī)基礎(chǔ)也跟著一起振動,影響制粉系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
而根據(jù)磨煤機(jī)變頻分離器設(shè)計(jì)原則,磨煤機(jī)在正常運(yùn)行時(shí),對應(yīng)變頻器調(diào)節(jié)的頻率應(yīng)在20Hz-35Hz,方可滿足鍋爐燃燒對于煤粉細(xì)度的要求。
2 振動原因分析及處理
結(jié)合磨煤機(jī)運(yùn)行及振動的實(shí)際情況,分析可能引起磨煤機(jī)振動的原因并進(jìn)行處理:
(1)一般在煤量高時(shí),磨煤機(jī)是不會振動的,煤量少,煤層厚度較小,煤在磨盤內(nèi)分布不均勻或磨盤內(nèi)煤層薄,磨輥與襯板碰撞,都會發(fā)生振動。針對此問題采用了以下處理方式:a.降低一次風(fēng)量以增加磨煤機(jī)內(nèi)部煤粉厚度;b.提高旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速,以增加滯留在磨煤機(jī)內(nèi)部的煤粉量,提高煤粉厚度;c.減小加載力,磨煤機(jī)設(shè)計(jì)加載力范圍為50bar/4mA~150bar/20mA,將磨煤機(jī)B、E的液壓變加載下限調(diào)整為:1.5MPa。磨煤機(jī)再次啟動,振動沒有減少的趨勢,且石子煤量非常大。
(2)磨煤機(jī)的三角壓架下無支承墊鐵,磨輥的重量完全壓在磨盤上,磨煤機(jī)啟動負(fù)載大,剛啟動時(shí)給煤量小,造成磨輥與磨盤直接接觸,容易產(chǎn)生振動。
處理:在磨煤機(jī)E三個壓架下加裝支承墊鐵,讓磨輥與磨盤之間留有微小間隙。開啟磨煤機(jī)振動仍大。
(3)磨煤機(jī)5個粉管內(nèi)一次風(fēng)不平衡,使磨煤機(jī)出口各粉管出力不一致,使磨煤機(jī)3個磨輥下的煤層厚度不一樣,3個磨輥不同步,導(dǎo)致磨煤機(jī)振動大。
(4)多次檢查磨煤機(jī)內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)大塊的石塊或鐵塊,且磨煤機(jī)振動是連續(xù)的,可以排除磨煤機(jī)振動大是由大塊的石塊或金屬塊引起的原因。
(5)磨煤機(jī)所用煤種可磨系數(shù)較高,在進(jìn)入磨煤機(jī)以后很容易變成極細(xì)小的顆粒,無法建立正常的煤粉厚度,導(dǎo)致磨輥與磨盤之間發(fā)生頻繁性的接觸,導(dǎo)致磨煤機(jī)振動較大。但是本機(jī)組煤質(zhì)可磨系數(shù)不高,排除此原因。
通過以上檢查、處理,均未發(fā)現(xiàn)造成磨煤機(jī)振動大的根本原因。再后來嘗試著將磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)分離器停運(yùn)或降低其轉(zhuǎn)速,適當(dāng)增大風(fēng)量(煤量33T/h,風(fēng)量110T/h)后,結(jié)果磨煤機(jī)振動正常,基本判斷為磨煤機(jī)振動大與動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速、風(fēng)煤比關(guān)系較大。
經(jīng)分析,磨煤機(jī)振動大的原因可能是,煤量少時(shí),磨內(nèi)的粗煤、細(xì)煤摻雜分布在磨盤上,由于煤量少,細(xì)煤又托不住磨輥,這部分細(xì)煤在磨盤上基本得不到研磨,它們只會造成磨輥上下擺動,使磨煤機(jī)產(chǎn)生大幅振動。降低分離器轉(zhuǎn)速后,細(xì)粉被直接吹走了,落不到磨盤上,磨盤上分布的全是均勻分布的較粗的煤粒,所以磨煤機(jī)很少有振動,增加一次風(fēng)后效果也是相同的。這樣帶來的不利因素就是煤粉變粗,煤粉細(xì)度不能滿足燃燒要求。隨著磨煤機(jī)給煤量的增加,上述影響磨煤機(jī)因素就可以忽略。
3 磨煤機(jī)低負(fù)載運(yùn)行方式的建議
(1)首先要重新對給煤機(jī)給煤量及磨煤機(jī)入口風(fēng)量進(jìn)行標(biāo)定,只有準(zhǔn)確地標(biāo)定風(fēng)量、煤量,才能給磨煤機(jī)振動分析判斷工作提供依據(jù),選擇合適的風(fēng)煤比。
(2)對磨煤機(jī)出口粉管進(jìn)行調(diào)平,確保粉管風(fēng)速偏差在合適范圍內(nèi)。
(3)磨煤機(jī)最小出力的確定:廠家建議磨煤機(jī)最低出力盡量不低于35t/h,但是考慮到啟動初期實(shí)際運(yùn)行的情況,單臺磨煤機(jī)出力不可能太高,否則對后續(xù)磨煤機(jī)的啟動有很大影響,會減少調(diào)節(jié)裕度,導(dǎo)致燃料變化過于劇烈。后經(jīng)過多方調(diào)整,可保證磨煤機(jī)出力在25t/h時(shí)磨煤機(jī)基本無振動。
(4)在每次磨煤機(jī)啟動之前,對磨煤機(jī)進(jìn)行鋪煤以建立初始煤層厚度,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)控制在40t/h給煤量鋪煤維持1min效果較好。
(5)磨煤機(jī)風(fēng)煤比:建議磨煤機(jī)低出力(煤量在30-40T/h)時(shí),風(fēng)煤比維持在3:1范圍內(nèi),此后在增大煤量時(shí)慢慢減小風(fēng)煤比,直至達(dá)到1.5:1范圍。磨煤機(jī)大出力時(shí),風(fēng)量遵照鍋爐燃燒要求和廠家提供的相關(guān)數(shù)據(jù)執(zhí)行,低負(fù)荷時(shí)盡量不要超得太多,在調(diào)整過程中要確保煤粉管流速不得低于18m/s,以防止煤粉在煤粉管道中沉積,造成危險(xiǎn)。
(6)磨煤機(jī)加載力:恢復(fù)到設(shè)計(jì)值32bar~130bar。并且在磨煤機(jī)低出力期間,保持最低加載力,同時(shí)觀察磨煤機(jī)進(jìn)出口差壓的變化,若差壓明顯增長則可適當(dāng)增加加載力以維持差壓穩(wěn)定。
(7)分離器轉(zhuǎn)速:磨煤機(jī)啟動時(shí)分離器初轉(zhuǎn)速置于5-10Hz,在磨煤機(jī)不振動的情況下,緩慢增加分離器轉(zhuǎn)速,并同時(shí)監(jiān)測煤粉細(xì)度,直到滿足鍋爐燃燒煤粉細(xì)度的要求,需要的實(shí)際最佳轉(zhuǎn)速以測得煤粉細(xì)度為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(8)其他運(yùn)行參數(shù)可參照廠家提供的各計(jì)算和運(yùn)行曲線。在后續(xù)啟動過程中,根據(jù)以上各項(xiàng)調(diào)節(jié)措施對制粉系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)節(jié)。磨煤機(jī)基本上未再發(fā)生明顯振動,同時(shí)逐步摸索出風(fēng)煤配比原則及出力變化階段磨的調(diào)整原則,做出動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速與煤粉細(xì)度、電流之間的關(guān)系曲線,跟蹤石子煤量與風(fēng)量、加載力關(guān)系,做好磨煤機(jī)的調(diào)試工作,保證了磨煤機(jī)能夠長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。