王彥蘅
摘 要:隨著信息技術的不斷發(fā)展,我國煙草行業(yè)在步入到現代化商業(yè)企業(yè)的過程中,需要針對煙草物流實現信息化建設,以通過現代化物流模式的構建來提高效率并降低成本,進而為提升自身的市場競爭力奠定基礎。而從目前我國煙草行業(yè)物流系統(tǒng)信息化建設的現狀看,由于起步較晚,出入庫策略方面尚不完善,成品庫日出庫量偏低?;诖耍恼禄诂F代化物流信息系統(tǒng)下,針對如何提高成品高架庫日均出庫展開了探討。
關鍵詞:成品高架庫;日均出庫量;提高
前言
當前,在信息化技術的強力支撐下,我國煙草行業(yè)在物流系統(tǒng)上逐步落實了信息化建設,但是,基于起步較晚,相應的物流信息化程度偏低,因此,為了進一步提高煙草企業(yè)的經濟效益與競爭實力,就需要針對物流信息系統(tǒng)所存在的不完善之處進行有效解決。而針對出入庫策略方面,由于成品高架庫日均出庫量偏低,成立了相應的研究小組,針對這一問題進行了研究與探討。
1 小組情況綜述與課題的選擇
1.1 小組基本情況
于2014年5月成立了這一小組,小組的基本情況如下:小組名稱為物流中心探索者——QC小組,研究的課題為提高成品高架庫日均出庫量,課題類型屬于攻關類,小組人數為10人,整個研究從2014年6月展開,直到2015年1月結束,歷時8個月;整個研究活動次數定為每個月四次,出勤率為百分之一百,QC教育時間為120小時以上,注冊編號為GL-WL-QC-2014-02。
1.2 研究課題的選擇
以許昌廠為例,研究課題選擇如下:第一,出庫能力設計為26000件/天;第二,以4月份共30天的日出貨量為統(tǒng)計數據;第三,結合這一數據進行分析,從現狀看其能夠達到25000件這一目標;第四,在本研究組內,相應的技術工程師都具備相應的技能,同時經驗豐富,能夠為實現設備維修與改造提供相應的技術支撐。
2 目標的定位與相應原因分析
2.1 目標的設定
通過數據統(tǒng)計分析,當前煙廠每日的出庫量在22000件上下波動,基于如上研究與分析結果,將本次課題研究的最終目標定位在日均出庫量為25000件。
2.2 原因分析
影響成品高架庫日均出貨量的主要原因集中在設備與系統(tǒng)這兩大方面上,具體的影響因素為:第一,任務集中于一臺堆垛機上亦或是集中于一個機器人上;第二,堆垛機載貨臺超限光電被觸發(fā);第三,機器人在負壓下出現了發(fā)生器掉煙現象;第四,輸送機光電灰塵積壓過多;第五,訂單所間隔的時間過長;第六,輸送機的掃碼器發(fā)生掃碼錯誤的現象。
3 主要因素的確定以及相應對策
3.1 主要因素的確定
針對前文中所列出的六項主要因素,本小組在研究的過程中,進行了主要因素的確定,具體如下:
第一,針對載貨臺超限光電被觸發(fā)這一因素進行確定。采用的確定方法為現場驗證,所采用的判定標準為超限光電不能被觸發(fā)。文章在研究的過程中以2014年4月到6月份發(fā)生的相應故障次數為數據采集對象,相應的統(tǒng)計結果如表1所示,結果中能夠反映出這一故障發(fā)生的頻率并不高,且所需處理時間較短,因此并不屬于主要影響因素。
第二,機器人負壓發(fā)生器掉煙。采用的確認方法為現場驗證,判斷標準為負壓發(fā)生器不能掉煙。而當其發(fā)生故障時,其就無法實現對煙箱的有效吸引,進而發(fā)生掉煙的現象。而同樣以上文中的時間段為例,對故障發(fā)生的頻率與故障處理時間進行統(tǒng)計,結果表明這一故障發(fā)生的頻率并不高且故障處理時間短,所以屬于非要因。
第三,輸送機光電灰塵多。同樣以現場驗證方法進行要因確認,判斷的標準為光電管上干凈無灰塵。而當灰塵積壓過多,相應的探測器靈敏度會因此而降低,這就使得托盤條碼不能夠實現準確的掃描,經過調查研究表明基于當前能夠實現對這一設備的完善保養(yǎng),因此并沒有大量灰塵覆蓋的問題,因此,此項為非要因。
第四,任務集中在一臺推垛機上。調查方法為調查分析,判斷標準為一個任務由多臺推垛機完成。一旦發(fā)生任務分配不均的問題,就會直接影響到出庫率,而從當前的現狀看,并不存在任務分配不均的問題,因此該項為非要因。
第五,任務集中在一個機器人上。同樣采用調查分析的方法,以1個任務分配到2個機械人上為判斷標準。當將任務集中在一個機械人上,則會出現忙的過忙而閑的過閑的現象,進而降低了出庫率,而通過調查分析表明,采用2個機械人進行拆煙的件數要遠遠高于一個機械人來完成這一任務,因此,這一影響因素為主要因素。
第六,訂單間的間隔時間過長。以現場驗證的方法進行確認,判斷標準為訂單之間應實現無縫銜接。以統(tǒng)一機器人為統(tǒng)計數據的對象,其在處理訂單時前后兩個訂單間并沒有實現無縫對接,因此,中間空檔時間過長而影響到了出庫量,所以其為主要影響因素。
第七,輸送機掃碼錯誤。采用現場取證的方法,以掃描條碼與實際托盤條碼相一致為判斷標準。而當發(fā)生不一致的現象時,系統(tǒng)就會發(fā)出自身自動報警,而經過對這一故障數據的采集與分析表明,其占據了整個故障問題的近百分之七十,因此是影響出庫率的主要因素。
3.2 對策
針對如上三個主要影響因素,文章以如下具體對策進行解決:第一,針對任務集中于一臺機器人的問題,以將一個任務分到兩個機械人上為措施,明確相應的方案,并修改相應設置表,進而提高拆垛機的速度。第二,針對訂單間隔時間過長這一因素,需要以優(yōu)化調度算法來提高出庫緩存,實現對相應程序的修改,以最終實現訂單的無縫對接。第三,針對輸送器掃碼錯誤這一主要影響因素,需要增加一個二次校驗光電,在實際落實的過程中要制定相應的實際計劃,進而實現對托盤號的實時反饋。
4 效果驗證與完善措施
4.1 效果驗證
經過這一對策的實施,通過再一次對相應日出庫量數據的統(tǒng)計表明,能夠實現日出庫量25000件/天的目標。而這一目標的實現則提高了日均出庫量低的問題,進而提高了物流效率與自身的經濟效益。
4.2 完善措施
首先,需要針對程序文本,將改進的算法程度上傳到程序系統(tǒng)上;其次,針對作業(yè)指導書,要將緩存的工位與操作方法融入到物流中心出庫作業(yè)指導書中。
5 結束語
綜上所述,為了提高煙草企業(yè)的經濟效益與競爭實力,就需要針對信息化物流系統(tǒng)下日均出庫量低的問題給予有效解決。文章建立了相應研究小組,針對提高成品高架庫日均出庫量展開了研究,在總結主要影響因素的基礎上,提出了完善對策。
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