賈永生
摘 要:針對抽油機(jī)井機(jī)采系統(tǒng)效率低、單井年耗電量高的問題,廣泛收集統(tǒng)計了抽油機(jī)井系統(tǒng)效率數(shù)據(jù),分析影響抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的因素,并提出了提高機(jī)采系統(tǒng)效率的方法,達(dá)到了提高機(jī)采系統(tǒng)效率、節(jié)電降耗,降低生產(chǎn)成本的目的。
關(guān)鍵詞:抽油機(jī);系統(tǒng)效率;舉升工藝;功率;沖程;沖次;泵掛深度;
文章編號:1674-3520(2015)-06-00-02
一、引言
第六采油廠采注三隊2014年共開采油井135口,其中抽油機(jī)井開井93口,占開井總數(shù)的68.9%,其產(chǎn)量占80.4%,所以抽油機(jī)舉升工藝在我隊占有舉足輕重的地位。因此應(yīng)用各種技術(shù)提高機(jī)采系統(tǒng)效率對節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本對我廠可持續(xù)發(fā)展有著重要意義。
二、機(jī)采系統(tǒng)效率的影響因素
根據(jù)抽油機(jī)的工作特點,油井本身條件對機(jī)采系統(tǒng)效率有以下幾種影響因素:
(一)地面損失功率:地面抽油機(jī)和電機(jī)所損耗的功率稱為地面損失功率。
(二)粘滯損失功率:即原油在井筒中向上舉升過程中,由于油井原油粘度引起的抽油桿與原油之間、油管和原油之間磨擦而引起的電功率損失。
(三)滑動損失功率:即因井斜等原因引起的抽油桿和油管之間產(chǎn)生磨擦,而引起的能量損耗。
(四)溶解氣膨脹功率:即當(dāng)井底壓力或油氣混合物壓力低于原油的飽和壓力時,原油中的溶解氣析出對原油有一個向上舉升的作用,其作用實際上是增加了系統(tǒng)的能量。
(五)有效功率:真正用于舉升原油的功率。
由此可見,有桿抽油系統(tǒng)的效率與油井本身的條件有密切關(guān)系。在油井條件一定的情況下,則主要有以下三種因素的影響:
1、技術(shù)裝備:采用較先進(jìn)的、節(jié)能型的技術(shù)裝備對于提高系統(tǒng)效率是必須的。如節(jié)能抽油機(jī)、適應(yīng)抽油機(jī)工況的拖動裝置、降低抽油桿摩擦的技術(shù)和高效抽油泵等。
2、機(jī)、桿、泵的設(shè)計:抽汲參數(shù)(S、n、D),特別是沖次(n)對有桿抽油系統(tǒng)效率有明顯影響,要想提高其運行效率,必須對抽汲參數(shù)進(jìn)行優(yōu)選。
3、管理工作:管理工作水平,例如抽油機(jī)的平衡度、驢頭與井口的對中情況、傳動皮帶的張緊程度等等都會影響有桿泵抽油系統(tǒng)效率。
從以上可以看出系統(tǒng)效率不僅反映了機(jī)采井的節(jié)能與經(jīng)濟(jì)效益,而且也綜合地反映了油田的技術(shù)裝置、技術(shù)管理水平。
三、機(jī)采系統(tǒng)效率存在的主要問題
(一)技術(shù)裝備水平有待進(jìn)一步提高
1、存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,導(dǎo)致電機(jī)效率低,系統(tǒng)效率低。所謂“大馬拉小車”,就是指抽油機(jī)所配電機(jī)的額定功率大,而抽油機(jī)負(fù)載量小,造成電機(jī)的負(fù)載率低,而電機(jī)負(fù)載率的大小直接關(guān)系到系統(tǒng)效率的高低。電機(jī)的負(fù)載率及其特性曲線見圖1。當(dāng)電機(jī)負(fù)載率為40~50%時為正常工作,負(fù)載率大于50%時為過載,而負(fù)載率不足40%時,電機(jī)效率隨負(fù)載率的下降很快,進(jìn)而影響了地面效率和系統(tǒng)效率。
通過對測試井電參數(shù)的分析,目前我隊電機(jī)的平均負(fù)載率為27.7%,負(fù)載率在正常區(qū)域(25-35%)的僅占21.4%,在過載區(qū)域(>45%)的占9.5%,在低效率區(qū)域(<15%)的占69.1%,電動機(jī)容量沒有被充分利用,造成電機(jī)功率因數(shù)低、效率低。分析“大馬拉小車”這一現(xiàn)象,首先,選擇電機(jī)功率考慮了電機(jī)發(fā)熱、過載能力和啟動能力三個因素,對抽油機(jī)來講,按抽油機(jī)平均負(fù)荷考慮電機(jī)發(fā)熱確定的電動機(jī),啟動能力不能滿足抽油機(jī)啟動的要求,選用普通電機(jī)就要增大電機(jī)容量以增大啟動能力,這是“大馬拉小車”的主要原因。其次,為防止井下異常工況如砂蠟卡等造成停抽,修井后油井負(fù)荷一般大幅增加而盡量不更換電機(jī)等。因此,抽油機(jī)的負(fù)荷特點決定了選用普通異步電機(jī)不可避免地形成了“大馬拉小車”現(xiàn)象,從電機(jī)選配上看其具有一定的合理性,這一現(xiàn)象不可能完全根除,但我們可以通過采取措施來改善這一狀況。
對于抽油機(jī)的電動機(jī),節(jié)能的關(guān)鍵是提高其負(fù)載率。目前為了提高電動機(jī)的負(fù)載率和功率因數(shù),已安裝應(yīng)用了超高轉(zhuǎn)差率電機(jī)、變頻調(diào)速電機(jī)、雙功率電機(jī)、永磁同步電機(jī)等節(jié)能拖動裝置。
2、在用抽油機(jī)新度系數(shù)低、能耗大。在用的新型抽油機(jī)均為新井投產(chǎn)時投入使用的設(shè)備,抽油機(jī)新度系數(shù)低,由于抽油機(jī)服役年限長,機(jī)械性能變差,運行部件不靈活或磨損,抽油機(jī)地面?zhèn)鲃酉到y(tǒng)的效率損失增大,進(jìn)而降低地面效率和整體系統(tǒng)效率。我隊使用年限在15年以上的老型抽油機(jī)占20.4%,節(jié)能型抽油設(shè)備占抽油機(jī)總數(shù)的70.3%,也存在一定的節(jié)能挖潛空間。
(二)抽汲參數(shù)有待進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計
抽汲參數(shù)對有桿抽油效率影響較大。在油井產(chǎn)量要求一定的情況下,不同抽汲參數(shù),抽油機(jī)的系統(tǒng)效率可相差5個百分點以上。
1、沖程:沖程的增減與理論排量的增減成正比關(guān)系,亦與桿柱慣性力增減成正比關(guān)系,但沖程對懸點載荷和交變載荷的影響相對最小,另外沖程長則沖程損失變小。綜合這兩個因素,應(yīng)用長沖程成為一種趨向,因此應(yīng)首先考慮使用抽油機(jī)具有的最大沖程。
2、沖次:桿柱慣性力的增值與沖次的平方成正比,沖次對懸點載荷的影響比沖程的影響大很多,同時當(dāng)沖次高到某一程度時對扭矩的影響也會超過沖程,所以沖次不宜過高。尤其對于稠油井,由于大多數(shù)產(chǎn)量較低,如選擇較小泵徑的抽油泵,則易造成桿柱下行滯后、凡爾球下落滯后等不利因素,因此應(yīng)相對放大泵徑、縮小沖次;同時對于供液不足井也應(yīng)適當(dāng)降低沖次。目前為了滿足生產(chǎn)需要,在抽油機(jī)所配備的最低沖次檔次基礎(chǔ)上應(yīng)用各種方法再降低沖次。同時隨著沖次的降低,對延長抽油桿柱壽命具有積極的作用。
3、泵徑:在滿足油井產(chǎn)量的情況下,較大抽油泵徑配以合理的沖程、沖次,可以使能耗最低,即系統(tǒng)效率最高。其原因是大直徑泵可以在較低抽汲速度下得到所要求的產(chǎn)液量,從而使水力損失和摩擦損失減小,因此可得到較高的系統(tǒng)效率。但是大直徑抽油泵的使用,往往要受到套管尺寸、油管尺寸以及抽油桿強(qiáng)度的限制,因此存在一個經(jīng)濟(jì)合理范圍問題。
在同等產(chǎn)液量,桿柱等級、管徑基本保持不變的前提下,應(yīng)用提高系統(tǒng)效率優(yōu)化設(shè)計軟件對抽汲參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化預(yù)測結(jié)果顯示,平均單井輸入功率可由8.447kW降低到5.02kW,平均單井年減少耗電(8.447-5.02)*24*350=28786kW.h,平均系統(tǒng)效率可提高到35%,提高11.1個百分點。盡管井下效率的挖掘潛力較大,但由于需綜合考慮產(chǎn)量、電機(jī)改造費用、作業(yè)成本等多種因素,因此挖潛難度也大。
4、泵掛深度。目前我隊仍有12口井沉沒度大于500米,共具有提淺泵掛2000米的潛力。不合理的沉沒度,也是造成系統(tǒng)效率低的一個重要因素。
(三)技術(shù)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)
管理工作水平,例如抽油機(jī)的平衡度、驢頭與井口的對中情況、傳動皮帶的張緊程度等等都會影響有桿泵抽油系統(tǒng)效率。尤其是游梁式抽油機(jī)的平衡率對抽油機(jī)井的系統(tǒng)效率影響較大,平衡差的油井能耗大,系統(tǒng)效率低,同時直接影響抽油機(jī)連桿機(jī)構(gòu)、減速箱和電機(jī)的效率與壽命,對抽油桿的工作狀況也影響很大。
目前在抽油機(jī)管理中,通常用于判斷平衡與否的一個常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)是平衡度,即抽油機(jī)上行最大電流與下行最大電流之比。平衡率與耗能的關(guān)系曲線見圖2,從圖中看出,平衡率在80%~100%時抽油機(jī)耗能最低,當(dāng)平衡率達(dá)120%以上時,比80%時每小時多耗電0.25kw.h,平衡率低于70%時,比80%時每小時多耗電0.15kw.h。
由此可見,游梁式抽油機(jī)的平衡率對抽油機(jī)井的系統(tǒng)效率影響較大,平衡差的油井能耗大,系統(tǒng)效率低,同時直接影響抽油機(jī)連桿機(jī)構(gòu)、減速箱和電機(jī)的效率與壽命,對抽油桿的工作狀況也影響很大。
目前,因電流曲線易獲取,現(xiàn)場主要采用電流法調(diào)平衡。但電流平衡不能保證抽油機(jī)一定平衡,電流不平衡也不能肯定抽油機(jī)不平衡,這從理論和現(xiàn)場都能得到了證實。
從理論上講,由于電機(jī)與變壓器不同,抽油機(jī)空載時的電流就達(dá)額定電流30~40%,在負(fù)載開始增加時,電流變化并不大,而是功率因數(shù)在變化,所以對于大馬拉小車的抽油機(jī)就算是不平衡從電流上也看不出來。其次是電流分不出正負(fù),發(fā)電與用電都產(chǎn)生電流,一些嚴(yán)重不平衡的井在發(fā)電時產(chǎn)生一個很大的電流峰,但從電流上看還相當(dāng)平衡。所以說電流如果不平衡,抽油機(jī)肯定不平衡,電流平衡了抽油機(jī)也不一定平衡。因此,用電流法調(diào)平衡不一定合理。
在現(xiàn)場測試中,也驗證了這種問題。對孔104-3井我們進(jìn)行了測試,從電流曲線上來看,平衡率為27.6/30.9=89%,在抽油機(jī)平衡區(qū)域內(nèi)(85%-115%)。但從功率法測試結(jié)果為68.5%,實際上抽油機(jī)并不平衡。因此想真正看出抽油機(jī)的平衡情況,只有查看電功率曲線。
四、提高機(jī)采系統(tǒng)效率主要工作及成果
(一)舉升工藝的優(yōu)化與調(diào)整
針對采注三隊系統(tǒng)效率低的狀況,在舉升工藝設(shè)計中,應(yīng)用 “大泵徑、長沖程、低沖次”的優(yōu)化設(shè)計思路,進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,合理優(yōu)化工作參數(shù),大大提高了系統(tǒng)效率。2014年我隊共優(yōu)化了15井次,累計提淺泵掛應(yīng)用了抽油機(jī)530米,降低沖次20次,通過優(yōu)化設(shè)計,平均單井系統(tǒng)效率可提高5%以上。由此可見,工藝參數(shù)是影響系統(tǒng)效率的主要因素之一。
同時,為了防止稠油井打架和減少注聚井偏磨現(xiàn)象,減少抽油桿柱的斷脫事故和有利于柱塞下行及打開游動凡爾,提高經(jīng)濟(jì)效益,在抽油桿下部使用了一定數(shù)量的加重桿。使用后,有助于抽油桿的下行,有效地減緩了抽油桿的偏磨。
系統(tǒng)效率優(yōu)化設(shè)計實施效果對比表
(二)節(jié)能型設(shè)備的推廣應(yīng)用
1、節(jié)能抽油機(jī)的應(yīng)用:為提高機(jī)采系統(tǒng)效率,降低運行能耗,目前產(chǎn)能井應(yīng)用的抽油機(jī)基本配套應(yīng)用了節(jié)能型抽油機(jī)。2014年安裝應(yīng)用下偏杠鈴式等新型節(jié)能抽油機(jī)12臺次,達(dá)到了節(jié)能的目的。同時新機(jī)提高了油田在用抽油機(jī)的新度系數(shù),可以降低維修保養(yǎng)費用,為下一步提高采油廠整體的舉升工藝技術(shù)水平與經(jīng)濟(jì)效益奠定了基礎(chǔ)。
節(jié)能抽油機(jī)試驗測試電參數(shù)對比表
2、節(jié)能電機(jī)的應(yīng)用:近年來,推廣應(yīng)用了各種節(jié)能電機(jī),主要有雙功率電機(jī)、永磁同步電機(jī)等都取得了較好的節(jié)能效率,尤其突出的是永磁同步電機(jī),電機(jī)效率較其他電機(jī)高5-10個百分點。且具有以下優(yōu)點:①起動力矩大,過載能力強(qiáng),裝機(jī)功率降低;②運行效率高,尤其是在低負(fù)載率下,稀土永磁電機(jī)效率遠(yuǎn)高于異步電機(jī)。
項目 啟動轉(zhuǎn)矩 與普通異步電機(jī)比節(jié)電率 負(fù)載率低于50%的效率 額定
效率
普通異步電機(jī) 1.8(倍) —— 30%-50% 80%
永磁同步電機(jī) 3.6(倍) 9.6%-27% >90% 94%
實踐證明,同磁同步電機(jī)配套變頻控制柜,節(jié)電率可達(dá)到78%。2014年共應(yīng)用12口,累計節(jié)電7.5萬KW·h。
3、中頻控制柜的應(yīng)用:針對稠油井由于原油粘度大,流動性差的問題,應(yīng)用了電加熱桿舉升工藝,同時配套應(yīng)用了ZPDY-1型中頻電源控制柜,通過測試,安裝后,節(jié)電率達(dá)到了30.2%。
(三)平衡度的調(diào)整
抽油機(jī)井平衡度是否合理直接影響著油井系統(tǒng)效率的高低,影響著設(shè)備能耗的高低。按照考核制度,堅持每月對采油班站抽油機(jī)平衡度進(jìn)行抽檢,對抽查中平衡度不合格的油井,限期進(jìn)行整改,并納入月度績效考核,有效提高了采注三隊的設(shè)備管理水平。2014年共調(diào)整抽油機(jī)平衡度120井次,抽油機(jī)平衡度合格率由89.3%達(dá)到了95.5%。通過以上幾項工作的開展,系統(tǒng)效率從原來的23.6%提高到了目前的29.6%。
五、結(jié)論及建議
1、提高機(jī)采井系統(tǒng)效率是一項涉及面廣、復(fù)雜程度較高的系統(tǒng)工程,只有高度重視、系統(tǒng)組織、整體聯(lián)動,才能達(dá)到預(yù)期的效果。
2、樹立長遠(yuǎn)效益觀念和創(chuàng)新意識,節(jié)能裝備與優(yōu)化舉升工藝設(shè)計并舉是不斷提高機(jī)采系統(tǒng)效率的有效途徑。
3、在強(qiáng)化技術(shù)配套的同時,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)采系統(tǒng)效率精細(xì)管理工作。
4、針對抽油機(jī)負(fù)荷時常變化的特點,細(xì)化抽油機(jī)電機(jī)調(diào)劑制度,使各井配備的電機(jī)更加合理,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
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