陳益飛,施 繽
(江蘇射陽港發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇射陽 224346)
某電廠5號(hào)汽輪機(jī),型號(hào)為N660-25/600/600,東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn),型式為超超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓凝汽式汽輪機(jī),機(jī)型代號(hào)D660B,額定主汽參數(shù)25MPa/600℃、再熱蒸汽參數(shù)4.4MPa/600℃,于2011年8月投入商業(yè)運(yùn)行,2013年10至11月份進(jìn)行了首次汽輪機(jī)解體大修。由于機(jī)組建設(shè)時(shí)間較早,汽輪機(jī)于2007年就已簽訂合同,其時(shí)同類型機(jī)組尚未有投產(chǎn)先例,因此機(jī)組必然存在一些需要完善改進(jìn)的地方。此外,新投產(chǎn)機(jī)組存在不可避免的大型部件熱變形等問題,機(jī)組性能劣化較快,所以在汽輪機(jī)首次大修時(shí),很有必要在常規(guī)解體檢修基礎(chǔ)之上,采取各項(xiàng)優(yōu)化改進(jìn)措施,并注意加強(qiáng)觀察解體情況,通過細(xì)微現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)隱患,以此進(jìn)一步提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,并保證機(jī)組長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
汽缸部件屬大型鑄件,在澆鑄冷卻過程中因各部位冷卻速度不均勻,產(chǎn)生殘余應(yīng)力,這種內(nèi)應(yīng)力在汽缸加工過程中并不能徹底消除,到機(jī)組運(yùn)行時(shí)汽缸受熱及變工況運(yùn)行,內(nèi)應(yīng)力逐步釋放,造成汽缸發(fā)生變形。汽輪機(jī)加減負(fù)荷、啟停機(jī)等產(chǎn)生溫度應(yīng)力。當(dāng)汽輪機(jī)啟動(dòng)或加負(fù)荷過快,汽缸內(nèi)壁溫升率過大,內(nèi)壁熱膨脹受外壁約束,內(nèi)壁受壓應(yīng)力,外壁受拉應(yīng)力,若應(yīng)力超過材料屈服強(qiáng)度,將發(fā)生塑性變形,機(jī)組停運(yùn)冷卻后汽缸中分面將呈現(xiàn)內(nèi)張口現(xiàn)象,反之汽輪機(jī)停運(yùn)或降負(fù)荷過快,汽缸內(nèi)壁溫降率過大,將造成汽缸外張口變形。
蒸汽外漏,汽缸變形使中分面密封效果變差,造成汽缸內(nèi)部蒸汽通過中分面向外泄漏,對(duì)機(jī)組的正常運(yùn)行造成直觀影響。蒸汽內(nèi)漏,汽缸變形使汽缸內(nèi)部發(fā)生竄汽現(xiàn)象,蒸汽未經(jīng)噴嘴葉片做功,直接從高壓側(cè)漏至低壓側(cè),造成能量損失。汽缸變形還造成通流部份內(nèi)部幾何中心發(fā)生變化,使動(dòng)靜部分發(fā)生磨擦,輕則使汽封間隙增大降低效率,重則引起振動(dòng)過大、轉(zhuǎn)子彎曲等重大事故。
5號(hào)汽輪機(jī)投產(chǎn)后,觀察汽輪機(jī)本體溫度測(cè)點(diǎn),當(dāng)機(jī)組負(fù)荷660MW時(shí),高中壓內(nèi)缸高壓區(qū)域下半外壁溫度為437℃,內(nèi)壁溫度為562℃,計(jì)算高中壓內(nèi)缸的內(nèi)外壁溫差為125℃明顯偏高。鑒于讓機(jī)組負(fù)荷長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定在660MW時(shí),汽缸內(nèi)外壁溫差并未下降,可以判斷出該溫差偏大現(xiàn)象與機(jī)組運(yùn)行方式無關(guān)。因汽缸內(nèi)外壁溫差在機(jī)組運(yùn)行中一直偏大,長(zhǎng)期運(yùn)行后,其造成的影響與機(jī)組加負(fù)荷過快、汽缸內(nèi)壁溫升率過大造成的影響類似,即汽缸中分面將出現(xiàn)內(nèi)張口變形。因此高中壓內(nèi)缸在機(jī)組運(yùn)行中內(nèi)外壁溫差偏大是高中壓內(nèi)缸發(fā)生變形的主要原因。為了減少汽缸在機(jī)組正常運(yùn)行中發(fā)生塑性變形,必須降低汽缸的內(nèi)外壁溫差。抑制汽缸外壁散熱速度,使汽缸外壁溫度提高,就能使汽缸內(nèi)外壁溫差減小,從而降低汽缸所受的溫度受力。
通過對(duì)機(jī)組運(yùn)行的詳盡觀察分析,加上對(duì)同類型機(jī)組情況的收集了解,預(yù)測(cè)本機(jī)組將不可避免地發(fā)生汽缸變形現(xiàn)象,在機(jī)組大修前及早進(jìn)行了相關(guān)準(zhǔn)備,并與汽輪機(jī)廠商談了返廠處理事宜。汽輪機(jī)高中壓缸解體后,對(duì)高中壓內(nèi)缸合空缸檢查,對(duì)中分面間隙進(jìn)行全面檢測(cè),如圖1所示。測(cè)量結(jié)果如表1所示。
間隙特點(diǎn):(1)從汽缸外壁處測(cè)得的中分面間隙較小,基本都在1mm以下;(2)從汽缸內(nèi)壁處測(cè)得的中分面間隙較大,除了汽缸兩端,其他部位基本都在1.5 mm以上,間隙最大處達(dá)3.4mm;(3)汽缸中間部位(高溫區(qū)域)內(nèi)壁中分面間隙明顯大于兩邊的間隙。
圖1 高中壓內(nèi)下缸俯視圖
表1 汽缸中分面間隙數(shù)據(jù)表 mm
從測(cè)量結(jié)果看,確認(rèn)高中壓內(nèi)缸發(fā)生變形,中分面內(nèi)張口存在明顯超標(biāo)現(xiàn)象。根據(jù)對(duì)機(jī)組運(yùn)行情況的分析,高中壓內(nèi)缸變形是高中壓內(nèi)缸內(nèi)外壁溫差大引起,如在高中壓內(nèi)缸兩端隔熱板上增加鑲嵌式汽封齒結(jié)構(gòu)密封(如圖2所示),減小隔熱環(huán)處的內(nèi)外缸間隙,使汽缸夾層間低溫蒸汽流動(dòng)時(shí)被進(jìn)一步節(jié)流,減少蒸汽流動(dòng)量,也就減弱了流動(dòng)蒸汽對(duì)汽缸外壁的冷卻效果,汽缸外壁溫度則得到一定程度的提高。
圖2 汽缸隔熱環(huán)增加汽封齒
高中壓內(nèi)缸返制造廠后,根據(jù)上述思路,對(duì)汽缸隔熱板處進(jìn)行了相關(guān)的改進(jìn),并對(duì)汽缸變形進(jìn)行加工修復(fù),先對(duì)汽缸噴嘴室進(jìn)行拆除并對(duì)汽缸內(nèi)外部進(jìn)行清理工作后,用銑床對(duì)汽缸結(jié)合面進(jìn)行加工消除間隙,再上鏜床對(duì)汽缸導(dǎo)向孔、定位鍵、結(jié)合面壓板槽、密封槽、孔銷、螺孔等部位進(jìn)行加工,然后將上下缸合缸,用立車將洼窩徑向尺寸加工到位,完成汽缸修復(fù)工作。
汽輪機(jī)效率損失是多種多樣的,如端部損失、動(dòng)靜葉型損失、動(dòng)靜葉二次流損失、根部損失等等,有些損失無法避免,有些損失則可盡量減小。根據(jù)制造廠數(shù)據(jù),汽封漏汽損失要占總損失的7%左右。因此減小汽封漏汽,是提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的一個(gè)重要措施和有效手段。新機(jī)組投產(chǎn)以后,汽缸在鑄造、加工過程中積累的殘余應(yīng)力在機(jī)組運(yùn)行中逐步得到釋放,另外汽缸還承受著運(yùn)行中的溫度變化、溫差等產(chǎn)生的應(yīng)力影響,由此造成了汽輪機(jī)本體部份變形,使安裝時(shí)預(yù)留的汽封間隙發(fā)生了復(fù)雜的變化,造成汽封磨損、間隙增大,汽輪機(jī)性能劣化較明顯,汽輪機(jī)各級(jí)抽汽溫度有一定幅度的上升。
東汽DAS汽封結(jié)構(gòu)原理如圖3所示。
圖3 東汽DAS汽封結(jié)構(gòu)原理圖
汽封齒采用鐵素體不銹鋼材質(zhì),其特點(diǎn)是不會(huì)淬硬,發(fā)生動(dòng)靜磨擦?xí)r仍能保持較低硬度,對(duì)轉(zhuǎn)子損傷較小,因此可以設(shè)計(jì)采用較小的汽封間隙,結(jié)合尖齒結(jié)構(gòu)(圖3中B片),可提高汽封效果。DAS汽封在傳統(tǒng)的迷宮式汽封基礎(chǔ)上,增加了DAS齒 (圖3中A片),DAS齒采用寬齒型式,發(fā)生動(dòng)靜磨擦?xí)r其磨損速度比尖齒要緩慢許多,DAS齒設(shè)計(jì)汽封間隙比尖齒小0.05~0.1mm,當(dāng)汽封圈與轉(zhuǎn)子發(fā)生碰磨時(shí),A片首先與轉(zhuǎn)子接觸,使汽封圈向后退讓,從而減緩B片的磨損,盡可能延長(zhǎng)汽封圈的密封效果。
對(duì)平板劃線的單菌落進(jìn)行形態(tài)觀察。革蘭氏染色包括初染、媒染、脫色、復(fù)染等4個(gè)步驟,具體操作步驟見文獻(xiàn)[7]。
通過與汽輪機(jī)廠的技術(shù)交流,對(duì)機(jī)組原設(shè)計(jì)通流間隙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了優(yōu)化,在保證汽輪機(jī)安全性的前提下,適當(dāng)減小了各級(jí)汽封間隙設(shè)計(jì)值和公差范圍,例如高壓第5級(jí)隔板汽封上下間隙從原來的1.0(-0.13~+0.13)mm 調(diào)整為 0.87(0~+0.10)mm,對(duì)汽封檢修調(diào)整質(zhì)量提高了要求,使汽封間隙值控制更加精確合理??紤]到本次檢修為機(jī)組投產(chǎn)后首次檢修,未對(duì)汽封進(jìn)行大范圍更換,對(duì)汽封間隙測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)超標(biāo)的汽封塊,在現(xiàn)場(chǎng)用汽封塊背弧機(jī)等機(jī)械加工設(shè)備進(jìn)行磨削加工,使汽封間隙恢復(fù)到設(shè)計(jì)值。對(duì)于鑲嵌在隔板葉頂部位的阻汽片,采取拔除舊齒、鑲上新齒、用機(jī)床進(jìn)行精密加工的方法進(jìn)行更換處理。在機(jī)械加工時(shí),注意保持了DAS齒與尖齒的公差。采用細(xì)致的檢修工藝,反復(fù)多次合缸,進(jìn)行汽封間隙的測(cè)量和調(diào)整,保證汽封間隙的檢修質(zhì)量。
在高中壓內(nèi)缸與外缸定位肩胛處增加柔性盤根,減少內(nèi)外缸夾層的蒸汽由高壓端向中壓端泄漏,如圖4所示。
圖4 高中壓內(nèi)外缸定位處增加盤根密封
封堵高中壓內(nèi)外缸密封肩胛處注油裝置中壓側(cè)出口,封住高壓內(nèi)缸和中壓內(nèi)缸蒸汽泄漏,提高缸效率。此孔口徑D6.5mm,現(xiàn)場(chǎng)用沉頭螺塞或銷釘密封堵焊,如圖5所示。
圖5 高中壓外缸注油孔封堵
控制中壓1級(jí)冷卻連接結(jié)構(gòu)安裝間隙:中壓1級(jí)葉輪冷卻送汽機(jī)構(gòu)考慮到內(nèi)外缸的膨脹差異,特設(shè)計(jì)成球頭連接結(jié)構(gòu)。在實(shí)際運(yùn)行中球頭處的間隙關(guān)系到高壓內(nèi)外缸之間的密封效果,如果密封不好,將會(huì)引起汽缸夾層溫度超差,影響機(jī)組正常膨脹過程,同時(shí)還會(huì)造成中壓3級(jí)后抽汽參數(shù)偏離設(shè)計(jì)值。在大修中重點(diǎn)檢查并確認(rèn)了此二處球頭配合間隙在合理范圍內(nèi)。
在低壓進(jìn)汽室肩胛處增加盤根,阻止低壓進(jìn)汽直接漏至低壓2級(jí)后抽汽,使抽汽參數(shù)降低,提高低壓缸效率,如圖6所示。
圖6 在低壓進(jìn)汽室肩胛處增加盤根
低壓末級(jí)隔板下部空心腔室由于在正常運(yùn)行時(shí)有蒸汽存留,為了將此區(qū)域水汽排走,低壓缸下部在附圖所示位置增加了D141.5mm疏水管,每個(gè)低壓缸4處,一臺(tái)機(jī)組8處。為了防止蒸汽通過此管道直接大量
排放到凝汽器,為此增加了如圖7所示的焊接節(jié)流孔板。通過此措施,可有效防止蒸汽泄漏,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
圖7 低壓缸下部疏水增加節(jié)流孔板
(1)鑒于同類型機(jī)組于本年度發(fā)生過中壓隔板變形問題,本次大修將中壓1級(jí)至3級(jí)隔板返廠,作隔板變形檢查、主焊縫探傷,對(duì)中壓1級(jí)至2級(jí)隔板焊接加強(qiáng)筋,提高隔板強(qiáng)度裕度,增強(qiáng)了機(jī)組調(diào)峰運(yùn)行能力,如圖8所示。
圖8 中壓隔板焊接加強(qiáng)筋
(2)轉(zhuǎn)子與汽封片配合部位,部分有較深的磨痕。分析是汽封塊與槽道設(shè)計(jì)配合間隙較小,機(jī)組運(yùn)行后氧化皮、銹蝕雜質(zhì)造成部分汽封圈有卡澀不能及時(shí)退讓,與轉(zhuǎn)子過度磨擦。通過打磨隔板槽,適當(dāng)加大了汽封塊與槽道配合間隙,保證轉(zhuǎn)子與汽封碰磨時(shí)汽封能靈活退讓。
(3)解體發(fā)現(xiàn)低壓末級(jí)葉片和安裝在末級(jí)葉輪上的平衡塊水蝕比較明顯,鑒于機(jī)組才運(yùn)行兩年,檢查認(rèn)為水蝕速度偏快。汽輪機(jī)運(yùn)行在低壓末幾級(jí)的蒸汽已進(jìn)入濕蒸汽區(qū),蒸汽濕度較大,低壓末級(jí)的水蝕是無法避免的,并且機(jī)組負(fù)荷越低,水蝕作用越大。水蝕速度快,一方面是機(jī)組負(fù)荷率偏低這種客觀因素造成的,另一方面則要重點(diǎn)檢查低壓末幾級(jí)是否有除濕效果不良的問題,如圖9所示。
經(jīng)測(cè)量低壓末級(jí)葉頂汽封圈處疏水槽間隙為0.6 mm,檢查間隙中有銹蝕、結(jié)垢等雜質(zhì),使疏水槽間隙進(jìn)一步減小甚至堵塞,從而造成末級(jí)疏水不暢。加工更換加厚的調(diào)整墊片,將疏水槽間隙加大到1.0mm,提高了除水效果。水蝕嚴(yán)重的平衡塊,為防止運(yùn)行中脫落,重新加工了新平衡塊,根據(jù)原始配重記錄,進(jìn)行更換。
圖9 末級(jí)葉片及平衡塊水蝕現(xiàn)象
(4)在汽缸宏觀和PT檢查(滲透檢測(cè))時(shí)發(fā)現(xiàn),高中壓外缸上半中壓排汽內(nèi)腔洼窩有60mm長(zhǎng)的裂紋、高壓隔熱環(huán)處有20mm,5mm裂紋共3處。為此征求了廠家意見,制定了修復(fù)方案,對(duì)裂紋先進(jìn)行打磨,打磨時(shí)注意圓滑過渡,如裂紋深度大于20mm,則需要進(jìn)行補(bǔ)焊處理。通過多次手工逐步打磨和探傷,發(fā)現(xiàn)各處打磨深度分別在2~5mm時(shí)裂紋消除,經(jīng)打磨圓滑完成處理工作。
在高壓調(diào)門解體時(shí)發(fā)現(xiàn),1號(hào)、3號(hào)、4號(hào)高壓調(diào)門閥桿下襯套端面焊縫存在整圈裂紋。聯(lián)系東汽專業(yè)焊接人員,將焊縫裂紋處打磨深度約3mm后,采用TIG焊接,焊材使用鎳基焊絲,補(bǔ)焊修復(fù)。
經(jīng)性能試驗(yàn)測(cè)試,汽輪機(jī)熱耗率較修前熱耗率下降 128 kJ/(kW·h),節(jié)約煤耗 4.369 g/(kW·h)。 各級(jí)抽汽溫度明顯下降,一抽溫度較修前下降了5.4℃,三抽溫度較修前下降了8.9℃。
高中壓內(nèi)缸下半內(nèi)外壁溫差大問題明顯好轉(zhuǎn),高中壓內(nèi)缸下半內(nèi)外壁溫差從修前的125℃下降到83℃,降低42℃,高中壓內(nèi)缸運(yùn)行中受到的溫度應(yīng)力明顯降低。
本次機(jī)組首次投產(chǎn)后首次的大修,由于大修前技術(shù)分析和準(zhǔn)備工作比較充分,對(duì)汽缸變形的問題預(yù)先做好了返廠安排,檢修過程則較為主動(dòng)。從大修時(shí)對(duì)汽封間隙的加工調(diào)整幅度看,大修前汽封間隙明顯變大,證明新機(jī)組性能劣化速度確實(shí)較快,投產(chǎn)后及時(shí)進(jìn)行首次大修是很有必要的,在提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的同時(shí),還能及早地發(fā)現(xiàn)和解決隱患問題,促進(jìn)了汽輪機(jī)安全性的提高。
[1]徐傳堂,姜 濤.超臨界650MW汽輪機(jī)采用DAS汽封的技術(shù)改造[J].江蘇電機(jī)工程,2013,32(4):70-73.