湖南省衡陽市紡織機械有限公司 (421007) 鄒友民
軸承溝道超精質(zhì)量的提高能極大地降低軸承的振動、噪聲,提高軸承的使用壽命。超精導(dǎo)輥是超精機最關(guān)鍵的結(jié)構(gòu),其輥筒主軸精度會直接影響到超精軸承溝道的質(zhì)量。隨著超精機的長期使用,超精導(dǎo)輥主軸軸承及輥筒的易損,將直接造成超精質(zhì)量的下滑,快速修復(fù)導(dǎo)輥就會顯得非常重要。
我公司現(xiàn)有全自動超精機,因超精導(dǎo)輥主軸(見圖1)在超精軸承溝道過程中輥筒與軸承外圓旋轉(zhuǎn)摩擦接觸,造成導(dǎo)輥自然易損。同時,超精導(dǎo)輥主軸內(nèi)安裝的軸承因長期運轉(zhuǎn)軸承間隙過大,直接造成導(dǎo)輥主軸精度下降,從而導(dǎo)致超精質(zhì)量下滑,產(chǎn)品加工合格率越來越低。為解決此問題,公司多次組織機修人員對其進行修復(fù),但結(jié)果都不理想。
圖1 超精導(dǎo)輥主軸裝配示意圖
造成導(dǎo)輥主軸修復(fù)精度不高主要原因:超精導(dǎo)輥輥筒(見圖2)和導(dǎo)輥主軸是由錐面配合而聯(lián)接的。常規(guī)修復(fù)方式是:先更換超精導(dǎo)輥主軸內(nèi)的軸承;同時車一根與導(dǎo)輥主軸錐度吻合的心軸,再將心軸錐面與導(dǎo)輥輥筒的內(nèi)孔錐面配磨;然后將導(dǎo)輥輥筒裝配到配磨好的錐度心軸上,修磨外圓;最后將導(dǎo)輥安裝到超精導(dǎo)輥主軸上。因為錐度心軸加工誤差+錐度心軸錐度誤差+導(dǎo)輥主軸易損及軸承安裝精度等各種原因,造成超精導(dǎo)輥裝配后輥筒的跳動超差,出廠標(biāo)準(zhǔn)為3μm,實測值為15~25μm。多次修復(fù),結(jié)果都不理想。
圖 2
圖 3
圖 4
要想將超精導(dǎo)輥輥筒的跳動減少,只能盡量避免各種誤差的產(chǎn)生。因此,我們設(shè)計出導(dǎo)輥整體修磨夾具(見圖3)。按圖3所示加工完畢后,沿中孔軸線破開,變成上、下哈弗。修復(fù)導(dǎo)輥時,先更換超精導(dǎo)輥主軸軸承(為確保導(dǎo)輥精度,我們采用精度等級為C級的高精度軸承,請維修師傅精心裝配)。再將輥筒、端蓋裝配到超精導(dǎo)輥主軸上(見圖4),用螺絲擰緊(注:輥筒和超精導(dǎo)輥主軸錐面配合要求緊密,其配合面廠家已經(jīng)精心配磨過,如非破壞,不需加工,但絕不能產(chǎn)生間隙及松動),再將超精導(dǎo)輥主軸整體放置到導(dǎo)輥整體修磨夾具下哈弗內(nèi),蓋上上哈弗,并將整體修磨夾具的兩螺釘擰緊;再將夾具用螺釘聯(lián)接到高精度外圓磨床上;用雞心夾頭帶動導(dǎo)輥主軸尾端旋轉(zhuǎn),就可以將超精導(dǎo)輥主軸修出。
采用這種超精導(dǎo)輥整體修磨方法后,導(dǎo)輥修磨變得非常簡單快捷,修磨后導(dǎo)輥的跳動在2μm以內(nèi),軸承溝道超精質(zhì)量得到了很大的改善,產(chǎn)品合格率大幅提高。