南陽防爆集團股份有限公司 (河南 473008) 王 魁 李曉耘 鄒 猛 羅 禎
CKJ61125型數(shù)控臥車最大加工工件重量為10t,承擔車間中型發(fā)電機、電動機軸及轉(zhuǎn)子的精加工任務(wù),是成品部件的最后一道關(guān)鍵工序。但該設(shè)備在使用中,當加工部件重量>6t時,主軸徑向精度喪失較快,時常造成加工工件精度超差,對生產(chǎn)質(zhì)量和進度影響較大。
經(jīng)過認真分析,我們認為,造成這種現(xiàn)象的原因有以下幾方面:
(1)主軸6(見圖1)所承受的軸向力由圓錐滾子軸承4(2套,型號32020)和3(型號32017)通過隔套至碟簧2承受,而徑向跳動主要由2套圓錐滾子軸承4來限定。這幾套軸承本身靠碟簧2和鎖緊螺母1來預緊,理想狀態(tài)下該結(jié)構(gòu)可滿足使用要求。但該設(shè)備在加工較重工件時,主軸所承受力較大且?guī)в袥_擊性(部分工件加工時需斷續(xù)切削),易造成軸承上滾子及內(nèi)外環(huán)滾道磨損,進而在軸承內(nèi)部形成間隙,導致主軸6徑向跳動精度常常造成超差,影響加工工件精度。除非經(jīng)常調(diào)整鎖緊螺母1來預緊或更換新軸承,但這無疑將會給維修增大工作量,也會造成對生產(chǎn)進度的影響。
(2)鎖緊螺母1(見圖1)為普通圓螺母結(jié)構(gòu),當主軸6承受力有沖擊性時,易造成鎖緊螺母松動(改進前維修時常發(fā)現(xiàn)),進而影響主軸軸承的預緊力,也是造成徑向跳動超差的重要原因。
(3)結(jié)構(gòu)設(shè)計時對軸承選型存在認識不足,這是根本原因。在使用中圓錐滾子軸承能同時承受來自所在軸的徑向和軸向載荷,而作為臥車上的主軸(無論尾座或床頭箱),軸向精度和徑向精度雖然都很重要,但排在首位的應為徑向精度。主軸結(jié)構(gòu)設(shè)計時,應盡量把軸向精度和徑向精度設(shè)計為兩個互不干涉的尺寸鏈。
圖1 改進前
根據(jù)以上分析,我們對原結(jié)構(gòu)做了以下改動(見圖2):
(1)用雙列圓柱滾子軸承NN3020K代替原2套圓錐滾子軸承32020,用圓柱滾子軸承NU2216E、圓錐滾子軸承33016和推力球軸承51115代替原圓錐滾子軸承32017位置。
圖2 改進后
(2)根據(jù)分析后軸承的確定,重新設(shè)計制作尾座主軸,改進后主軸8如圖2所示。
(3)改變原鎖緊螺母結(jié)構(gòu),增加頂絲孔及鎖緊塊,以增強鎖緊螺母的鎖緊作用。改進后鎖緊螺母如圖3所示。
(4)根據(jù)改造后軸承分布,重新設(shè)計制作內(nèi)部軸承之間隔套(或軸承室),考慮到圓錐滾子軸承33016拆卸方便,在隔套上鉆4個小孔做拆裝孔。
圖3 改進后的鎖緊螺母
該尾座主軸結(jié)構(gòu)自改進后通過近一年來的運行,并經(jīng)多次精度檢測,主軸精度無論是徑向還是軸向均能滿足使用要求,達到預想結(jié)果。同時,改進后不僅保證了生產(chǎn)的連續(xù)性、降低了維修工作量,也為企業(yè)相關(guān)設(shè)備的改進工作和非標設(shè)備的制作積累了經(jīng)驗。
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[2] 鄭國偉. 機修手冊[M]. 3版. 北京:機械工業(yè)出版社,1993.