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生料磨長時間停車對入窯生料質(zhì)量的影響及對策

2015-04-28 01:43錢秋楓
新世紀水泥導報 2015年2期
關(guān)鍵詞:庫內(nèi)生料爐渣

錢秋楓

邯鄲金隅太行水泥有限責任公司,河北 邯鄲 056200

生料磨長時間停車對入窯生料質(zhì)量的影響及對策

錢秋楓

邯鄲金隅太行水泥有限責任公司,河北 邯鄲 056200

生產(chǎn)中,生料磨定檢或是故障停車時間超過10 h,入窯生料LSF就會出現(xiàn)明顯升高,從而導致熟料KH出現(xiàn)較大波動。對于有計劃的長時間停磨,控制生料細度和均化庫料位,停磨前有計劃地調(diào)整出磨生料率值,能有效地減少長時間停磨對入窯生料及熟料質(zhì)量產(chǎn)生的影響;對于設備異常臨時停磨的情況,就要根據(jù)均化庫的工作原理,延長換區(qū)時間,同時加開庫底備用風機增強庫內(nèi)攪拌氣流,延緩入窯生料LSF、IM的增長,同時,還得采取固定下料區(qū)間的方式使開磨后調(diào)整的低LSF生料盡快出庫。

生料磨 停車 生料質(zhì)量

0 引言

本公司2010年10月投產(chǎn)一條4 500 t/d水泥生產(chǎn)線,設備配置為: TRMR53.4輥式生料磨;Ф22.5mNGF型重力充氣攪拌式均化庫,庫高43 m,儲存量20 000 t,儲存期2.5 d,庫底卸料系統(tǒng)流量最大450 t/h;Φ4.8 m×74 m雙列旋風預熱器帶分解爐回轉(zhuǎn)窯。生產(chǎn)中,我們發(fā)現(xiàn)生料磨定檢或是故障停車時間超過10 h,入窯生料LSF就會出現(xiàn)明顯升高,從而導致熟料KH出現(xiàn)較大波動。本文就此現(xiàn)象之原因進行分析,并介紹應對措施。

1 現(xiàn)象描述

生料磨幾次停磨前后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表1。

表1 生料磨幾次停磨前后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)

表1中所列為五組停磨時生、熟料檢驗數(shù)據(jù),隨著停磨時間的延長,總趨勢為熟料飽和比和鋁率逐漸上升,硅率下降。本公司熟料KH控制中線為0.920±0.020,在停磨超過10 h后,熟料接近甚至超過上限。

其中,數(shù)據(jù)中序號3時段在停磨期間,熟料三率值較平穩(wěn),沒有出現(xiàn)明顯波動,而序號5時段,熟料飽和比在短時間內(nèi)已大幅上漲。通過對比發(fā)現(xiàn),在出磨生料細度較低,停磨時均化庫料位較高時,入窯值波動較小。而生料細度粗且均化庫料位較低時,入窯值在短時間內(nèi)增幅較大,對熟料質(zhì)量產(chǎn)生明顯影響。

推斷,細度和均化庫料位對停磨后的入窯值變化產(chǎn)生影響。細度包括篩余,也包括不同粒度的分布,通過對正常入窯生料和停磨10 h后的入窯生料進行激光粒度分析,來觀察生料粒徑分布,從而查找產(chǎn)生離析的根源。粒度分析結(jié)果見圖1、圖2。

圖1 生料磨正常生產(chǎn)時的入窯生料粒度分析結(jié)果

對比圖1、圖2、可知,停磨10 h后,入窯生料中粒徑大于等于65μm以上的粒子明顯減少,而小于32 μm的粒子明顯增多。物料微分分布變化明顯,平均粒徑和中位徑明顯變小,粒度分布范圍變窄。

2 原因分析

本廠原材料采用石灰石、砂巖、轉(zhuǎn)爐渣和爐渣四組分配料。由表2可知,石灰石為鈣質(zhì)原料,砂巖為硅質(zhì)原料,轉(zhuǎn)爐渣為鐵質(zhì)校正材料,爐渣為鋁質(zhì)校正材料。本廠石灰石為礦山自采,砂巖為外購,兩種物料破碎后分別進行預均化,成分和粒度相對穩(wěn)定。轉(zhuǎn)爐渣為冶煉鋼鐵時產(chǎn)生的工業(yè)廢渣,爐渣為電廠爐渣。為了驗證不同物料的易磨性,控制0.08 mm篩余18%的情況下,四種物料的粉磨時間見表3。

由表3可知,配料組分中不同原材料易磨性存在差異,提供鈣質(zhì)成分的石灰石與提供鋁質(zhì)成分的爐渣易磨性相對較好,經(jīng)過立磨粉磨、選粉收塵后,不同成分的出磨物料粒徑不同,長時間停磨時生料庫處于靜止狀態(tài),粒徑較小的鈣、鋁粒子開始滲透,產(chǎn)生離析,致使出庫生料成分發(fā)生變化,通過公式計算可知,LSF增高,SM下降,IM增高,與停磨后入窯生料率值的變化方向一致。

表2 原材料成分 %

3 采取的措施

(1)控制出磨生料0.08 mm篩余18%以內(nèi),0.2 mm篩余1.0%以內(nèi)。并盡量保持高料位時停車。

(2)停磨前,根據(jù)庫料位及預計停車時間,提前降低出磨生料LSF,提SM降IM,盡量延緩并減小停磨對入窯料的影響。

表3 四種物料的粉磨時間

4 效果

圖2 停磨10 h后入窯生料粒度分析結(jié)果

2014年設備大修,預計停磨32 h。為了穩(wěn)定停磨后的入窯值,停磨前保持42 m滿庫,同時下調(diào)生料細度,控制0.08 mm篩余18%,0.2 mm篩余1.0%以內(nèi)。并于停磨前四個班開始緩慢降低LSF、IM,提升SM,使熟料KH保持在中下限0.910附近。停磨前8 h再次下調(diào)出磨生料LSF控制指標。具體見表4。通過一系列的措施,本次停磨32 h,雖然熟料三率值變化趨勢同于以往,但是幅度變小,且時間延遲,32 h停磨沒有造成熟料大幅波動。

表4 停磨前的生產(chǎn)控制

5 臨時停磨時的應對措施

控制生料細度和均化庫料位,停磨前有計劃地調(diào)整出磨生料率值,能有效地減少長時間停磨對入窯生料及熟料產(chǎn)生的影響。但是,實際生產(chǎn)中,設備異常臨時停磨的情況時有發(fā)生,如何減緩突發(fā)事件對生產(chǎn)的影響,是必須面對的課題。

首先,從NGF型重力充氣攪拌式均化庫的工作原理入手,入窯生料經(jīng)提升機至均化庫頂,由庫頂下料分配器分配后,通過八個長短不一、環(huán)型分布的斜槽喂入庫中。庫底板有一錐形中心混合室,分為八個充氣區(qū);錐體與庫壁形成的區(qū)域稱為外環(huán)區(qū),中心混合室內(nèi)稱為內(nèi)環(huán)區(qū)。卸料時,羅茨風機向庫底內(nèi)外環(huán)分區(qū)輪流循環(huán)充氣,使生料從外環(huán)區(qū)進入中心混合室的內(nèi)環(huán)區(qū),再由中心室卸入庫底卸料裝置。在整個均化過程中,生料進入庫內(nèi),以層的形式均勻平鋪在庫內(nèi)。中心混合室輪流循環(huán)充氣進料時,外環(huán)區(qū)錐體孔洞上方依次出現(xiàn)多個漏斗凹陷,漏斗沿徑向排成一列,隨充氣角度的變換而旋轉(zhuǎn),庫底生料產(chǎn)生第一次徑向混合。生料進入中心混合室后,在減壓錐的減壓作用下,經(jīng)混合室內(nèi)充氣氣流攪拌,使得生料在內(nèi)環(huán)區(qū)進行又一次充分的氣力混合。經(jīng)過均化的生料,由庫底溢流管卸出,完成生料的均化全過程。

本公司生料均化庫庫底分為8區(qū),出廠設計為每7 min轉(zhuǎn)換一區(qū)。由于每區(qū)變換時間較短,均化庫高42 m,庫內(nèi)徑向混合的漏斗凹陷未形成貫通,長時間停磨時,致使上層物料呈現(xiàn)靜止狀態(tài),逐漸形成小粒徑物料的滲透,最終導致庫內(nèi)物料產(chǎn)生離析,引起出庫生料成分波動。

基于以上原理,我們延長換區(qū)時間,由7 min改為15 min,同時加開庫底備用風機增強庫內(nèi)攪拌氣流,延緩入窯生料LSF、IM的增長,取得了一定效果。但是隨著停磨時間的延長,出庫生料在開磨以后延續(xù)幾個小時LSF、IM居高不下,即使調(diào)低出磨生料LSF、IM,亦不能與LSF增高的出庫料形成混合,盡快扭轉(zhuǎn)入窯料持續(xù)偏高的局面。

為了使開磨后調(diào)整的低LSF生料盡快出庫,我們采取了固定下料區(qū)間的方式,使庫內(nèi)生料形成貫通漏斗流,不僅調(diào)整到位極快,而且通過有效的多層面切割,物料均化效果短時間內(nèi)得以體現(xiàn)。由此,我們推廣至停磨后,立刻固定下料區(qū)間,不僅在庫內(nèi)形成貫穿漏斗凹陷,減小了物料離析的作用,同時開磨后3 h內(nèi)仍固定下料區(qū)間,使物料在短時間內(nèi)調(diào)整均化,有效地減緩了停磨對入窯生料的影響。

6 結(jié)束語

生產(chǎn)中,生料磨定檢或是故障停車時間超過10 h,入窯生料LSF就會出現(xiàn)明顯升高,從而導致熟料KH出現(xiàn)較大波動。對于有計劃的長時間停磨,可控制生料細度和均化庫料位,停磨前有計劃地調(diào)整出磨生料率值,能有效地減少長時間停磨對入窯生料及熟料產(chǎn)生的影響;對于設備異常臨時停磨的情況,就要根據(jù)均化庫的工作原理,延長換區(qū)時間,同時加開庫底備用風機增強庫內(nèi)攪拌氣流的辦法,延緩入窯生料LSF、IM的增長,同時,還得采取固定下料區(qū)間的方式使開磨后調(diào)整的低LSF生料盡快出庫。

TQ172.632

B

1008-0473(2015)02-0051-04

10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.02.015

2014-12-15)

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