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高寒地區(qū)超臨界600?MW直接空冷機組防凍及解凍實踐

2015-04-19 06:20:47范景利
科技創(chuàng)新導報 2015年33期
關(guān)鍵詞:高寒地區(qū)嚴密性實踐研究

范景利

摘 要:保證機組嚴密性是防寒防凍的關(guān)鍵,尤其是在高寒地區(qū)的空冷系統(tǒng)是機組防寒防凍的主體,較好的嚴密性才能保證空冷機組運行的經(jīng)濟性、安全性。該文針對國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司一期工程2×600 MW超臨界燃褐煤機組,結(jié)合機組實際的防凍及解凍案例進行進行闡述,并給出了后續(xù)進一步完善治理措施。實踐證明:該機組采取的防凍及解凍措施達到了預期效果。這對提高高寒地區(qū)超臨界600 MW直接空冷防凍及解凍問題提供了一定的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:高寒地區(qū) 空冷機組 嚴密性 防凍解凍 實踐研究

中圖分類號:TM62 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)11(c)-0112-03

內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾廠發(fā)電有限公司一期為2×600 MW超臨界燃褐煤機組,鍋爐采用變壓直流鍋爐、П型布置,由哈爾濱鍋爐廠制造;汽輪機為一次中間再熱、兩缸兩排汽、直接空冷,汽輪機、發(fā)電機是上海制造。工程主體設(shè)計由西北電力設(shè)計院承擔,包括空冷部分。直接空冷系統(tǒng)在國內(nèi)起步較晚,在設(shè)計和運行上均缺乏經(jīng)驗,電廠關(guān)注的不僅是空冷系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化的經(jīng)濟性,更關(guān)心的是空冷系統(tǒng)的安全性,安全性主要表現(xiàn)在空冷系統(tǒng)冬季防凍能力上。對于600 MW級別空冷機組的防凍解凍問題國內(nèi)已有相關(guān)研究:耿勝民等通過試驗研究的手段給出了空冷凝汽器實現(xiàn)自動防凍控制的條件、空冷凝汽器實現(xiàn)自動防凍的技術(shù)關(guān)鍵、空冷凝汽器自動防凍控制過程[1];安國梁從設(shè)計上和運行上結(jié)合國電大同二電廠機組介紹了直接空冷機組的防凍措施[2];尹俠根據(jù)達拉特電廠四期直接空冷機組的特點,提出了機組在運行中、低負荷,啟、停機時的具體的防凍措施[3];王忠等通過對大同二電廠空冷島試運過程中凍結(jié)事例的分析,給出了直接空冷系統(tǒng)空冷島的防凍措施[4]。

地處全國最寒冷地區(qū)的內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾廠發(fā)電有限公司直接空冷機組,歷經(jīng)2010年和2011年兩個冬季-46 ℃(極端氣溫-50 ℃)的嚴峻考驗。#1機“1.20非?!钡闹饕蚓褪强绽湎到y(tǒng)的真空度差。下面就該機組空冷系統(tǒng)嚴密性、防凍管理及解凍方面的經(jīng)驗教訓闡述一下自己的一些見解。

1 空冷系統(tǒng)嚴密性

汽輪機排汽端壓力越低,發(fā)電效率越高。但在排汽端凝汽器處形成的真空的同時面臨帶來空氣的漏入問題,空氣的漏入則反過來降低真空,并造成凝汽器換熱性能降低、凝結(jié)水含氧量增加等一系列問題。因此,保證空冷汽輪機組的真空嚴密性十分重要。

空冷島和其他負壓系統(tǒng)運行一段時間,都會不同程度地產(chǎn)生大量漏點,真空嚴密性影響空冷機組安全穩(wěn)定運行,尤其影響經(jīng)濟運行和冬季空冷島防凍。真空區(qū)域面積大,機組正常運行過程中,一旦系統(tǒng)漏入空氣,真空泄漏部位很難查找。因此,設(shè)計選型、制造安裝、調(diào)試及運行的每個階段、每個部位都應(yīng)嚴格控制質(zhì)量驗收工藝標準,必須予以重視,確保真空嚴密性指標始終處于動態(tài)控制的優(yōu)秀值。

(1)空冷廠家制作管束時對單管束進行0.05 MPa氣壓試驗的抽查及整套散熱器水下氣密性試驗。

(2)加強焊接工藝及焊接質(zhì)量的管理,確保焊口100%檢驗合格。

(3)由于空冷系統(tǒng)較大,為避免機組受熱膨脹產(chǎn)生較大的應(yīng)力,空冷系統(tǒng)管道應(yīng)保證無應(yīng)力焊接。

(4)空冷部分進行打壓試驗:試驗壓力為0.03 MPa、時間保持24 h,最大壓降不得超過為0.005 MPa/24 h。所有參加氣壓試驗的排汽管道、分配管道、換熱器管束、凝結(jié)水回水管道、抽真空管道等系統(tǒng)需派專人反復檢查、核查無誤,確保無泄漏點。維持機組真空,除了空冷系統(tǒng)嚴密不漏,還包括汽機本體設(shè)備、排汽裝置、加熱器疏水、本體疏水及部分有壓放水系統(tǒng)等無泄漏。

(5)空冷島風壓需滿足的試驗要求。

試驗要求如下幾方面。

①排汽管道和相關(guān)系統(tǒng)安裝完畢后,在低壓缸排汽管道水平管道上封上一塊盲板。在盲板處配有試驗壓力0.3 bar的卸載安全閥。

②主排汽管道上的爆破膜應(yīng)將膜片更換為堵板,以免打壓過程中損壞。

③風壓試驗使用壓力表兩塊,量程0~0.6 bar,精度0.25級。

④風壓試驗壓力0.3 bar,每隔2 h,讀取壓力表讀數(shù),記錄壓力變化。保持24 h,進行全面檢查,核算最后的壓降小于50 mbar/24h,即認為合格。

(6)考慮影響真空嚴密性試驗的主要因素,主要有以下幾個方面。

①環(huán)境溫度即風機的出口風溫;②ACC的冷卻風量即風機的轉(zhuǎn)速;③機組負荷即進入ACC的空氣量;④真空系統(tǒng)的嚴密性;⑤自然風速和風向。

2 空冷系統(tǒng)冬季防凍

呼倫貝爾全年平均氣溫低,冬季存在管束極易凍結(jié)或結(jié)冰現(xiàn)象,影響換熱,嚴重會影響機組安全運行。下面根據(jù)電廠實際情況從設(shè)計、現(xiàn)場應(yīng)用兩方面對空冷系統(tǒng)冬季防凍進行分析,從而提出預控措施。

2.1 設(shè)計方面防凍措施

(1)單排翅片管的設(shè)計:單從管型來看,單排管由于采用大直徑的基管,蒸汽側(cè)通流面積增大,蒸汽側(cè)壓降低(一般低于2 kPa),有利于汽液的分離和防凍,防凍性能較好。

(2)空氣冷凝器的設(shè)計:空氣冷凝器內(nèi)部分為順流段和逆流段兩部分??諝饫淠鞯倪@種組成方式有效地提高了冷凝器的防凍性能。設(shè)置逆流管束主要是為了能夠比較順暢地將系統(tǒng)內(nèi)的空氣和不凝結(jié)氣體排出,避免運行中在空氣冷凝器內(nèi)的某些部位形成死區(qū)、冬季形成凍結(jié)的情況;設(shè)置逆流冷卻段,在此冷卻段的凝結(jié)水流動方向與蒸汽流向相反,利用蒸汽加熱最末端凝結(jié)水。

(3)設(shè)置擋風墻。防止冬季外界自然風直接吹向散熱器,引起兩側(cè)凝結(jié)水溫相差較大。

(4)設(shè)置電動真空防凍隔離閥。在冬季啟動時采取關(guān)斷某幾列空氣冷凝器,提高凝結(jié)水溫度,防止凝結(jié)水在空冷器下部出現(xiàn)過冷而凍結(jié)。該工程單機組共8列空氣冷凝器,對稱裝設(shè)6只電動真空隔離閥。

(5)冬季運行要注意防凍,在進入冬季運行前,應(yīng)定期檢查抽真空等輔助系統(tǒng),保證其嚴密性動態(tài)處于合格值(150 Pa/min)以內(nèi)。

2.2 現(xiàn)場增加空冷防寒防凍預控措施

(1)空冷真空管道。為防止抽真空管道過冷,造成管道內(nèi)結(jié)冰,堵塞管道,最終影響排汽裝置背壓,因此在抽真空管道上加裝伴熱帶,每根管并列加裝6根伴熱電纜,根據(jù)運行情況,調(diào)節(jié)伴熱電纜投入率。為防止氣溫過低,電動裝置內(nèi)潤滑脂凝固,降低潤滑效果,導致電動裝置內(nèi)齒輪磨損,因此在電動門的電動裝置上加裝伴熱并加裝保溫箱。

(2)在第1和8列外側(cè)散熱器下聯(lián)箱加裝保溫及鋁皮。為防止空冷島1、8列下聯(lián)箱及排氣管道水平段疏水管道疏水過冷。將每臺機組第1列和第8列外側(cè)散熱器下聯(lián)箱加裝保溫及鋁皮進行防凍。

(3)空冷島中間位置設(shè)庫房及值班室。在空冷島上兩臺機組中間空閑位置設(shè)立庫房及值班室,便于存儲空冷島防寒防凍物資,為空冷島出現(xiàn)異常情況時爭取搶修時間,同時為空冷島作業(yè)人員提供一個臨時取暖及休息場所。冬季運行期間,維護部每值兩人、運行部每值一人,每小時監(jiān)測記錄一次空冷島溫度變化情況,如發(fā)現(xiàn)異常及時通知運行人員回暖防凍,并通知專業(yè)主管現(xiàn)場檢查確認。

(4)根據(jù)設(shè)備情況,準備好合適的苫布和麻繩,并準備一定量的炭火爐子,以備某些冷卻單元回暖時急需。

(5)進入冬季,空冷靠外側(cè)第1、8列部分將要停運,臨時將每臺機第1列和第8列管束外側(cè)加裝苫布,風筒下部加裝苫布防風。

(6)在每臺機組1、2、7、8列的每個單元及第3、4、5、6列的第6、7、8單元散熱管束上部蒸汽分配聯(lián)箱兩側(cè)(靠近管束處)加裝滑輪,滑輪間距2.3 m;在每列兩側(cè)管束下部凝結(jié)水收集聯(lián)箱處焊接掛鉤、間距2.3 m,當管束過冷時為在管束上掛棉被或苫布創(chuàng)造條件。

3 空冷系統(tǒng)凍結(jié)及解凍案例分析

3.1 空冷系統(tǒng)凍結(jié)原因

以電廠#1機組為例,2011年10月份發(fā)現(xiàn)真空系統(tǒng)氣密性相對較差,最大泄露達到1 340 Pa/min,經(jīng)專業(yè)治理減小到1 070 Pa/min,但距合格值相差甚遠。公司先后委托空冷廠家、內(nèi)蒙古電科院專業(yè)查漏隊伍利用氦普檢漏儀、微波儀經(jīng)過近2個月的找漏工作,真空達到770 Pa/min,真空系統(tǒng)泄露未得到徹底治理。12月極度寒冷天氣,給室外真空查漏帶來困難,12月下旬停機停止查漏工作。2012年1月1日啟動至1月5日調(diào)停,運行期間3臺真空泵運,維持背壓。2012年1月19日冷態(tài)啟動,機組負荷330 MW左右,空冷系統(tǒng)運行正常。1月20日10:15負荷至600 MW,期間空冷第2、3、4、5、6列投入運行。10:46網(wǎng)調(diào)令減負荷至400 MW,減負荷過程中,空冷第6列#6抽真空介質(zhì)溫度開始下降,11:06降至7 ℃,提高機組背壓至21 kPa,投入回暖,抽真空介質(zhì)溫度上漲至26 ℃后又持續(xù)下降。11:36空冷第5列凝結(jié)水溫度開始下降。11:42負荷降至400 MW,空冷第6列、第5列抽真空介質(zhì)溫度低,申請加負荷至420 MW后,提高機組背壓至35 kPa,空冷第5列、第6列凝結(jié)水溫度仍持續(xù)下降。期間采取調(diào)整空冷風機轉(zhuǎn)速、啟停空冷風機、回暖、加蓋苫布等方式進行調(diào)整均無效,抽空氣溫度、凝結(jié)水溫度持續(xù)下降,且背壓升高,一度上升到50 kPa,同時凝結(jié)水溫度、抽氣溫度急劇下降。為了防止空冷管束出現(xiàn)大面積凍結(jié),19:20申請調(diào)度同意后機組降負荷至242 MW手動打閘停機。

機組停運后,公司組織專業(yè)人員召開分析會,初步判斷系統(tǒng)泄漏是造成機組背壓升高的直接原因,決定投軸封、抽真空,對真空系統(tǒng)進行查漏。真空建立后運行及檢修人員開始現(xiàn)場檢查,21日07:46運行人員發(fā)現(xiàn)機組空冷高壓缸側(cè)排汽管路底部疏水管第二彎頭地面結(jié)冰并有吸氣聲,扒保溫檢查,發(fā)現(xiàn)疏水管彎頭存在40 cm左右裂紋,21日10:05檢修人員對裂紋進行補焊處理完成,系統(tǒng)恢復正常。停運期間,打開第4.5.6.7列蒸汽分配管入孔門及凝結(jié)水下聯(lián)箱開孔對空冷管束進行檢查,發(fā)現(xiàn)管束不同程度凍結(jié)。

分析泄露原因,1月5日停機過程中溫度很低,1月19日啟動機組時,排汽管道疏水管已經(jīng)凍裂,此時疏水管內(nèi)已經(jīng)完全結(jié)凍并將彎頭凍裂,凍裂口被冰凍封堵,未造成的泄露,隨著溫度提高逐漸化凍,漏點暴漏真空保持不住而突降,真空泄露冷空氣進入是導致空冷管束發(fā)生凍結(jié)的主要原因。

3.2 空冷管束解凍

(1)在凍結(jié)管束的下聯(lián)箱凝結(jié)水下降管處割開,檢查下聯(lián)箱及凝結(jié)水管道是否凍結(jié),如果凍結(jié)需要加伴熱電纜化凍,保證空冷凝結(jié)水管路暢通。

(2)解除翅片管束內(nèi)的凍結(jié):①保證入孔為打開狀態(tài)。②用帆布將凍結(jié)單元管束及風筒遮蓋,用保溫棉封閉,保證嚴密性。根據(jù)環(huán)境溫度在單元內(nèi)四角生火(不要用燃燒油脂的方法),用碳或木材在鐵桶中生火,適度依靠煙氣流動加熱單元內(nèi)空氣,解除管束中的結(jié)凍現(xiàn)象實效明顯。

(3)管束化凍過程中,需將凝結(jié)水管道在下聯(lián)箱處斷開,確保溶解出來的水能夠及時可靠排出,避免在凝結(jié)水管道內(nèi)發(fā)生二次凍結(jié)。

(4)解凍過程中,進入蒸汽分配管檢查會有蒸汽從管束中冒出,待該列所有單元凍結(jié)現(xiàn)象解除后,恢復入孔。

(5)正常開機前期,苫布不要拆除,待各單元溫度恢復正常,啟動風機前,組織人員拆除苫布,保證管束全部解凍。

(6)管束化凍過程中,炭爐子火焰切記不能接觸管束,避免管束鋁管碳化,影響防腐能力。

4 空冷系統(tǒng)防凍后續(xù)治理措施

后續(xù)治理措施如下。

(1)凝結(jié)水管道加裝伴熱:針對冬季現(xiàn)場環(huán)境溫度極低的情況,在凝結(jié)水管路上加伴熱,提高冬季凍結(jié)事件處理能力。每根管道彎頭處并列加裝6根伴熱,啟停機過程投入運行。

(2)排汽管道疏水管:針對疏水管路凍裂現(xiàn)象,在疏水管路上增加伴熱防凍。

(3)空冷蝶閥:請廠家配合治理空冷第2、7列蝶閥內(nèi)漏,利于冬季投停該列,確保解列后不凍結(jié)。

(4)空冷抽真空管道:空冷抽真空管伴熱普查并及時消缺;抽真空閥定位準確,開關(guān)正常。

(5)真空嚴密性:治理兩臺機真空嚴密性小于100 Pa/min,力爭實現(xiàn)優(yōu)秀值小于50 Pa/min。

(6)冬季每次啟停機,必須檢查空冷系統(tǒng)疏水、空冷凝結(jié)水管道及抽真空閥處伴熱電纜投運情況,確保無凍結(jié)現(xiàn)象。

總之,空冷機組冬季防寒防凍能力主要體現(xiàn)在真空度越高,系統(tǒng)的抗凍能力越強。冬季機組運行需要高度關(guān)注真空氣密性的定期檢查,一旦發(fā)現(xiàn)真空嚴密性下降,必須及時查漏、堵漏。為了保證空冷系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、可靠運行,做到時時真空達標絕不放松、空冷系統(tǒng)小缺陷也不放過,同時吸取借鑒同地域機組的防凍經(jīng)驗,確保高寒地區(qū)空冷系統(tǒng)冬季長周期安全穩(wěn)定運行。

5 結(jié)語

文章結(jié)合國華呼倫貝爾廠發(fā)電有限公司直接空冷機組,從設(shè)計和現(xiàn)場方面分別總結(jié)并提出相應(yīng)的防凍措施。并通過對空冷系統(tǒng)凍結(jié)與解凍的案例分析,得到導致空冷管束發(fā)生凍結(jié)的主要原因,即真空泄露冷空氣進入。最后給出了空冷系統(tǒng)防凍的后續(xù)治理措施。

參考文獻

[1] 耿勝民,呂雪霞,張勇,等.高寒地區(qū)直接空冷機組空冷凝汽器自動防凍控制[J].吉林電力,2011,39(3):11-13.

[2] 安國梁.淺談600MW直接空冷機組的防凍措施[J].內(nèi)蒙古石油化工,2014(10):47-48.

[3] 尹俠.600MW直接空冷機組防凍措施[J].內(nèi)蒙古石油化工,2014(5):47-48.

[4] 王忠,趙雁,馮潤富,等.內(nèi)蒙古上都電廠2×600MW空冷機組防凍措施[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2005(4):1-3.

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