劉 潔,付 強
(經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 榆次分公司,山西 晉中 030601)
細(xì)紗機用牽伸羅拉生產(chǎn)批量大,其主要制造工藝為磨加工。我公司有大型成型磨床14臺,在加工羅拉的過程中存在粗磨余量大、磨削時間長、切削液過濾不充分、現(xiàn)場工作地面臟等問題,因此,在新建廠房中,采取14臺磨床集中供液,解決了以上問題,并提高了羅拉精度及質(zhì)量。
切削液的過濾凈化,就是把大的固體顆粒、廢渣等從切削液中濾除,使凈化后的切削液能夠循環(huán)使用[1]。實踐證明,過濾凈化后切削液的更換周期可由1個月延長到1年,維護好的情況下甚至可使用2年。
細(xì)紗機羅拉的加工面包括5個凹下外圓、6個工作面外圓、2個小凹下外圓,通過1次裝夾磨削成型,如圖1所示。
1—小凹下;2—中心孔;3—工作面(6個);
4—凹下(5檔);5—軸承檔肩面;6—軸承檔。
羅拉外圓磨削余量大,磨削耗時約為120s;表面粗糙度Ra值為0.5μm;外徑尺寸的離散性較大,每磨加工12節(jié)羅拉需修整1次砂輪,修整量為0.04mm~0.08mm,每副砂輪使用約20d應(yīng)更換。
采用切削液集中供液后,磨削時間約為90s,每加工35節(jié)后需修整砂輪1次,修整量為0.02 mm~0.03mm,每副砂輪壽命可延長至90d。
由于切削液在集中供液系統(tǒng)經(jīng)過過濾,從而使磨削時間縮短,砂輪使用壽命延長,并且降低了工人更換砂輪的勞動強度和工作量,提高了現(xiàn)場工作的安全系數(shù),還縮短了羅拉生產(chǎn)流轉(zhuǎn)時間。
另外,單機供液時每年每臺成型磨需用18件金剛片,集中供液后一年只用了8片,在刀具上節(jié)省的費用也相當(dāng)可觀。
原羅拉加工時用單機過濾,僅帶有沉淀箱,個別的帶有磁性分離器,切削液未充分過濾就被再次使用,以至影響了羅拉表面粗糙度和圓柱度,使產(chǎn)品容易出現(xiàn)燒傷、裂紋等缺陷[2],導(dǎo)致羅拉廢品率高。另外,單機過濾時每臺磨床都配有單獨的水箱導(dǎo)致占地面積大,設(shè)備布局混亂,工作環(huán)境污染嚴(yán)重,為現(xiàn)場管理帶來了諸多不便。
在新廠房使用切削液集中供液系統(tǒng),供液管路從水房走地溝到主廠房,然后沿鋼立柱架空,在垂直立柱分出分液管,再由分配器及球形閥門連到各磨床;回液由地下回液支管通過軟管與各磨床連接,然后回液支管再與地下回液主管連接;為方便回液管道疏通,還分段設(shè)置了陰井[3]。我廠采用的是刮板和紙帶相結(jié)合的過濾方式,系統(tǒng)設(shè)定一定時間,刮板自動運行一次。紙帶過濾是根據(jù)真空壓力的大小,達(dá)到設(shè)定壓力后自動開啟,非織造布向前移動一段距離,帶出廢屑。
為了提高切削液的凈化能力,應(yīng)配備除油設(shè)備,當(dāng)吸油帶吸飽浮油后,由傳動裝置將吸油帶傳動到擠油槽,把油擠干后再由傳動裝置重新帶回到大池中吸油。擠出物經(jīng)油水分離器分離后,油流入油箱,水則分流回大池中。
切削液集中過濾系統(tǒng)的合理應(yīng)用,提高了磨加工后羅拉的表面粗糙度和圓度,提高了砂輪和刀具的使用壽命,提高了現(xiàn)場地面整潔度,改善了工人操作環(huán)境,增強了人機兼容性。另外,集中過濾系統(tǒng)由幾名工作人員就可方便有效地管理,避免了單機配比不統(tǒng)一、頻繁測量pH值等諸多管理漏洞[4]。集中供液系統(tǒng)有利于環(huán)境保護,減少了切削液的排放量,降低了濾材的消耗和污染物處理的成本,這些都是單機系統(tǒng)無法比擬的。集中供液系統(tǒng)無論在現(xiàn)在還是將來,都是大型生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮配置的,新興切削技術(shù)將以追求高效率、高性能、低污染和低能耗為目標(biāo),引領(lǐng)切削液工藝技術(shù)不斷向前發(fā)展。
[1]周行.水溶性切削液的預(yù)防性維護與管理[J].機械制造,1994(2):36-38.
[2]廖德仲.切削液防銹劑的研究[J].潤滑與密封,2004(7):83-84.
[3]劉鎮(zhèn)昌.金屬切削液:選擇、配制與使用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.
[4]張紅兵.機械設(shè)計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.