馬永明
(安陽鋼鐵股份有限公司,河南安陽 455000)
閉環(huán)控制技術(shù)在高頻電源除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用
馬永明
(安陽鋼鐵股份有限公司,河南安陽 455000)
將電流閉環(huán)控制技術(shù)應(yīng)用于電除塵高頻電源控制系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)了跟蹤電場的動態(tài)運(yùn)行情況,自動調(diào)節(jié)極限電流給定值,是高頻電源節(jié)能技術(shù)在燒結(jié)機(jī)電除塵應(yīng)用中的一個創(chuàng)新和突破。
閉環(huán)控制;高頻電源;電除塵;極限電流給定值
除塵器高頻高壓電源是國際上先進(jìn)的電除塵器供電新型電源,與傳統(tǒng)的可控硅控制工頻電源相比,具有輸出紋波小、平均電壓電流高、體積小、重量輕、集成一體化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換效率與功率因數(shù)高、采用三相平衡供電對電網(wǎng)影響小等特點(diǎn),性能優(yōu)異可以較大幅度地提高除塵器的除塵效率。
近年來,安鋼配套建設(shè)了6000m3級3號鐵煉高爐和500m2燒結(jié)機(jī)工程項目,3號燒結(jié)機(jī)電除塵器采用福建龍凈環(huán)保節(jié)能控制系統(tǒng),高頻電源首次在3號燒結(jié)機(jī)電除塵系統(tǒng)中大規(guī)模使用。3號燒結(jié)機(jī)電除塵從2012年5月投產(chǎn)以來,高頻電源的使用、維護(hù)和維修面臨許多難題,如何確保電除塵器大容量高頻電源的穩(wěn)定、可靠運(yùn)行,將直接影響到燒結(jié)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。鑒于原控制系統(tǒng)存在的不能動態(tài)地對二次電流極限值進(jìn)行自動反饋調(diào)節(jié),因此有必要在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上自行設(shè)計開發(fā)一套高頻電源極限電流閉環(huán)控制系統(tǒng)。
1.1 原電除塵系統(tǒng)(設(shè)備)組成
(1)高頻電源控制系統(tǒng)。其主要功能提供純直流供電、間歇脈沖供電兩種控制方式,具有自動和手動兩種運(yùn)行方式;對振打采用高低壓一體化控制功能,包括振打控制和斷電振打控制,同時還具有反電暈檢測控制;提供完善的保護(hù)功能設(shè)備能承受在額定負(fù)載條件下,開機(jī)和停機(jī)的沖擊。
(2)低壓控制系統(tǒng)。主要完成除塵器本體低壓電氣設(shè)備的控制任務(wù)。
(3)上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。采用Vijeo Citect監(jiān)控軟件,通過以太網(wǎng)通訊實(shí)現(xiàn)對每臺電除塵器高頻電源控制系統(tǒng)、本體低壓設(shè)備控制系統(tǒng)、本體清灰控制系統(tǒng)控制,保證對整個除塵控制系統(tǒng)正常運(yùn)行。
3號燒結(jié)機(jī)電除塵器高頻電源改造前的極限電流給定值控制系統(tǒng)由上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、高頻電源兩部分組成,在上位機(jī)上由操作人員給定電流極限值,通過以太網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對高頻電源極限電流給定值的開環(huán)控制。原控制方案結(jié)構(gòu)示意見圖1。
圖1 原系統(tǒng)控制方案結(jié)構(gòu)
1.2 原電除塵控制系統(tǒng)運(yùn)行情況及存在的問題
在燒結(jié)礦生產(chǎn)過程中,由于燒結(jié)工藝的變化,流過電除塵器的灰塵量、廢氣溫度、壓力、濕度等各種因素時刻處于變化中,電流極限值的給定和調(diào)節(jié)控制是除塵設(shè)備日常運(yùn)行過程中的關(guān)鍵性問題。在燒結(jié)生產(chǎn)過程中,由于燒結(jié)工藝變化、生產(chǎn)條件的改變,需要及時調(diào)節(jié)電場的電流極限值,盡可能地降低電能消耗,達(dá)到節(jié)能的目的。
原系統(tǒng)控制方案運(yùn)行時,如果電場電流極限值一直不變,可能出現(xiàn)以下情況:一是電流極限值大于動態(tài)最大電流極限值,火花率偏大,電場承受的二次電壓較低,收塵效果不好,此時可適當(dāng)降低電流極限值;二是電流極限值等于動態(tài)最大電流極限值,火花率接近零,電場承受的二次電壓上升,電流極限值不用調(diào)整;三是電流極限值小于動態(tài)最大電流極限值,電場承受的二次電壓繼續(xù)上升,為了提高收塵效率,可適當(dāng)提高電流極限值。
3號電除塵器高頻電源改造前采用福建龍凈環(huán)保公司上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)開環(huán)控制方案,電流極限值偏大時,如果二次電壓低,則電場收塵效率下降,高頻電源電子元件損壞率升高,同時電耗超標(biāo)。如果電場二次電壓偏高則火花率高,電場處于動蕩狀態(tài),二次揚(yáng)塵嚴(yán)重,整個電場收塵效率降低。另外,給定電流極限值偏小時,收塵效果變差,煙塵排放不達(dá)標(biāo),而且嚴(yán)重影響主抽風(fēng)機(jī)的風(fēng)葉使用壽命。
原控制系統(tǒng)存在通用性強(qiáng)、針對差的問題,特別是在生產(chǎn)過程中由于電場二次電壓隨生產(chǎn)工況的波動,不能對二次電流極限值進(jìn)行自動反饋調(diào)節(jié),需要崗位工實(shí)時監(jiān)控二次電壓和二次電流的變化,人工調(diào)節(jié)二次電流極限值給定,直接影響了系統(tǒng)的除塵效果,同時增加能耗。
2.1 功能設(shè)計及實(shí)現(xiàn)
通過對上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)Vijeo Citect監(jiān)控軟件編程和PLC控制系統(tǒng)M340PLC用戶程序的二次開發(fā),設(shè)計研制了一套3號電除塵器高頻電源極限電流閉環(huán)控制系統(tǒng)(見圖2)。
圖2 系統(tǒng)控制設(shè)計方案結(jié)構(gòu)
上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)利用現(xiàn)有的Vijeo Citect監(jiān)控軟件,實(shí)現(xiàn)電除塵器專家管理系統(tǒng)和操作人員之間人機(jī)交流,完成參數(shù)設(shè)定;實(shí)現(xiàn)高頻電源設(shè)定參數(shù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)和PLC控制程序之間數(shù)據(jù)交換;實(shí)現(xiàn)PLC和高頻電源通訊數(shù)據(jù)增加,解決上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)和高頻電源通訊網(wǎng)絡(luò)堵塞問題。
PLC控制系統(tǒng)利用除塵器本體低壓電氣設(shè)備現(xiàn)有M340PLC控制系統(tǒng),完成高頻電源設(shè)定參數(shù)、運(yùn)行數(shù)據(jù);根據(jù)高頻電源設(shè)定參數(shù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)和人機(jī)交流參數(shù),實(shí)現(xiàn)電除塵器專家管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對電場電流極限值進(jìn)行實(shí)時自動閉環(huán)控制調(diào)節(jié)功能。
2.2 改造效果及分析
新系統(tǒng)控制方案運(yùn)行后,根據(jù)電場內(nèi)部工況以及二次電壓的變化,二次電流值始終接近電流極限設(shè)定值,電流極限值通過增加或減少跟蹤電場動態(tài)變化,讓電場運(yùn)行在少火花狀態(tài),在保證電場的收塵效果前提下達(dá)到最佳節(jié)能狀態(tài)。
改造后實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo),電場電流極限值給定值根據(jù)電場火花率、二次電壓、二次電流檢測值,按照控制方案,在給定的電流極限范圍內(nèi),定時跟蹤動態(tài)電場的運(yùn)行情況,自動調(diào)節(jié)輸出電場電流極限值給定值,有火花率時,運(yùn)行在少火化率狀態(tài),無火花率時,運(yùn)行在給定的二次電壓值范圍內(nèi),電場的除塵效率升高。實(shí)現(xiàn)一鍵操作,確保了高頻電源和風(fēng)機(jī)同步運(yùn)行,降低高頻電源的維修量。
該電除塵器高頻電源極限電流閉環(huán)控制系統(tǒng)的成功開發(fā)設(shè)計和改造,從減少項目投資效益、節(jié)約人力成本、提高設(shè)備作業(yè)率、節(jié)約備件費(fèi)等,經(jīng)濟(jì)效益顯著。較改造之前設(shè)計合理,現(xiàn)已運(yùn)行一年多,實(shí)際運(yùn)行效果良好,是高頻高壓電源技術(shù)在燒結(jié)機(jī)電除塵應(yīng)用中的突破。
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Application of closed-loop control technology in high frequency power dust removal system
The current closed-loop control technology is used in high-frequency power ESP control system to achieve the dynamic operation of the electric field tracking,automatic adjustment of the current limit setpoint.It is a energy-saving technology innovations and breakthroughs in sintering electrical dust removal system.
closed-loop control;high frequency power supply;ESP;limiting current setpoint
X701.2
B
1674-8069(2015)03-044-02
2014-12-16;
2015-03-02
馬永明(1971-),男,河南武陟人,高級工程師,主要從事電氣自動化控制工作。E-mail:13598115628@139.com